竇素芹,王永杰,劉紅彬
(滄州聚隆化工有限公司,河北 滄州 050018)
滄州聚隆化工有限公司(以下簡稱“聚隆化工”)8萬t/a離子膜燒堿裝置于2003年3月引進氯工程自然循環電解槽,共8臺,每臺生產能力1萬t/a。于2009年11月投產。2014年9月,因市場原因停車,期間對離子膜及電解槽做了在線保護。2016年7月,裝置恢復生產。2017年3月底,裝置重新開車,電解槽和離子膜是燒堿裝置的核心設備,氯工程對陰陽極涂層的壽命保證是6年。至2017年,電解槽在線運行8年(停車在線保護2年)。電解槽離子膜使用的是杜邦N2030WX型,杜邦膜經濟使用壽命保障值為3年。自2009年原始開車以來,離子膜已經于2012開始分兩次更換,目前使用的離子膜已經在線運行超過5年(其中停車在線保護2年),進入第二次膜更換周期。
開車后由于電解槽在線運行時間較長且能耗較高,與新上裝置相比更是存在較大差距,經多次試驗換膜降耗仍不能解決問題,為此,需要對電解槽進行技術改造并同時對運行老化的離子膜進行更換,使電解槽恢復低電壓高效率運行。
(1)基本性能參數
電解槽數:8臺(編號分別為 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#);單元數:64 片;單臺槽生產能力:1 萬t/a;膜有效面積:3.276 m2;運行電流:4.2 kA/h。
(2)電解槽運行主要技術指標見表1。

表1 電解槽運行主要技術指標
2017年3月底開車以來,由于電解槽及離子膜在線運行均超過了制造商的保證期,生產中出現了以下問題:
(1)槽電壓持續普遍升高300 mV以上,造成噸堿耗電升高,運行成本增加,即使換新膜槽電壓依然較高;(2)產品質量降低(僅能基本上滿足客戶需求);(3)電解槽產生的副反應加劇,氯酸鹽分解運行費用增加,對設備的腐蝕更加嚴重;(4)出現了泄漏現象,負荷提滿后單元槽及膜的更換頻次增加,目前已無備用槽可用;(5)現用離子交換膜為2013年更換,在線使用加上停車時在線保存已經超過5年,遠遠超出了杜邦公司要求的使用年限。膜的強度大幅降低,形成了很多針孔,既造成經濟效益損失也存在著較大的安全隱患。
為徹底解決電解槽存在的槽電壓升高、產品質量下降、副反應加劇造成對設備的腐蝕、出現泄漏等問題,急需對電解槽進行改造。
(1)滿足能耗要求。按照國家能耗標準,離子膜燒堿裝置準入值為12個月≤350 kgce/t,24個月≤360 kgce/t,36個月≤370 kgce/t。目前聚隆化工離子膜燒堿裝置綜合能耗為353 kgce/t,略高于12個月準入值標準,主要因電耗較高所致。通過改造,可以大幅降低電耗,使綜合能耗低于350 kgce/t,確保達到國家能耗裝置準入值要求。
(2)提升產品成本競爭力需要。目前燒堿行業先進企業離子膜燒堿裝置(進行零極距改造的)噸堿電耗在2 100 kW·h左右,該公司噸堿電耗為2 296 kW·h,差距明顯,成本不具競爭力,改造后噸堿電耗將達到2 130 kW·h,將接近先進企業水平。
(3)該公司電解槽離子交換膜從投入至今已長達5年之久,存在系統壓力波動造成膜撕裂,從而導致重大爆炸事故的安全隱患問題。
因此,為徹底解決當前電解槽運行存在問題,提高電解槽效率,降低生產成本,達到行業先進水平,需要對離子膜電解槽全部進行膜極距的改造,同時進行離子膜第二次更換。
為降低裝置電能消耗,該公司以降低槽電壓為導向,結合行業調研,2013年,對電解槽實施了改造升級試驗,先期拿出15片單元槽分3組與3個加工單位進行技術合作對電解槽進行零極距改造,為電解槽改造獲取了基本對比數據,并確定了最優合作商。結合先期改造合作試驗結果,2017年形成了成熟的電解槽改造方案:陽極密封面更換為鈦鈀合金、陽極網更換、陰極膜極距改造。
根據電解槽陽極網的實際情況,如果使用舊基材,在拆除和安裝過程中必定會出現破損,進行重新焊接修補,平整度很難找平,使用過程中會造成離子膜破損,縮短離子膜使用壽命,因此只能更換新的陽極網。將原來的陽極密封面去除,更換新的鈦鈀材質密封面。
通過改造陰極,將現有電極間距由2~5 mm縮小到幾乎為零,有效地降低了電極間的極間距阻抗,從而達到降低電解電耗的目的。原有陰極面網不動在之上敷設彈性網,彈性網之外再包覆新陰極面網,新陰極面網固定在原陰極網上。這樣通過彈性網的支撐,陽極網、離子膜、陰極網柔性貼合,實現膜極距。
為了最大程度地降低對生產的影響,采取了電解槽改造與換膜同時進行的實施方案。通過精心組織,認真研究,多方調研,綜合考慮合作廠家加工能力、年度檢修、市場及平穩用電等因素,自2018年5月開始對電解槽逐臺進行改造,10月全部完成技改。從運行效果看,實現了噸堿耗電降低160 kW·h以上,燒堿產量提高5%,達到了預期效果。電解槽改造后技術指標見表2。

表2 電解槽改造后技術指標
2018年該公司全部完成電解槽改造,全年影響離子膜堿產量較正常年份降低4 500 t,由于改造后實現了電耗下降,基本抵消了產量降低對效益的影響,綜合考慮全年效益與改造前基本持平。改造后平均槽電壓小于等于2.95 V,預計可降低電耗約170 kW·h/t燒堿,電流效率提高5%左右,年可增加燒堿產量4 000 t,裝置經濟效益達到預期。