安 超,陳愛(ài)軍,黃財(cái)?shù)拢?輝
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司煉鋼部,河北 唐山 063200)
隨著汽車(chē)和家電行業(yè)的迅速膨脹,帶來(lái)深沖IF鋼的市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)。與此同時(shí),對(duì)IF鋼的成分控制、表面質(zhì)量和深沖性能提出了更高的要求。例如,個(gè)別鋼種要求w[C]≤0.0015%或者w[N]≤0.0030%。為適應(yīng)市場(chǎng)需求,首鋼京唐公司研究開(kāi)發(fā)了超低碳IF鋼品種。IF鋼冶煉工藝控制關(guān)鍵是碳、氮含量成分控制和表面質(zhì)量控制,首鋼京唐公司在以上方面做了大量的研究,取得了一些成果。
首鋼京唐公司煉鋼廠(chǎng)2套雙工位RH-OB工藝主要工藝設(shè)備參數(shù)如表1。

表1 首鋼京唐公司RH-OB主要工藝設(shè)備參數(shù)
成 分 :W[C]≤0.003%wt(少 數(shù) 鋼 種 要 求 ≤0.0015%wt),w[Si]≤ 0.03%wt,w[Mn]0.10~0.20%wt,w[P]≤ 0.02%wt,w[S]≤0.015%wt,w[Al]0.01~0.06%wt,W[N]≤0.004%wt(少數(shù)鋼種要求≤0.003%wt),W[Ti]≤0.12%wt。
生產(chǎn)工藝路線(xiàn)為:鐵水KR脫硫→脫磷轉(zhuǎn)爐冶煉→脫碳轉(zhuǎn)爐冶煉→RH爐二次精煉→板坯連鑄。
IF鋼由于碳、氮含量極低,成分控制的主要難點(diǎn)在于碳、氮含量控制。
IF鋼鋼水深脫碳關(guān)鍵靠RH爐精煉,即通過(guò)提高真空度和真空室內(nèi)單位時(shí)間參與有效脫碳的鋼水量,可將鋼水碳含量降至極低水平。RH爐精煉要求脫碳前碳含量不宜過(guò)高,過(guò)高會(huì)引起RH爐內(nèi)噴濺和脫碳終點(diǎn)碳偏高。一般認(rèn)為,在脫碳前碳含量≤0.04%,初始碳含量對(duì)最終碳含量結(jié)果沒(méi)有明顯影響。
RH爐加入的冷卻廢鋼含碳量較高,盡管是在脫碳結(jié)束前加入,也會(huì)影響脫碳效果。從統(tǒng)計(jì)規(guī)律看,每多加1噸廢鋼(3.3Kg/噸鋼),RH精煉出站碳約高2.0×10-4%。
RH脫碳過(guò)程開(kāi)底吹可以加快脫碳速度。這主要由于底吹加快了鋼水環(huán)流速度,進(jìn)而加快了脫碳速度。其他促進(jìn)環(huán)流速度的措施,例如增加吹氣流量對(duì)加快脫碳速度也是有利的。
RH脫碳結(jié)束后對(duì)鋼水進(jìn)行脫氧合金化,由于加入的合金和脫氧劑自身含有微量碳或混入含碳量較高的合金,可能會(huì)造成增碳。實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程由于不恰當(dāng)使用合金造成的增碳可能在5~10×10-4%,而由于混料原因造成的增碳可達(dá)30×10-4%。采用微碳錳鐵或金屬錳調(diào)整錳含量、以高鈦含量的70%鈦合金取代30%鈦合金,可以大幅度減少合金增碳,再?lài)?yán)格管理實(shí)現(xiàn)RH清潔上料,RH脫碳結(jié)束至RH離站一般增碳可穩(wěn)定控制在1~2×10-4%。
增碳的主要問(wèn)題是RH出站至中包的增碳。產(chǎn)生增碳的原因主要是過(guò)程中鋼水與含碳物的接觸。含碳物的來(lái)源主要有:大包耐材、大包覆蓋劑、大包滑板、引流砂、大包長(zhǎng)水口、中包涂料、中包擋板、中包覆蓋劑等會(huì)與鋼水接觸滲碳。為了防止RH出站到連鑄中間包增碳,大部分企業(yè)采用了無(wú)碳耐材(無(wú)碳大包長(zhǎng)水口、無(wú)碳中間包干式料或涂抹料、無(wú)碳中間包覆蓋劑等),大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)報(bào)道的增碳控制量均值多數(shù)在4×10-4%附近,個(gè)別較好的企業(yè)控制在2~3×10-4%。首鋼京唐公司結(jié)合自身特點(diǎn),制定新的連鑄無(wú)碳耐材使用標(biāo)準(zhǔn)后,連鑄增碳均值自6~7×10-4%逐步下降至3~4×10-4%。
