李海燕
(山西汾西宜興煤業有限責任公司,山西 介休 032000)
宜興煤業1206綜采工作面開采2#煤層,由于煤層結構極不穩定,夾矸變化較大,加之斷層構造的影響,材運兩巷出現了錯層段,該范圍內材巷位于2#煤層上、中分層,運巷位于2#煤層中、下分層,工作面推進至錯層段將面臨穿層回采,本文結合國內類似條件工作面及本礦的開采經驗,開展了綜采工作面穿層回采技術的研究與實踐,以期實現該工作面過錯層段的安全生產。
1206工作面位于一采區,北部為1205工作面采空區,南部為2#實體煤,西部為一采區回風巷,東臨井田邊界保安煤柱。1206工作面所采煤層為二疊系山西組2#煤層,本工作面范圍內2#煤層結構極不穩定,夾矸較多,最多時達到4層,厚度變化較大。煤類以1/3焦煤、肥煤為主,局部為焦煤;煤層傾角0~8°,平均5°,煤層總厚度1.05~2.36m,平均厚度1.8m,容重 1.35t/m3,普氏硬度f=1.0~1.5。1206工作面沿走向推進,傾斜長222.6m,采高2.9m,采用ZY6400/15/35型(中間架,144架)和ZZG8000/17/35型(端頭架,機頭5架、機尾4架)液壓支架支護頂板。1206工作面巷道布置如圖1所示。

圖1 1206工作面巷道布置示意圖
1206工作面老頂為中砂巖,厚1.45m,呈深灰色,巨厚層狀,中粒砂巖結構,泥質條帶構造,以石英、長石為主,鈣質膠結,棱角斷口;直接頂為泥巖,厚2.55m,呈灰黑色,鈣質膠結,棱角斷口;偽頂為炭質頁巖,厚0.62m,呈暗黑色,泥質膠結,層狀結構,水平層理,性脆易碎;直接底為泥頁巖,厚0.85m,呈灰黑色,泥質膠結,層狀結構,性脆易碎;老底為中砂巖,厚4.0m,呈深灰色,以石英、長石為主,中粒砂質結構,塊狀構造。
工作面頂板節理、裂隙較發育,經鉆孔取樣力學實驗抗壓強度2.72-98.6MPa,平均為30.83MPa,抗拉強度0.21-5.00MPa,平均為 1.75MPa,抗剪強度0.24-10.92MPa,平均為4.24MPa,巖石堅硬程度屬于半堅硬。屬于中等冒落性的頂板,較易管理。底板節理、裂隙不發育,經鉆孔取樣力學實驗抗壓強度11.7-65.5MPa,平均為29.97MPa,抗拉強度0.21-1.87MPa,平均為1.41MPa,抗剪強度 1.50-9.32MPa,平均為 3.83MPa,巖石堅硬程度屬于軟弱巖。

圖2 1206工作面柱狀圖
1206工作面材、運兩巷設計均為沿2#煤層頂板掘進,由于運巷在掘進過程中,當掘進1050m-1348m處時,此范圍內3#夾矸迅速從0.13m增厚至1.6m,導致2#煤層中分層進入巷道底,掘進至1348m處時遇見YF3斷層(此斷層為走向10°、傾向280°、傾角60°、落差2.7m的正斷層),巷道過此斷層后把2#煤層上分層及1#、2#、3#夾矸留在巷道頂板上部,開始沿2#煤層中分層和下分層掘進。材巷掘進至1348m處時,為了和運巷煤層層位保持一致,巷道開始沿著2#煤層中分層和下分層掘進,但是由于此段3#夾矸厚度較小,離層現象較為嚴重,未完全將3#夾矸留在巷道頂部(局部3#夾矸留住),當掘進至1691m處時,3#夾矸才完全留在巷道頂部,之后直至切眼兩巷層位一致。
因此,當1206工作面推進至1348~1691m段時,存在材、運兩巷層位不一致的問題(此段材巷頂板為2#煤層頂板,運巷頂板為2#煤層的3#夾矸),在工作面推進過程中,會出現局部段穿層現象(在工作面剖面圖上表現為類似斷層的構造)。由于穿層段可能出現局部地點頂板破碎、煤壁片幫嚴重、空頂距大、嚴重處甚至會出現拉槽漏頂的現象,因此必須制定合理的方案保障工作面安全順利地通過該錯層段。1206工作面錯層段層位情況如圖3所示。

