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某輸水隧洞工程不良地質(zhì)洞段施工處理

2019-05-22 02:13:14閔建忠
水利技術(shù)監(jiān)督 2019年3期
關(guān)鍵詞:圍巖施工

閔建忠

(中國葛洲壩集團第三工程有限公司,陜西 西安 710065)

某輸水隧洞工程,全長41.823km,進口段約9km采用鉆爆法施工,其余約32km由2臺開敞式TBM施工,TBM開挖直徑6.5~6.8m。TBM施工隧洞巖石抗壓強度30~180MPa,III類圍巖占比約53%,IV類及V類圍巖占比約29%。隧洞最大埋深約2300m,縱坡坡度為0.18%;洞徑5.3m,圓形斷面,無壓流,現(xiàn)澆鋼筋混凝土襯砌,采用開敞式TBM掘進和鉆爆法相結(jié)合的施工方式,一次開挖及支護完成后再進行二次襯砌,特殊地質(zhì)洞段根據(jù)設(shè)計要求進行二次襯砌。

大埋深、大坡度、長洞段是該隧洞典型的工程條件特征。該隧洞施工難度大,工程地質(zhì)條件復雜,存在大變形、高地壓、高承壓水、突涌水等施工風險,需穿越斷層破碎帶、蝕變帶等不良地質(zhì)洞段。本文就TBM掘進洞段遇蝕變帶不良地質(zhì)條件采取的施工措施及取得的效果進行簡要論述。

1 工程地質(zhì)條件

1.1 設(shè)計地質(zhì)

根據(jù)設(shè)計圖紙可知該段屬山間壓陷盆地,地形起伏大,物探測試此段為高阻區(qū),構(gòu)造帶處視電阻率明顯較低,大部分洞段蝕變巖不發(fā)育,破碎帶附近存在蝕變巖問題;存在一處英安斑巖(英安質(zhì)晶屑熔巖)與二長花崗巖(花崗閃長巖)的不整合接觸帶,此段為Ⅳ-Ⅴ類圍巖。

1.2 揭露工程地質(zhì)

圍巖巖性為花崗巖,灰白色,巖體破碎,夾雜大量的較大石塊,石塊強度較高,石塊間充填大量松散體,松散體以巖屑、砂、泥等細顆粒為主,穩(wěn)定性差,受掘進擾動隨滲水大量涌出后,石塊形成鑲嵌結(jié)構(gòu)。

此段不良地質(zhì)洞段圍巖整體出水嚴重,出水以線流、股狀為主,隧洞出水主要分布于頂拱及右側(cè),最大出水量達141.3m3/h,目前水量穩(wěn)定至50~70m3/h。

1.3 超前地質(zhì)預報情況

隧洞掌子面前方段存在斷層破碎區(qū),圍巖整體逐漸變差,存在較大的斷層導水突泥風險。

1.4 地表踏勘情況

通過對掌子面地表一帶地質(zhì)踏勘,出露地層情況復雜,北側(cè)為灰白色中細粒花崗閃長巖,巖石地貌上呈高山,巖體較為完整,向南變?yōu)闇\肉紅色中粒二長花崗巖,二長花崗巖內(nèi)破碎程度大于花崗閃長巖,且在接觸部位存在有蝕變現(xiàn)象。灰黑色英安斑巖主要呈脈狀侵入于北側(cè)二長花崗巖與南側(cè)大理巖之中,英安斑巖工程性質(zhì)較好,巖石硬度大,抗風化侵蝕能力強。地表有溪流經(jīng)過,與隧道軸線方向幾乎垂直,流量約為0.2m3/s,與隧道交叉處下游約2km處地表徑流消失,根據(jù)地表徑流情況,洞內(nèi)出水疑受地表水補給。

1.5 不良地質(zhì)洞段預測

根據(jù)采用三維地震與激發(fā)極化法探測結(jié)果及TRT方法、單孔聲波檢測法、全孔壁數(shù)字成像法等超前地質(zhì)預報檢測手段的預報結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場施工情況,綜合認為前方不良地質(zhì)長度在60m以上。

2 采用管棚施工方法

2.1 第一循環(huán)

