999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

SNCR-SCR聯(lián)合脫硝超低排放運(yùn)行診斷及優(yōu)化

2019-07-09 05:45:52馬振濤羅樹林
熱力發(fā)電 2019年6期
關(guān)鍵詞:煙氣催化劑優(yōu)化

馬振濤,涂 鴻,羅樹林

?

SNCR-SCR聯(lián)合脫硝超低排放運(yùn)行診斷及優(yōu)化

馬振濤1,涂 鴻2,羅樹林3

(1.中國華能集團(tuán)有限公司吉林分公司,吉林 長春 130012; 2.華北電力大學(xué)能源動力與機(jī)械工程學(xué)院,北京 102206; 3.華能伊敏煤電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021100)

本文針對某600 MW機(jī)組選擇性非催化還原-選擇性催化還原(SNCR-SCR)聯(lián)合脫硝系統(tǒng),分析了其在超低排放運(yùn)行中出現(xiàn)灰中氨味大、氨逃逸量高和還原劑尿素耗量大的原因,并通過SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化有效減少了尿素耗量,降低了因氨逃逸量過大導(dǎo)致下游設(shè)備硫酸氫銨污堵的風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)行診斷結(jié)果表明:當(dāng)前脫硝催化劑的性能滿足其設(shè)計(jì)性能要求,未出現(xiàn)異常失活現(xiàn)象,脫硝系統(tǒng)氨逃逸量高的主要原因?yàn)镾NCR脫硝系統(tǒng)尿素噴槍投運(yùn)不合理造成的過量噴氨;通過對SNCR脫硝系統(tǒng)4個區(qū)內(nèi)噴槍投入的優(yōu)化配置和尿素流量調(diào)整,該機(jī)組590 MW負(fù)荷下的尿素耗量降低幅度超過600 L/h;通過鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整,尤其是降低鍋爐運(yùn)行氧量,機(jī)組550 MW負(fù)荷下的尿素耗量減少了440 L/h,節(jié)能減排效果明顯。該診斷方法和運(yùn)行優(yōu)化措施可為同類系統(tǒng)的超低排放運(yùn)行提供借鑒。

600 MW機(jī)組;超低排放;SNCR-SCR聯(lián)合脫硝;尿素;氨逃逸;運(yùn)行氧量;運(yùn)行診斷;優(yōu)化

早期,在國內(nèi)火電機(jī)組NO排放限值較為寬松時,選擇性非催化還原(SNCR)脫硝工藝因具有投資省、系統(tǒng)簡單等優(yōu)點(diǎn)而被小容量機(jī)組廣泛采用[1]。但在目前NO超低排放形勢下,SNCR脫硝工藝效率低、噴氨均勻性差、氨逃逸控制困難以及還原劑消耗量大等問題日益突出[2]。隨著國內(nèi)火電廠大氣污染物超低排放改造的實(shí)施,大多數(shù)機(jī)組安裝了選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝系統(tǒng)[3]。因此,目前一些大容量燃煤機(jī)組采取選擇性非催化還原-選擇性催化還原(SNCR-SCR)聯(lián)合脫硝工藝進(jìn)行脫硝系統(tǒng)整體運(yùn)行優(yōu)化,以降低氨逃逸量和還原劑尿素的耗量,此時提高脫硝系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性顯得尤為重要[4-5]。

本文針對某600 MW燃煤機(jī)組,介紹了其SNCR-SCR聯(lián)合脫硝NO超低排放改造情況,并分析了實(shí)際運(yùn)行中存在的還原劑尿素耗量大、氨逃逸量高、灰中氨味重及空氣預(yù)熱器硫酸氫銨污堵加劇等問題[6-7],探索了運(yùn)行優(yōu)化措施,其實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)可為同類脫硝工藝的運(yùn)行優(yōu)化和管理提供借鑒。

