李永朋 (青島瑞源工程集團有限公司,山東 青島 266555)
隨著計算機科學的不斷發展和計算機應用的不斷進步,采用數值模擬進行浮置板金屬隔振器的研究的方法也不斷完善,采用Ansys等有限元分析軟件進行模擬分析的研究也越來越廣泛。盡管使用數值模擬分析的方法十分簡便而且結果也比較精確,但使用數值模擬時往往建立的是比較理想化的模型,而實際應用中,金屬隔振器各項性能受到各種各樣的因素的影響,數值模擬則不能反映這些因素的影響效果,因此,在對地鐵浮置板金屬隔振器性能行研究時,試驗仍是有效且必不可少的研究方法[1-3]。
試驗設備采用山東省土木工程防災減災重點實驗室的500kN電液伺服式疲勞試驗機,作動器最大行程為±250mm,最高加載頻率為6Hz,試驗機可以采用力控制和位移控制兩種加載模式。試驗中使用的采集儀為東華DH-5922型動態采集儀,試驗中采樣頻率為500Hz,荷載傳感器采用PSD-20tSJTT。圖1為山東省土木工程防災減災重點實驗室的500kN電液伺服式疲勞試驗機、加載架以及動態采集儀。
試件的靜剛度測試以1mm/s的均勻速度進行單調加載,加載位移小于20mm,試件的力和位移由DH-5922型動態采集儀記錄,采用500Hz的采樣頻率,并根據試驗中所獲得的位移-荷載曲線以計算隔振器的靜剛度。

圖1 山東省土木工程防災減災重點實驗室
動剛度采用位移控制方式進行加載,加載采用正弦波。首先將試件壓縮7mm,然后按照±3mm對試件進行加載,加載試件持續5min。
試件的阻尼測試采用 2Hz、3Hz、4Hz、5Hz的加載頻率對隔振器施加正弦位移載荷,加載位移的采用正弦波,加載20個周期。
試件動剛度的采用 2Hz、3Hz、4Hz、5Hz 加載頻率,剛度為試驗中的最大荷載和最小荷載的差值除以荷載所對應的位移。
圖1為試件動剛度和阻尼計算示意圖,動剛度K和等效粘滯阻尼系數ξ計算公式見如1所示:

(1)式中ΔW為曲線所包圍的面積,K=AD/CD=ΔF/ΔX表示一個循環中試件所消耗的能量。

圖2 動剛度和阻尼計算示意圖

圖3 試件剛度與阻尼測試圖
圖 3試驗室對試件 GSIF3-R20-12-1、GSIF3-R20-12-2、GSIF3-R20-12-3和 GSIF3-R20-12-4 分別進行靜剛度、動剛度和阻尼測試。

圖4 試件靜力剛度曲線

圖5 試件阻尼測試曲線(2Hz,取第10環)

圖6 試件動剛度滯回曲線
圖5為4個試件2Hz加載頻率下第10環的滯回曲線。
動剛度測試采用5Hz的加載頻率,測試的滯回曲線如圖6所示。
通過對試驗測試的數據的進行分析,獲得試件的靜剛度、動剛度以及試件在2Hz、3Hz、4Hz、5Hz的阻尼。疲勞試驗結束后,按照前述方法,對試件的靜剛度、動剛度以及阻尼比再次進行測試,并和疲勞時實驗前的結果進行對比,見表1和表2所示。
山東科技大學山東省土木工程防災減災重點實驗室對上述4個試件進行了剛度、阻尼以及對試件進行了300萬次的疲勞試驗,并對試件疲勞試驗前后的剛度和阻尼比進行對比,測試結論如下:
①隔振器靜力剛度測量曲線穩定,前期有非線性特征,后期呈線性特征。
②隔振器阻尼比和動剛度數值穩定,在試驗周期內動剛度滯回曲線基本重合,剛度和阻尼比穩定。
③疲勞試驗后,套筒、鋼彈簧等組件經檢測,未發生破壞。
④疲勞試驗后,靜剛度和動剛度變化率小于5%,試驗設備因油壓控制、環境溫度等因素的影響,自身存在5%的誤差,因此,疲勞試驗后,試件靜剛度基本未發生變化。

疲勞試驗前后剛度數據對比 表1

疲勞試驗前后等效粘滯阻尼比數據對比 表2
⑤試件疲勞試驗前與試驗后的阻尼波動略大一些,但總體小于8%,試驗中部分試件的阻尼比減小,也有部分阻尼比較疲勞試驗前略有上升,但整體變化較小,鑒于試驗設備自身受外界環境的影響,存在一定的誤差,視為試件在疲勞試驗前后的阻尼比基本未發生變化。