圖3 1206工作面錯層段平剖面示意圖
根據1206工作面錯層段的開采地質條件,主要有繞巷法和硬過法兩種通過方式。其中繞巷法為施工繞巷繞過該區域,該方法存在多個弊端:地質因素方面,該段走向長度達343m,很難準確預測此范圍內工作面內部煤巖層賦存情況,因此難以確定合理的開掘繞巷位置;施工因素方面,若從運巷開口施工繞巷(沿2#煤層掘進,與材巷層位相同),工作面推進過程中存在割巖石較多及轉載機拐彎等運輸系統問題,若從材巷開口施工繞巷(沿2#煤層3#夾矸掘進,與運巷層位相同),根據材巷施工時的情況,該處2#煤上分層及3#夾矸厚度較小,容易發生離層,很難完全留到巷頂,難以保證繞巷與運巷處于統一層位,若從材巷開口,在工作面中部施工繞巷,則存在甩掉的工作面較長,丟煤較多的問題;在經濟效益方面,施工繞巷以最小值40m計算,需掘進40m(6.5m×2.9m斷面)+371m(3m×2.9m斷面),掘進費用以每平米平均350元估算,共計約132萬元,末采、搬家費用以70萬元計。
相對于繞巷法,硬過法在實際施工中更加簡單易行,可減少巷道掘進費用、提高工作面回采率、節約大量煤炭資源,經濟效益顯著。工作面采用硬過方案,可多回收原煤約3.2萬t,折算成精煤為2.3萬t,每噸精煤純利潤按300元計算,共計約690萬元,維護穿層段需要的錨索、鋼梁、棚板等支護材料及采煤機截尺、齒座等材料費用以70萬元計。兩種方案經濟效益對比見表1。

表1 施工繞巷與硬過方案經濟效益對比
工作面材運兩巷錯層段沿順槽走向長度約343m,根據兩巷煤層柱狀圖分析,3#夾矸厚度在工作面從機尾至機頭方向逐漸增大(0.1m-5m),并沿工作面推進方向逐漸變薄,因此預測隨著工作面向前推進,穿層段影響范圍在工作面由機尾至機頭逐步移動,直至工作面推進至運巷YF3斷層處時消滅。根據掘進時經驗,當3#夾矸厚度在0.8m左右,便可留在支架頂板。據此推測當工作面過錯層段初期,在工作面115#-135#支架處穿層,穿層影響范圍約30米左右。
工作面從機頭往機尾方向調整,沿2#煤中分層和下分層割煤逐步過渡到2#煤上分層和中分層。由2#煤中分層穿至上分層過程中,3#夾矸硬度較小,因此采取采煤機直接截割的方式通過。在整個穿層過程中,盡可能縮小穿層影響范圍,控制好穿層段采高。
工作面往前推進過程中,3#夾矸逐步變薄,穿層段影響范圍逐步向工作面機頭方向前移,直至工作面推進運巷YF3斷層處時消滅。工作面推進時,穿層段位置應及時根據3#夾矸厚度進行調整。穿層過程中,要切實把握好穿層段的采高不超過2.5m(支架最大支撐高度3.5m),工作面從2#煤中分層和下分層逐步過渡到2#煤上分層和中分層時,挑頂、留底幅度每支架不超過100mm(穿層過程中可根據現場實際情況留設底煤)。整個穿層段要平穩過渡,不得出現臺階狀。
1)根據工作面現場實際情況認真分析后選擇合適的穿層位置,工作面穿層段層位調整應平穩過渡,盡量做到多割煤少割巖石,減少設備損耗,加快推進速度。
2)過穿層段時,煤機司機要嚴格掌握好采高(2.5m),確保采高在支架有效支護范圍內,防止出現支架超高或支架壓死、采煤機無法通過現象。嚴格控制采煤機過穿層段的速度(不超過2m/min),煤機通過后及時伸出前探梁,移架工追機移架,距離采煤機后滾筒不超過3架,煤壁片幫嚴重、端面距超過規定時必須帶壓超前移架。采煤機司機必須同移架工密切配合,移架速度跟不上采煤機速度時,要及時降低采煤機速度,必要時停機移架。
3)加強工作面工程質量管理,確保支架和刮板輸送機平直,支架不擠架、不咬架。移架過程中要及時調整支架狀況,如發生倒架、咬架和歪架現象,在移架過程中及時調整。
1)工作面推進過程中若出現局部地點頂板破碎、煤壁片幫嚴重、空頂距大的情況,必須及時提前帶壓移架,并保證支架接頂嚴實,防止出現拉槽漏頂。若提前移架后端面距仍過大時要及時用棚板做超前支護挑頂,必要時應掏超前梁窩進行超前護頂。
2)工作面穿層段頂板3#夾矸留頂困難時,可在支架頂梁梁頭處架間,斜向上與3#夾矸呈75°角打一排超前錨索進行支護,采用300×300mm×14mm鋼板配合Φ17.8×3500mm鋼絞線,每根錨索配套MSK2355錨固劑一支、MSZ2355錨固劑一支(使用時快速藥卷在上),間距1.5m,預緊力不得低于140kN,外漏長度嚴格控制在150~250mm。工作面穿層段及超前錨索施工見圖4。

圖4 1206工作面穿層段及超前錨索示意圖
3)當穿層段頂板破碎嚴重、控制困難時,可根據具體情況考慮使用固安特對穿層段頂煤巖體進行注漿加固。
根據1206工作面材運兩巷錯層的地質條件和開采條件,經過方案對比后,采用穿層開采、直接推過的方式,通過采取科學合理的技術措施和現場管理辦法,實現了錯層段的安全回采,相比施工繞巷方案,節約工期約2個月,多回收原煤約3.2萬t,取得了顯著的經濟效益。