1 設(shè)備概況

某600 MW機(jī)組鍋爐燃用褐煤,燃燒系統(tǒng)采用八角切圓燃燒方式。機(jī)組建設(shè)同期配套SNCR脫硝系統(tǒng),設(shè)計(jì)入口NO質(zhì)量濃度為400 mg/m3,脫硝效率不小于35%,還原劑氨由尿素溶液霧化后經(jīng)噴槍噴入爐膛內(nèi)高溫分解產(chǎn)生。SNCR脫硝系統(tǒng)在鍋爐爐膛折焰角附近共設(shè)置4個尿素溶液霧化噴射區(qū):1區(qū)位于折焰角下方沿爐膛四周布置22支墻式噴槍;2區(qū)、3區(qū)位于折焰角附近,每區(qū)各在鍋爐前墻設(shè)7支墻式噴槍;4區(qū)位于屏式過熱器出口區(qū)域,鍋爐兩側(cè)墻對稱布置3對多噴嘴長噴槍,不同負(fù)荷下通過投入不同區(qū)域噴槍實(shí)現(xiàn)對爐膛出口煙氣中NO質(zhì)量濃度的控制,噴槍布置位置如圖1 所示。實(shí)際運(yùn)行中,由于鍋爐低氮燃燒效果較好,不同負(fù)荷下的爐膛出口NO質(zhì)量濃度通常維持在230 mg/m3以下,投入SNCR脫硝系統(tǒng)后NO排放質(zhì)量濃度可控制在170 mg/m3以內(nèi)。

為滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)中NO排放質(zhì)量濃度限值不高于 100 mg/m3的要求,該機(jī)組于2014年在鍋爐省煤器和空氣預(yù)熱器之間增加了煙道型SCR脫硝反應(yīng)器,構(gòu)成SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng),該系統(tǒng)如圖2所示。催化劑采用“1+1”布置模式,初裝1層蜂窩型催化劑,設(shè)計(jì)SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣中NO質(zhì)量濃度170 mg/m3,脫硝效率不低于53%,出口NO質(zhì)量濃度不高于80 mg/m3,對應(yīng)氨逃逸量不高于3mL/L,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率不超過0.5%。SCR脫硝系統(tǒng)還原劑由上游SNCR脫硝系統(tǒng)提供,即通過增加爐膛內(nèi)尿素溶液噴入量,在實(shí)現(xiàn)SNCR爐內(nèi)脫硝的同時,產(chǎn)生的大量逃逸氨作為下游SCR脫硝系統(tǒng)的還原劑,未配套獨(dú)立的SCR氨噴射裝置。

圖1 SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍布置示意

圖2 SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)示意

為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)NO深度減排,滿足超低排放要求,機(jī)組于2017年增加1層SCR備用催化劑,2層催化劑的整體脫硝效率設(shè)計(jì)值不低于80%,出口NO質(zhì)量濃度不高于34 mg/m3,對應(yīng)氨逃逸量不高于3 μL/L,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率不超過1.0%。

2 運(yùn)行診斷

現(xiàn)該機(jī)組投運(yùn)SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)后約1年,運(yùn)行中出現(xiàn)了尿素耗量大、除灰皮帶輸灰過程中氨味重、空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)差壓增長快等問題。由于該電廠為煤電一體化項(xiàng)目,入爐煤質(zhì)相對穩(wěn)定,煤中收到基硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本在0.3%以內(nèi),因此初步分析認(rèn)為出現(xiàn)當(dāng)前問題的直接原因是脫硝系統(tǒng)出口氨逃逸量過大。通常NO超低排放運(yùn)行中脫硝系統(tǒng)氨逃逸量大的主要原因?yàn)椋捍呋瘎┬阅芰踊荒軡M足設(shè)計(jì)性能要求;催化劑磨損/堵灰嚴(yán)重;NO排放質(zhì)量濃度控制過低;噴氨均勻性差等[8]。本文從上述幾個方面分析當(dāng)前氨逃逸量大的原因。

2.1 SCR催化劑性能分析

催化劑是SCR脫硝系統(tǒng)的核心,當(dāng)SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)欠佳時首先要評估催化劑是否滿足性能要求[9]。該機(jī)組于2017年6月加裝備用層催化劑,設(shè)計(jì)脫硝效率為80%,脫硝系統(tǒng)出口NO質(zhì)量濃度控制在34 mg/m3以內(nèi),至今初裝層及備用層催化劑連續(xù)通煙氣累積時間約為21 000、7 000 h,取樣催化劑外觀如圖3所示。

