田俊佳,王金宏
(云南創研勘測設計研究院有限公司,云南 昆明 650228)
某排洪、輸水工程位于山區河谷地帶,由兩個進口位置不同的、獨立的無壓隧洞,和一個匯合后的無壓隧洞組成,平面布置見圖1。排洪隧洞長0.34 km,設計底坡1/50,設計最大過流量11.0 m3/s(設計洪水經調節后的下泄流量),隧洞斷面為圓拱直墻形式,頂拱中心角180°,C25鋼筋混凝土襯砌,厚30 cm,斷面凈寬1.5 m、凈高1.8 m,襯砌結構內側面布置鋼筋,底板沿結構底部、上表面分別布置下層、上層鋼筋。輸水排洪隧洞長1.60 km,設計底坡1/150,設計輸水流量0.6 m3/s,排洪流量4.65 m3/s,合計5.25 m3/s,斷面型式、結構、尺寸同排洪隧洞。

圖1 隧洞平面布置示意圖Fig. 1 Schematic diagram of tunnel layout
兩隧洞與匯合洞彎道連接,轉彎半徑為10.8 m(大于洞寬1.5 m的5倍,三個隧洞均屬于低流速隧洞),設計底坡0。匯合隧洞長86 m,設計底坡1/80,設計最大過流量16.5 m3/s,隧洞斷面為圓拱直墻形式,頂拱中心角180°,C25鋼筋混凝土襯砌,厚35 cm,斷面凈寬1.8 m、凈高2.4 m,襯砌結構內側面布置鋼筋,底板沿結構底部、上表面分別布置下層、上層鋼筋。
隧洞施工安全措施,初期支護采用鋼拱架、噴C20細石混凝土(厚10 cm),拱架、噴錨支護緊跟掌子面(常規地質條件,無支護段長不超過10 m,地質條件差時,不超過5 m)。Ⅲ類圍巖直接噴混凝土,Ⅳ類圍巖立鋼拱架(間距1.0~1.2 m)、噴混凝土,Ⅴ類圍巖立鋼拱架(間距0.8 m)、噴混凝土,地質條件差的局部地段,在頂拱鋼拱架外沿軸向打超前錨桿(間距20 cm)、仰角5°,和垂直于軸向的、扇型布置的系統錨桿(1個斷面3根夾角45°、或2根夾角60°,交替),立鋼拱架(間距0.8~0.6 m)、噴混凝土;不打超前錨桿的洞段,立拱架前掛網。鋼拱架分為三段,直墻的立柱左右各一段,頂拱圓弧一段,立柱安裝、固定好后,架設、安裝頂拱鋼支撐,與立柱上端的墊板用螺栓連接。立柱下端設鎖腳錨桿,上端設定位錨桿,詳見圖2。