IF鋼碳含量控制措施主要圍繞加快脫碳、減少和防止增碳制定,主要如下:
(1)脫碳前碳含量盡可能控制在0.02-0.04%。
(2)加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C、[O]、溫度的控制,減少RH廢鋼加入量,降低廢鋼增碳[2]。
(3)RH脫碳過(guò)程通過(guò)鋼包同步底吹操作提高環(huán)流量。
(4)采用RH清潔上料標(biāo)準(zhǔn)化操作。
(5)制定精細(xì)的無(wú)碳耐材使用標(biāo)準(zhǔn)。
采取以上措施后,中間包熔煉成分碳含量均值下降3.7×10-4%,穩(wěn)定性也得到提高。
單慶林等通過(guò)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)研究認(rèn)為,RH爐精煉過(guò)程中鋼水是否吸氮與漏氣部位是否在鋼水液面以下直接相關(guān)。冷鋼和合金(鈦鐵和微碳錳鐵等)會(huì)使鋼水氮含量增加1~10×10-4%的吸氮。與此同時(shí),當(dāng)RH爐內(nèi)初始氮含量高于0.0030%時(shí),RH也有一定的脫氮能力;氮含量低于0.0030%后,發(fā)生脫氮的比例迅速降低,RH爐脫氮能力較低。
在RH的高溫環(huán)境下,浸漬管鋼結(jié)構(gòu)和澆鑄料都會(huì)因高溫膨脹產(chǎn)生變形,浸漬管鋼結(jié)構(gòu)的焊接部位如果出現(xiàn)裂縫,浸漬管的冷卻空氣將通過(guò)裂縫滲透到浸漬管耐火磚層,并進(jìn)入到鋼水中產(chǎn)生吸氮。對(duì)此,通過(guò)對(duì)浸漬管鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)以避免縫隙的生成,同時(shí)加強(qiáng)了浸漬管外壁的噴補(bǔ),使吸氮得到控制。
通過(guò)采取使用氮含量較低的合金、去除干凈冷鋼以及防止真空槽內(nèi)鋼水液面以下部位漏氣等措施,可顯著降低RH爐精煉過(guò)程中鋼水吸氮爐次的比例,RH爐吸氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至平均2.0×10-4%。
控制IF鋼氮含量的主要措施如下:
(1)冶煉IF鋼前,為RH預(yù)先安排化冷鋼和洗槽操作。
(2)選取氮含量較低的合金,防止合金增氮。
(3)采用澆注防止吸氮技術(shù)。
采取以上措施后,氮含量平均下降5.9×10-4%,控制穩(wěn)定性也有大幅度提高。
(1)IF鋼冶煉工藝控制關(guān)鍵是碳、氮含量成分控制。
(2)IF鋼碳含量控制的關(guān)鍵是RH脫碳過(guò)程控制、防止合金增碳和精煉結(jié)束到中間包增碳,對(duì)應(yīng)的措施有控制進(jìn)站碳≤0.04%、控制過(guò)程廢鋼加入量、RH脫碳過(guò)程輔助鋼包底吹、清潔上料和使用無(wú)碳耐材等。
(3)IF鋼氮含量控制的關(guān)鍵是控制好轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程脫氮效果、防止RH吸氮和防止連鑄過(guò)程吸氮。
(4)IF鋼的主要表面缺陷之一是“夾雜”類(lèi)缺陷,控制夾雜類(lèi)缺陷主要從控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量、鋼包渣改質(zhì)、中間包w[Als]/w[Alt]一般控制>0.96、恒拉速澆注等方面著手。
(5)采取措施后,中間包熔煉成分碳、氮含量分別下降了3.7×10-4%和5.9×10-4%,IF鋼夾雜原因造成的鋼卷表面質(zhì)量協(xié)議品率由2.3%下降到1.0~1.5%。