江少杰,曹建成,王 智
(安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司,安徽 池州 247100)
安徽某鋅生產企業在利用次氧化鋅生產電鋅的過程中,采購了一批性質不明的碳酸鋅原生礦,準備加入到主生產系統中使用。為了確保生產系統正常生產,特對該批原料進行了性質探索和生產適應性試驗。
按照取樣規范,取縮分后的碳酸鋅礦探樣5 kg,用制樣機磨碎,送樣化驗,結果如表1所示。

表1 碳酸鋅礦化驗結果
結果表明,礦樣主要金屬雜質含量較次氧化鋅高,但都在凈液處理范圍之內,而氟、氯、砷、銻含量較低,可緩解次氧化鋅生產電鋅過程中的氟、氯、砷、銻的凈化脫除問題。
稱取礦粉150 g,用180 g/L 稀硫酸浸出,控制反應溫度80 ~90℃,終點pH 值~1.0,過濾后濾渣用熱水沖洗2 次,烘干22.2 g,渣率14.8%。
1.3.1 酸性浸出
稱取礦粉150 g,用適量150 g/L 稀硫酸漿化均勻,繼續加稀酸調節pH 值,保持pH 小于2.0,終點pH為2.0,耗酸560 mL,過濾取樣分析,結果如表2所示。

表2 浸出液化驗結果
1.3.2 中性浸出
量取160 g/L 稀硫酸1 800 mL,加入錳礦粉5 g,緩慢加入碳酸鋅礦粉,調節pH 使其保持在2.0 ~2.5,用礦435 g,加次氧化鋅15 g,調pH 至5.0,反應1 h,過濾取樣分析,結果如表3所示。

表3 浸出液化驗結果
結果表明,浸出過程中會有大量氣體產生,大量使用可能存在二氧化碳聚積風險,需精確控制碳酸鋅和稀酸加料速度;浸出液雜質含量符合預期,與次氧化鋅系統差異較大,批量投料需對凈化系統做適當工藝調整。
碳酸鋅礦含鉛較低,為提高浸出渣品位,可將鐵渣與鉛渣分離,使用高酸浸出-沉礬除鐵工藝,既能提高浸出率,又能將鐵渣分離單獨處理[1-2]。
浸出方案1 流程如圖1所示。碳酸鋅礦主要從預中和加入,預上清經沉礬后,用次氧化鋅調節pH 做中浸,優點是一次浸出充分,濃密機底流壓力小,缺點是沉礬流量大,增加蒸汽消耗。

圖1 浸出方案1
(1)配制180 g/L 稀硫酸2 L,加入錳礦粉2.5 g,緩慢加入碳酸鋅礦粉600 g,漿化均勻,緩慢滴加濃硫酸,保持pH 在2.5,反應2 h,耗濃硫酸約24 mL,終點pH 為2.5 ~3.0;(2)靜置澄清,倒出上層清液,底流滴加濃硫酸,保持pH 在0.5,控制溫度在85℃,反應2 h,耗濃硫酸約28 mL,終點pH 為0.5 ~1.0;(3)抽濾,濾渣烘干后稱重154.3 g,取樣化驗;(4)濾液返步驟(2)清液,用氧化鋅調節pH,使其保持在1.5 ~2.0,耗ZnO 約8 g,取樣化驗,Zn 為139.33 g/L;(5)將上述溶液加熱,溫度保持在90 ~95℃,加入碳酸氫鈉1 g,碳酸氫銨3 g,反應5 h,溶液變黃色,取樣化驗;(6)抽濾,濾渣烘干取樣化驗,濾液用氧化鋅調節pH ~5.0,耗ZnO約7 g,取樣化驗,結果如表4、表5所示。

表4 浸出方案1 化驗結果(一)

表5 浸出方案1 化驗結果(二)
浸出方案2 流程如圖2所示。碳酸鋅礦主要從中浸加入,底流經預中和二次浸出,經沉礬后,用次氧化鋅調節中浸終點pH 值,優點是投料量大,反應相對分散,缺點是浸出液直接到凈化工序,雜質不易 控制。