圖2 Ⅳ、Ⅴ類圍巖隧洞結構和支護斷面圖Fig.2 Cross-section of tunnel structure of IV and V surrounding rock and support
輸水排洪隧洞從進口、匯合洞出口兩端頭施工,由于隧洞較長、且轉彎,洞內通風不好,需要大功率大斷面的風機供風;斷面小,只能等1個車輛進出后,另1個車輛才能進入,運輸距離長、外面的車輛等候時間長,斷面尺寸對于施工作業來說,顯得比較狹窄。為控制工程量,不設置錯車道。1個作業面的施工進尺,從最初的一天3炮10 m,到后來一天1炮2.0~3.5 m,影響施工進度和工期。遇到特殊地質情況,需花一天時間打超前錨桿。
設計時選擇基本尺寸的小斷面隧洞(控制工程量和投資),施工時需要尺寸大一些的斷面以便于操作,二者形成了矛盾。尤其是對下一步襯砌混凝土澆筑完畢、養護好、驗收后的回填灌漿工作來說,作業面更加狹小。
鑒于以上原因,結合隧洞斷面開挖施工過程中出現的問題,設計方在保持基本設計斷面尺寸、主要工程量不變的情況下,對排洪隧洞、輸水隧洞斷面做了結構和尺寸的優化設計。雖然匯合隧洞不存在斷面尺寸問題,考慮到斷面結構尺寸能稍微大一點,有利于今后工程管理,檢修維護時的通風、作業,對也其進行了優化設計。
優化設計主要有以下幾點:
1)調整布置于鋼拱架外側的、順軸向的HRB335φ20 mm聯系鋼筋位置,由于開挖好的斷面不光滑、不規整,幾榀拱架間如果按原設計拉通布置聯系鋼筋,需要鑿除局部突出的巖石尖角和凸出部分,一方面增加了初期支護的鑿巖時間,不符合快支護、早成環、早封閉、少擾動的原則,一方面該空間不屬于工程結構范圍,鑿出來的空間下一步需要澆灌混凝土填滿。因此,設計提出聯系、穩定鋼拱架的鋼筋位置,由施工人員根據實際情況確定:
(1)如果拱架外側有空間,可以按原設計從外壁拉通布置、焊接;
(2)如果拱架外側沒有空間,兩榀拱架間有巖石尖角和凸出部分,凸出部分不超過40 mm,不予鑿除,在兩榀工字鋼的內緣焊接聯系鋼筋,可以使用短鋼筋;
(3)如果拱架外側沒有空間,凸出部分超過40 mm、屬于欠挖,需給予鑿除(將凸出部分控制在40 mm以內),再將聯系鋼筋布置在拱架內側,可以使用短鋼筋。每個橫斷面的聯系鋼筋,綜合外側、內側均勻布置,根數只可增加,不可減少。
從已開挖出來的幾段斷面來看,普遍存在超挖,因此,外圈尺寸內(兩側和頂拱)聯系鋼筋的空間≤20 mm的范圍不作為設計硬性要求的、必須開挖的尺寸,要求施工單位根據前一施工斷面的開挖情況,按照重地質、少擾動(少藥量)、弱爆破、短進尺的原則,掌握洞挖的炮眼的布置和間距、數量、深度、傾斜角度,用藥量的多少,嚴格控制開挖量和開挖尺寸。
2)初期支護工字鋼型號,排洪、輸水隧洞從“普工14#”調整為“普工12#”,匯合隧洞從“普工16#”調整為“普工14#”,拱架間距根據隧洞地質情況,看是否調整、加密(間距縮短約20 cm),在保障施工安全的基礎上,盡量不超工程量。
工字鋼型號尺寸調整后,外邊緣尺寸不變,內邊緣處可留出20 mm的空間,即可布置聯系鋼筋。
3)隧洞洞身C25鋼筋混凝土結構尺寸,底板位置、襯砌厚度不變,側墻、頂拱整體向外圍擴大20 mm一圈,優化后排洪、輸水隧洞斷面凈寬1.54 m、凈高1.82 m,空間增加0.09 m2,占原面積2.46 m2的3.6 %;匯合隧洞斷面凈寬1.84 m、凈高2.42 m,空間增加0.117 m2,占原面積3.97 m2的3.0 %。
設計優化調整后,復核計算排洪、輸水隧洞工程量,Ⅳ、Ⅴ類圍巖斷面每m斷面工程量:洞挖方量,側墻、頂拱減少20 mm一圈,混凝土量側墻、頂拱減少內側面20 mm一圈;支護體兩側壁和頂拱原有40、60 mm空隙需澆灌、回填混凝土,優化后空隙只有20、40 mm,20 mm作為結構混凝土澆筑,混凝土澆筑量每m比原斷面減少約0.009 m3,占0.9 %。
Ⅲ類圍巖斷面初期支護為直接噴混凝土(厚10 cm),設計調整后,兩側、頂拱設計開挖斷面尺寸需擴大20 mm一圈,洞挖方量和混凝土量,側墻、頂拱從外壁增加20 mm一圈。每m斷面:開挖量增加約0.102 m3,占3.0 %,混凝土量增加約0.099 m3,占3.0 %,見圖3。

圖3 Ⅲ類圍巖隧洞結構和支護斷面圖Fig.3 Cross-section of tunnel structure of Ⅲ surrounding rock and support
結構內圈尺寸變化部位布置的鋼筋、尺寸相應調整,鋼筋用量略有增加。
無壓隧洞襯砌結構主要承受來自外壁的圍巖壓力、地下水壓力,內部的水壓力很小,經復核計算,結構尺寸擴大后,兩種斷面的襯砌厚度30 cm、35 cm不變,結構穩定、應力滿足要求。
緊貼拱架內壁布置的聯系鋼筋,澆入C25混凝土結構內,一定程度上可將其視為結構鋼筋,在完成聯系拱架、保證初期支護整體穩定的作用后,與C25混凝土結合,起到支持襯砌結構的穩定、分擔結構應力的一份子,見圖4。

