賀彩琴,張 志,茍敏剛
(陜西鉛硐山礦業有限公司,陜西 鳳縣 721707)
鉛硐山礦業公司選礦廠于1996年10月投產,設計處理量800t/d,通過技術改造,實際日處理礦石1200t,年處理原礦石38萬t。脫水系統為濃縮+過濾工藝流程,完成鉛、鋅精礦的脫水作業,主要設備有濃密機2臺,過濾機2臺。由于原鉛精礦脫水的濃縮設備老化嚴重,嚴重影響了生產能力,浪費了能耗,成為制約鉛精礦脫水作業的主要因素。在結合鉛硐山礦業選礦廠的生產工藝要求,將NG-15普通濃縮機更新為NXZ-15A高效濃縮機,以達到提高生產效率、保證精礦脫水系統穩定高效運行,促進正常生產的目的。
鉛精礦細度為-74μm占92.6%,含鉛62.76%,含泥量大且細加之粉體材料廠的輔產品鉛泥混在鉛精礦中,使含泥量增加,精礦漿pH值約為12,屬于堿性礦漿,粘度較大。
NG-15普通濃縮機已使用22年,設備性能嚴重下降,加之隨著近年來選礦處理量逐年增大以及產品粒度逐漸減小,濃縮機一直處于滿負荷、長周期運行狀態,工作效率下降,故障率較高,影響正常生產。具體表現在:一是耙架刮礦效率降低,致使耙架底部礦漿容易沉淀造成耙架升高而停止運轉,產生壓耙事故;二是精礦產品中細粒級含量增多,濃縮效果降低;三是集電裝置銹蝕嚴重,密封性較差,易導致短路故障,影響生產,同時人員要經常在耙架上處理,也存在安全隱患;四是耙架銹蝕變形嚴重,中心轉動部位零部件損壞難以修復;五是由于設備陳舊,部分備件已采購不到,影響設備的運行;六是粉體材料廠部分鉛渣進入濃密機(PH值5~6),也影響了濃縮效果,尤其是對細粒級的團聚和沉漿效果影響比較大。
選礦廠針對以上問題并結合生產工藝要求,堅持走科技興礦之路,加快先進工藝設備的更新換代步伐,通過對設備選型計算分析與外出考察,決定將NG-15普通濃縮機更新為NXZ-15A高效濃縮機,以解決存在的問題,保證精礦脫水系統穩定高效運行,促進正常生產。
2018年4月完成了原濃縮機設備及輔助設施的拆除和新濃縮機設備安裝工作,設備工作效能明顯得到提高和改善,促進了生產正常穩定。
⑴ 設備參數與主要部件結構。設備主要參數:內徑φ15m,深度 5070mm,爬架轉速0.06~0.12r/min,提耙行程450mm,功率5.5kW,額定工作壓力7MPa。其主要部件包括副耙、中央回轉機構及集電裝置、穩流裝置、橋架、周邊驅動裝置、刮泥及液壓提耙結構,液壓與電控系統等。
⑵ 給料方式。高效濃縮機采用中心給料方式,即物料經架設在橋架下方的入料管進入中心進料筒,在穩流裝置內經緩沖后,一部分較大的顆粒直接進入下部沉降區,在集料錐坑中沉淀,另一部分細小的顆粒在池中平流沉降,濃縮效率提高。隨橋架回轉的刮泥裝置將沉淀的物料沿池底刮入錐坑中,進入錐坑的物料被副耙緩慢攪拌,濃度進一步提高,同時不會固結在坑底,易于從底流排出。
⑶ 耙架自動升降系統。NXZ-15A高效濃縮機提耙系統采用自動液壓提耙,通過調節液壓站油泵油量,為傳動裝置輸送動力與調整爬架運行速度,以達到最佳工藝效果[1]。
隨著濃縮池底部物料的增加,物料厚度變大,耙架工作阻力也隨之加大。當耙架工作阻力增大到設定值時,傳感器、繼電器和電磁閥開始動作,油泵停止供油,耙架停止,提耙系統油缸帶動耙架向上提升,延時3~5秒鐘后,繼電器和電磁閥復位,油泵恢復供油,耙架又開始轉動工作。當耙架工作阻力降低到設定值時,提耙停止并停留在此高度上旋轉工作,耙齒將物料逐漸刮向濃縮池中心。隨著耙架工作阻力的不斷減小,耙架逐漸下降,恢復到原工作位置。當耙架工作阻力再次升高到設定值時,耙架再次提升,重復以上周期動作,達到自動提耙、自動降耙的目的,從而達到防止壓耙事故的發生。耙架自動升降系統還設有漏電保護,一旦耙架壓力過大,耙架提升至最高點后,耙架工作阻力超出設定值時,開關動作,切斷工作電源,起到保護作用。
原濃縮機在生產運行中,其底流放漿系統存在以下問題:一是放漿管路經常出現堵塞,需用高壓反沖水進行稀釋疏通,進而導致濃縮底流濃度下降,影響到過濾作業(陶瓷過濾機對給料濃度要求比較高,55%以上);二是三個底流放漿管路結合部位出現經常性磨損漏漿等問題,存在環保隱患也增加了職工工作量;三是疏通放漿管路的高壓反沖水管道錯綜復雜,加之底流放漿洞空間有限,給崗位工放漿與維修人員檢修管道、閥門等日常工作帶來不便,也存在一定的安全隱患。

圖1 優化改造后的結構示意圖
選礦廠利用本次設備更新的契機,對底流放漿系統存在的問題一并進行了優化改造:一是改造濃縮池錐底處放漿管路,具體為將目前的放漿管路坡度變大,由15°放大到30°,管路行走路徑由半圓弧型改造為直線型,行程由6m縮短到4.5m,最大限度使礦漿流速加快以及更加暢通,徹底解決了管路堵塞與底流礦漿濃度波動問題;二是在三個放漿管路結合部位增加一個集料緩沖箱,減少了管路震動,大幅降低了管路磨損與堵塞頻率;三是在放漿底流洞口處增加20cm高的擋板并加裝一根溢流管路引至鉛精礦漿攪拌桶,徹底杜絕了礦漿外溢環保事故;四是將原來分流到三個放漿管路的固定式高壓反沖水管道,改造為一根主水管連接軟膠管進行針對性使用,擴展了場地空間,使得作業區域更加暢通,方便了職工操作與維修作業。通過優化改造,有效促進了生產銜接順暢,也消除了安全環保隱患[2]。(改造優化后見圖1)
⑴ 設備濃縮效果大幅提升,處理能力提高了30%,滿足目前生產需要。
⑵ 過濾機每班工作時間下降了4h,降低了生產成本。
⑶ 自動化程度高,故障率低,方便檢維修,每年可節約材料費約10萬元。
通過對鉛濃縮機系統的設備更新和優化改造,使得鉛精礦脫水處理系統效率明顯提升,促進了正常生產,同時有效減輕了職工工作量和勞動強度,消除了安全環保隱患。