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陸上老油田集輸系統整體簡化優化技術應用

2019-05-29 07:43:44蘆程何曉連參軍吳建華凌建磊梁昌晶
油氣田地面工程 2019年5期

蘆程 何曉 連參軍 吳建華 凌建磊 梁昌晶

1華北油田公司二連分公司

2大港油田公司第三采油廠

3華北油田公司第二采油廠

4中國石油天然氣管道局工程有限公司

目前,某陸上油田已開發近40年,地面系統的處理量及站場負荷均按照建設初期設計投運,隨著油田的深度開發,集油、注水范圍和油氣水等原油結構不斷變化,含水率逐年上升,產油量逐年下降,同時遠離系統的邊零復雜小斷塊油田逐年增多,存在地面站場運行數量多、系統能力過剩、運行效率低等問題;大部分聯合站運行超過20年,設備設施老化、低效,存在“大馬拉小車”的現象,地面系統集中了公司80%的風險點源,因此無論從安全還是經濟的角度,地面集輸系統都有較大的簡化優化空間[1]。

1 輸油方式區域調整

目前該油田的各采油廠下轄若干斷塊,每個斷塊將采出液集中輸送到對應的聯合站進行兩段沉降脫水處理,處理后含水率為0.5%的原油進入輸油管線,各采油廠采用好油進行原油交接計量。一方面站內兩段脫水處理工藝存在流程長、加藥量大、能耗高、余熱未充分利用的問題,且針對目前來液的高含水工況,部分設備存在“大馬拉小車”等負荷不匹配情況;另一方面站間的輸油管道輸送介質均為好油,隨著產量的下降,管輸量也逐年下降,很多管道已低于最低起輸量,造成流速過低,溫降過大,迫使首站的出站溫度不斷提高。因此以輸油過程中不析出游離水、減少管線腐蝕為原則,將輸油方式調整為各聯合站輸送20%含水油,提高管道輸量。各采油廠及站間采用含水油進行交接計量,所有含水油均統一輸送到聯合站集中處理成好油;各聯合站工藝流程簡化優化,原則上只保留常溫一段游離水脫除,脫水后含水率為17%~20%,不考慮二段升溫脫水。

游離水析出含水界限的理論主要來源于1910年OSTWARD根據立體幾何提出的“相體積理論”,如果將分散相的液珠等效成大小均勻一致的球體,任何大小球形構成的最緊密堆積的液珠體積只能占總體積的74.02%,其余的25.98%為緊密球體之間的空隙,屬于分散介質,當水相的體積>74.02%時,只能形成O/W型乳狀液,當25.98%<水相體積<74.02%時,可能形成O/W或W/O型乳狀液,當水相體積<25.98%時,只能形成W/O型乳狀液;另外,原油中的膠質、瀝青質屬于天然的表面活性物質,具有小截面的極性基團和大截面的非極性基團,在含水率小于25.98%時,由于膠質、瀝青質具有空間網狀結構,可一定程度上延緩蠟晶的成核和生長速度,在油水界面可形成較低的界面張力及較強的界面膜,形成的W/O乳狀液比較穩定,難于自動破乳出水,不會析出游離水。

同時選取該油田各采油廠主力區塊的原油進行流變性試驗,考察了在50℃、剪切速率為81S-1、沉降90 min條件下,添加質量濃度為100 mg/L破乳劑與不添加藥劑下不同原油含水率的黏度,具體見圖1~圖3。

圖1 1#采油廠原油加藥前后黏度隨含水變化曲線Fig.1 Viscosity curve of crude oil in No.1 Oil Production Plant changing with water content before and after dosing

圖2 2#采油廠原油加藥前后黏度隨含水變化曲線Fig.2 Viscosity curve of crude oil in No.2 Oil Production Plant changing with water content before and after dosing

圖3 3#采油廠原油加藥前后黏度隨含水變化曲線Fig.3 Viscosity curve of crude oil in No.3 Oil Production Plant changing with water content before and after dosing

由圖1~圖3可以看出,不加藥時,隨著原油含水率的升高,其黏度逐漸升高,當含水率增加到一定值(一般為60%~75%)時,黏度達到最大,該值稱為轉相點,含水率再增加,其黏度急劇下降。說明轉向點之前的原油可形成穩定的油包水型乳狀液,轉向點之后由油包水型轉變為水包油型或水漂油型。原油乳狀液加藥(如表面活性劑、降黏劑等)后可促進轉相點整體前移,轉相點由原來的60%~75%降低至30%,但最低含水率也不會小于26%,由此可以證明即使不同類型的原油乳狀液加藥破乳后,至少也會存在含水率26%的油包水乳狀液,該乳狀液無法析出游離水。

