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新型無機注漿材料在大采高工作面冒頂區處理中的應用

2019-06-19 07:23:30
煤礦現代化 2019年4期

薛 帥

(晉城煤業集團趙莊煤業,山西,晉城048000)

大采高工作面綜采技術具有回采工藝簡單,資源回收率高,瓦斯治理難度小等優點,已經成為我國山西、內蒙等礦區建設高產高效礦井的主要途徑之一,但是大采高工作面礦壓顯現強烈,當煤體、頂板較軟時,煤壁易發生片幫,難以有效支撐頂板,引起頂板大范圍冒落[1-2],而停采會導致頂板破碎程度加劇。因此,在冒頂發生后,有效處理冒頂區,加固前方煤壁、頂板,是礦井高效開采的一個重要課題。注漿加固是一種有效的冒頂區處理方式,漿體可以填充煤巖體中的裂隙,改善煤巖體結構完整性,提高其自身承載能力[3-4]。本文以晉煤集團長平礦4304大采高工作面為研究對象,針對冒頂區處理的問題,對冒頂區施工臨時通道,采用新型無機雙液注漿材料,配合中空注漿錨索對煤壁和頂板進行預加固,使大采高工作面安全高效通過了冒頂區。

1 工程概況

晉煤集團長平礦設計生產能力600萬t/a,開采3#煤層,一直面臨著煤軟、頂板軟的問題,自引進6m的大采高后,影響更為突出。4304大采高工作面傾斜長195m,走向長1060m,開采仰角4°,平均采高6m。在工作面即將推進到主撤架通道時,遇到構造帶,煤層松軟,再加上受周期來壓影響,煤壁上部片幫嚴重,頂板破碎,工作面距機頭30~150m范圍內出現不同程度的冒頂,其中距機頭95~120m范圍內冒頂更為嚴重,局部最大冒頂高度達6.4m。支架無法接頂,工作面停采,如圖1所示。

圖1 大采高工作面冒頂狀態示意圖

2 冒頂區處理方案

2.1 施工臨時通道

由于冒頂已經發生,支架無法接頂,支架頂梁前方也被破碎的矸石堆積,傳統的工作面煤壁、頂板注化學漿加固方式已無法取得有效作用,必須對頂梁上矸石進行清理,對前方區域進行加固。在支架前方沿煤層頂板掘進臨時通道,處理懸露矸石,后在臨時通道內對通道上方頂板、前方頂板和煤壁采取注漿加固措施。

臨時通道采用炮掘工藝,沿煤層頂板掘進,斷面為3.5m×3.0m,貫穿工作面全長。采用錨網索支護,幫錨桿采用Φ20mm×2400mm玻璃鋼錨桿,頂錨索采用Φ22mm×8300mm高強度鋼絞線錨索,排拒均為1.0m。頂板特別破碎區域架棚支護,架棚間距1.0m,對冒落高度較大的區域使用發泡材料充填,如圖2所示。

圖2 冒頂區臨時通道施工方法及支護示意

2.2 煤壁及頂板注漿加固

通過掘進臨時通道,對冒頂區碎矸和頂板進行加固后,為了防止冒頂區進一步擴展,必須對工作面前方破碎煤壁和頂板進行預加固,以防止工作面向前推進過程中,在強支承壓力下煤壁片幫,再次誘發冒頂。

如圖3所示在臨時通道內,布置煤壁、頂板注漿鉆孔,其中煤壁注漿加固鉆孔布置一排,開孔高度距臨時通道底板1.5m,鉆孔直徑Φ42mm,孔深8.0m,孔間距6.0m,孔口封孔管采用2.0m長的4分鍍鋅鋼管,里面采用6.0m長的鋁塑管作為注漿花管;工作面頂板每一排布置兩個鉆孔,一個垂直頂板施工,一個與頂板45°夾角,孔間距6.0m,孔深8.0m,鉆孔0~4m 孔 徑 Φ42mm,4~8m 孔 徑 Φ32mm, 采 用Φ22×8000mm的中空注漿錨索進行頂板加固。