圖2 浸出方案2
(1)取180 g/L 稀硫酸1.7 L,緩慢加入碳酸鋅礦500 g,漿化均勻,反應2 h,終點pH ~5.0; (2)靜置澄清,倒出上層液體,底流加入180 g/L 稀硫酸300 mL,緩慢滴加濃硫酸,保持pH 在1.5 ~2.0,反應2 h,終點pH 為2.0,耗濃硫酸約12 mL; (3)繼續滴加濃硫酸,控制pH 在0.5 ~1.0,并保持溫度≥85 ℃,反應1 h,耗濃硫酸約7 mL; (4)抽濾,濾渣烘干后稱重124.7 g,取樣化驗;濾液加入錳礦粉2.5 g,用氧化鋅調節pH 至2.0,耗ZnO 約10 g;(5)加熱,使溫度保持在90 ~95℃,加入碳酸氫鈉0.5 g,碳酸氫銨1.5 g,反應5 h,抽濾,濾渣烘干,取樣化驗;(6)將步驟2 液體加熱至95℃,保溫1 h,溶液變清,并出現懸浮沉淀,抽濾得凍狀濾渣,取樣化驗;(7)將步驟(5)、步驟(6)濾液混合,用氧化鋅調節pH ~5.0,耗ZnO 約4 g,取樣化驗,結果如表6、表7所示。

表6 浸出方案2 化驗結果(一)

表7 浸出方案2 化驗結果(二)
結果表明,碳酸鋅礦含硅量較高,影響沉淀效果,實際生產中可能對濃密機及壓濾機造成壓力;試驗中抽濾渣未進行水洗,各渣樣含鋅較高,但分析結果顯示渣含鋅基本都是水溶鋅,從性質試驗中可以認為實際生產中的濾渣含鋅為15%左右;浸出液含Cd 較高,會給凈化及鎘回收工段處理能力造成壓力,但是在能夠處理的范圍內,可以增加副產品效益;浸出渣不進行水洗時的渣率約25%,水洗后約為15%,渣含Zn約為8%,渣含Pb 約為8%,Ca、Si 含量高。
各取300 mL 浸出中上清液,化驗結果如表8所示。

表8 浸出中上清液化驗結果
模擬實際生產過程,將溶液加熱到60 ~65℃,加入鋅粉0.6 g(2 g/L),反應20 min 后抽濾;過濾后液維持在60 ~65℃,均加入0.45 g(1.5 g/L)鋅粉,反應20 min 后抽濾;得到的液體繼續加熱,使溫度保持在90 ~93℃,加入濃度1 g/L 銻鹽溶液1 mL,加入鋅粉0.9 g(3 g/L),反應60 min 后抽濾;取樣化驗,結果如表9所示。

表9 抽濾液化驗結果
將凈化后的溶液調整酸度80 g/L,加兩滴骨膠,電流2 A(I=300 A/m2),在電解分析儀上模擬電解鋅生產。通電電解24 h,析出鋅片表面比較平整致密,無燒板現象。
碳酸鋅礦可以適量使用,碳酸鋅礦原樣為塊狀固體,投料前需進行破碎或球磨,浸出投料粒度要求至少-80 目;碳酸鋅礦浸出過程中產生大量的二氧化碳氣體,生產中需注意,投料時要做到緩慢均勻;碳酸鋅浸出液主要雜質為Cd、Co、Ni、Ge,其中Cd 含量較高,對凈化過程影響大,顯著增加鋅粉消耗,但鎘回收副產品的效益更可觀;碳酸鋅浸出渣率約15%,終渣含Pb 和Zn 均在8%左右,主要成分為Si、Ca,可返回鉛系統熔煉進一步回收其中的Pb 和Zn;碳酸鋅礦浸出液中含有的可疑雜質少,對電解鋅生產造成不良影響的可能性很小,可減少電解鋅燒板的 發生。