圖3 取樣催化劑外觀

催化劑性能檢測在實(shí)驗(yàn)室中試試驗(yàn)臺上進(jìn)行,檢測方法執(zhí)行《火電廠煙氣脫硝催化劑檢測技術(shù)規(guī)范》(DL/T 1286—2013)[10]。檢測結(jié)果表明,在設(shè)計(jì)煙氣條件下,2層在役催化劑整體脫硝效率為80.9%時,出口NO質(zhì)量濃度為32.5 mg/m3,對應(yīng)氨逃逸量為1.3 μL/L,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率為1.1%。與新鮮催化劑的性能相比,當(dāng)前催化劑活性劣化趨勢如圖4所示。

圖4 催化劑活性劣化趨勢

由圖4曲線結(jié)合樣品化學(xué)成分和微觀比表面積分析結(jié)果得出,該機(jī)組催化劑活性劣化速率正常,催化劑未出現(xiàn)燒結(jié)及砷或鉀、鈉堿金屬等異常中毒情況。可見,當(dāng)前催化劑性能滿足NO超低排放設(shè)計(jì)要求,脫硝系統(tǒng)氨逃逸量大的主要原因與催化劑性能無關(guān)[11]。

2.2 過量噴氨風(fēng)險(xiǎn)分析

SCR脫硝系統(tǒng)的良好運(yùn)行除了催化劑性能滿足設(shè)計(jì)要求外,也要避免實(shí)際運(yùn)行中脫硝系統(tǒng)整體過量噴氨或者SCR反應(yīng)器截面上局部過量噴氨,防止氨逃逸量過大帶來運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)[12]。該機(jī)組運(yùn)行中,SNCR脫硝系統(tǒng)后SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣NO質(zhì)量濃度為70~120 mg/m3,近一年SCR脫硝系統(tǒng)A/B側(cè)反應(yīng)器平均脫硝效率統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖5所示。

圖5 SCR脫硝系統(tǒng)A/B側(cè)反應(yīng)器平均脫硝效率統(tǒng)計(jì)

2.3 噴氨均勻性分析

分析圖5中數(shù)據(jù)得出:A/B兩側(cè)反應(yīng)器的脫硝效率最高值均達(dá)98%;3月份之后,兩側(cè)反應(yīng)器脫硝效率偏差增大,A側(cè)最低脫硝效率5%,B側(cè)最低脫硝效率71%。這可能是因?yàn)樯嫌蜸NCR脫硝系統(tǒng)噴槍投入不合理或SCR反應(yīng)器出口截面NO在線分析儀的取樣代表性差。在滿足NO超低排放的情況下,3月份之后A側(cè)反應(yīng)器缺氨運(yùn)行,B側(cè)反應(yīng)器脫硝效率高位運(yùn)行,這與B側(cè)空氣預(yù)熱器堵塞頻繁、煙氣側(cè)差壓增長過快的現(xiàn)象一致。

在脫硝催化劑性能滿足設(shè)計(jì)要求的前提下,SCR脫硝反應(yīng)器內(nèi)還原劑氨與煙氣中NO的混合均勻性及噴氨合理性是決定脫硝系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)劣的關(guān)鍵[13]。因此,本文根據(jù)脫硝系統(tǒng)日常運(yùn)行數(shù)據(jù)得到噴氨均勻性,分析當(dāng)前氨逃逸量大的原因。在機(jī)組500 MW負(fù)荷下,NO排放質(zhì)量濃度控制在40~50 mg/m3范圍,SCR脫硝系統(tǒng)A/B兩側(cè)反應(yīng)器出口及煙囪凈煙氣中NO質(zhì)量濃度統(tǒng)計(jì)如圖6所示。

圖6 不同位置NOx質(zhì)量濃度比對

由圖6可見,SCR脫硝系統(tǒng)A/B兩側(cè)反應(yīng)器出口NO質(zhì)量濃度與煙囪出口NO排放質(zhì)量濃度偏差較大。這側(cè)面反映出反應(yīng)器出口NO在線分析取樣代表性差,且反應(yīng)器噴氨合理性較差。