從以上理論及試驗數據可以得出,原油在含水26%以下時,只能形成穩定的油包水型乳狀液,且在管輸時由于泵的高速剪切及管體的流動剪切作用,乳狀液的界面張力更小,界面膜強度更大,狀態更加穩定,不會析出游離水。同時油包水型乳狀液中油為連續相,與管體直接接觸形成油膜,本身不具備腐蝕性,因此不會導致管線腐蝕。

輸油管道改輸含水油后,有必要對不同工況下的熱力和水力負荷進行核算[2]。以某輸油管線實際工況為例,利用Pipesim 2019軟件進行數據核算,工況參數為:20℃原油密度0.827 6 g/cm3,50℃黏度45.02 mPa·s,凝點30℃,管徑159,壁厚5 mm,管長43.87 km,控制進站溫度33℃(高于凝點3℃),進站壓力0.3 MPa,管頂處埋地土壤溫度取5℃,根據現有的運行數據反算總傳熱系數K值。在保證好油輸量不變的前提下,分別核算了1 000 m3/d好油和1 250 m3含水20%的原油管道輸送能耗,具體見表1。

工況1和2對比,在油量不變前提下,隨著含水率的提高,外輸量增大250 m3/d,管道流速從

表1 兩種不同工況條件下的運行參數對比Tab.1 Comparison of operating parameters under two different operating conditions

0.7 m/s提高到0.86 m/s,沿程溫降變小,首站外輸溫度降低,但沿程摩阻增大,因此動力負荷增加了38 kW,熱力負荷降低了340 kW,總能耗降低了302 kW。

2 集油工藝整體優化

目前,我國大部分陸上油田已開發近30年,總體上已經處于高含水期。大慶、勝利、大港、中原、江漢、華北等油田的綜合含水率已超過85%,進入了特高含水期。由于水的比熱容幾乎是原油的2倍,因此加熱同等質量的水要比原油耗費更多的熱能[3-4],不論是三管伴熱、雙管摻水都會使集油系統的加熱能耗迅速上升。單管集油的能耗最低,噸液綜合能耗可比三管伴熱減少近50%,因此在滿足安全生產的前提下,將現有的三管伴熱取消,有計劃有依據地減少雙管摻水流程,對油井實施單管集輸工藝是礦場油氣集輸系統節能降耗、整體優化的主要措施。

2.1 單管不加熱集油工藝優化

建立一套油氣水三相流可視化試驗管路[5],將試驗管路安裝在集油閥組或計量站內,通過實時采集試驗管路上的溫度、壓力、流量數據,對比同時間段中控室遠傳得到的井口溫度和壓力,通過計算得到溫降和壓降數據,再用高速攝像機拍攝油氣水三相流的流型和流動狀態,得到不同流型與溫度、壓力的關系,為常溫集油提供理論依據。通過對部分采油廠典型區塊的油井進行試驗可知,將三管伴熱或雙管摻水流程停用后,隨著油井進站溫度的降低,壓降呈現先上升后降低再上升的趨勢。第一段壓降上升主要是由于隨著溫度的降低,原油黏度逐漸增大,到達壓降最高點時原油開始粘壁,此階段黏度是影響壓降變化的主要因素,觀察到的流型主要為分層流(ST)和上層水包油下層游離水的混合流型(O/W﹠W);第二段壓降短暫下降主要是由于上層原油開始粘壁,但下層游離水仍在流動,此時流量是造成壓降變化的主要因素,流量造成的壓降下降足以彌補因黏度增大造成的壓降上升,觀察到的流型主要為上層油包水下層游離水的混合流型(W/O﹠W);第三段壓降上升是因為隨著上層原油越來越厚,最后油層流動速度越來越慢,一直到充滿整個管道無法流動。10-11井的溫度與壓降關系如圖4所示。

圖4 10-11井溫度與壓降關系曲線Fig.4 Relation curve between temperature and pressure drop of Well 10-11