自進入不良地質(zhì)洞段開始,TBM掘進過程中從人孔處涌出的泥石混合物數(shù)量急劇增加,期間多次啟動刀盤時人孔均流出大量混合物,并將TBM主機區(qū)域1號皮帶壓停,其中,某日凌晨啟動刀盤過程中(尚未推進,轉(zhuǎn)速為0.2rpm)主梁人孔瞬間涌出約80m3泥石混合物(如泥石流),將主梁下部填滿。采用正常模式啟動刀盤時,人孔瞬間涌出大量泥水混合物,約150m3,TBM掘進被迫停止。為保障施工安全,防止出現(xiàn)大面積坍塌,開始進行管棚施工。

采用化學灌漿和HC注漿材料對護盾尾部圍巖加固完成后,對護盾尾部的隧洞進行擴挖,擴挖后安裝DMY- 135頂錘式管棚鉆機打設(shè)長8mΦ51自進式管棚35根,進行護盾及刀盤上部圍巖化灌固結(jié),固結(jié)完成后打設(shè)Φ76自進式管棚36根,并進行HC灌漿施工,施工完成后對擴挖段進行回填,TBM設(shè)備掘進通過。

2.2 第二循環(huán)

在護盾尾部擴挖長3.5m鉆機工作室,采用阿特拉斯1838鑿巖機沿隧洞上半圓,按間距70cm,施做11根長8mΦ25自進式中空注漿錨桿,注化學漿液,起到保護刀盤和護盾作用。

采用ZM- 90鉆機依次施做11根,長8m,Φ146跟管,間距70cm,外插角2°,完成后依次穿過跟管向前鉆進,每段長6m,分段進行灌漿加固,反復掃孔和灌漿,直至加固范圍到達40m左右。

根據(jù)注漿完成后探測孔的檢查情況,施作Φ146跟管,跟管長度為30m,跟管施工完成后插入Φ108管棚,拔出Φ146跟管后對Φ108管棚進行注漿。

2.3 第三循環(huán)

第二循環(huán)掘進過程中揭示圍巖情況為:圍巖巖性主要為花崗巖,并伴有不同程度蝕變現(xiàn)象,巖石顯性節(jié)理和隱性節(jié)理極發(fā)育,且雜亂無章,自穩(wěn)能力極差,強度較高的小塊孤石、飄石較第一循環(huán)圍巖數(shù)量減少,巖石間空隙由大量小顆粒物質(zhì)填充,根據(jù)顆分報告顯示,渣樣的基本均在10mm以下。

掘進過程中刀盤內(nèi)局部位置有線狀和股狀出水現(xiàn)象,但幾乎沒有出現(xiàn)水流引起的涌泥、涌砂現(xiàn)象,證明第二循環(huán)注漿起到一定固結(jié)圍巖和止水并改變水路的作用。

通過總結(jié)第一、第二循環(huán)經(jīng)驗,繼續(xù)調(diào)整施工方法,采用阿特拉斯1838鉆機鉆孔對護盾上方與刀盤部位采用化學灌漿進行固結(jié),采用ZM- 90管棚鉆機施工管棚,管棚安裝完成后進行大循環(huán)注漿施工,施工完成后對擴挖段進行回填,TBM設(shè)備掘進通過,根據(jù)情況重復進行此項施工。

3 施工總結(jié)

3.1 第一循環(huán)

管棚注漿共分7次施工完成,施工中采用間隔注漿方式,共計施工Φ76管棚22根,Φ42管棚13根,共計注入HC材料75.65t,其中最大注入量為9.5t,最小注入量為0.45t,注漿施工共計耗時38.5h,其中最長、最短耗時分別為:330min、13min,最大注漿壓力為5.6Mpa,管棚施工注漿情況如圖1所示。

圖1 第一循環(huán)管棚施工注漿量分布(單位:m3)

根據(jù)護盾后方圍巖情況,原12點與1點半位置均滲水嚴重,均為股狀出水,其中12點位置滲水大于1點半,注漿施工完成后滲水得到了明顯的封堵,緊貼護盾后方基本無滲水,滲水較多地出現(xiàn)于擴挖段位置。管棚施工完成后掘進時人孔無石渣流出,拱頂?shù)魤K塌落深度較管棚施工前出現(xiàn)明顯改善,盾尾出漏圍巖可以見明顯的漿液固結(jié)圍巖情況。

