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三峽升船機(jī)充泄水系統(tǒng)改造分析

2019-05-16 03:16:52閆曉青
設(shè)備管理與維修 2019年4期

宋 偉,閆曉青

(長(zhǎng)江三峽通航管理局,湖北宜昌 443000)

0 引言

目前長(zhǎng)江航運(yùn)發(fā)展的主要瓶頸為船舶日益增加的過(guò)壩需求與雙線五級(jí)船閘通過(guò)能力已超過(guò)設(shè)計(jì)的最大通過(guò)能力之間的矛盾。三峽升船機(jī)是世界上規(guī)模最大的齒輪齒條爬升式全平衡垂直升船機(jī),其主要作用是為通過(guò)三峽樞紐的船舶提供快速過(guò)壩通道,與三峽船閘共同擔(dān)負(fù)著三峽樞紐的通航使命,因此,三峽升船機(jī)的運(yùn)行效率一直倍受社會(huì)各界關(guān)注。影響三峽升船機(jī)運(yùn)行效率的原因之一是運(yùn)行工藝復(fù)雜,運(yùn)行流程繁瑣。下面重點(diǎn)研究三峽升船機(jī)間隙充泄水系統(tǒng)的的運(yùn)行流程優(yōu)化,以此作為間隙泄水管道改造優(yōu)化對(duì)提高升船機(jī)運(yùn)行效率起到積極作用的理論依據(jù)。

1 改造原因分析

在三峽升船機(jī)試運(yùn)行期通過(guò)記錄、整理單機(jī)構(gòu)動(dòng)作時(shí)間及單向空載運(yùn)行流程耗時(shí)發(fā)現(xiàn),整個(gè)運(yùn)行流程當(dāng)中共有21個(gè)步序(只包含單機(jī)構(gòu)動(dòng)作步序),而僅“泄上/下游間隙水”這一步序就占整個(gè)運(yùn)行流程1/6的時(shí)間,這說(shuō)明間隙充泄水系統(tǒng)的改造對(duì)提高三峽升船機(jī)運(yùn)行效率有著重要影響。因此,重點(diǎn)對(duì)改造原因及改造后調(diào)試結(jié)果進(jìn)行分析、研究。

1.1 管道容積無(wú)法滿足實(shí)際運(yùn)行需求

依據(jù)原設(shè)計(jì)方案,間隙水的泄水方式為間隙水以“自流”的方式進(jìn)入船廂底部的儲(chǔ)水管道P1,間隙水泄盡后,在船廂升降的過(guò)程中,間隙水泵P3和間隙水泵P4將臨時(shí)儲(chǔ)存在P1內(nèi)的間隙水抽回船廂。然而,在間隙泄水系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),P1內(nèi)的水不能被完全抽盡,致使其可用容積減少,不能容納再次泄入的全部間隙水。

改造前,間隙水管為1根直徑1 m、長(zhǎng)約130 m的管道,容積約102 m3(圖1)。

已知儲(chǔ)水管道P1的容積約102 m3。對(duì)船廂門與閘首工作門的“間隙”部分容積,也做了簡(jiǎn)單計(jì)算(圖2)。

圖中陰影部分為“間隙”的有效容積,經(jīng)過(guò)計(jì)算,該部分容積約114 m3。考慮到間隙水位會(huì)根據(jù)上下游的變化而有所不同,間隙水的實(shí)際體積與計(jì)算會(huì)有些差距,理論上差值可控制<20 m3。

針對(duì)計(jì)算結(jié)果可證,若儲(chǔ)水管道內(nèi)的水無(wú)法抽盡,加之管道內(nèi)存在的水錘等外力,極大可能會(huì)使得“間隙”內(nèi)的水無(wú)法通過(guò)“自流”的方式一次性泄入儲(chǔ)水管道。為此,試通航期間對(duì)間隙泄水系統(tǒng)的泄水方式做了調(diào)整,由原設(shè)計(jì)的“自流”方式調(diào)整為“自流+潛水泵抽水”的方式。調(diào)整后,單次泄水運(yùn)行工藝復(fù)雜程度增大,運(yùn)行方式與原設(shè)計(jì)相差甚遠(yuǎn)。