圖4 聯系鋼筋在拱架背后、前面間隔設置Fig.4 Interval arrangement of tie bars in the back and front of the arch
4)為便于施工作業,排洪、輸水兩個隧洞進口鎖口長20 m的一段,鋼筋混凝土斷面按匯合隧洞斷面施工,鋼拱架采用“普工14#”,混凝土厚度35 cm,結構尺寸擴大15 cm一圈。其后設2 m長漸變段與洞身斷面相接。洞口前的喇叭口和仰拱尺寸做相應調整。兩個鎖口和漸變段增加了混凝土和鋼筋(混凝土增加48 m3)。
由于Ⅳ、Ⅴ類圍巖洞段多、占81 %,調整設計后,洞身混凝土和鋼筋增減,總體上變化不大,經業主、監理、施工共同商議,洞身增減的工程量不另行計量,按合同工程量結算。進口鎖口和漸變段混凝土和鋼筋,按變更后的圖紙工程量計量,洞身工程計量長度減少44 m。
1)在同樣工程量情況下,應盡量使結構斷面的凈空尺寸最大,有利于工程施工和運行管理。本工程輸水隧洞較長,適宜的結構尺寸為凈寬1.6~1.65 m、凈高1.85 m。
優化設計、斷面尺寸調整(擴大)后,設計流量不變時,排洪隧洞底坡可在1/50~1/55之間調整、變動,輸水隧洞底坡可在1/150~1/160之間調整、變動,匯合隧洞底坡可在1/80~1/88之間調整、變動,有助于隧洞平面布置、縱剖面設計,如適當整體提高匯合隧洞的高程,減少隧洞長度。
同等底坡情況下,斷面尺寸的擴大,增加了過流量,提高了泄洪能力。
2)小斷面的隧洞,一段不宜太長,一般洞長600 m后,接一段明渠或渡槽,施工時在洞口兩端設置施工作業面(區),可大大縮短洞內運輸距離和通風距離,和施工工序輪換、交替的時間,不僅利于通風、保證施工工期,同時節約施工成本。
3)不宜僅僅為節省工程量設計小斷面隧洞。小斷面隧洞尺寸小,施工作業受限于狹小空間,機械化的施工設備使用率低,大多工序是人工作業(比如錨桿、超前導管的施工,圖5),效率和人員安全性低。
4)從進口施工的隧洞,洞內排水靠抽排,隧洞掘進深度超過500 m時,抽排水成本較高,尤其停電、靠柴油發電機發電來供風、抽排水、照明,成本更高;作業點附近地面時常存在積水,影響施工操作、運輸和通行,見圖6。而且,存在突然停電、作業面被浸沒的風險。輸水隧洞主要從出口的作業面掘進,進口工區掘進到650 m時,隧洞貫通。

圖5 錨桿施工Fig.5 Anchor construction

圖6 從進口施工的隧洞,地面時常積水。Fig.6 Tunnels constructed from the entrance often having water on the ground
5)施工過程中,為增強隧洞內的通風,在輸水隧洞軸線沿線地表選擇覆蓋層不厚的地點(里程1+005)利用地質鉆機打通氣孔,孔徑300 mm,下套管,孔口做網罩防護,孔深58.9 m。通風孔與洞身聯通后,洞內通風較好。施工結束后,通風孔永久保留。
6)三個隧洞的交匯、“V型”尖角處,巖體單薄、不穩定,要加強支護;由于洞挖爆破作業,尖角部位圍巖破碎、松散、易脫落,見圖7,為避免巖體變形,尖角體的凸出面從基礎到頂部用漿砌石襯護(澆筑永久襯砌混凝土前拆除)。隧洞交匯部位施工車輛過往頻繁,底部形成凹槽并積水,見圖8,影響到鋼支撐立柱的基礎穩固和圍巖的整體穩定。按照施工程序,隧洞貫通后,先澆筑邊墻和頂拱鋼筋混凝土,最后從里向外澆筑底板鋼筋混凝土。針對出現的問題,采取工程措施處理,抽干積水、清理底板凹槽部位至新鮮基巖,回填埋石混凝土到底板建基面,養護好后在面層鋪設保護鋼墊板,澆筑底板鋼筋混凝土前再將建基面清理干凈。
目前該工程完工兩年多,投入使用后發揮了很好的功效和作用。

圖7 “V型”尖角部位,圍巖破碎、松散、易脫落Fig.7 Surrounding rock breaking, loosing and falling off the V-shape corne

圖8 隧洞交匯處,施工期間車輛過往頻繁,形成凹槽并積水Fig.8 Vehicles passing frequently at the intersection of the tunnel during the construction and forming grooves and water accumulation