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水力沖孔增透技術(shù)的研究與應(yīng)用

2019-05-17 02:24:34呂棟男
陜西煤炭 2019年3期

呂棟男,田 靜

(1.冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司大淑村礦,河北 邯鄲 056000;2.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)資源與安全工程學(xué)院,北京 100083)

0 引言

突出煤層區(qū)域防突措施包括開采保護(hù)層、預(yù)抽煤層瓦斯,兩種方法均可以有效降低突出的動力,達(dá)到消突的目的,尤其是保護(hù)層開采,它是防治煤與瓦斯突出措施中較為經(jīng)濟(jì)、有效的區(qū)域性措施。但由于受地質(zhì)條件影響,很多地區(qū)無法開采保護(hù)層,只能進(jìn)行預(yù)抽煤層瓦斯進(jìn)行區(qū)域消突,隨著采掘深度的加大,在進(jìn)行預(yù)抽煤層瓦斯時,鉆孔施工難度大,瓦斯抽采率較低,預(yù)抽煤層瓦斯需要耗費(fèi)大量時間和工程量抽采,再加上井下鉆孔封孔質(zhì)量低、管理不到位等因素影響,造成煤層消突效果不佳,采掘交替緊張,嚴(yán)重制約生產(chǎn)。因此,針對高瓦斯、低透氣性煤層的增透技術(shù)的研究,對煤層安全高效的開采具有十分重要的意義[1-2]。

水力沖孔技術(shù)是指依靠鉆機(jī)打鉆時噴射的水射流沖擊鉆孔周圍的煤體造成煤體破碎,使沖孔附近煤體卸壓增透,沖出大量煤體和瓦斯,以消除采掘突出危險的方法[3-4]。目前,水力沖孔增透技術(shù)在煤層安全高效開采上已得到較為廣泛的應(yīng)用,并達(dá)到了一定的消突效果[5-6]。

因此,以冀中能源峰峰集團(tuán)大淑村礦為工程背景,介紹了水力沖孔增透技術(shù)的施工流程,考察了水力沖孔增透效果。并在三采區(qū)皮帶下山石門揭煤期間進(jìn)行了應(yīng)用,取得了預(yù)期效果。

1 水力沖孔技術(shù)

1.1 水力沖孔系統(tǒng)

水力沖孔系統(tǒng)一般是由乳化液泵、鉆機(jī)、高壓膠管、多功能高壓水表、增壓回流裝置、防噴裝置和噴頭等組成,本次試驗(yàn)在實(shí)施過程中增加了壓濾機(jī),壓濾機(jī)的作用是將鉆孔里沖出來的煤水分離,水力沖孔系統(tǒng)布置示意圖如圖1所示。

圖1 水力沖孔系統(tǒng)布置示意圖

1.2 水力沖孔工藝流程

水力沖孔前,預(yù)先測定施工鉆孔周圍煤體中的瓦斯壓力、瓦斯含量、煤層透氣性系數(shù)等參數(shù)。在實(shí)施水力沖孔過程中要時刻注意觀察并記錄附近鉆孔的瓦斯壓力、瓦斯流量和瓦斯?jié)舛鹊淖兓闆r。待沖孔工作結(jié)束后對鉆孔進(jìn)行封孔注漿,然后連接到瓦斯抽采管路上進(jìn)行抽采。水力沖孔工藝流程如圖2所示。

圖2 水力沖孔工藝流程圖

2 水力沖孔效果考察

2.1 鉆孔布置

在172107底抽巷間隔一定距離依次施工2、3、4、5、6、7#孔和1個水力沖孔措施孔,終孔一個封閉一個,所有鉆孔在每一個鉆孔封孔結(jié)束后,立即安裝壓力表測定瓦斯壓力。考察鉆孔布置如圖3所示。

圖3 水力沖孔效果考察鉆孔布置示意圖

2.2 效果考察

待所有的觀測孔壓力穩(wěn)定后開始施工1#鉆孔水力沖孔,沖孔一段時間后,措施孔內(nèi)不再有煤渣或返清水后停止沖孔。繼續(xù)觀測2、3、4、5、6和7#孔氣體壓力,測定并繪出各測量鉆孔的瓦斯壓力變化曲線。經(jīng)觀測,2#觀測孔壓力變化曲線如圖4所示。