圖1 改造前儲(chǔ)水管道P1橫截面

圖2 “間隙”橫截面圖及主視圖

1.2 “泄上/下游間隙水”運(yùn)行流程復(fù)雜

改造前,“泄上/下游間隙水”方式為“自流+潛水泵抽水”,以減少泄入儲(chǔ)水管內(nèi)的間隙水量。以泄上游間隙水為例,運(yùn)行時(shí)序?yàn)椋菏紫乳_啟上游蝶閥V1,V6和V7,蝶閥開到位后,啟動(dòng)上游可逆水泵P1,泄上游間隙水至5.5 m;或開啟上游蝶閥V2、下游蝶閥V13和V16,蝶閥開到位后,啟動(dòng)下游間隙水泵P2,泄上游間隙水至5.5 m;隨后開啟上游蝶閥V3開始泄上游間隙水,當(dāng)上游間隙水泄至0.9 m時(shí),開始關(guān)閥。按照流程設(shè)計(jì),手動(dòng)方式運(yùn)行下,當(dāng)所有蝶閥均關(guān)到位時(shí),才可開始下一步序。但是在“分步/自動(dòng)”方式下,只有當(dāng)所有蝶閥均關(guān)到位時(shí)才會(huì)進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)步。

由于步序較為復(fù)雜,泄水過(guò)程中需多次開關(guān)閥件、啟停水泵,對(duì)轉(zhuǎn)步條件也有了更高要求,使得整個(gè)泄水過(guò)程耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)4 min25 s。同時(shí),在發(fā)生故障時(shí)處理的難度和時(shí)長(zhǎng)也有所增加。

三峽升船機(jī)作為快速過(guò)壩通道,船舶過(guò)壩時(shí)間一直備受矚目,因此長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)運(yùn)行流程的時(shí)間控制有一定的要求。自2016年9月18日試通航以來(lái),經(jīng)過(guò)累積記錄運(yùn)行時(shí)間,得出單向空載運(yùn)行時(shí)間約為27 min,單向有載運(yùn)行時(shí)間約為67 min(排除故障礙航、極端惡劣天氣礙航等情況)。其中,單向運(yùn)行一次,泄間隙水的時(shí)間約為4 min 25 s,這極大地影響了三峽升船機(jī)的運(yùn)行效率,因此,對(duì)間隙泄水系統(tǒng)的優(yōu)化改造應(yīng)當(dāng)將縮短運(yùn)行時(shí)間作為改造的考慮要點(diǎn)之一。

1.3 水錘對(duì)其他設(shè)備的影響

2017年4月27日,升船機(jī)船廂在上游對(duì)接時(shí),曾發(fā)現(xiàn)上廂頭密封框C形止水壓板有高壓水流射出。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工作人員檢查后,發(fā)現(xiàn)上廂頭密封框C形止水壓板有13根壓板固定螺栓斷裂,其余6根均有不同程度彎曲和拉長(zhǎng)。

根據(jù)上述情況,對(duì)當(dāng)“間隙”需要泄水時(shí),“間隙”附近的蝶閥打開,原管道內(nèi)的存水在5.5 m水頭差的作用下對(duì)水封形成的沖擊力,進(jìn)行計(jì)算分析。

根據(jù)射流垂直沖擊平板的沖擊力公式[1-3],可得式(1)。

式中Qz——水流量,kg/s

v——出口流速,m/s

沖水管局部位置的沖擊力,對(duì)該區(qū)域的水封影響較大。取管徑對(duì)應(yīng)的水封長(zhǎng)度,即1 m、水封受力寬度為0.368 8 m計(jì)算。上述沖擊力相當(dāng)于12.6 m水頭。

對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析,按照調(diào)整后的運(yùn)行工藝,間隙泄水時(shí),首先啟動(dòng)P1,P2抽水至船廂,當(dāng)間隙水位下降至5.5 m時(shí),間隙水以自流方式泄入儲(chǔ)水管道中,但由于管道內(nèi)有空氣,水體進(jìn)入管道后形成水錘,倒流,對(duì)C形水封造成非恒定的沖擊力,瞬間沖擊力較大,進(jìn)而造成壓板螺栓斷裂。

三峽升船機(jī)單日最高通有載廂次數(shù)為21個(gè),運(yùn)行效率較五級(jí)船閘高出許多。按照設(shè)計(jì)要求,正常運(yùn)行下,三峽升船機(jī)1年365 d,日運(yùn)行時(shí)數(shù)達(dá)到22 h,設(shè)備連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng)尚且無(wú)法準(zhǔn)確得出,但可以預(yù)計(jì)的是設(shè)備連續(xù)工作時(shí)數(shù)會(huì)非常之久。因此,間隙泄水系統(tǒng)當(dāng)中,閥件的多次開關(guān),加之間隙水自流進(jìn)入儲(chǔ)水管道產(chǎn)生的沖擊力對(duì)C形止水壓板螺栓等易損件的影響,極大地增加了設(shè)備的運(yùn)行負(fù)擔(dān),這也是造成此前充泄水系統(tǒng)中設(shè)備故障發(fā)生率居高不下的原因之一。