同時,對SCR脫硝系統(tǒng)A/B兩側(cè)反應(yīng)器入口煙氣中NO質(zhì)量濃度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表1。由表1中可以看出,A/B兩側(cè)反應(yīng)器入口在線NO質(zhì)量濃度數(shù)值差別亦較大。這除了與爐內(nèi)燃燒狀況有關(guān)外,亦與SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)爐內(nèi)SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍投入不合理、爐內(nèi)尿素溶液分解不徹底、尿素與爐膛內(nèi)煙氣中NO反應(yīng)效果欠佳有關(guān)。

表1 A/B兩側(cè)反應(yīng)器入口NO質(zhì)量濃度

Tab.1 The mass concentrations of NOx at inlet of the reactors at A/B side of the SCR denitration system mg/m3

2.4 催化劑磨損堵灰分析

SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行過程中,催化劑出現(xiàn)局部磨損、穿孔時,會造成煙氣短路、對應(yīng)區(qū)域下游煙氣氨逃逸量大,若出現(xiàn)催化劑大面積嚴(yán)重磨損或者坍塌,甚至?xí)?dǎo)致NO排放質(zhì)量濃度超標(biāo)。催化劑單元體堵灰則會降低催化劑的有效反應(yīng)面積,影響其脫硝性能。通常催化劑同時存在堵灰和磨損,堵灰嚴(yán)重區(qū)域會造成周圍煙氣流場紊亂,煙氣入射角發(fā)生改變,從而導(dǎo)致積灰區(qū)域周圍催化劑磨損[14]。

因此,對該機(jī)組停機(jī)檢修期間進(jìn)行了SCR反應(yīng)器內(nèi)檢查。檢查結(jié)果表明:SCR反應(yīng)器靠近前墻區(qū)域出現(xiàn)一定程度的積灰,部分催化劑單元體也出現(xiàn)了錯位和磨損現(xiàn)象。這可能與該鍋爐尾部煙道內(nèi)豎井底部灰斗排灰不暢,長期處于高料位運(yùn)行且灰顆粒較大有關(guān)。在機(jī)組運(yùn)行及啟停階段,煙氣中大顆粒飛灰無法從豎井灰斗及時排出或被煙氣攜帶走,從而進(jìn)入SCR反應(yīng)器,造成催化劑磨損。此外,SCR反應(yīng)器入口煙道內(nèi)導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致煙氣流速分布不均,也可能造成反應(yīng)器內(nèi)積灰或者催化劑沖刷破損,后續(xù)可通過流場模擬及優(yōu)化進(jìn)行綜合診斷治理。

3 SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化

在常規(guī)煤粉鍋爐達(dá)到同等脫硝效率的情況下,相對SCR煙氣脫硝工藝,采用SNCR或SNCR-SCR工藝的氨耗量比較大,整體還原劑尿素耗量也較高。因此,在滿足NO超低排放前提下,為降低SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)尿素耗量及下游設(shè)備硫酸氫銨污堵風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提高SCR脫硝效率,降低SNCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸量,從而降低整體過量噴氨風(fēng)險(xiǎn)。但該機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)入口煙道未設(shè)置獨(dú)立的氨噴射系統(tǒng),因此SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)整體運(yùn)行優(yōu)化重點(diǎn)在于SNCR脫硝系統(tǒng)的精細(xì)化運(yùn)行和提高鍋爐低氮燃燒能力。

3.1 SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍投入優(yōu)化

SNCR脫硝系統(tǒng)的脫硝效率與噴入鍋爐爐膛內(nèi)尿素溶液所在爐膛截面的溫度窗口及霧化尿素顆粒與煙氣中NO混合的均勻性密切相關(guān)。因此,SNCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化重點(diǎn)在于,不同機(jī)組負(fù)荷下的噴槍投入合理性優(yōu)化。在鍋爐穩(wěn)定燃燒前提下,對不同機(jī)組負(fù)荷試驗(yàn)調(diào)整SNCR脫硝系統(tǒng)1—4區(qū)各噴槍的投入數(shù)量和尿素噴入量,從而降低SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)的尿素耗量和氨逃逸量。