圖4 2#觀測孔壓力變化趨勢圖

對圖4進(jìn)行分析可知,2#觀測孔的壓力下降趨勢非常明顯,逐漸降低到0,由衰減趨勢可推測,隨著預(yù)抽孔抽采時間的再延長,2#觀測孔的壓力有可能會出現(xiàn)負(fù)壓情況,并由2#觀測孔的壓力變化曲線很容易看出其壓力在預(yù)抽孔剛聯(lián)網(wǎng)抽采后就呈現(xiàn)出下降趨勢,可見2#觀測孔處于完全卸壓范圍內(nèi)。

經(jīng)觀測,3#觀測孔壓力變化曲線如圖5所示。對圖5進(jìn)行分析可知,3#觀測孔的壓力下降趨勢也非常明顯,逐漸降低,在聯(lián)網(wǎng)后一周內(nèi)就出現(xiàn)明顯的衰減趨勢,并由3#觀測孔的壓力變化曲線很容易看出其壓力在預(yù)抽孔剛聯(lián)網(wǎng)抽采后就呈現(xiàn)出下降趨勢,且鉆孔壓力值連續(xù)下降幅度均大于10%,下降幅度最高達(dá)到88%,說明3#壓力觀測孔處在有效抽采半徑之內(nèi)。

圖5 3#觀測孔壓力變化趨勢圖

經(jīng)觀測,4#觀測孔壓力變化曲線如圖6所示。對圖6進(jìn)行分析可知,4#壓力觀測孔的壓力在預(yù)抽孔聯(lián)網(wǎng)抽采后也表現(xiàn)出下降的趨勢,但并不像2#和3#孔那么明顯,下降的幅度也不是很大,并且是在預(yù)抽孔聯(lián)網(wǎng)抽采4 d后才呈現(xiàn)出下降的趨勢,抽采11 d后才呈現(xiàn)出明顯的下降幅度。綜合數(shù)據(jù)考察,鉆孔壓力值連續(xù)下降幅度亦均大于10%,下降幅度最高達(dá)到51%,可知,4#觀測孔在有效抽采半徑影響范圍內(nèi)。

圖6 4#觀測孔壓力變化趨勢圖

經(jīng)觀測,5#觀測孔壓力變化曲線如圖7所示。對圖7進(jìn)行分析可知,5#壓力觀測孔的壓力在預(yù)抽孔聯(lián)網(wǎng)抽采后也表現(xiàn)出下降的趨勢,但并不像2#和3#孔那么明顯,與4#觀測孔情況相當(dāng),下降的幅度也不是很大,并且是在預(yù)抽孔聯(lián)網(wǎng)抽采7 d后才呈現(xiàn)出下降的趨勢,抽采11 d后才呈現(xiàn)出明顯的下降幅度。綜合數(shù)據(jù)考察,鉆孔壓力值連續(xù)下降幅度亦均大于10%,下降幅度最高達(dá)到46%,可知,5#觀測孔亦在有效抽采半徑范圍內(nèi)。

圖7 5#觀測孔壓力變化趨勢圖

經(jīng)觀測,6#觀測孔壓力變化曲線如圖8所示。對圖8進(jìn)行分析可知,6#壓力觀測孔的壓力在預(yù)抽孔聯(lián)網(wǎng)抽采后雖然也呈現(xiàn)有下降的趨勢,但幅度已經(jīng)很小,并且是在預(yù)抽孔聯(lián)網(wǎng)抽采15 d后才出現(xiàn)的,但鉆孔壓力值也呈現(xiàn)出連續(xù)三次下降幅度大于10%的現(xiàn)象。說明6#壓力觀測孔處于有效抽采半徑邊緣范圍內(nèi)。

圖8 6#觀測孔壓力變化趨勢圖

經(jīng)觀測,7#壓力觀測孔的壓力在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)抽采期間一直呈現(xiàn)趨勢穩(wěn)定的壓力值,預(yù)抽孔的聯(lián)網(wǎng)抽采與否對7#壓力觀測孔的壓力沒有造成任何影響。

