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海外某碼頭后方堆場地基處理簡析

2019-05-29 07:08:44劉興安
港工技術 2019年2期
關鍵詞:施工

劉興安

(中國港灣工程有限責任公司,北京 100027)

1 工程概況

某海外新建海港工程,其主要施工內容為:10萬t級通用泊位、10萬t級油碼頭、10萬t級多用途泊位、1萬t級支線泊位、雙向航道、開挖量超3 000萬m3的港池、堆場、防波堤、護岸及港機設備與其他附屬設施等。其中碼頭后方堆場面積為100多萬m2,鋪裝為80多萬m2,堆場總回填方量約300萬m3。堆場一般性回填材料來源于港池開挖的土石方。

地基處理范圍由碼頭沉箱后棱體至后方400 m。沉箱后方棱體塊石回填、碎石墊層拋填、混合倒濾層拋填、后方一般性回填(強夯)、鋪面下回填(碾壓)及結構鋪磚(連鎖塊)。

2 處理方法優勢分析

2.1 技術成熟、效果好

本項目是在瀉湖中圍成圍堰做防滲墻后,在圍堰內開挖基坑形成干作業面修建碼頭與港池。基坑開挖的土石方用于堆場回填,堆場回填高度1~8 m不等。除湖底表層淤泥通過絞吸至指定區域外,堆場回填方全部來源于基坑。基坑內的土石方包含低飽和度的粉土、粘性土、濕陷性黃土、素填土、雜填土、碎石土、砂土等。

根據國內多年的強夯應用及設備的更新換代,強夯處理地基已廣泛運用到公路、鐵路、機場、核電站、大工業區、港口填海等工程。該項目相對較復雜的高填方、高含水量基礎在國內都有成功的施工案例。為避免堆場局部沉降,確保施工質量,通過科學比選,決定采用技術成熟,處理效果好并獲國外業主認可的強夯地基處理方法。

2.2 造價低

本項目是干作業施工的海港項目,本身就需要很多大型履帶式起動機、推土機等機械。這些機械設備在項目用于碼頭建造、防波堤吊裝等同時也可用于堆場強夯地基處理,充分利用這些機械,提高了機械的利用率,減少項目的機械成本,也節省加固原材料,與其他地基處理方式相比較,本項目采取強夯地基處理方法可節省造價30 %~70 %。

2.3 工期短

本項目屬于EPC海港項目,施工內容多、工期短。項目既要滿足合同要求的質量優、造價低同時,還要滿足業主提出的讓項目盡早發揮效益,早日收回投資的要求。為效益最大化,通過優化方案、科學配置臺班,堆場強夯地基處理方法與其他地基處理方法比選發現,強夯方法處理堆場地基能縮短工期20 %~60 %。

3 強夯地基處理施工流程

1)首先對夯區進行地形測量,根據夯點布置放出第一遍夯點位置,夯點布置為夯點間距選擇正方形布置,二遍點夯呈梅花型布設。單點夯擊擊數根據現場試驗中得到的最佳夯擊能確定。

2)夯錘對準夯點,將夯錘提高到試驗確定高度,自由下落,測定錘頂高程,計算第一擊夯沉量,作好記錄。單點夯擊擊數根據現場試驗中得到的最佳夯擊能確定。

3)重復上一步直至最后滿足最后兩擊的平均夯沉量不大于10 cm。完成一個夯點施工。

4)整平,計算夯沉量,完成第一遍點夯施工。

5)放出第二遍夯點位置,下一遍夯點選在上一遍已夯點間隙,重復(1)至(4)步驟完成第二遍點夯施工。兩遍夯擊的間隙時間根據設計要求結合強夯試驗結果確定。

6)普夯,普夯一遍,每點 2擊,相鄰夯點搭接長度不少于1/4夯錘底面積。

7)地基處理施工完成7~14天后安排板載試驗,檢測地基承載力是否滿足設計要求。

4 地基強夯處理的實施

本項目碼頭后堆場回填料中不能含有淤泥、泥炭、草木、有機質、金屬、橡膠及有毒物質等不適合回填的材料,根據現場施工情況選用基坑開挖出來的土石料或砂料,材料的組成主要為開挖土、開挖砂、開挖石。

