楊青辰
(東北大學(xué)設(shè)計研究院(有限公司),遼寧 沈陽 110166)
在工程設(shè)計過程中,如何降低投資、降低運行費用,是設(shè)計人員不懈的追求。實踐證明裝備大型化是降低建設(shè)投資,降低生產(chǎn)運行費用的有效途徑,目前系列化投入運營并推廣應(yīng)用的NEUI600kA級大容量鋁電解槽技術(shù)具有顯著的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,已成為新建電解鋁系列的首選技術(shù)。
配合鋁電解槽大型化的發(fā)展優(yōu)勢,其它配套設(shè)施的大型化也是我們的研究開發(fā)目標(biāo)。因此,將傳統(tǒng)的電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng)單體能力只能滿足年產(chǎn)7-15萬噸鋁產(chǎn)能擴(kuò)大為滿足25萬噸鋁產(chǎn)能。保證超大型電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)的前提是解決如下技術(shù)難題:
(1)如何保證200余臺電解槽出口的負(fù)壓平衡并降低整個排煙管網(wǎng)的系統(tǒng)阻力;
(2)如何保證除塵器各氣室的煙氣均布和新鮮氧化鋁添加的均衡性,從而提高除塵器的凈化指標(biāo),并降低除塵器及配套設(shè)施投資;
(3)如何在經(jīng)濟(jì)合理的情況下,采用超濃相輸送技術(shù)實現(xiàn)氟氧化鋁的長距離(300m)和大能力(100t/h)輸送。
針對上述難題,我們開發(fā)了如下技術(shù):
(1)開發(fā)了“無閥門變徑平衡控制技術(shù)”和“多單元主排煙管網(wǎng)集氣技術(shù)”,降低了電解槽出口負(fù)壓,并實現(xiàn)電解煙氣凈化系統(tǒng)排煙管網(wǎng)負(fù)壓平衡的優(yōu)化設(shè)計,降低投資及排煙管網(wǎng)阻力;
(2)配套開發(fā)了“超大型脈沖布袋除塵器”,保證電解煙氣凈化系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)可靠運行,電解煙氣達(dá)標(biāo)排放,并降低了除塵器及配套設(shè)施的投資;
(3)開發(fā)了“超大型載氟氧化鋁超濃相輸送系統(tǒng)”,保證載氟氧化鋁超濃相輸送系統(tǒng)的可靠運行,且降低附屬設(shè)施投資,具有一定的經(jīng)濟(jì)性。
新開發(fā)完成的超大型電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng),不但進(jìn)一步降低了項目的建設(shè)成本和運行成本,還進(jìn)一步提高了電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng)的主要技術(shù)指標(biāo)。
2018年7月,采用本技術(shù)的超大型電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng)在內(nèi)蒙古某項目上順利投產(chǎn),各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和運行指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。
針對上述技術(shù),實現(xiàn)的主要技術(shù)創(chuàng)新點有:
(1)電解煙氣凈化系統(tǒng)排煙管網(wǎng)負(fù)壓平衡優(yōu)化設(shè)計
本項目的電解煙氣凈化系統(tǒng)排煙管網(wǎng)較以往工程,通過阻力平衡優(yōu)化設(shè)計,進(jìn)一步提高了集氣的均衡性和經(jīng)濟(jì)性。主要的技術(shù)創(chuàng)新點包括:
開發(fā)應(yīng)用了“無閥門變徑平衡控制技術(shù)”
傳統(tǒng)的支煙管阻力平衡是通過主排煙管道平衡設(shè)計及支煙管手動閥門調(diào)節(jié)相結(jié)合來實現(xiàn)的;原有的調(diào)節(jié)模式不僅投產(chǎn)后調(diào)節(jié)工作量大,高空作業(yè)還存在一定難度和安全隱患,而且支煙管阻力平衡難以保證,在運行過程中還易發(fā)生變化。開發(fā)的“無閥門變徑平衡控制技術(shù)”,取消了安裝在支煙管上的閥門,不僅實現(xiàn)了單槽支煙管阻力預(yù)設(shè)平衡,而且減少了支煙管的管道阻力,降低了投資。采用本技術(shù)的支煙管部件。