因此,將第一段壓降上升的最高點定義為粘壁溫度,只要進站溫度高于該溫度,就可實現安全常溫集輸。通過對現場的大量試驗和數據采集,對粘壁溫度公式進行了線性擬合,得到了不同含水率、不同剪切速率下的常溫集輸粘壁溫度計算公式,經過現場驗證,油井進站溫度可低于凝點以下1~3℃,且單井產液量越大、含水率越高,粘壁溫度越低,越容易實現常溫集輸,如表2所示。X斷塊和Y斷塊原來分別為三管伴熱和雙管摻水集油流程,現均已實現單管常溫集輸。

表2 試驗油井工況參數與粘壁溫度對比Tab.2 Comparison of operating parameters and wall sticking temperature of test oil wells

2.2 單管摻水集油工藝優化

對于無法實現常溫集輸的斷塊,有計劃地將三管伴熱或雙管摻水流程改造為單管環狀摻水流程,以減少能耗。以L斷塊工程實例為基礎,在井口回壓不超過1.5 MPa,進站溫度高于凝固點以上3~5℃的邊界條件下,進行了油井產液量、地溫、井口溫度、摻水量、摻水溫度、含水率對進站溫度的多因素影響試驗[6]。其中油井產液量每上升10 t/d,進站溫度下降0.3~2℃;地溫每上升5℃,進站溫度上升0.6~1.3℃;井口溫度每上升5℃,進站溫度上升0.9~1.7℃;摻水量每上升10 t/d,進站溫度上升1~2℃;摻水溫度每上升5℃,進站溫度上升1.8~2.8℃;越過轉向點后,70%~90%之間的含水率對進站溫度以及摻水量影響不大。針對不同井口溫度、地溫(2℃冬季,22℃夏季,12℃春秋季)和產液量,該油田L斷塊單管環狀摻水工藝的季節性常溫集輸條件如表3所示。

表3 單管環狀摻水工藝季節性常溫集輸條件Tab.3 Seasonal gathering and transportation conditions of single-pipe ring water blending process at room temperature

3 邊零小斷塊密閉處理

近年來,整裝大油田的發現越來越少,而遠離系統的邊緣區塊卻越來越多,這些邊零小斷塊分布于方圓數十公里的范圍,遠離油氣集輸及處理系統,無水、電、路等相關配套,無法集中建產,只能依靠單井拉油點進行汽車拉運生產,同時開發初期無水源注水,產量遞減率高達40%以上,部分油井半年或一年就間抽或停產。因此以降低原油拉運體積、減少拉運費用,實現采出水就地回注、減少清水使用量為原則,對邊零小斷塊實施密閉處理,處理后的原油就近拉運至聯合站進行深度處理,采出水滿足要求后回注地層。

3.1 電磁脈沖一體化油水分離技術

電磁脈沖一體化裝置包括油水分離橇和污水處理橇兩部分,其中油水分離橇主要是基于氣浮旋流、磁導降黏、脈沖破乳和電場脫水的原理[7],工藝流程如圖5所示。

圖5 電磁脈沖工藝流程Fig.5 Process flow of electromagnetic pulse

油井采出液經簡單加熱,使其溫度高于原油的析蠟點后,便可進入該裝置進行處理,無需其他預處理工藝。來液經氣浮去除大部分氣體后,再經磁場作用發生磁化,膠質、瀝青質與石蠟形成體積與表面積之比較大的松散聚合體,可抑制蠟晶的成核和生長速率,促進析蠟點和凝點前移,降低原油黏度;隨后經整流板進入脈沖破乳區,通過施加適當頻率的脈沖增強油水之間的界面張力,使脈沖頻率與界面膜諧振頻率一致發生共振,界面膜因振動、變形幅度增大而破裂,使油從水中分離出來;最后小分子的油滴上升至高頻電場進行聚結脫水,根據電介質(原油乳狀液)的擊穿伏秒特性,通過調整高頻脈沖輸出頻率和占空比(脈沖時間),使高頻脈沖輸出時間小于原油乳狀液在電極間形成短路擊穿時間,在擊穿形成前關閉脈沖輸出,待絕緣恢復后再發下一個脈沖。充分利用高頻脈沖的特性“既可在電極間加較高的電場,又可避免形成短路擊穿現象”,建立起穩定的高頻高壓電場,小油滴在電場作用下產生變形、振動,相互碰撞快速聚結成大油滴,分離出的原油經過堰隔板后流出裝置,利用汽車拉運至就近聯合站。