圖3 冒頂區煤壁及頂板注漿鉆孔布置圖

2.3 新型無機雙液注漿材料性能

采用的新型無機注漿材料為雙液注漿材料,由A、B兩組分組成,雙液混合之后1~3min失去流動性,5~10min完全固化。在水灰比0.8:1的情況下,2h可達12MPa左右,不同水灰比下強度參數如圖4所示。該材料具備速凝早強特性,固化速度和強度與高分子注漿材料相當,但使用時安全性更好,無毒腐蝕作用,注漿成本僅為聚氨酯類高分子注漿材料的20%。此外,該類注漿材料施工水灰比可調范圍大(0.5~2:1),即使水灰比較大時也具備較好的固化特性,結石率仍可以達到100%,適合于不同破碎程度的圍巖注漿。

圖4 新型無機注漿材料強度曲線

2.4 中空注漿錨索及工藝改進

本次冒頂區處理頂板采用Φ22×8000mm的中空注漿錨索進行注漿加固,錨固長度1500mm,破斷力≥420kN,預緊力100kN,配套托盤400mm×400mm×16mm。

圖5 中空注漿錨索安裝示意圖

現有的中空注漿錨索采用止漿塞封孔,長度僅為300mm,難以起到有效的封孔效果。冒頂區域內注漿鉆孔孔口在止漿塞的作用下不發生漏漿,但淺區破碎圍巖裂隙發育,且貫通性好,因此大量漿液會從孔口0~2m范圍內的裂隙通道漏出,造成注漿失敗。因此必須采取措施改善中空注漿錨索封孔工藝,但又不能影響錨索樹脂藥卷攪拌錨固。本次主要采用錨索錨固后,張拉之前向孔口填塞棉紗的方法,填塞長度1.0~1.5m,根據圍巖破碎情況確定,漏漿嚴重時適當增加長度,如圖5所示。靠此方法很好的解決了圍巖淺區漏漿問題,其主要原因在于新型雙液注漿材料混合后能夠快速失去流動性,稠度、粘度增加,很難通過填塞棉紗區域,從而封堵淺層區域。

3 注漿加固效果分析

通道上方頂板注漿鉆孔和前方頂板鉆孔各施工35排,煤壁鉆孔施工34排,平均每孔注漿干料約2.0t,漿料約3.6t,最大單孔注漿量干料約6.3t,漿料約11.3t。從注漿量上看,冒頂區破碎圍巖得到充分加固。另外注漿過程中,未發生過封孔不嚴實孔內漏漿現象,漿液在完全滲流區內擴散至表面發生漏漿時,停泵1~2min可自行封堵,注漿終止壓力一般在8MPa左右。

注漿之后,煤壁和頂板變形明顯減小,經現場觀測,7d后煤壁累計向支架側移近20mm,頂板累計下沉25mm,煤壁和頂板得到控制。

注漿過后7d,工作面繼續推進,煤壁片幫明顯減輕,未再次發生冒頂,工作面順利推過。

4 結 論

1)新型無機雙液注漿材料具有快速凝結、固化的特性,能夠滿足時效性較強的工程需要,且與高分子材料相比,水灰比可調,凝結速度可調,材料粘度大小可調,能夠適應不同破碎程度圍巖注漿;

2)通過在中空注漿錨索錨固和張拉兩個工序之間填塞棉紗封孔,靠漿液的快速自封特性,解決了以往中空注漿錨索施工工藝中存在的封孔長度短、孔口附近完全滲流區漏漿難以處理的問題;

3)采用掘進臨時通道并對前方頂板、煤壁進行預注漿的冒頂區處理方式,成功的處理了冒頂區,對可能發生的再次冒頂事故起到了預防作用,為類似條件下冒頂區處理提供了一種解決辦法。

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