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原料多元化對乙烯裝置的影響及應對措施

2019-06-24 07:56:38趙治峪許巖峰呂云江
石油石化綠色低碳 2019年3期

趙治峪,許巖峰,呂云江

(中國石化揚子石油化工有限公司烯烴廠,江蘇南京 210048)

揚子乙烯裝置自1987年開車以來,原設計裂解料僅有常壓柴油(AGO)、減壓柴油(HGO/HVGO)、直餾石腦油(NAP)3種原料,為充分發揮揚子煉化一體化優勢,按照“宜油則油、宜芳則芳、宜烯則烯”的原則,經過多年的不斷探索和實踐,乙烯裂解原料不斷輕質化、優質化、多元化,目前有來自煉油、芳烴、外購(丙烷、液化氣)等多達14種裂解料,這不僅對裂解爐有一定的影響,對裝置的后系統也有一定的影響。

1 原料多元化對裝置運行績效指標影響

近幾年來,隨著分子管理不斷的深入,優質、輕質的裂解原料比例增加提升了乙烯裝置績效,特別是LPG(液化氣)、吸附石腦油、高壓加氫尾油等優質裂解料比例的提高,使得揚子乙烯裝置的乙烯收率、高附產品收率等指標得到明顯提升,而乙烯能耗、高附產品能耗等指標明顯降低,具體如圖1所示。

2 原料多元化對后系統影響及應對措施

隨著輕質料、優質料為主的多元化的原料投入,急冷、壓縮、分離等后系統匹配性的矛盾凸顯,以下就其中比例較高的優質裂解料部分如液化氣、吸附石腦油和高壓加氫尾油等投用后對后系統的影響進行分析。

2.1 裂解液化氣對裝置后系統影響及應對措施

SPRYO軟件模擬及實踐表明,裂解LPG乙丙收率明顯比裂解直餾石腦油高[2]。近幾年來,揚子乙烯裝置裂解LPG的比例在不斷增加,最大時已達20%左右;通過裂解液化氣替代部分直餾石腦油,提升了裝置主要產品收率,詳見表1。

通過表1可以看出,相比裂解石腦油,裂解LPG乙烯、丙烯產品收率較高,C4以上組分收率下降較大,同時裂解產物中的循環丙烷比例增加較多。

隨著裂解丙烷和液化氣比例的增加,原料產物與裝置后系統匹配問題開始逐步顯現,主要表現在急冷水系統、壓縮系統和丙烯精餾系統的不匹配。

圖1 揚子乙烯裝置近幾年績效指標情況

表1 不同原料裂解產物收率對比

2.1.1 LPG質量對急冷單元影響及應對措施

液化氣通過1號乙烯裝置急冷水加熱的液化氣蒸發器氣化、低壓蒸汽過熱后進入1號乙烯裂解爐裂解,LPG蒸發器的運行狀況直接影響到LPG裂解爐的穩定運行。液化氣蒸發壓力主要受到急冷水流量、溫度和蒸發器換熱效率影響,具體流程見圖2。

目前急冷水溫度控制在88℃左右,流量控制在250 t/h左右,急冷水溫度較高,使得急冷水含油量高、乳化風險較大。經對LPG蒸發器切出清理和對垢樣分析表明,LPG中夾帶有微量的水和較多的不飽和烴。不飽和烴逐步聚合導致換熱器列管堵塞,造成換熱不良,進而影響LPG爐的進料壓力和投料量。對LPG品質不佳導致的結垢問題,采取的應對措施有:①增設脫水罐,定期脫水;②提高互供料質量標準,減少不飽和烴含量;③通過換熱器底部排污管線定期排放污油至污油罐,提高換熱器的清潔度。

圖2 LPG蒸發系統流程

另外,由表1可以看出,裂解LPG與裂解石腦油相比,裂解汽油產量同比減少13.7百分點,裂解中油和乙烯焦油也減少4.9百分點。對于揚子LPG只在1#乙烯裝置裂解的實際情況,在正常LPG投入量在40 t/h的情況下,裂解汽油將減少5.28 t/h,柴油和燃料油減少1.96 t/h。這種情況往往導致急冷水塔釜汽油液位不正常,現場不得不引入裂解汽油和裂解中油維持急冷單元油系統的平衡。

2.1.2 對壓縮單元影響及措施

根據SPYRO軟件模擬可知,每噸液化氣裂解氣量比每噸石腦油裂解氣量多180 m3/h左右,若以正常液化氣投入量40 t/h計,同等投入量情況下,裂解氣量約增加7 200 m3/h,在目前裂解氣壓縮機能力已充分利用的前提下,若確保投入量不變,裂解氣壓縮機一段吸入壓力將不得不逐步提高,若確保乙烯產量不變,則必須減少投入量。目前隨著裂解LPG的比例增加,雖投入量逐年下降,但裂解氣壓縮機一段吸入壓力也高達80 kPa以上,不僅影響裂解爐的操作,也影響裝置乙烯收率的提升。根據SPRYO軟件的模擬結果,裂解爐出口壓力每增加10 kPa,乙烯丙烯收率會減少0.24%,高附加值產品收率降低0.14%。

針對一段吸入壓力高的問題,采取的措施有:①控制裝置投入量和裂解氣量;②優化LPG的裂解比例,使裂解組成控制在合理范圍內;③壓縮機系統增加阻垢劑減緩壓縮機效率下降;④優化壓縮機透平蒸汽參數、復水器在線除垢、增設噴射泵等措施,提高壓縮機透平出力;⑤擇機進行透平和壓縮機改造。