經(jīng)過SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍投入優(yōu)化調(diào)整后,不同負(fù)荷下的尿素耗量明顯下降,優(yōu)化前后的尿素耗量變化如圖7所示。

圖7 噴槍投入優(yōu)化前后尿素消耗量比對

由圖7可見,不同負(fù)荷下,噴槍投入優(yōu)化后的尿素耗量最少降低14.6%,最高可降低32.4%。負(fù)荷越高,噴槍投入優(yōu)化潛力越大,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷達(dá)到590 MW時,優(yōu)化后尿素耗量絕對值由2 116 L/h降至1 489 L/h,節(jié)省尿素溶液消耗量超過600 L/h,節(jié)能效果明顯。

本項(xiàng)目根據(jù)SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍投入優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),確定不同負(fù)荷下最佳噴槍投入模式,建立了SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍投入指導(dǎo)卡片(表2),可有效指導(dǎo)日常脫硝系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

表2 SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍投入指導(dǎo)卡片

Tab.2 The instruction card for inputing spray guns in the SNCR denitration system L/h

3.2 鍋爐變氧量優(yōu)化

控制鍋爐爐膛內(nèi)NO質(zhì)量濃度,可有效降低SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)尿素耗量及下游SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行壓力。常見的鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整方式包括運(yùn)行氧量調(diào)整、磨煤機(jī)組合方式調(diào)整及配風(fēng)方式調(diào)整等[15]。本文主要進(jìn)行鍋爐變氧量調(diào)整試驗(yàn)。試驗(yàn)工況為:機(jī)組負(fù)荷550 MW,制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式為1號、2號、4號、6號、7號及8號磨煤機(jī)投入運(yùn)行,SNCR脫硝系統(tǒng)2區(qū)、3區(qū)及4區(qū)噴槍投入運(yùn)行,NO排放質(zhì)量濃度維持在45 mg/m3左右。將SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣中氧體積分?jǐn)?shù)(氧量)由2.61%分別降至2.23%和2.01%,得到SCR脫硝系統(tǒng)入口NO平均質(zhì)量濃度及SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)尿素總消耗量變化見表3。

由表3可以看出,隨著鍋爐運(yùn)行氧量的降低,尿素消耗量也隨之下降,消耗量最大可降低440 L/h,大幅降低了系統(tǒng)運(yùn)行成本。這是由于鍋爐運(yùn)行氧量降低時,爐內(nèi)欠氧燃燒生成的NO質(zhì)量濃度降低,同時運(yùn)行氧量降低也造成鍋爐出口煙氣量減少,最終降低了還原劑尿素的消耗量。

表3 鍋爐變氧量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果

Tab.3 The test results for oxygen content adjustment

3.3 其他優(yōu)化措施

鑒于該鍋爐燃用褐煤,可通過改變磨煤機(jī)組合方式[16],調(diào)整進(jìn)入磨煤機(jī)的冷煙氣流量及暖風(fēng)器出口風(fēng)溫,達(dá)到調(diào)控SCR脫硝系統(tǒng)A/B兩側(cè)反應(yīng)器煙氣流量的目的。試驗(yàn)結(jié)果顯示,調(diào)整效果有限。

4 結(jié) 論

1)大容量燃煤機(jī)組采用SNCR-SCR聯(lián)合脫硝工藝實(shí)現(xiàn)NO超低排放時,運(yùn)行中易出現(xiàn)SCR脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器A/B兩側(cè)NO質(zhì)量濃度均勻性差、氨逃逸控制難度高、還原劑耗量大的問題。

2)某600 MW燃煤機(jī)組氨逃逸量高的原因?yàn)椋翰糠謺r段SCR脫硝系統(tǒng)脫硝效率過高,造成整體過量噴氨;SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍投運(yùn)不合理導(dǎo)致的噴氨不均。

3)進(jìn)行SNCR脫硝系統(tǒng)噴槍投運(yùn)優(yōu)化后,尿素耗量下降幅度超過600 L/h,節(jié)能效果明顯,且利于減少下游氨逃逸量。

4)通過降低鍋爐運(yùn)行氧量,可有效降低尿素耗量、SNCR-SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)運(yùn)行成本及下游SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行壓力。

[1] 李俊華, 楊恂, 常化振. 煙氣催化脫硝關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 2015: 21. LI Junhua, YANG Xun, CHANG Huazhen. Development and application of key technologies for selective catalytic reduction of NOfrom flue gas[M]. Beijing: Science Press, 2015: 21.

