刁呈振
摘 要:宣鋼3#360 m2燒結機環(huán)冷機已投運余熱發(fā)電項目,但燒結大煙道末端高溫煙氣并未回收利用,大量300 ℃~400 ℃的高溫煙氣經(jīng)過除塵脫硫后直接排放,造成能源浪費。該項目利用燒結機尾部大煙道的高溫煙氣,采用內(nèi)置式余熱鍋爐進行余熱回收,生產(chǎn)蒸汽并入發(fā)燒結電系統(tǒng),從而提高發(fā)電負荷,實現(xiàn)燒結機煙道余熱回收利用。
關鍵詞:燒結大煙道;余熱利用;鍋爐
中圖分類號:TK11 文獻標志碼:A
0 引言
根據(jù)宣鋼3#360 m2燒結機煙道煙氣參數(shù)和生產(chǎn)特點選用可靠性高的余熱鍋爐進行熱量回收,研究論證煙道鍋爐蒸汽并入環(huán)冷余熱發(fā)電系統(tǒng)需要解決的技術問題,通過技術改造和系統(tǒng)優(yōu)化實現(xiàn)煙道鍋爐穩(wěn)定的熱量回收。
1 技術方案
1.1 燒結機機尾風箱溫度介紹
將余熱鍋爐安裝在燒結機大煙道尾部高溫段,充分利用燒結機大煙道尾部高溫煙氣熱量換熱產(chǎn)生蒸汽,并入原有燒結環(huán)冷余熱發(fā)電系統(tǒng)。3#360 m2燒結機機尾風箱溫度見表1。
由表1可以看出,煙氣在燒結機16#-20#風箱之間的溫度為300 ℃~450 ℃,可利用效果最佳,此溫度下可產(chǎn)生較高溫度的蒸汽,因此采用余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽發(fā)電的方式進行熱量回收。
1.2 煙道回收利用應滿足的條件
(1)作為燒結工序的節(jié)能項目,必須以保證燒結的正常生產(chǎn)、檢修為前提。在符合上述前提條件下,盡可能地減少熱損失,以提高鍋爐產(chǎn)能,獲得最大的經(jīng)濟效益;
(2)對燒結機操作工藝不做任何改變,符合操作人員正常操作習慣;
(3)盡可能減少設備阻力損失,對燒結主抽風機能力不產(chǎn)生任何影響;
(4)在保證大煙道余熱回收后煙氣溫度符合后續(xù)工藝要求的前提下,盡可能地提高鍋爐產(chǎn)汽量;
(5)便于設備日常維護保養(yǎng)及檢修更換,日常檢修不影響燒結機正常生產(chǎn)。
1.3 煙道鍋爐系統(tǒng)流程確定
根據(jù)燒結機結構及生產(chǎn)規(guī)律,綜合各方面要求,余熱鍋爐采用內(nèi)置式,余熱回收裝置各換熱模塊,內(nèi)置于燒結機機尾大煙道,中壓汽包布置于大煙道上層18.7 m平臺上。余熱回收裝置所產(chǎn)過熱蒸汽匯入環(huán)冷鍋爐過熱器前的飽和蒸汽母管,與環(huán)冷鍋爐飽和蒸汽混合后,經(jīng)環(huán)冷鍋爐過熱器過熱后送至汽機做功發(fā)電;為確保系統(tǒng)安全,燒結機蒸汽匯入環(huán)冷鍋爐過熱器管道設置2路,一路直接匯入環(huán)冷鍋爐過熱器前飽和蒸汽母管,一路作為旁通匯入環(huán)冷鍋爐出口過熱蒸汽母管(出口主汽閥之后)。
1.4 采用熱管式余熱鍋爐避免鍋爐故障影響燒結主線生產(chǎn)
由于煙道余熱鍋爐安裝在燒結煙道內(nèi)部,如果采用傳統(tǒng)換熱模式,受熱面一旦發(fā)生內(nèi)部泄漏必將影響到燒結機生產(chǎn),造成燒結停產(chǎn)。通過論證發(fā)現(xiàn),熱管式換熱方式可以消除這樣的安全隱患。
