薛為亮
(射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),江蘇鹽城 224302)
射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天源化工公司合成裝置技改項(xiàng)目,自2017-03試車(chē)投產(chǎn)以來(lái),高溫合成反應(yīng)釜在使用過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生故障,導(dǎo)致非計(jì)劃停車(chē)檢修,影響正常生產(chǎn),成為生產(chǎn)的瓶頸之一。為解決該問(wèn)題,文章對(duì)高溫合成反應(yīng)釜的故障原因進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)措施。
如圖1所示,高溫合成反應(yīng)釜接受前道工序的物料后,再攪拌,開(kāi)中壓蒸汽升溫,在一定的真空條件下,進(jìn)行反應(yīng),成品經(jīng)高溫合成反應(yīng)釜釜頂冷凝器和全凝器冷凝后采出,反應(yīng)釜內(nèi)物料返回前道工序。
高溫合成反應(yīng)釜為不銹鋼制15 m3,釜內(nèi)有加熱盤(pán)管、62 r/min框式攪拌器,鍋上附有Ф800×2 300填料塔,釜頂有90 m2換熱面積的冷凝器。同時(shí),還配備了換熱面積為30 m2全凝器和一個(gè)體積為2 m3的合成儲(chǔ)罐。

圖1 工藝流程示意圖Fig.1 Process flow chart
高溫合成反應(yīng)釜在使用中出現(xiàn)的問(wèn)題:(1) 在合成反應(yīng)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)釜頂冷凝器內(nèi)漏,經(jīng)對(duì)拆下的冷凝器宏觀檢查后發(fā)現(xiàn)冷凝器下管板焊縫幾乎消失,呈現(xiàn)馬蹄形凹槽,在下管板六個(gè)方位抽取六根列管進(jìn)行超生波測(cè)厚,換熱管自與下管板焊縫處向上10 cm段呈現(xiàn)腐蝕減薄,管壁厚度范圍0.2 mm~2.5 mm,減薄量逐漸減小,至15 cm處,換熱管壁厚幾乎沒(méi)有變化,部分列管爛通穿孔,列管下部有白色晶體附著(經(jīng)分析白色晶體為鹽酸鹽);(2) 釜內(nèi)物料凝結(jié),經(jīng)常堵塞出料管,凝結(jié)的物料硬如石頭,難以處理,只能更換整段被堵塞的管道。
(1)實(shí)驗(yàn)室模擬高溫合成反應(yīng)釜條件對(duì)高溫合成反應(yīng)釜釜內(nèi)物料做受熱分解試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示氯離子含量可達(dá)220 mg/kg?!?br>