污水處理橇主要是基于電解催化氧化、脈沖破乳和電微壓氣浮的原理,含油污水在電解催化氧化的作用下生成羥自由基·OH,具有強氧化性,可有效破壞油滴表面的乳化膜,使采出液中的油水分離,同時在電極的電解作用下,使水中的膠質、瀝青質、懸浮雜質與羥基絡合物凝聚而生成沉淀絮凝;在脈沖破乳的作用下非均勻脈沖強電磁場對水產生了極化作用,高頻極化水珠產生內摩擦熱使乳化膜強度變弱,油中小水珠內的鹽類正、負離子向電場的正、負極方向快速移動,使油從水包油中脫離出來;最后在電微壓氣浮的作用下,利用特殊結構電極產生大量高度分散的微氣泡,結合高效柱狀旋流技術使破乳脫穩后的小油滴快速集聚上浮,從而實現全電場污水除油處理[8]。

該裝置在某斷塊拉油點應用后,來液含水率在40%~70%變化的情況下,出口原油含水率保持在0.3%~0.5%,且將破乳劑用量從120 mg/L逐漸減少到0,處理后的原油含水率基本保持不變,處理后的采出水含油質量濃度小于5 mg/L,懸浮物質量濃度小于1 mg/L,滿足一級注水水質指標要求,可就地回注。

3.2 常壓自流式油水分離技術

油水分離罐采用了連通器的原理,充分利用高差,將油水分離罐的安裝位置加高,使油水能夠自流至下一級設備。含水原油自進油管線進入分配管噴出,經穩流板折流向上流動充入罐體,液體自下而上緩慢流動,水滴聚結后向下沉降。經過一定時間的沉降,脫水原油經頂部集油槽排出,采出水自排水管不斷排出,沉降裝置液位自動控制在集油槽斷面。油水界面采用微電容式傳感器進行控制,在分離罐中插入一根整體電極,該電極與壁板形成兩個極板,中間含水原油作為電介質,根據不同物質介電常數的不同,計算出罐內總電容。將總電容與油水界面高度進行轉換,從而得到界面位置,可根據原油質量或污水質量要求進行調節控制,達到常壓自流油水分離目的,采出水進入污水罐經兩級精細過濾處理后就地回注。常壓自流工藝流程見圖6。

圖6 常壓自流工藝流程Fig.6 Process flow of atmospheric artesian flow

某斷塊拉油點來油含水率在70%以上,應用該工藝后出口原油可脫除大部分游離水,含水率在20%~25%之間,可年減拉運量26.28×104m3,減少拉運費用934萬元,解決了注清水開發耗能高問題。采出水處理后含油質量濃度≤15 mg/L,懸浮物質量濃度≤5 mg/L,滿足三級注水水質指標要求,實現了采出水的就地脫出回注。

4 結束語

通過輸油方式區域調整、集油方式整體優化和邊零小斷塊密閉處理三相技術的有機結合,以集輸系統整體簡化優化為總體思路,按照區域集中優化配置地面系統,應用了低含水油輸送、末端集中處理、油井常溫集輸、電磁脈沖油水分離等相關技術,提高了站場負荷率,消除了安全隱患,完成了地面集輸系統的整體簡化優化,達到了節能降耗、安全運行的目標。

美國產油量創紀錄,油價繼續下跌

由于美國原油產量超過預期,周五(2019年5月3日)亞洲石油價格下跌,并延續了本周早些時候的跌幅。

截至美國東部時間2019年5月3日上午12:47(格林威治時間04:47),美國西德克薩斯中質原油(WTI)下跌0.4%,跌至51.59美元。國際布倫特原油期貨下跌0.5%,跌至70.39美元。

周四,美國能源情報署(US Energy Information Administration)發布的一份周報顯示,美國石油日產量升至1 230×104bbl,創歷史新高。

喬川資本顧問公司(Tyche Capital Advisors)是一家專注于石油的紐約基金公司,該公司的管理層成員查希爾(Tariq Zahir)表示,“原油庫存增幅較預期高出9倍,汽油庫存增幅也高于預期,這令人相當意外,這些數據應該會在短期內繼續給原油價格帶來壓力”。

由于油價持續受到委內瑞拉政治危機的支撐,盡管本周油價下跌,但WTI仍較上年同期上漲36%,布倫特原油(Brent)上漲逾31%。

陸倩 摘譯自https://www.theoilandgasyear.com/news

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