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三相異步電動機常見故障及處理措施

2019-07-14 02:40:09王沐德
關(guān)鍵詞:措施分析

王沐德

昆鋼集團(tuán)紅河鋼鐵有限公司 云南 蒙自 661100

1 三相異步電動機結(jié)構(gòu)

三相異步電動機主要由定子、轉(zhuǎn)子和其他一些附件組成,如軸承、軸承端蓋、風(fēng)扇葉等。其中,定子由定子鐵心、定子繞組等組成,主要產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,是三相異步電動機的固定部分;轉(zhuǎn)子由轉(zhuǎn)子繞組、轉(zhuǎn)子鐵心和轉(zhuǎn)軸三部分組成,是三相異步電動機的動力輸出部分。定子和轉(zhuǎn)子之間必須留有0.2mm-1.0mm的間隙,以確保轉(zhuǎn)子能夠自由旋轉(zhuǎn)。

2 三相異步電動機常見故障分析及處理措施

2.1 通電后電動機無法啟動

1)電壓欠壓。原因分析:啟動電壓達(dá)不到電動機額定電壓,或者起動時壓降過大。處理措施:檢查進(jìn)線電壓是否達(dá)到電動機額定電壓;適當(dāng)提高啟動電壓。

2)電源缺相。原因分析:進(jìn)線開關(guān)內(nèi)部接觸不良或者某一相熔斷器燒斷。如果進(jìn)線電源有兩相沒有電壓,則電動機啟動時不會有任何動作。處理措施:檢查進(jìn)線電源斷路器、熔斷器以及電動機接線盒是否有開路現(xiàn)象,并逐一進(jìn)行排除。

3)過流繼電器調(diào)的過小。原因分析:過流繼電器調(diào)的過小導(dǎo)致電動機帶負(fù)載啟動時繼電器跳閘無法啟動。處理措施:調(diào)節(jié)過流繼電器整定值與電動機相匹配。

4)繞組故障。原因分析:定子或轉(zhuǎn)子繞組存在斷路、短路或落地現(xiàn)象,或者轉(zhuǎn)子繞組的碳刷和滑環(huán)接觸不良。處理措施:用萬用表及搖表逐步查清繞組故障原因,若是繞組斷路或者匝間短路,則該電機需要大修,更換全部繞組。

1)三相定子繞組匝數(shù)不一致。原因分析:電動機在繞制三相繞組時,線圈匝數(shù)不相等。處理措施:電動機大修,重新繞制三相繞組。

2)繞組首尾端接錯。原因分析:電動機內(nèi)部接線時三相繞組首尾端沒有正確連接。處理措施:檢查并重新連接繞組首尾端。

3)電壓不平衡。原因分析:電動機三相電壓相差大、不平衡,導(dǎo)致電流不平衡。處理措施:檢查進(jìn)線電壓并消除不平衡。

4)繞組匝間短路。原因分析:線圈絕緣漆老化脫落或者被擊穿導(dǎo)致出現(xiàn)匝間短路。處理措施:更換全部繞組。

2.3 電動機軸承過熱

1)軸承故障。原因分析:軸承轉(zhuǎn)動時異響有雜音,用手盤車時有明顯卡阻現(xiàn)象,這種情況多為軸承保持架斷裂,引起發(fā)熱。處理措施:更換新軸承。

2)軸承潤滑脂使用不當(dāng)。原因分析:軸承潤滑脂添加太多容易造成軸承散熱不良,引起發(fā)熱。潤滑脂使用太少導(dǎo)致軸承缺油,加劇軸承磨損引起發(fā)熱。正常情況下添加潤滑脂不得超過軸承總?cè)莘e的1/3-2/3,潤滑脂必須在保質(zhì)期內(nèi)并且不能含有雜質(zhì)。處理措施:嚴(yán)格控制潤滑脂使用量,潤滑脂中含有雜質(zhì)太多則需要更換新潤滑脂。

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3)電動機輸出端聯(lián)軸器未校正。原因分析:電動機輸出端聯(lián)軸器同心度未達(dá)到要求,導(dǎo)致軸承轉(zhuǎn)動時受力不均勻而發(fā)熱。處理措施:重新校正同心度。

4)軸承間隙過大。原因分析:軸承間隙大或者與轉(zhuǎn)子軸、端蓋尺寸配合不合理,導(dǎo)致電機轉(zhuǎn)動時電機軸竄動,加劇軸承摩擦發(fā)熱。處理措施:更換新軸承,處理軸承端蓋。

5)電動機軸彎曲。原因分析:電機軸彎曲同樣導(dǎo)致軸承受力不均勻引起軸承發(fā)熱。處理措施:校正電機軸或者更換新轉(zhuǎn)子。

2.4 電動機過熱甚至冒煙

1)電壓異常。原因分析:進(jìn)線電源電壓異常,超過電動機額定電壓的10%或者低于額定電壓的5%導(dǎo)致鐵芯發(fā)熱。或者三相電壓不平衡,電機又長期工作在額定負(fù)載的情況下導(dǎo)致電機發(fā)熱。處理措施:調(diào)整供電變壓器電壓,找出三相電壓不平衡的具體原因。