通過優(yōu)化設(shè)計,取消閥門可使支煙管阻力降低35Pa;采用變徑預(yù)設(shè)控制電解槽間出口負(fù)壓和風(fēng)量,當(dāng)電解槽出口負(fù)壓在200~300Pa范圍內(nèi)波動時,將支煙管阻力不平衡率從15%降低到5%。整個電解煙氣凈化系統(tǒng)可降低噸鋁電耗1.5kWh/t-Al。
采用“無閥門變徑平衡控制技術(shù)”,不但具有良好的技術(shù)指標(biāo),而且降低了項目投資和運行費用,簡化了后期的運行維護(hù)管理。
開發(fā)應(yīng)用了“多單元主排煙管網(wǎng)集氣技術(shù)”
采用分區(qū)控制的思路,通過數(shù)值模擬的手段開發(fā)了“多單元主排煙管網(wǎng)集氣技術(shù)”,使整個排煙管網(wǎng)的阻力平衡進(jìn)一步優(yōu)化。某項目將電解車間160臺電解槽排煙支管分成16個處理單元,每個處理單元負(fù)責(zé)處理10臺電解槽產(chǎn)生的電解煙氣,提高了單元內(nèi)電解槽出口間負(fù)壓和風(fēng)量的均衡性。
16個處理單元依次匯總成為8單元、4單元和2單元,從而實現(xiàn)對電解槽煙氣的均衡收集。采用該技術(shù)的管網(wǎng)布置圖如圖2所示。
采用“多單元主排煙管網(wǎng)集氣技術(shù)”可以將各段主排煙管網(wǎng)阻力的不平衡率從20%降低到10%。
(2)配套開發(fā)并應(yīng)用了“超大型脈沖布袋除塵器”
為滿足本項目電解煙氣凈化工藝的需要,聯(lián)合相關(guān)廠家開發(fā)了“超大型脈沖布袋除塵器”,總過濾面積為67200m2,處理煙氣量達(dá)到207×104Nm3/h,是目前電解鋁行業(yè)處理能力最大的脈沖布袋除塵器。
本項目脈沖布袋除塵器的主要優(yōu)化點包括:
將傳統(tǒng)除塵器的進(jìn)氣流程從單端進(jìn)氣改為兩端進(jìn)氣,優(yōu)化了除塵器各氣室煙氣的氣流均衡性,將氣流的不均衡性從12%降到了4%;
改進(jìn)新鮮氧化鋁輸送流程,不僅提高了除塵器各氣室的物料均衡性,而且降低了除塵器和電解煙氣凈化系統(tǒng)新鮮氧化鋁倉高度,從而提高電解煙氣凈化系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性;
優(yōu)化除塵器本體結(jié)構(gòu)設(shè)計,降低了設(shè)備及土建投資費用,提高了土地利用率。
經(jīng)過電解煙氣凈化系統(tǒng)處理后的染污物排放指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)一流,主要的技術(shù)指標(biāo)如表1所示。

表1 主要技術(shù)指標(biāo)
(3)開發(fā)“超大型載氟氧化鋁超濃相輸送系統(tǒng)”
開發(fā)了與電解系列配套的“超大型載氟氧化鋁超濃相輸送系統(tǒng)”,即在有限的空間內(nèi),采用經(jīng)濟(jì)合理的溜槽輸送更多的載氟氧化鋁。當(dāng)載氟氧化鋁的輸送能力為80t/h時,采用本技術(shù)實現(xiàn)輸送坡度在1.38%以內(nèi)時,水平輸送距離可以達(dá)到260m。本技術(shù)可以將氧化鋁貯運系統(tǒng)的投資費用降低300萬元,噸鋁電耗降低2kWh/t-Al。
在同等25萬噸原鋁產(chǎn)能規(guī)模下,本技術(shù)開發(fā)的超大型電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng),與采用傳統(tǒng)技術(shù)的系統(tǒng)相比:
1)本技術(shù)單套電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng)的投資可以降低1267.4萬元,同比降低16.2%。投資對比如表2所示。

表2 投資對比表
2)本技術(shù)單套電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng)年運行成本可以減少180.5萬元,具體運行成本估算如下:
運行及維護(hù)人員減少16人。按年人均成本8萬元計,則年人力成本可以減少128萬;
噸鋁電耗可降低7kWh/t-Al。電費按0.3元/kWh計,則每年可以節(jié)省電費52.5萬元。
采用本技術(shù)的電解煙氣凈化及貯運系統(tǒng)建設(shè)投資同比降低1267.4萬元,運行成本減少180.5萬元,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。