熱管余熱鍋爐是由翅片管式過熱器、熱管蒸汽發(fā)生器、熱管省煤器、汽包、設備間連接管路、供水系統(tǒng)及儀電控制系統(tǒng)等組成,其主要工藝流程如圖1所示。
高溫熱廢氣為熱管蒸汽發(fā)生器換熱管束不斷提供加熱熱源,換熱管束內(nèi)的軟化水吸熱汽化由蒸汽上升管引入汽包進行汽水分離,分離后的飽和水經(jīng)液體回流管流入蒸汽發(fā)生器換熱管束重新進行加熱汽化,形成連續(xù)的產(chǎn)汽循環(huán)系統(tǒng)。
余熱鍋爐由眾多熱管組裝而成,各熱管之間相互獨立,一根或幾根熱管損壞煙道內(nèi)部發(fā)生爆管泄漏時,只能泄漏掉發(fā)生故障的熱管內(nèi)部的介質(zhì),不會造成大面積介質(zhì)泄漏影響燒結主線生產(chǎn)。同時其他熱管還能正常吸熱放熱,鍋爐能正常生產(chǎn)。
1.5 煙道鍋爐接入環(huán)冷余熱發(fā)電系統(tǒng)的運行方案
1.5.1 煙道鍋爐上水問題技術解決方案
煙道鍋爐利用燒結機生產(chǎn)余熱進行生產(chǎn),環(huán)冷鍋爐利用環(huán)冷機礦料余熱進行生產(chǎn),因此在啟動時,熱量先抵達煙道鍋爐,需要在燒結機點火后對煙道鍋爐進行上水,象從除鹽水箱上水,開啟除鹽水泵后,環(huán)冷鍋爐也會進入給水,冬季溫度低,余熱鍋爐未到暖爐時機,給水進入環(huán)冷鍋爐極易發(fā)生凍堵事故。
經(jīng)過對工藝流程研究后,決定新增加一種上水方式,設置專門為煙道鍋爐上水的管道,從除鹽水泵到環(huán)冷鍋爐水預熱器之間的除鹽水管道接引至煙道鍋爐給水泵前,并設置相應的隔絕閥門,當溫度較低時采用從除鹽水管道只給煙道鍋爐上水。其他季節(jié)可采用從除鹽水箱上水,同時嚴密監(jiān)視環(huán)冷鍋爐汽包水位。
1.5.2 煙道鍋爐單獨運行時技術方案
煙道鍋爐單獨運行時,過熱蒸汽經(jīng)過環(huán)冷鍋爐會造成大量熱損失,且不能將環(huán)冷鍋爐隔絕進行檢修維護工作,通過技術改造使煙道鍋爐過熱蒸汽不經(jīng)過環(huán)冷鍋爐過熱器直接引至環(huán)冷鍋爐中壓主蒸汽門后,這樣避免了2臺鍋爐運行過程中相互影響。
2 實施效果
該項目實施投產(chǎn)以來,運行平穩(wěn),節(jié)能效益明顯,自2018年1月~2018年12月一年間,累計運行7 973.5 h、蒸汽產(chǎn)量63 381 t,每月具體數(shù)據(jù)見表2。
項目的投產(chǎn)將余熱利用技術轉化到了燒結機大煙道上,煙道鍋爐前煙氣溫度370 ℃,經(jīng)過鍋爐吸收熱量后,煙氣溫度降為200 ℃,高溫熱量被充分吸收實現(xiàn)了煙道煙氣中的能源由熱能到電能的轉換,該項目年新增發(fā)電量1 022萬kW·h。
燒結廢熱的利用是冶金企業(yè)普遍面臨的問題,也是節(jié)能降耗的有力舉措,為宣鋼節(jié)能發(fā)電創(chuàng)效工作增添了新的活力,使宣鋼燒結余熱回收率邁上一個新的臺階。
參考文獻
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