殷學(xué)宇 孫 健 崔 博 苗桂坤 趙春雨 李 云
(1.山東魯碧建材有限公司,山東 濟南 271100;2.萊蕪魯碧商品混凝土有限公司,山東 濟南 271100;3.山東易和環(huán)保科技有限公司,山東 濟南 271100)
預(yù)拌混凝土在生產(chǎn)過程中無論是混凝土攪拌機、運輸車、還是泵車每次清洗會產(chǎn)生大量的廢水廢漿,如果直接排放會對周邊環(huán)境造成污染,如果不排放,影響企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。山東魯碧建材有限公司(以下簡稱魯碧公司) 堅持循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,是山東省建材工業(yè)節(jié)能減排資源綜合利用十佳典范企業(yè),魯碧公司將如何利用廢水廢漿,保護周邊環(huán)境實現(xiàn)綠色生產(chǎn),當(dāng)作旗下混凝土板塊企業(yè)急需解決的重要課題。
為科學(xué)有效的利用好混凝土廢水廢漿,考慮對混凝土拌合物性能、力學(xué)性能及耐久性能產(chǎn)生的影響,通過有關(guān)文獻和研究[1]對50 篇關(guān)于廢水廢漿的文獻資料檢索總結(jié),尋找理論依據(jù)。其中廢水摻入對混凝土力學(xué)性能影響的結(jié)論總結(jié)為:廢水不同含固量及不同摻量,對不同強度等級混凝土力學(xué)性能的影響不同,有50%左右的學(xué)者認為廢水 摻入對中低強度等級混凝土的力學(xué)性能影響不大;有25%左右的學(xué)者認為廢水的摻入能提高混凝土強度,且存在最佳摻量;有25%左右的學(xué)者認為廢水的摻入會降低混凝土強度,具體降低程度及條件應(yīng)根據(jù)實際情況來確定。廢水摻入對混凝土拌合物性能影響的結(jié)論總結(jié)為:廢水不同含固量及不同摻量,對不同強度等級混凝土拌合物性能的影響不同,有60%-70%的學(xué)者認為廢水摻入會降低中低強度等級混凝土的工作性,但工作性降低問題可以通過其他手段來解決的;有20%-30%學(xué)者認為廢水的摻入對中低強度等級混凝土的工作性影響不大。對混凝土耐久性方面的研究主要分為混凝土抗?jié)B性能、混凝土抗碳化性能和混凝土抗凍融性能。攪拌站廢水對混凝土耐久性的影響的結(jié)論總結(jié)為:100%學(xué)者認為合理摻入攪拌站廢水對混凝土的耐久性能基本沒有影響。在廢漿摻入量方面,有的學(xué)者認為混凝土中摻加污泥取代粉煤灰比例不超過30%時,不會對混凝土的抗?jié)B性能和抗碳化性能產(chǎn)生顯著的不利影響。
總的來看,由于各個攪拌站的廢漿中化學(xué)成分的差異、新鮮度的不同,以及廢漿的濃度的差異,導(dǎo)致學(xué)者專家就混凝土攪拌站廢漿的摻入對混凝土性能影響研究結(jié)果有所不同。但整體來看,只要采取一定的措施,保證混凝土的工作性能,廢漿在混凝土中應(yīng)用是完全可行的。
魯碧公司為真正達到環(huán)保零排放綠色攪拌站,安裝了一套預(yù)拌混凝土零排放全自動回收設(shè)備。設(shè)備主要作用是用水或分離后的廢漿水稀釋廢棄混凝土,然后經(jīng)過一系列分解,得到的砂石骨料表面光潔,含水率極低,對于后期用于生產(chǎn)無任何影響,可以直接全部用于混凝土生產(chǎn)。經(jīng)過砂石處理后的水漿通過旋風(fēng)分離器進行二次細沙分離,使得水漿細微顆粒物含量低于1%,將水漿存于大型漿水罐。利用定時攪拌器攪拌以保證水漿不同水位的濃度均勻,然后將水漿用于混凝土的生產(chǎn)。設(shè)備穩(wěn)定運行,以及零排放的環(huán)保愿景的實現(xiàn),重點在漿水的有效利用上。為了能夠?qū)⒒厥账涌茖W(xué)的,規(guī)范的應(yīng)用于生產(chǎn),魯碧公司做了一系列試驗,在實際應(yīng)用中也達到了預(yù)期的成果。
漿水含固量的測試方法使用烘干法,每日分早、晚產(chǎn)生廢水廢漿高峰期測定含固量,經(jīng)過反復(fù)測試,新鮮漿水(儲存時間在3d 內(nèi)) 測定的含固量在3%~4%之間,次新鮮漿水(儲存時間在3d~7d 內(nèi)) 測定的含固量在5%~8%之間,陳舊漿水新(儲存時間在7d 以上) 測定的含固量在9%~15%之間。漿水儲存時間是指整罐漿水在一定限位內(nèi)得到清水補充的情況確定的時間。一般情況下,要求漿水儲存時間在3d以內(nèi),不得超過7d。
考慮實際生產(chǎn)情況,取存放于漿水罐3d 的漿水(NEW)和7d 的漿水(OLD) 進行XRD 分析,SEM 分析。
經(jīng)過對漿水的分析[2]可知,漿水由固體顆粒和液相組成,固體顆粒主要為部分未水 化的膠凝材料、水化產(chǎn)物CS-H、鈣礬石、堿性物質(zhì)和少量石粉、泥等固體顆粒;液相部分pH 值呈堿性,另外還含有混凝土的一些可溶解的無機鹽、外加劑離子等復(fù)雜物質(zhì)混合物。這些物質(zhì)都是混凝土的組成部分,對廢漿進行科學(xué)合理的處理,將其應(yīng)用于混凝土生產(chǎn),將獲得顯著的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。
生產(chǎn)實踐過程按照廠家推進使用方法進行使用,同時開展?jié){水的摻入對混凝土工作性和強度影響的實際試驗。
取8%含固量的漿水,選擇C25、C30、C35 三個強度等級的混凝土進行試驗,研究漿水的摻入對混凝土的工作性和強度的影響。試驗組織按漿水對清水的取代量為30%、40%、50%、100%進行。

