石育林 李淵
摘? 要:該文所描述的是一臺已投入生產(chǎn)的鎳合金可逆四輥冷軋機,該軋機的控制系統(tǒng)由國內(nèi)廠家與美國I2S公司共同完成,其中關(guān)鍵的AGC控制系統(tǒng)采用了進口產(chǎn)品,文中介紹了這套軋機的工藝流程、控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)配置,主控制系統(tǒng)與I2S公司AGC控制系統(tǒng)的硬件組態(tài)、信號傳遞等,該軋機達到了預(yù)期的控制要求。
關(guān)鍵詞:鎳合金;冷軋機;AGC;DP/DP Coupler
中圖分類號:TG33? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A
0 前言
隨著純鎳、電熱合金、高溫合金、耐蝕合金、膨脹合金等鎳合金市場需求量的增加,對高精度鎳合金板帶材的需求也相應(yīng)增加,為順應(yīng)市場的需要,作為鎳行業(yè)的國內(nèi)巨頭,金川集團公司建設(shè)了一條鎳合金板帶材生產(chǎn)線,其中冷軋作業(yè)線配置了一臺可逆式四輥冷軋機,由上卷小車、開卷機、機前卷取機、入口轉(zhuǎn)向輥、入口液壓剪、入口測厚儀、入口雙擠干輥、入口對中裝置、四輥軋機、出口雙擠干輥、出口測厚儀、出口轉(zhuǎn)向輥、機后卷取機、卸卷小車等組成,用來生產(chǎn)半成品和成品高精度合金板帶材,軋機軋輥直徑為800 mm,原料入口規(guī)格為(3.0~6.5)mm×(200~670)mm,產(chǎn)品規(guī)格為(0.5~4.0)mm×(200~670)mm,處理合金帶材抗拉強度范圍:250 MPa~1250 MPa,最大卷重5.0 t。
軋機除機械部分外,最為核心的是系統(tǒng)的自動控制部分,國內(nèi)廠家在軋機的順序控制、邏輯控制、傳動控制等基礎(chǔ)自動化控制方面已基本達到要求,但是核心的板型控制,包括厚度差、同板差等還與國外先進水平存在一定差距。另外,國外在軋制相關(guān)合金材料的經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫較豐富,這些數(shù)據(jù)在初期的軋機調(diào)試過程中起到了關(guān)鍵性的作用。
為了既能降低成本,又能達到國際先進的冷軋板產(chǎn)品要求,經(jīng)過考察對比,板型控制部分最終選用了美國I2S公司的AGC控制系統(tǒng),測厚儀選用了美國瑞美(RSI)公司的X射線測厚儀。而為降低成本,除AGC壓下控制以外的基礎(chǔ)自動化部分、輔助(液壓、流體等)控制系統(tