(上海汽車集團股份有限公司商用車技術(shù)中心,上海 200438)
動力傳動系統(tǒng)作為傳遞動力的系統(tǒng),激振力構(gòu)成較為復(fù)雜,承受來自動力系統(tǒng)的周期性激勵、路面激勵和各子系統(tǒng)零件特有的激勵。同時,隨著道路情況的改善,車速越來越高,該趨勢導(dǎo)致傳動系統(tǒng)激勵頻率升高。除此以外,在柴油機上無法消除發(fā)動機半階次及其倍頻激勵,也使得在該類型車上的傳動系統(tǒng)承受著更高頻率的激振力。而對于后驅(qū)車型,由于傳動鏈較長,整體各階彎曲模態(tài)偏低。因此在這種復(fù)雜化和高頻化的激振力環(huán)境下,偏低的后驅(qū)車型的傳動系統(tǒng)高階彎曲模態(tài)更容易被激勵產(chǎn)生共振,從而出現(xiàn)車內(nèi)振動和噪聲問題。因此,對于后驅(qū)車型傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)試驗和優(yōu)化方法進行研究具有現(xiàn)實的工程意義。
國內(nèi)外學(xué)者針對傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)方面的研究已成果頗豐。分別對系統(tǒng)的約束方式和狀態(tài)[1]、激振力大小[2-3]、傳動系統(tǒng)間隙[4]、中間支撐剛度[5]、軸系所承受的扭矩[6]等因素對傳動系統(tǒng)模態(tài)的影響進行了深入研究。從目前研究內(nèi)容來看,動力傳動系統(tǒng)低階彎曲模態(tài)研究較多,頻率主要集中在200 Hz以內(nèi),對高階彎曲模態(tài)及其影響因素的研究還不夠。
本文首先對影響傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)試驗結(jié)果的因素進行分析,然后根據(jù)模態(tài)試驗結(jié)果和實車驗證試驗鎖定車內(nèi)噪聲的產(chǎn)生原因,最后利用仿真方法對傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)進行優(yōu)化,進而解決該車的車內(nèi)噪聲問題。
研究對象為1輛前置后驅(qū)車型,傳動系統(tǒng)由發(fā)動機、變速箱、三段式傳動軸和后橋組成。圖1為3檔全油門加速工況車內(nèi)噪聲時頻分析色譜圖。從圖1中可以看出,在頻率240.0 Hz處存在明顯共振帶,且有多個階次在不同轉(zhuǎn)速激起了該模態(tài)共振。圖2為3檔全油門加速工況車內(nèi)噪聲總聲壓級和階次曲線。從圖2中可以看出,在發(fā)動機轉(zhuǎn)速大于1 800 r/min時,該共振帶成為車內(nèi)噪聲的主要來源,發(fā)動機0.5倍數(shù)階激勵激起該模態(tài)共振產(chǎn)生多個轟鳴噪聲,且幅值高達(dá)81 dB(A)。該車在1~6檔和空檔均不同程度的存在該模態(tài)共振引起的問題。

圖1 車內(nèi)噪聲色譜圖

圖2 車內(nèi)噪聲總聲壓級和階次曲線
測試車型為某后驅(qū)車型,動力傳動系統(tǒng)包括發(fā)動機、變速箱、三段式傳動軸和后橋。由于與該車在頻率240.0 Hz共振問題特征相吻合的底盤測點為后橋輸入點殼體,因此本模態(tài)試驗包含的零部件為三段式傳動軸和后橋。三段傳動軸各均勻分布3個測點。后橋左右軸管部分各均勻分布3個測點,測點布置在均勻分布的同時,還應(yīng)考慮在后橋懸架連接點等后橋約束邊界位置盡可能布置測點。后橋橋包部分布置3個測點,分別位于后橋輸入點殼體、橋包后蓋上和橋包后蓋下各1個,形成1個能夠更好表達(dá)點頭模態(tài)的三角形。除此以外,在變速箱殼體布置1個點,用于輔助判斷完整模態(tài)振型是否包含未測試的動力總成。后橋模態(tài)測試模型如圖3所示。

圖3 后傳動軸花鍵和后橋測點
模態(tài)激振器主要布置于后橋輸入殼體和變速箱輸出殼體位置。其中,后橋輸入殼體處激振器需在X、Y和Z三個方向均有分力,以保證能激起后橋X向和Z向彎曲及點頭等模態(tài)。變速箱輸出殼體處激振器則主要保證Y向和Z向有足夠激勵,以便充分激勵傳動軸和動力總成彎曲模態(tài)。激振器布置如圖4所示。

圖4 后橋輸入殼體和變速箱輸出殼體激振器
影響傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)試驗結(jié)果的因素較多,主要包括兩個方面:模態(tài)試驗與實車運行工況下系統(tǒng)狀態(tài)存在差異,如軸系承受的扭矩[6]、軸系間隙[4]和變速箱檔位等;模態(tài)試驗參數(shù)影響,如激振力大小[2-3]、方向和位置。
模態(tài)試驗中,車輛狀態(tài)應(yīng)盡可能模擬實車運行狀態(tài)。在傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)試驗前,將首先對傳動系統(tǒng)間隙和檔位等影響因素進行研究。
將變速器掛入固定檔位(3檔),先將車輛舉起,在落地的過程中,在人力推動驅(qū)動輪的同時將車輛放至地面,以消除傳動系統(tǒng)間隙。該方法的缺點是軸系承受的扭矩與實車狀態(tài)不同,但操作方便安全,如需模擬實車扭矩可參考文獻[1]中方法。圖5所示為相同的激勵情況下,消除傳動系統(tǒng)間隙和不消除傳動系統(tǒng)間隙時,傳動系統(tǒng)測點傳遞函數(shù)總和曲線。從圖5中可以看出,總體來說傳遞函數(shù)曲線峰值特征和大小差異不大,但部分峰值頻率存在3.0~5.0 Hz的差異。峰值頻率的差異主要是由于傳動系統(tǒng)間隙帶來的非線性和約束邊界差異所致。由結(jié)果可知,如果不消除傳動系統(tǒng)間隙將會對模態(tài)識別結(jié)果造成一定誤差。

圖5 有無傳動系間隙時傳動系統(tǒng)測點傳遞函數(shù)總和曲線
消除傳動系統(tǒng)間隙,保持激勵大小和方向不變,將變速器掛入不同檔位,激勵得到傳動系統(tǒng)測點傳遞函數(shù)總和曲線,如圖6所示。從圖6中可以看出,不同檔位傳遞函數(shù)曲線峰值頻率存在差異,如190.0 Hz左右峰值頻率差異可達(dá)4.0 Hz。部分峰值頻率在不同檔位甚至可能會消失,該現(xiàn)象應(yīng)該是由于該模態(tài)在部分檔位變得不敏感,或者敏感的激勵位置發(fā)生了明顯變化。因此,如果想要得到預(yù)期的模態(tài)頻率只在實車部分檔位出現(xiàn)問題后,確保模態(tài)試驗時保持跟實車出現(xiàn)問題的檔位相同。

圖6 不同檔位時傳動系統(tǒng)測點傳遞函數(shù)總和曲線
將變速器掛入3檔,消除傳動系統(tǒng)間隙后,后橋輸入殼體處激振器調(diào)至Y向,激勵得到傳動系統(tǒng)測點傳遞函數(shù)總和曲線,如圖7所示。用最小二乘復(fù)頻域法對模態(tài)頻率和振型進行識別,傳遞函數(shù)曲線三個峰值對應(yīng)的模態(tài)頻率分別為24.5 Hz、161.0 Hz和240.0 Hz,模態(tài)振型分別如圖8、圖9和圖10所示。該車型傳動系統(tǒng)對后橋輸入端Y向激勵較為敏感的模態(tài)分別是傳動軸總成的橫向一階彎曲、三階彎曲和四階彎曲模態(tài)。該激勵方式未能識別出二階彎曲模態(tài),原因可能為二階彎曲模態(tài)對于該激勵方式不敏感,可嘗試不同的激勵位置,直至找到相應(yīng)振型。但四階彎曲模態(tài)頻率240.0 Hz與所需要解決的車內(nèi)噪聲問題頻率吻合較好,與二階彎曲模態(tài)無關(guān)。因此,二階彎曲模態(tài)未繼續(xù)嘗試不同的激勵方式。

圖7 激勵Y向時傳動系統(tǒng)測點傳遞函數(shù)總和曲線

圖8 24.5 Hz橫向一階彎曲模態(tài)振型

圖9 161.0 Hz橫向三階彎曲模態(tài)振型

圖10 240.0 Hz橫向四階彎曲模態(tài)振型
由傳動系模態(tài)試驗結(jié)果可知,傳動系統(tǒng)存在與車內(nèi)噪聲共振頻率吻合,是以傳動軸振動為主的240.0 Hz橫向四階彎曲模態(tài)。為了進一步確認(rèn)是否為該模態(tài)共振引起車內(nèi)噪聲問題,在后橋輸入端、第三段傳動軸中間、第二段傳動軸中間和第一段傳動軸中間加7 kg質(zhì)量塊,對空檔工況實車響應(yīng)和傳動系統(tǒng)模態(tài)進行測試。圖11為傳動軸不同位置加7 kg質(zhì)量塊后車內(nèi)噪聲總級曲線。表1為傳動軸不同位置加7 kg質(zhì)量塊后傳動系統(tǒng)四階彎曲模態(tài)。從試驗結(jié)果可以看出,傳動軸加質(zhì)量后,傳動系統(tǒng)四階彎曲模態(tài)頻率均有下降,同時車內(nèi)噪聲亦均有下降。由此結(jié)果可以判斷,車內(nèi)噪聲問題的產(chǎn)生確實與傳動系統(tǒng)四階彎曲模態(tài)共振有關(guān)。第二段和第三段傳動軸中間加7 kg質(zhì)量塊時,傳動系統(tǒng)四階彎曲模態(tài)頻率下降最為明顯,可達(dá)10.0 Hz,同時車內(nèi)噪聲幅值亦下降最明顯,下降量級均可達(dá)到4~9 dB(A)。后橋輸入法蘭加7 kg質(zhì)量塊后,車內(nèi)噪聲改善量相對較少約2~6 dB(A)。第一段傳動軸中間加7 kg質(zhì)量塊時,傳動系統(tǒng)四階彎曲模態(tài)頻率下降最少,車內(nèi)噪聲只在部分轉(zhuǎn)速有明顯改善。綜上所述,該四階彎曲模態(tài)質(zhì)量最敏感的位置位于第二段和第三段傳動軸中間位置,而從工程可實施性方面考慮,后橋輸入端加質(zhì)量塊可調(diào)整傳動系統(tǒng)質(zhì)量分布,以改善該車車內(nèi)噪聲問題。另外,該試驗中,雖然未將傳動系統(tǒng)模態(tài)與激振力頻率避開,但是質(zhì)量塊的增加使得模態(tài)響應(yīng)幅值降低,從而使得車內(nèi)噪聲有明顯改善。這說明在解決此類頻率相對較高的結(jié)構(gòu)模態(tài)問題時,除了考慮模態(tài)分布外,還應(yīng)重視模態(tài)響應(yīng)幅值的降低。

圖11 傳動軸不同位置加7 kg質(zhì)量塊車內(nèi)噪聲總聲壓級

序號措施四階彎曲模態(tài)/Hz1原始狀態(tài)2402第一段傳動軸中間加7 kg質(zhì)量塊2383第二段傳動軸中間加7 kg質(zhì)量塊2334第三段傳動軸中間加7 kg質(zhì)量塊2305后橋輸入法蘭處加7 kg 質(zhì)量塊236
由試驗分析可知,后橋輸入端適當(dāng)增加質(zhì)量,可改善該問題,但改善量不足,需從優(yōu)化傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)本身來解決該問題。因此針對該車型建立傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)有限元模型,如圖12所示。在與試驗?zāi)B(tài)測試激勵點相同位置施加單位激勵,得到傳動軸頻響曲線,與試驗得到的傳遞函數(shù)曲線對比如圖13所示,仿真得到的模態(tài)頻率和幅值均與試驗基本一致,該模型可用于優(yōu)化得到有效的改進措施。基于該模型,提出前中間支撐后移150 mm和前中間支撐后移150 mm,同時中間軸管徑變大11 mm(由78 mm增加到89 mm)2種改進措施,分別稱為方案1和方案2,其傳遞函數(shù)曲線對比如圖14所示。這兩種措施均可有效提升傳動軸頻率在240.0 Hz的四階彎曲模態(tài),可明顯降低頻率在240.0 Hz處的響應(yīng),并消除該頻率處峰值特征。2種方案相比,方案2對傳動系統(tǒng)四階彎曲模態(tài)頻率提升更多,幅值也下降更多。

圖12 傳動系統(tǒng)有限元模型

圖13 傳動系統(tǒng)測點傳遞函數(shù)測試和仿真曲線

圖14 優(yōu)化方案傳動系統(tǒng)測點傳遞函數(shù)曲線
根據(jù)仿真分析結(jié)果,選擇方案2,制作樣件,并實車驗證該優(yōu)化方案效果,優(yōu)化前后車內(nèi)噪聲總聲壓級曲線,如圖15所示。車內(nèi)噪聲全轉(zhuǎn)速段都有明顯改善,240.0 Hz傳動系統(tǒng)四階彎曲模態(tài)共振引起的峰值處下降最為明顯,最高可達(dá)7 dB(A),峰值特征基本消除,加速更為線性,品質(zhì)感明顯提升。由結(jié)果可知,優(yōu)化傳動軸支撐點的位置可有效提升傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)頻率,并降低其響應(yīng),有效解決由其引起的車內(nèi)噪聲問題。

圖15 優(yōu)化前后車內(nèi)噪聲總級曲線
針對某后驅(qū)柴油車型車內(nèi)噪聲240.0 Hz共振引起的多個轟鳴聲問題,首先對傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)試驗方法和影響因素進行研究,然后分析模態(tài)靈敏度,最后提出優(yōu)化方案并驗證其效果,得出如下結(jié)論:
(1) 在傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)試驗中,傳動系統(tǒng)間隙和變速器檔位對彎曲模態(tài)試驗結(jié)果有明顯影響,應(yīng)盡可能減少其造成的試驗誤差;
(2) 在解決此類頻率相對較高的高階彎曲模態(tài)問題時,除了考慮模態(tài)分布外,還應(yīng)重視模態(tài)響應(yīng)幅值的降低;
(3) 優(yōu)化傳動軸支撐點的位置可有效提升傳動系統(tǒng)彎曲模態(tài)頻率,并降低其響應(yīng),有效解決由其引起的車內(nèi)噪聲問題。