蔡曉宣
(潮州湘源環保節能科技有限公司,廣東 潮州 521000)
造紙產業在我國國民經濟中占據十分重要的地位,也是一項重要的基礎原材料產業。紙漿造紙生產往往會帶來巨大的水資源消耗,還會產生大量廢水,如何有效地處理廢水并進行回收利用,是造紙生產中十分重要的工藝。降低造紙廢水對環境的污染,是整個造紙行業的關鍵。因此,對制漿造紙廢水進行綜合利用是十分有必要的,能夠有效降低環境污染,提高資源的利用效率。
在制漿造紙的過程中,造紙企業可以采用源頭治理的方法,對制漿造紙廢水進行處理與回收利用,以提高生產效率。經過處理的白水可以現場回收利用,采用白水取代清水,不僅可以節約大量水資源,還可以減輕制漿造紙廢水處理的負擔,節約廢水處理費用。白水的溫度遠高于清水,這樣不僅能夠減少系統的蒸氣用量,降低整個制漿造紙生產過程的能耗,還能夠提高紙漿的白度,減少制漿造紙過程中的漂白劑用量,從而降低制漿造紙成本和企業排污費用,減少企業生產對環境的污染,顯著提高企業的經濟效益。造紙廢水的循環回用是制漿造紙工藝的重要組成部分,它主要是將制漿造紙各工藝流程的排出水進行凈化處理,達到白水回收利用的目標,直接回用于水質要求較低的工藝段。
某造紙企業在生產過程中主要采用漂白硫酸鹽紙漿,在紙漿生產的過程中,廢水處理采用“格柵+換熱+初沉+中和+曝氣+二沉+Fenton+絮凝+氣浮”工藝,廢水處理后能夠達到綜合排放的一級標準,保證出水COD <80 mg/L。在對廢水進行處理時,該企業采用雙膜集成處理工藝,以達到廢水處理目標,減輕水資源負擔,釋放大量環境容量指標。該廢水處理工藝的處理規模為4 m3/h,整個處理工藝主要由預處理系統、膜處理系統、濃水處理系統等部分構成。
在制漿造紙廢水回收的過程中,清白水十分重要,它一般用于制漿的各段工序中,如散漿、粗篩、低濃去污、細篩等。經過處理的清白水一部分用于沖洗設備、淘洗渣漿等,一部分應用于熱風散、排渣等。剩余部分儲存于制漿白水槽中,以備他用,人們需要結合具體情況選擇用水工藝。用水過程中產生的濁白水,主要用于生產過程中的各段稀釋調濃,同時供散漿機使用。
生產期間,制漿白水槽補充濁白水,供制漿工藝各段調用,保證紙漿濃度滿足要求。在造紙車間循環用水的過程中,不同生產工藝流程產生的廢水也不相同,人們需要結合具體要求,對廢水進行處理,例如,清白水與濁白水在不同的工藝段具有不同的用途。經過處理的廢水,一部分回用,另一部分達標后排出。廢水處理后的具體排放指標如表1所示。

表1 廢水處理后的排放指標要求
2.2.1 Fenton 反應后的廢水處理
在廢水處理的過程中,Fenton 反應后,廢水中殘留鐵離子(Fe3+)不穩定,導致在處理的過程中未析出絮凝劑。在廢水處理的過程中,經Fenton 處理后,排水的pH 穩定在6.6 附近。廢水在經過處理后呈弱酸性,水中殘留亞鐵離子和未析出的沉淀物,造成廢水處理效果不理想,達不到回用的目標。在pH升高后,鐵離子就會發生化學反應,導致絮凝顆粒物析出,造成膜污染,影響廢水處理效果[1]。
2.2.2 COD 可生化性能差,影響廢水處理效果
經污水處理站處理后,制漿造紙廢水的COD 要小于80 mg/L,才能滿足處理要求。在進行正式廢水處理時,廢水已經經過生化和Fenton 高級氧化處理,通常,水中可生物降解的大部分有機物或高分子化合物已經被去除,廢水中主要留存結構比較復雜的有機物,單靠生化不能除去,這就需要采用新方法。
如果采用直接反滲透濃縮處理,處理后的濃水中COD 濃度可達150 mg/L,含鹽量高達12 000 mg/L,這樣的水環境會影響微生物活性。當采用生化法降低濃水中的COD 時,如果廢水含鹽量過高,會影響微生物的活性和培養,進而影響廢水處理。因此,在高含鹽量的環境中,后續濃水處理有一定的難度,也影響廢水的整體處理。
2.2.3 有機污染物的結構和成分復雜
制漿造紙廢水的主要有機污染物是木質素,它是一種高分子化合物,在酸作用下難以水解,而且相對分子質量較高,容易形成亞硝酸鹽。如果采用亞硫酸鹽法生產紙漿,人們需要有效控制木質素的含量,因為它會與鐵離子結合發生磺化反應和水解反應,形成新的高分子化合物,生成木質素磺酸鹽化合物,而且木質素磺酸鹽的分子量在200 ~10 000,對水質造成很大的污染,導致廢水溶液呈棕色并具有膠體特性,容易降低廢水處理效果。這種有機污染物結構和組分復雜,在廢水中難以降解。