2)電源缺相。原因分析:進(jìn)線斷路器內(nèi)部接觸不良或者電纜有開路情況,且電動機長時間運行,導(dǎo)致電機發(fā)熱甚至冒煙。處理措施:查找故障點,恢復(fù)三相運行。

3)接線錯誤。原因分析:將三角形接成星形或星形接成三角形,當(dāng)時未發(fā)現(xiàn)并在額定負(fù)載下長期運行引起電機發(fā)熱。處理措施:嚴(yán)格按照電動機銘牌重新接線。

4)定子匝間短路。原因分析:定子繞組匝間短路,產(chǎn)生大電流。處理措施:更換全部繞組。

5)轉(zhuǎn)子斷條或接頭松動。原因分析:鼠籠型電動機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)某一條斷裂的情況,或者電動機線圈內(nèi)部抽頭脫焊松動導(dǎo)致電流過大,引起發(fā)熱。處理措施:轉(zhuǎn)子可以修復(fù)的進(jìn)行修復(fù),無法修復(fù)的則更換轉(zhuǎn)子,并對脫焊的抽頭重新加焊。

6)軸承損壞。原因分析:電動機軸承損壞,定子與轉(zhuǎn)子相互摩擦導(dǎo)致電流增大,引起發(fā)熱。處理措施:更換新軸承。

7)電動機頻繁啟動或者超負(fù)荷運行。原因分析:鼠籠型異步電動機頻繁啟動引起電機發(fā)熱;或者電動機長時間超負(fù)荷運行造成電機發(fā)熱。處理措施:生產(chǎn)中按照規(guī)定的次數(shù)啟動設(shè)備;調(diào)整電機負(fù)載,使其不要超過電機額定負(fù)載。

8)電動機繞組浸漆不充分。原因分析:電動機修復(fù)過程中繞組浸漆不充分導(dǎo)致電機絕緣性能差,引起發(fā)熱。處理措施:采用二次浸漆及真空浸漆工藝,保證浸漆充分。

9)環(huán)境溫度過高。原因分析:電動機運行工況差,周圍環(huán)境溫度高,表面熱量不易散熱。處理措施:增加降溫風(fēng)機,增加其他降溫措施,促進(jìn)電動機表面散熱。

10)電動機散熱不良。原因分析:電動機風(fēng)扇葉損壞或者電機表面積塵、積油太多導(dǎo)致電機表面熱量不易揮發(fā)。處理措施:清洗電機表面積塵、積油,更換損壞的風(fēng)扇葉。

2.5 電動機運行時振動大

1)軸承故障。原因分析:軸承長期運行在工況差的環(huán)境下,導(dǎo)致軸承磨損加劇,軸承間隙變大,電動機轉(zhuǎn)軸出現(xiàn)竄動。處理措施:更換新軸承。

2)轉(zhuǎn)子動平衡差或轉(zhuǎn)軸彎曲。原因分析:電動機轉(zhuǎn)子動平衡未達(dá)到要求或者轉(zhuǎn)軸有彎曲的情況,當(dāng)電機高速運轉(zhuǎn)的時候,轉(zhuǎn)軸擺動幅度大引起電機振動。處理措施:轉(zhuǎn)子重新進(jìn)行動平衡測試,并校正彎曲的轉(zhuǎn)軸。

3)聯(lián)軸器中心未校正。原因分析:聯(lián)軸器中心未校正,電動機動平衡不符合規(guī)定。處理措施:重新校正聯(lián)軸器,使之符合規(guī)定。

4)地腳螺栓松動。原因分析:檢查維護(hù)不到位導(dǎo)致電機地腳螺栓松動引起振動。處理措施:緊固松動的地腳螺栓,加強點巡檢力度。

2.6 電動機運行時異響

1)軸承損壞。原因分析:電動機軸承損壞導(dǎo)致電動機定子與轉(zhuǎn)子相互摩擦,發(fā)出異響。處理措施:更換新軸承,并修復(fù)損壞的定子、轉(zhuǎn)子繞組。

2)風(fēng)扇葉擦風(fēng)罩。原因分析:風(fēng)罩松動導(dǎo)致風(fēng)扇與風(fēng)罩摩擦,發(fā)出異響。處理措施:重新安裝、緊固風(fēng)罩螺栓。

3)軸承潤滑脂有異物。原因分析:軸承潤滑脂里可能含有未清理干凈的鐵削或者其他雜物。處理措施:如果油脂中含有異物則需取出軸承,然后用煤油將舊潤滑脂清洗干凈,重新添加新的潤滑脂。

3 結(jié)束語

綜上所述,維護(hù)人員要對三相異步電動機在生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及時深入分析,準(zhǔn)確的找出故障原因并制定相應(yīng)的處理措施和預(yù)防措施,從而降低電動機的故障率,為公司創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。

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