堆場地基處理中土石方回填高程的確定是比較關鍵的一步,根據碼頭堆場地質情況結合地基處理的方式采用科學預留高程,可以減少地基處理后挖或補的工程量,提高項目的施工效率與效益。根據本項目鉆孔資料,科學分析后確定按照地基處理厚度的15 %預留強夯沉降量。

4.1 分區

該堆場地基強夯處理分為2個區(A區、B區),強夯處理總面積超100萬m2。強夯施工工藝為兩遍點夯,一遍普夯,設計夯擊能為4 000 kN·m,普夯為1 000 kN·m。強夯施工前,應在施工現場選取一個或幾個有代表性的試驗區,進行試夯或試驗性施工,根據試夯確定夯擊能及遍數,試驗區數量應根據建筑場地復雜程度、建設規模及建筑類型確定。經過科學的分析與綜合考慮,分別在A區、B區選取2個有代表性的區域(40 m×25 m)為強夯試驗區。

4.2 試夯

A區試夯區的強夯施工控制參數為夯擊能量3 000 kN·m,夯點間距選擇5 m×5 m正方形布置,點夯二遍,二遍點夯呈梅花型布設,每點暫定夯擊次數 10擊,點夯收錘標準以最后兩擊平均夯沉量小于5 cm控制,點夯之后進行一遍普夯,普夯能量1 000 kN·m,普夯一遍,每點2擊,相鄰夯點搭接長度不少于1/4夯錘底面積。

B區試夯區的強夯施工控制參數為夯擊能量4 000 kN·m,夯點間距選擇6 m×6 m正方形布置,點夯二遍,呈梅花型布設,每點暫定夯擊次數 10擊,點夯收錘標準以最后兩擊平均夯沉量小于10 cm控制,點夯之后進行一遍普夯,普夯能量1 000 kN·m,普夯一遍,每點2擊,相鄰夯點搭接長度不少于1/4夯錘底面積。

A區試夯區點夯施工耗時平均15分鐘/點,試夯耗時7天;B區試夯區點夯施工耗時平均18分鐘/點,試夯耗時6天。點夯施工按錘擊數及最后兩擊夯沉量進行雙向控制。單點夯擊數以10擊為界限,若在10擊以內最后兩擊平均夯沉量滿足設計要求,夯擊至10擊停錘,若10擊后最后兩擊平均夯沉量未滿足要求,夯擊至滿足夯沉量要求為止。點夯施工對每個夯點施打進行詳細的記錄。A區點夯最后兩擊平均夯沉量≤5 cm,滿足設計要求,如表1。B區點夯最后兩擊平均夯沉量≤10 cm,滿足設計要求。如表2。

圖1 A、B區點夯施工夯點布置

圖2 普夯施工夯點布置示意

表1 A區試夯區情況匯總

表2 B區試夯區情況匯總

點夯完成后,即在試夯區普夯,夯擊能量1 000 kN·m。普夯一遍,每點2擊,相鄰夯點搭接長度不少于1/4夯錘底面積。

試驗區強夯施工各工序夯沉量匯總如表3。

表3 試夯區夯沉量匯總

4.3 板載試驗

板載試驗要求在強夯施工完成后 7~14天內進行,板載檢測點由工程師現場指定。板載試驗分十級加載,記錄每級的沉降量,根據荷載~沉降曲線確定地基承載力,試驗結果全部滿足設計要求。

圖3 荷載板試驗結果

載荷板試驗分析研究地基土的強度與變形特性,確定地基土的變形模量與地基承載力,試驗設備有:千斤頂、高壓油泵、壓力表、油管、百分表等。

試驗采用堆載(加載)法,利用平臺上壓重作為對地基試驗的反力裝置,壓重為最大試驗荷載的1.3倍,分級加載。

試驗前先將地基處理平整,盡量避免對地基的擾動,保持其原狀結構和天然濕度,并用不超過20 mm的砂墊層找平,再放上承壓鋼板,通過液壓千斤頂對地基施加軸向壓力。試驗前應對千斤頂的位置進行對中,保證千斤頂的作用力在承壓板的中心點上。