2 優(yōu)化改造

2.1 間隙管道P1改造

改造后,間隙水管由一根直徑為1 m,長(zhǎng)約130 m的管道以及2根直徑為1.2 m,長(zhǎng)約73 m的管道組成(圖3)。經(jīng)過(guò)計(jì)算,3根管道容積合計(jì)約為265 m3。

分析計(jì)算結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況可以得出,改造后,新增加2根直徑為1.2 m的管道,使得儲(chǔ)水管道的容積較以往有了較大擴(kuò)充,可充分滿足在儲(chǔ)水管道內(nèi)水未抽盡的情況下間隙水的儲(chǔ)存,這樣也使得“泄上/下游間隙水”這一步序與原設(shè)計(jì)情況相吻合。在改造管道,擴(kuò)充了容積的同時(shí),新增設(shè)了2套補(bǔ)、排氣裝置,有效減少了泄水時(shí)管道內(nèi)水錘對(duì)設(shè)備產(chǎn)生的危害。

2.2 運(yùn)行流程優(yōu)化

改 造后,“泄上/下游間隙水”方式為“自流”,改造后的管道容積可充分滿足間隙水的儲(chǔ)存。以泄上游間隙水為例,運(yùn)行時(shí)序?yàn)椋蜷_管道1上的電動(dòng)蝶閥V3,間隙水以自流方式進(jìn)入船廂底部的儲(chǔ)水管道P1,間隙水泄盡后,關(guān)閉V3,在船廂升降期間由間隙水泵P3和間隙水泵P4將臨時(shí)儲(chǔ)存在P1內(nèi)的間隙水抽回船廂。需要指出是,由于間隙泄水方式的改變,運(yùn)行流程中將間隙水<1 m作為“泄上/下游間隙水”完成的標(biāo)志,即當(dāng)間隙水<1 m時(shí),下一步序即可開始。

僅以“自流”的方式泄水,一方面減少了開關(guān)閥件以及啟停水泵的次數(shù),極大地縮短了“泄上/下游間隙水”的時(shí)間。整個(gè)泄水(含開關(guān)蝶閥的時(shí)間)耗時(shí)約為64 s。而由于“泄上/下間隙水”步序完成標(biāo)志的更改,該步序?qū)嶋H耗時(shí)僅37 s左右;另一方面簡(jiǎn)化了運(yùn)行流程,大大減少了“泄上/下游間隙水”過(guò)程中的故障發(fā)生次數(shù)。由于只需開關(guān)一次蝶閥,即可完成“泄上/下游間隙水”這一步序,在很大限度上減少了蝶閥的日常損耗。

圖3 改造后儲(chǔ)水管道P1橫截面

3 結(jié)論

通過(guò)試運(yùn)行資料統(tǒng)計(jì),目前三峽升船機(jī)間隙泄水運(yùn)行工藝流程較為繁瑣且耗時(shí),對(duì)泄水管道優(yōu)化改造亟待解決。

(1)儲(chǔ)水管道改造后,管道的儲(chǔ)水容積由原來(lái)的102 m3增加為現(xiàn)在的265 m3,在管道水未完全抽盡的情況下,能充分滿足“間隙”內(nèi)的水通過(guò)“自流”方式進(jìn)入儲(chǔ)水管道的這一設(shè)計(jì)要求。同時(shí)在管道的上、下兩端新增設(shè)了2套補(bǔ)、排氣裝置,有效減少了泄水時(shí)管道內(nèi)的水錘對(duì)設(shè)備產(chǎn)生的危害,較好地保護(hù)了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施,對(duì)三峽升船機(jī)日常運(yùn)行、維保工作起到了積極作用。

(2)流程優(yōu)化改造后,成果經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試運(yùn)行驗(yàn)證,間隙泄水的時(shí)間由原來(lái)的4 min25 s減少至37 s,僅單次運(yùn)行就縮短約3 min48 s。按照三峽升船機(jī)現(xiàn)有運(yùn)行模式,在滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下每天可通過(guò)約21個(gè)有載廂次,可以節(jié)約80 min。實(shí)踐說(shuō)明,優(yōu)化改造后間隙泄水系統(tǒng)流程更加流暢、高效,對(duì)三峽升船機(jī)的運(yùn)行效率有較大提升,對(duì)提高三峽升船機(jī)船舶通過(guò)能力起到了積極的作用。

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