紀振海,趙紅梅,姚雪峰
(山東華魯恒升化工股份有限公司,山東德州 253000)
雙軸混合器為己二酸裝置的關鍵設備,并且沒有備機,出現問題將造成系統減產。雙軸混合器為低壓設備,軸封采用填料密封形式,填料采用四氟盤根,在生產過程中泄漏嚴重,污染環境,造成優質己二酸變成落地酸。同時,固體進入軸承,造成設備損壞,停機維修影響生產周期。雙軸混合器密封情況及運行效果直接影響系統的穩定。因此,對雙軸混合器填料密封進行改造。
1.1.1 驅動端填料函體改造(圖1)
在原填料密封的結構基礎上,進行迷宮密封的改造。在驅動端填料函體端部開Ф10 mm的進氣孔,與填料函體外圓徑向鉆出的Ф10 mm氣孔相通,同時,徑向氣孔通向填料函體與設備軸配合的間隙,并在該配合面上開寬12 mm深3 mm的環形槽,在環形槽內側加工螺紋迷宮密封齒,螺距控制在(1~1.5)mm,環形槽外側仍然采用填料密封形式。通過對驅動端填料函開T形密封孔,在填料函內側的環形槽與密封孔相通,同時,環形槽沿軸向在與軸配合位置密封間隙控制在(0.15~0.25)mm范圍內,并通過密封孔通入0.5 MPa氮氣,氣封己二酸物料。
1.1.2 非驅動端軸承座的改造(圖2)
由于非驅動端采用填料函體與軸承體共用的結構形式,改造方式與驅動端不同。距軸承座定位臺76 mm的位置、在軸承座徑向外圓開Ф10 mm貫穿氣孔,并在軸承座徑向外圓加工G1/4螺紋,方便連接接頭。在氣孔與密封套配合位置開寬12 mm深1.5 mm的環形槽。在距密封套定位尺寸56 mm的位置開Ф10 mm氣孔,與軸承座上的環形槽連通,密封套內側開寬12 mm深1.5 mm的環形槽,并沿著定位臺方向加工螺紋迷宮密封齒,螺距控制在(0.5~1.0)mm,并在填料函體內側加工螺紋密封齒。

圖1 驅動端填料函改造前后

圖2 非驅動端軸承座改造前后

圖3 防積料裝置密封環
在驅動端填料函內側增加防積料裝置,用聚四氟乙烯制作密封環,密封環與旋轉軸構成運動密封環,與填料函內側加工面形成摩擦副,裝配間隙控制在(0.03~0.05)mm,防止己二酸物料進入填料函。
(1)驅動端運行原理。通過驅動端填料函氣體流道,通入0.5 MPa氮氣,進入填料函環形槽,再通過螺紋迷宮密封,進入防積料裝置的動靜摩擦副,吹除靠近或進入動靜摩擦副間隙的固體顆粒,防止其進入填料函體。
(2)非驅動端運行原理。在非驅動端軸承座內部增加氣體流道,貫穿軸承定位套,進入軸承定位套上環形槽,沿軸向通向填料側密封齒。軸承側密封嚴密,通入氮氣后,氣體沿填料與密封齒間隙,通入設備內部,保證己二酸物料不進入軸承,降低設備故障率,保證生產周期。
改造完成的4臺設備投用后效果良好,運行穩定,清潔衛生,保護環境。由于己二酸無泄漏,保護了滾動軸承,延長了檢修周期,保證生產穩定。經過改造后的設備,運行周期由原來的6個月延長到3 a,改造前每天泄漏己二酸10 kg,年備件更換8套,年總費用7.65萬元人民幣。改造后己二酸零泄漏,年備件更換0.3套,年總費用1500元人民幣。改造后,既節省了備件費用,又減少了己二酸的浪費。
對雙軸混合器填料密封結構進行改造,將驅動端的填料函及非驅動端的軸承座通入氮氣進行升壓,促使固體顆粒無法進入填料函,杜絕了己二酸粉塵的泄漏,保護了環境。同時,在端面加入了防積料裝置,有效阻止固體顆粒進入密封函,延長了設備運行周期,保證生產的穩定性和連續性。