[2] 李恩家, 關(guān)心, 魏澤華, 等. SNCR-SCR技術(shù)在410 t/h鍋爐上應(yīng)用[J]. 電站系統(tǒng)工程, 2017, 33(1): 69-70.LI Enjia, GUAN Xin, WEI Zehua, et al. The technology of SNCR-SCR in the application of 410 t/h boiler[J]. Power System Engineering, 2017, 33(1): 69-70.

[3] 王樂樂, 孔凡海, 何金亮, 等. 超低排放形式下SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行存在的問題與對策[J]. 熱力發(fā)電, 2016, 45(12): 19-24.WANG Lele, KONG Fanhai, HE Jinliang, et al. Difficultiesand countermeasures of SCR denitration system operation in ultra low emission situation[J]. Thermal Power Generation, 2016, 45(12): 19-24.

[4] 鄧偉力, 陳冬林, 劉良華, 等. W火焰鍋爐機(jī)組低氮燃燒、SNCR、SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)[J]. 長沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2018, 15(2): 88-93. DENG Weili, CHEN Donglin, LIU Lianghua, et al. Combined denitrification by low NOburning, SNCR and SCR for W-flame fired boilers[J]. Journal of Changsha University of Science and Technology (Natural Science), 2018, 15(2): 88-93.

[5] 王帥, 周保中, 葛志偉. 燃煤電廠LNB-SNCR-SCR協(xié)同脫硝技術(shù)及其應(yīng)用[J]. 電站系統(tǒng)工程, 2017, 33(3): 27-30. WANG Shuai, ZHOU Baozhong, GE Zhiwei. Synergetic LNB-SNCR-SCR denitrification technology and application in coal-fired power plants[J]. Power System Engineering, 2017, 33(3): 27-30.

[6] 馬雙忱, 金鑫, 孫云雪, 等. SCR煙氣脫硝過程硫酸氫銨的生成機(jī)理與控制[J]. 熱力發(fā)電, 2010, 39(8): 12-17. MA Shuangchen, JIN Xin, SUN Yunxue et al. The formation mechanism of ammonium bisulfate in SCR flue gas denitrication process and control[J]. Thermal Power Generation, 2010, 39(8): 12-17.

[7] 馬雙忱, 郭蒙, 宋卉卉, 等. 選擇性催化還原工藝中硫酸氫銨形成機(jī)理及影響因素[J]. 熱力發(fā)電, 2014, 43(2): 75-78.MA Shuangchen, GUO Meng, SONG Huihui, et al. Formation mechanism and influencing factors of ammonium bisulfate during the selective catalytic reduction process[J]. Thermal Power Generation, 2014, 43(2): 75-78.

[8] 王樂樂, 宋玉寶, 楊曉寧, 等. 火電廠SCR運(yùn)行性能診斷技術(shù)[J]. 熱力發(fā)電, 2014, 43(10): 95-99. WANG Lele, SONG Yubao, YANG Xiaoning, et al. A performance diagnostic technology for SCR equipments in power plants[J]. Themal Power Generation, 2014, 43(10): 95-99.

[9] 姚燕, 王麗朋, 孔凡海, 等. SCR脫硝系統(tǒng)蜂窩式催化劑性能評估及壽命管理[J]. 熱力發(fā)電, 2016, 45(11): 114-119.YAO Yan, WANG Lipeng, KONG Fanhai, et al. Performance evaluation and lifetime managment of honeycomb SCR catalysts in coal-fired power plant[J]. Thermal Power Generation, 2016, 45(11): 114-119.

[10] 火電廠煙氣脫硝催化劑檢測技術(shù)規(guī)范: DL/T 1286—2013[S]. 北京: 中國電力出版社, 2013: 33. Testing guideline of SCR catalysts for thermal power plant: DL/T 1286—2013[S]. Beijing: China Electric Power Press, 2013: 33.

