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PVC生產節能問題研究

2019-05-17 04:00:40張朋飛
中國氯堿 2019年4期
關鍵詞:生產

張朋飛

(唐山三友氯堿有限責任公司,河北 唐山 063305)

隨著中國經濟的快速發展,建筑行業大力推廣使用節能建筑材料,聚氯乙烯產能增長迅速。與此同時,在資源和環境方面的矛盾也日趨尖銳。2017年8月《水俁公約》在中國的正式實施,國內PVC行業節能、環保方面將面臨更大壓力。不斷優化改進聚氯乙烯生產工藝,降低能耗減少浪費,實現清潔環保生產將是日后發展的必然趨勢。同時面對市場形勢和同行企業激烈競爭,堅持不斷改進、不斷創新,通過科學論證、精細管理、實驗摸索,實施有效節能降耗措施,才能進一步提升競爭力。

1 工藝現狀分析

1.1 無離子水入料過程

70 m3聚合釜懸浮聚合過程多采用美國古德里奇公司工藝技術,即入料采用等溫水加料工藝,水作為連續相從釜底加入,冷去離子水和熱去離子水按照工藝要求有DCS的指令按比例加入,當加料結束時,釜內溫度即達到反應溫度。以生產SG5型PVC樹脂為例,去離子水加入量約29 t,反應溫度為57℃,熱水槽水溫一般控制在90℃左右,冷水槽來水溫度約30℃(隨季節有所差異)。去離子水入料流量在120 m3/h,冷、熱水加料泵規格型號(LY80-400 A Q=171 m3/h,H=184 m,132 kW),每釜運行時間約20 min。

1.2 冷卻系統

VCM聚合時能否有效地將聚合熱導出,在一定程度上影響聚合釜的生產能力,70 m3聚合釜的傳熱有夾套和內冷卻擋板2路冷卻水分別承擔。釜夾套采用半圓管焊接在釜外壁,內擋板采用4根底部固定的圓形套管式擋板。后期有研究增加釜頂冷凝器的不少廠家,有效的提高了釜的移熱能力,縮短了聚合釜生產周期。

1.3 汽提系統

經多家企業調研目前汽提系統生產裝置,多采用螺旋板換熱器進行冷、熱漿料的換熱,已經使用近10年。由于設備結構特性,螺旋板換熱器通道內有柱狀支撐,通道截面長寬比較大,通道兩側流速較慢,容易產生堆積,影響物料品質,引起產品質量波動,且清理困難。甚至整條生產線被迫停車進行檢修清理,各方面消耗明顯增加。

2 綜合節能措施實施

2.1 等溫水入料更改為純熱水入料模式

以生產SG5型樹脂為例,即控制熱水槽溫度為70℃左右,入料時僅啟動熱水泵進行加料,控制合適流速,保證加入時間不變。待各種助劑加入完畢后,保證釜內物料保持在(57±2)℃進入反應,運行近半年來效果非常好,整個生產過程未出現異常現象。此方法可減少一臺加料泵在線運行和維修保養,以PVC樹脂產能40萬t/a,減少一臺冷水泵運行計,則每年可節省用電8.71×105kW·h。熱水槽溫度由原先90℃控制到現在70℃左右,不僅能提高加熱介質與熱水的溫差,保證較高的換熱效果,提升加熱效率。同時也縮小了熱水槽與外界環境的溫差,減少部分熱損。需注意該方法對熱無離子水槽溫度控制有較高的要求,需設置相應溫度預報警,杜絕進料過程中聚合釜出現高溫、高壓或低溫情況。

2.2 增加釜反應移熱能力

受中溫帶大陸性氣候影響,冬季寒冷,夏季炎熱,聚合釜冷卻水在夏季溫度相對偏高,移熱效率降低。在對去離子水源頭情況統計時,數據顯示其溫度受四季影響變化也較大,最大溫差能夠達到20℃。為此增加了一臺換熱裝置,將釜攪拌軸封水降溫至15℃,增加釜移熱能力約3.15×108J,反應時長能夠縮短約5 min/釜,以PVC樹脂40萬t/a計,可節省釜攪拌運行時長約1 660 h,折合每年減少用電2.2×105kW·h。并且根據調整前后反應過程和跟蹤的樹脂指標均無明顯變化,下游使用正常。

2.3 汽提系統

經過調研和交流,引進了一種采用矩形設計,內部流道流體阻力小,不易產生積料的寬流道換熱器,是專門為含有纖維或固體顆粒的特殊工藝介質而設計,既保留了板式換熱器傳熱效率高、體積小等優點,又具有列管式換熱器承壓高、耐高溫的特點,是一種合理好用的換熱器。通過運行數據統計,其具有相比原螺旋板式換熱器換熱效果好,可提高入塔漿料溫度、降低出塔漿料溫度。實現后工序離心機平穩運行,節約汽提塔蒸氣消耗。換熱器內部不容易積料,提高生產系統運行平穩性,減少出現雜質波動頻次,延長停車清理周期等優點。運行數據見表1。

通過數據對比,寬流道換熱器已經投入一定時間后,相比原螺旋板換熱器換熱效果明顯,冷熱漿料進出口溫差均在50℃左右。增加了漿料進塔溫度約20℃,降低蒸氣消耗。降低了漿料進離心機溫度約20℃,為干燥工序離心機平穩運行提供有力保證。從換熱器進、出口漿料的壓力變化上看,壓差均有所升高,說明換熱器內部流道中隨著運行時間的延長,也有積料情況,但明顯要好于螺旋板換熱器。僅蒸汽消耗一項,以40萬t/a的產能計算,即可節省蒸汽約4.0×104t,大大降低了生產運行成本,減少了能耗。

表1 運行數據對比

3 結語

目前,聚氯乙烯的生產工藝已經相當成熟,配方體系、漿料處理、廢水廢熱綜合利用等環節都已進行過多次技術改進。但各廠家生產中的能耗始終存在一定差距,在日常運行中多注意細節管理,根據環境變化調整控制指標,優化生產工藝,合理配備裝置設備,減少不必要的浪費,才能實現高產低耗,從而更好發揮裝置的節能作用。

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