根據試驗最大的荷載量,試驗采用一個頂升能力為60 t液壓千斤頂對試驗地基施加壓力,荷載大小通過高壓油泵上的精密壓力表顯示,壓力表精度為0.4級。

地基的沉降用百分表記錄,其精度為0.01 mm,試驗時在承壓板四周均勻布置四個百分表,測量地基的沉降,百分表固定在獨立穩定的觀測梁上。

下沉未達穩定不得進行下一級加載;每級加載的觀測時間為:每級加載完畢后,間隔5 min、5 min、10 min、10 min、15 min、15 min觀測一次,累計1 h后,每隔30 min觀測一次,當連續2 h每小時沉降量小于0.1 mm時,可認為沉降已達相對穩定標準,施加下一級荷載。

當試驗達到下列情況之一時,可終止加載:

①承壓板周邊的土出現明顯側向擠出,周邊巖土出現明顯隆起或徑向裂縫持續發展;

②本級荷載的沉降量大于前一級荷載沉降量的5倍,荷載與沉降曲線出現明顯陡降;

③在某級荷載下 24 h沉降速率不能達到相對穩定標準;

④總沉降量與承壓板直徑(或寬度)之比超過0.06。

4.4 夯擊處理

根據試夯施工情況及板荷載試驗結果,設計建議的施工參數(夯能及夯點布置)合適,滿足地基加固的要求,強夯后2個試夯點的地基承載力均不小于150 kPa,可確定按此參數大面積施工。

A區強夯施工參數:夯能3 000 kN·m,布點按間距5 m×5 m正方形布置;點夯兩遍,二遍點夯呈梅花型布設;單點夯擊數10擊,最后2擊平均夯沉量小于5 cm;普夯一遍,每點2擊,相鄰夯點搭接長度不少于1/4夯錘底面積。

B區強夯施工參數:夯能4 000 kN·m,布點按間距6 m×6 m正方形布置;點夯兩遍,二遍點夯呈梅花型布設;單點夯擊數10擊,最后2擊平均夯沉量小于10 cm;普夯一遍,每點2擊,相鄰夯點搭接長度不少于1/4夯錘底面積。

強夯施工必須事先測設夯點,并經過驗收,確保不漏夯。每遍點夯后推平夯坑,視高程確定是否需要回填夯沉補料,若點夯夯坑凹陷過深,應先補充填料,重新強夯。強夯記錄必須得到認可后方可推平夯坑,進行普夯。普夯完成后使用推土機或平地機進行場地再次整平,再使用激振力不小于200 kN的振動式壓路機碾壓至交工高程,要求碾壓至無明顯車痕,碾壓5~8遍,并且每遍相鄰碾壓搭接寬度不應小于碾壓寬度的 1/3,壓實度應達到95 %,平整度控制在±10 cm。

4.5 驗 收

地基處理后,按照要求對施工區域進行 CBR試驗,每5 000 m2設一個試驗點,檢測點具體位置根據現場條件決定,并征得工程師同意。按設計要求,地基處理區鋪面以下基礎0~1 m范圍內的回填料CBR強度≥8%,共檢測155個點位,全部達到設計要求。

地基處理后,按照要求對施工區域進行壓實度試驗,每5 000 m2設一個試驗點,檢測點具體位置根據現場條件決定,并征得工程師同意。按設計要求,交工面回填料壓實度≥95 %,共檢測140點,全部達到設計要求。

4 結 語

針對海外工程施工環境不如國內便利的客觀情況,采用的規范又有別于國內規范的事實。該堆場實施過程中通過科學比選,在大面積堆場地基處理中采用國外業主認可的、技術成熟的強夯地基處理方法。項目選擇強夯方法處理堆場地基,為施工方節約了成本;工期提前了3個月,滿足了業主要求工程早日發揮效益的要求;該項目竣工后經過 4年以上的運行檢驗,整個碼頭堆場 100多萬 m2至今未出現局部沉降現象,堆場地基處理的各項技術指標均符合國內外規范。強夯地基處理不僅提高地基土的強度,降低其壓縮性,還改善抗振動液化的能力和消除土的濕陷性。這說明在碼頭后方堆場大面積地基處理中,通過采取強夯方法是可以避免地基產生沉降的,對其他類似工程提供了參考。

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