[11] 姚燕, 王樂樂, 李樂田, 等. 燃煤電廠選擇性催化還原脫硝催化劑砷中毒分析[J]. 熱力發(fā)電, 2018, 47(10): 31-36. YAO Yan, WANG Lele, LI Letian, et al. Arsenic deactivation of honeycomb SCR catalysts in coal-fired power plant[J]. Thermal Power Generation, 2018, 47(10): 31-36.

[12] 梁俊杰, 張戰(zhàn)鋒, 周健, 等. SCR煙氣脫硝系統(tǒng)運(yùn)行全過程數(shù)據(jù)分析[J]. 熱力發(fā)電, 2018, 47(12): 93-99. LIANG Junjie, ZHANG Zhanfeng, ZHOU Jian, et al. Analysis on whole process operation data of SCR flue gas denitration system[J]. Thermal Power Generation, 2018, 47(12): 93-99.

[13] 王樂樂, 周健, 姚友工, 等. 煙氣脫硝SCR氨噴射系統(tǒng)調(diào)整效果評估[J]. 中國電力, 2015, 48(4): 16-22.WANG Lele, ZHOU Jian, YAO Yougong, et al. Evaluationon effects of SCR ammonia injection system modification for flue gas[J]. Electric Power, 2015, 48(4): 16-22.

[14] 雷嗣遠(yuǎn), 孔凡海, 王樂樂, 等. 燃煤電廠SCR脫硝催化劑磨損診斷及對策研究[J]. 中國電力, 2018, 51(1): 158-163.LEI Siyuan, KONG Fanhai, WANG Lele, et al. Diagnosisand countermeasures of SCR denitration catalyst abrasion in coal-fired power[J]. Electric Power, 2018, 51(1): 158-163.

[15] 孫學(xué)信. 燃煤鍋爐燃燒試驗(yàn)技術(shù)與方法[M]. 北京: 中國電力出版社, 2002: 33. SUN Xuexin. Technology and method for combustion test in coal fired boiler[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2002: 33.

[16] 王小華, 陳寶康, 陳敏. 某超臨界600 MW機(jī)組直流鍋爐爐渣可燃物含量高原因分析及優(yōu)化調(diào)整[J]. 熱力發(fā)電, 2013, 42(3): 82-87. WANG Xiaohua, CHEN Baokang, CHEN Min. High combustible content in slag from a supercritical 600 MW unit once through boiler: underlying cause analysis and optimization adjustment[J]. Thermal Power Generation, 2013, 42(3): 82-87.

Operation diagnosis and optimization for ultra low emission with combined SNCR-SCR denitrification technology

MA Zhentao1, TU Hong2, LUO Shulin3

(1. China Huaneng Group Co., Ltd., Jilin Branch, Changchun 130012, China; 2. School of Energy Power and Mechanical Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China; 3. Huaneng Yimin Coal and Electricity Co., Ltd., Hulunbeier 021100, China)

During ultra low emission operation of the selective non-catalytic reduction-selective catalytic reduction (SNCR-SCR) combined denitrification system of a 600 MW thermal power unit, problems such as strong ammoniacal odor, heavy ammonia slip and large consumption of reducing agent (urea) occur. Thus, the reasons were investigated, and operation of the SNCR-SCR combined denitration system was optimized. The consumptions of urea and risk of ammonium bisulfate condensation were reduced. The operation diagnosis results show that, the current used catalysts could meet the design performance requirement, with no abnormal deactivation occurred. The irrational layout of spray guns led to excess ammonia injection, which was the main reason for heavy ammonia slip. By optimizing the configurations of layout of the spray guns and regulating the urea flow in four sections of the SNCR denitration system, the reduction of urea consumption exceeded 600 L/h at 590 MW load. Through optimal combustion adjustments, especially reducing the oxygen content, the reduction of urea consumption exceeded 440 L/h at 550 MW load. The energy saving and emission reduction effect was obvious. This operation diagnosis and optimization measure could provide references for ultra low emission operation of the same type units.