圖1 X R D 分析

圖2 SEM 分析(3000 倍)
1) 試驗原材料,采用魯碧公司的P.042.5 水泥,采用魯碧公司優(yōu)質(zhì)S95 級礦粉,采用華電國際優(yōu)質(zhì)Ⅱ級粉煤灰。細骨料使用山東濰坊的河沙,魯碧公司自產(chǎn)機制砂和石子,山東易和公司的外加劑。

表1 水泥物理性能

表2 礦粉性能指標(biāo)

表3 粉煤灰性能指標(biāo)
2) 試驗,試驗組織選擇C25、C30、C35 三個強度等級的混凝土配合比,按漿水對清水的取代量為30%、40%、50%、100%進行試驗。

表4 C25 砼基準(zhǔn)配合比

表5 C25 砼不同漿水摻量的試驗對比表

表6 C30 砼基準(zhǔn)配合比

表7 C30 砼不同漿水摻量的試驗對比表

表8 C35 砼基準(zhǔn)配合比

表9 C35 砼不同漿水摻量的試驗對比表
注意:漿水使用根據(jù)含固量,嚴格調(diào)整實際用水比例和粉煤灰用量,以8%含固量為例,漿水要求使用100kg/m3,使用應(yīng)該稱取108kg 漿水,其中100kg 是水(按要求取代清水),8kg 算作摻和料,按粉煤灰計算,看起來總水量升高,膠材(粉煤灰) 減少。
3) 小結(jié),通過對3 個強度等級混凝土試驗對比,結(jié)果表明漿水在一定的濃度區(qū)間內(nèi),新鮮漿水和次新鮮漿水對混凝土的初始工作性能影響很小,摻入比例超過60%對混凝土經(jīng)時損失(1h 坍損) 影響較大,混凝土標(biāo)號越高,影響越明顯,對強度還有一定的提高。因此漿水生產(chǎn)混凝土在技術(shù)上是可行的。在實際應(yīng)用過程中,根據(jù)我站現(xiàn)實情況,通過清洗混凝土產(chǎn)生的廢漿合理控制,加以回用,每日分早、晚產(chǎn)生廢水廢漿高峰期測定含固量,攪拌樓根據(jù)配合比生產(chǎn)混凝土,當(dāng)原材料發(fā)生變化時需驗證配合比,在生產(chǎn)中做到漿水的實際使用是可行的。
1) 實際使用情況 魯碧公司自2018 年7 月安裝全自動廢棄混凝土回收設(shè)備,近一年時間,已經(jīng)實現(xiàn)了廢棄混凝土的站內(nèi)回收使用,骨料和漿水完全用于混凝土生產(chǎn)。回收利用漿水3 萬余噸,節(jié)約生產(chǎn)用水2 萬噸,一方面節(jié)約了堆放廢渣所占用的土地,每年節(jié)約近20 余萬元的排污費用和3萬余元的水費,一方面回收砂石骨料1 萬噸,節(jié)約費用近70萬元。同時改變了混凝土企業(yè)環(huán)境差的問題,實現(xiàn)環(huán)境友好,滿足了預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)的要求,進一步鞏固了魯碧公司節(jié)能減排先鋒的企業(yè)形象。
2) 進一步思考 魯碧公司目前漿水的消化依靠生產(chǎn)過程的清水替代,生產(chǎn)任務(wù)較少時,需要做到清洗用水和生產(chǎn)用水的動態(tài)平衡,難度較大,可以制作混凝土配重塊等大體積構(gòu)件或者制作市政構(gòu)件,路沿石,仿木構(gòu)件等小體積試件消化新拌制的廢棄砼[3];漿水放置時間對混凝土的影響需要進一步研究;需要對漿水對混凝土的影響機理進一步分析和研究,實際使用過程一定要謹慎對待,以保證質(zhì)量為根本原則。