2.2.4 含鹽量較高
采用化學制漿工藝,其本身就決定了造紙廢水含鹽量比較高。人們需要采用多種工藝來降低含鹽量,使其滿足相關要求。在具體的處理過程中,主要關注COD、pH、硬度等幾項指標。一般情況下,制漿造紙廢水的總含鹽量可達4 800 mg/L,其中容易形成膠體物質。經過反滲透處理,廢水中的污染物含量明顯降低。另外,濃水中的污染物含量可達到14 000 mg/L,在一定情況下能夠形成結構復雜的有機物,使得廢水處理比較困難,這就需要增加處理設備,提高廢水處理的深度[2]。
在具體的廢水處理過程中,針對不同的水質環境和不同階段的用途,人們需要結合具體情況,采取有針對性的措施使處理后的廢水滿足相關要求。結合具體的處理情況,筆者對廢水處理回用的流程進行分析。
針對制漿造紙工藝的來水水質特點,擬采用“格柵+換熱+初沉+中和+曝氣+二沉+Fenton+絮凝+氣浮+反滲透膜系統”工藝處理廢水,以去除水中的懸浮物、絕大部分COD、鹽類以及其他高分子化合物,使出水達到回用要求。
制漿過程中產生的污水將會通過提升泵定量打入過濾器,在經過過濾器前設反應裝置對廢水進行處理后,投加PAC 藥劑使廢水發生微絮凝沉淀,然后進入過濾器,對廢水中的高分子物質進行處理,進一步降低廢水中的SS 含量。這樣不僅可以防止臭氧催化氧化塔堵塞,也能有效降低臭氧消耗,減少臭氧催化氧化塔堵塞的情況。過濾后的中水進入臭氧催化氧化塔,主要是對廢水中不易生物降解的有機物進行分解,使其分解成易生物降解的小分子有機物,便于后期對其進行降解與處理。中水在氧化塔中經分解處理后,通過重力流入生物碳塔,生物碳塔利用碳元素的吸附性,在碳床中形成生物膜,可以有效地處理低分子化合物,進一步吸附并分解廢水中的有機物。
生物碳塔的出水進入前處理水箱,對出水進行暫存處理后,利用提升泵將出水打入砂濾器進行過濾處理,然后砂濾后的中水經過系統處理后,直接進入超濾系統、RO(反滲透)系統進行進一步處理,出水達到回用標準后就可以回用。經RO 濃縮后的廢水也需要進行降解處理,以降解高分子化合物。廢水自流至生物接觸氧化池后,人們可以利用池中微生物對高分子化合物進行處理,然后通過微絮凝沉淀來降解有機物,去掉水中的懸浮物,使廢水達到排放標準[3]。
廢水處理初期,存在個別數據偏離較大的情況。分析發現,水中的氯離子濃度超過1 000 mg/L,導致部分廢水處理數據出現偏差,檢測時對氯離子的屏蔽不徹底,導致COD 檢測值偏高,進而影響廢水處理效果。在調整檢測方法后,屏蔽了氯離子對COD 檢測值的影響,其能夠滿足廢水處理要求。經過處理后,各個工藝段出水COD 都比較穩定,一般在55.2 mg/L左右,而在具體的處理過程中,出水COD 平均含量在55.46 mg/L 左右就能夠滿足要求。利用臭氧-活性炭工藝處理廢水COD,出水COD 基本穩定在26 mg/L 以下,滿足廢水處理要求。在沉淀池中,出水為反滲透濃水與原水勾兌后的混合水,人們可以有效控制COD 含量,使其保持在35.1 mg/L 左右,從而滿足要求。經過濃水裝置處理后,生物池出水的COD 平均為26.7 mg/L,也滿足系統用水的要求。
眾所周知,TDS(總溶解性固體物質)值越小,則水中Ca2+、Mg2+、Na+、K+等離子的濃度越低,電導率越小。經過廢水處理后,對出水的電導率進行測量,其在6 000 ~7000 μS/cm 范圍內波動,平均進水電導率為6 432 μS/cm,說明廢水處理后的導電率能夠滿足要求。檢測發現,RO 產水電導率呈先下降后上升的趨勢,主要原因是新膜運行性能穩定,經過一個階段的處理,這種新膜的電導率平均為153 μS/cm。RO 膜的平均除鹽率達到97.8%,同時氯離子平均去除率為98.52%,能夠滿足具體的處理要求。
高污染、高耗水嚴重制約我國制漿造紙行業的持續健康發展,人們必須大力研發高效、低耗的廢水深度處理技術。當前,造紙企業可以采用“格柵+換熱+初沉+中和+曝氣+二沉+Fenton+絮凝+氣浮”工藝來處理制漿造紙廢水。運行結果表明,該工藝經濟高效、安全可靠,出水水質能夠能夠達到回用標準。