上述情況說明:采用HC雙液漿進行灌注,達到堵水、改變水流路徑的目的,采用的柱塞泵+計量泵設(shè)備和相配合的灌漿工藝很適合巖層破碎并伴有出涌水的地質(zhì)加固;高壓注漿達到了預期效果。第一循環(huán)管棚施工總耗時63d,掘進11.7m。

3.2 第二循環(huán)

第二循環(huán)管棚施工共計完成鉆孔41根,其中:護盾與刀盤上部固結(jié)鉆孔11根(Φ25自進式中空注漿錨桿,共88.5m)、超前圍巖改良預注漿鉆孔11根(成孔445.5m,其中Φ146跟管82.5m,Φ100裸孔363m,加上反復掃孔共計鉆進1518m)、探測孔8根(共212m,Φ146跟管15m,Φ100裸孔197m)、管棚鉆孔11根(共309m,Φ146跟管108m,Φ108跟管54m,Φ108裸孔(內(nèi)插108鋼管24m)147m),累計注入化學灌漿材料5.87t、HC材料78.64t(47.18m3)、水泥5.85t(4.1m3)。

圖2 第二循環(huán)化學灌漿注漿量分布

管棚施工完成后在TBM掘進過程中刀盤主梁人孔基本無石渣流出,掘進完成后可看到漿液擴散的痕跡,施工中仍出現(xiàn)護盾頂部管棚下部圍巖塌落后形成的三角區(qū)域,同時掘進過程中刀盤內(nèi)出現(xiàn)管棚鋼管。第二循環(huán)管棚施工共計耗時55d,完成掘進18.3m。

3.3 第三循環(huán)

(1)第三循環(huán)管棚施工共計完成鉆孔39根,其中:護盾與刀盤上部固結(jié)鉆孔20根(Φ25自進式中空注漿錨桿,共210m)、超前圍巖改良預注漿鉆孔19根(成孔585.2m,Φ130裸孔431.2m,Φ146裸孔154m,孔內(nèi)插入Φ108跟管570m)、探測孔3根(共71.6m,Φ130裸孔10m長1根,30.8m長2根)、累計注入化學灌漿材料16.05t(其中護盾上部圍巖固結(jié)14.85t、管棚與裸孔間隙封孔1.2t)、HC材料99.825t(59.9m3)。

圖3 第三循環(huán)化學灌漿注漿量分布

圖4 第三循環(huán)管棚注漿量統(tǒng)計

(2)與第一、二循環(huán)管棚施工對比。①化學灌漿。根據(jù)化學灌漿量與第一、二循環(huán)管棚施工對比(化學灌漿對比如下表),結(jié)合護盾上部裸孔鉆進情況,化灌錨桿間距縮小后,護盾上部化學灌漿固結(jié)總體有所增強,見表1。②管棚注漿。第一循環(huán)管棚施工HC注漿總量為75.65t,加固長度為30m,平均2.52t/m;第二循環(huán)管棚施工共計注入HC材料與水泥漿84.49t,加固長度為40m,平均2.11t/m;第三循環(huán)管棚施工共計注入HC材料99.825t,加固長度為30m,平均3.33t/m。在灌漿過程中多次出現(xiàn)串漿現(xiàn)象,因此初步推斷第三循環(huán)管棚注漿施工效果較好,后續(xù)將根據(jù)施工情況實時調(diào)整管棚方案,直至通過不良地質(zhì)洞段,恢復正常掘進。

表1 第一循環(huán)與第二循環(huán)化學灌漿對比

4 結(jié)論及建議

實際施工情況證明,管棚施工方法能夠保證在安全的前提下使TBM機通過不良地質(zhì)洞段,但施工工期較長,成本較高,需對地質(zhì)變化情況實時監(jiān)測,并根據(jù)實際情況總結(jié)經(jīng)驗教訓,及時調(diào)整施工方法,加強各施工工序之間的配合,在保證施工質(zhì)量安全的前提下,盡量縮短施工工期和減少施工成本。

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