600 MW unit, ultra low emission, combined SNCR-SCR denitrification, urea, ammonia escape, operation oxygen content, operation diagnosis, optimization

Science and Technology Development Plan of Suzhou (SGC201704)

X511

B

10.19666/j.rlfd.201901034

馬振濤, 涂鴻, 羅樹林. SNCR-SCR聯(lián)合脫硝超低排放運(yùn)行診斷及優(yōu)化[J]. 熱力發(fā)電, 2019, 48(6): 40-45. MA Zhentao, TU Hong, LUO Shulin. Operation diagnosis and optimization for ultra low emission with combined SNCR-SCR denitrification technology[J]. Thermal Power Generation, 2019, 48(6): 40-45.

2019-01-20

蘇州科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(SGC201704)

馬振濤(1973—),男,本科,高級工程師,主要研究方向?yàn)榛痣姀S大氣污染物治理,305941151@qq.com。

(責(zé)任編輯 楊嘉蕾)

猜你喜歡
煙氣催化劑優(yōu)化
固體吸附劑脫除煙氣中SOx/NOx的研究進(jìn)展
化工管理(2022年13期)2022-12-02 09:21:52
超限高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化思考
民用建筑防煙排煙設(shè)計(jì)優(yōu)化探討
關(guān)于優(yōu)化消防安全告知承諾的一些思考
一道優(yōu)化題的幾何解法
直接轉(zhuǎn)化CO2和H2為甲醇的新催化劑
基于參數(shù)自整定模糊PID的SCR煙氣脫硝控制
新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
掌握情欲催化劑
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進(jìn)展
主站蜘蛛池模板: 三上悠亚在线精品二区| 国产亚洲视频免费播放| 欧美精品综合视频一区二区| 狠狠做深爱婷婷久久一区| 91在线国内在线播放老师| 亚洲热线99精品视频| 色哟哟国产成人精品| 午夜精品区| 亚洲日韩精品欧美中文字幕| 久久国产香蕉| 午夜精品福利影院| 亚洲天堂网在线播放| 99久久精品国产麻豆婷婷| 国产成人禁片在线观看| 亚洲婷婷六月| 最新国产精品第1页| 亚洲第一综合天堂另类专| 手机在线国产精品| 欧美激情伊人| 麻豆精品视频在线原创| 日本黄网在线观看| 免费午夜无码18禁无码影院| 亚洲色成人www在线观看| 亚洲精品无码专区在线观看| 午夜福利亚洲精品| 久久性妇女精品免费| 国产性爱网站| 国产91小视频在线观看| 日韩乱码免费一区二区三区| 综合色婷婷| 99久久精品视香蕉蕉| 国产特级毛片| 成人91在线| 国产亚洲第一页| 国产一区亚洲一区| 国产乱子精品一区二区在线观看| 国产不卡在线看| 丁香六月激情婷婷| 深夜福利视频一区二区| 婷婷伊人久久| 亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网| 三级国产在线观看| 全部无卡免费的毛片在线看| 国产欧美精品午夜在线播放| 亚洲美女一级毛片| 国产sm重味一区二区三区| 亚洲人成网站18禁动漫无码| 亚洲日本韩在线观看| 亚洲日韩精品欧美中文字幕| 91无码人妻精品一区| 久久这里只精品国产99热8| 亚洲第一页在线观看| 2018日日摸夜夜添狠狠躁| 国产chinese男男gay视频网| 亚洲天堂精品视频| 欧美不卡在线视频| 第一页亚洲| 91在线丝袜| 真人高潮娇喘嗯啊在线观看| 久久福利网| 五月激情婷婷综合| 中文字幕啪啪| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 免费无遮挡AV| 99久久这里只精品麻豆| 香蕉视频在线观看www| 国产精品永久久久久| 91在线精品麻豆欧美在线| 素人激情视频福利| 五月天综合网亚洲综合天堂网| 欧美在线一级片| 久久综合九色综合97婷婷| 手机成人午夜在线视频| 中文字幕欧美日韩| 国产男人的天堂| 91青青草视频在线观看的| 国产91九色在线播放| 欧美亚洲一二三区| 久久久久九九精品影院| 99热最新网址| 99视频精品在线观看| 色综合国产|