綜合上述鉆孔壓力的變化規(guī)律,2#、3#、4#、5#和6#孔處在水力沖孔鉆孔沖孔效果的影響半徑范圍內(nèi),7#孔處在有效抽采半徑影響范圍之外;6#壓力測試孔雖然處在有效抽采半徑之內(nèi),但水力沖孔鉆孔的沖孔效果對其影響的程度已很小,可見,6#壓力孔是處在有效抽采半徑邊緣處。因此,大淑村礦在進(jìn)行水力沖孔每米煤段平均沖出煤量為1.20 t/m時,采用孔徑94 mm的抽采鉆孔進(jìn)行2#煤層瓦斯抽采,瓦斯抽采鉆孔抽采5 d時有效抽采半徑為6 m,抽采9 d時有效抽采半徑為7 m,抽采15 d及以上才逐漸達(dá)到極限有效抽采半徑為8 m。

3 水力沖孔增透技術(shù)的現(xiàn)場應(yīng)用

大淑村礦石門揭煤工作面瓦斯抽放技術(shù)主要以預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施為主。為了更快揭開2#煤層,使采掘接替正常,在石門揭煤前,須提前采用抽放鉆孔等工藝進(jìn)行預(yù)處理,預(yù)抽煤層瓦斯鉆孔最高達(dá)65個,鉆尺3 250 m,由于2#煤層透氣性較低,預(yù)抽時瓦斯流量小、且瓦斯?jié)舛鹊停?5 d以上的抽放時間。揭煤時間長,最長達(dá)180 d。在三采區(qū)皮帶下山石門揭煤工作面預(yù)抽煤層瓦斯鉆孔首次采用水力沖孔增透技術(shù)進(jìn)行揭煤。

根據(jù)對水力沖孔影響的考察結(jié)果來設(shè)計(jì)三采區(qū)皮帶下山石門水力沖孔鉆孔的布孔方式,從而可以減少鉆孔施工量,提高工作面瓦斯抽采效率。三采區(qū)皮帶下山石門巷道中線與其上覆的2#煤層法向距離是10 m,水力沖孔的有效抽采半徑取考察結(jié)果8 m。因此設(shè)計(jì)的水力沖孔剖面、平面如圖9、圖10所示。

圖9 三采區(qū)皮帶下山水力沖孔鉆孔剖面圖

圖10 三采區(qū)皮帶下山水力沖孔鉆孔平面圖

大淑村礦在三采區(qū)皮帶下山石門進(jìn)行施工打鉆作業(yè),每8 m的距離進(jìn)行一次水力沖孔,所有水力沖孔沖出來的孔都是垂直向里的,每一組一共沖7個孔。每米沖孔煤量不低于1.2 t,鉆孔施工完畢后進(jìn)行注漿封孔,待水泥漿凝固后即可連接抽采管路進(jìn)行抽采。

4 結(jié)論

(1)采用水力沖孔增透技術(shù)后,僅用了15 d的時間將三采區(qū)皮帶下山揭煤區(qū)域瓦斯壓力由原來的0.8 MPa降到0.2 MPa,消突效果達(dá)到了規(guī)定的成效,揭煤期間避免了瓦斯超限事故和煤與瓦斯突出事故,實(shí)現(xiàn)了安全揭煤。

(2)采取水利沖孔后再進(jìn)行預(yù)抽,不僅可以減少石門揭煤防突工程量、縮短揭煤時間,而且與未采取任何增透技術(shù)措施的石門揭煤相比,該技術(shù)的應(yīng)用減少了1 625 m平均鉆孔進(jìn)尺,實(shí)現(xiàn)了50%的降幅。

(3)采取水利沖孔后再進(jìn)行預(yù)抽,預(yù)抽時間實(shí)現(xiàn)了80%的降幅,由原來的至少75 d下降為15 d,并且由于煤層裂隙的增加,使煤層透氣性得到提高,進(jìn)而縮短了瓦斯抽采時間。

(4)另外還可以加快鉆孔瓦斯涌出速度、提高瓦斯抽采效率、縮短石門揭煤周期。從而保障了石門揭煤時的安全性,可以將其廣泛應(yīng)用到其他石門揭煤工程中。

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