2.1.3 對分離單元影響及措施

根據表1裂解產物收率,丙烷循環量比直餾石腦油增加較多,在丙烯精餾塔系統未改造、液化氣替代直餾石腦油投入40 t/h的情況下,會導致1號乙烯裝置丙烯精餾塔(DA406)進料量及進料組成嚴重偏離設計值,詳表2。

針對丙烯精餾塔進料嚴重偏離設計值的問題,采取的應對措施有:①控制液化氣裂解比例和品質,盡可能使DA406塔進料量和進料濃度在操作范圍內;②通過ASPEN模擬計算和實際操作優化,摸索出DA406塔的合適進料位置;③控制合適的負荷;④丙烯精餾塔系統改造。

表2 丙烯精餾塔進料情況對比

2.2 裂解吸附石腦油對后系統影響及措施

2.2.1 吸附石腦油與直餾石腦油裂解產物對比

利用吸附分離的方法將直餾石腦油中的正構烷烴抽出,作為蒸汽裂解生產乙烯的原料,而富含芳烴的抽余液,則作為重整原料。2013年,揚子芳烴120萬噸/年石腦油吸附分離裝置開車,將吸附石腦油引入乙烯裝置作為裂解料,根據ASPEN軟件模擬計算可知,在同樣工況下,吸附石腦油的裂解產物中乙烯含量比直餾石腦油高,是不可多得的優質裂解料,具體裂解產物組成見表3。

表3 直餾石腦油與吸附石腦油裂解產物對比 %

由表3可知:

1)吸附石腦油的乙烯、丙烯收率明顯高于直餾石腦油,其裂解優越性十分明顯。

2)直餾石腦油產氣率為72.2%左右,而吸附石腦油產氣率為81.5%。

2.2.2 吸附石腦油對后系統影響及措施

在投入量不變的情況下,每噸吸附石腦油的裂解氣量比直餾石腦油增加90 m3左右。在吸附石腦油替代直餾石腦油投入25 t/h的情況下,裂解氣量將增加2 250 m3/h左右。

由表3的數據可知,吸附石腦油裂解產物中碳二組分增加10百分點以上,而甲烷收率稍有下降,這樣的裂解產品結構不利于低壓脫甲烷塔(DA301)和乙烯氣制冷壓縮機的操作,在投入不變的條件下,低壓脫甲烷塔(DA301)的頂溫比正常高1~3℃,高壓甲烷中的乙烯損失增加0.5百分點左右。

針對裂解吸附石腦油產生的問題,采取的應對措施有:①控制裝置投入量和裂解氣量;②根據SPYRO軟件模擬結果,結合裂解爐運行周期,在維持汽烴比不變的情況下,適當提高裂解爐COT溫度1~4℃;③結合SPRYO軟件模擬結果和實際情況,優化原料結構和品質,調控石腦油和吸附石腦油的比例,使吸附石腦油的正構烷烴比例控制在50%左右,使裂解組成控制在合理范圍內;④優化壓縮機、透平工藝參數,提升出力;⑤優化低壓脫甲烷塔的操作,頂溫控制≤-129℃既可;⑥擇機進行透平和壓縮機改造。

2.3 加氫尾油裂解對后系統影響及應對措施

根據加氫裂化裝置特點和尾油組成可知,高壓加氫裂化尾油是一種優質的裂解原料,隨著揚子芳烴加氫裂化裝置的開車,原設計的柴油逐步被尾油全部替代,但高壓加氫尾油存在硫含量低,一般在20 mg/kg以內,當尾油硫含量過低時,裂解產物中的CO含量將大幅增加,導致粗氫中CO含量也相應增加,結果導致甲烷化反應溫升過大。實際運行經驗和研究[3]表明,粗氫中CO濃度超過1.4%時,甲烷化反應器溫升將會高達100℃,極易發生甲烷化反應器飛溫聯鎖。粗氫中CO濃度與甲烷化溫升關系見圖3。

另外,當CO濃度過高時,不僅存在甲烷化飛溫的風險,也存在甲烷化反應不完全風險,同樣也會嚴重威脅C2、C3加氫反應器安全,進而影響乙烯、丙烯產品質量。

圖3 粗氫中CO含量與甲烷化反應器溫升關系

針對高壓加氫尾油中硫含量低,易造成甲烷化反應器飛溫的風險,裝置采取的應對措施有:①采用低溫甲烷化催化劑;②在甲烷化反應器溫度升高較多時,適當降低入口溫度和檢查堿洗循環情況等調控手段;③高壓加氫裂化尾油中注硫;④適當混入部分硫含量較高的柴油;⑤控制尾油的裂解比例或暫時退料。

3 結論

原料多元化對揚子乙烯裝置績效提升有明顯的幫助,但對后系統影響也不容忽視。在原料多元化運用過程中,揚子乙烯裝置采取了行之有效的應對措施,不僅提升了裝置績效水平,也消除了對裝置后系統的不良影響。揚子乙烯裝置針對近期優質化、多元化的原料采取的主要措施有:結合ASPEN和SPYRO軟件模擬,根據裝置實際情況,摸索合適的原料結構和原料量;針對瓶頸,實施改造,適應原料多元化的要求;工藝運行參數實時調優,提升應對原料多元化能力。

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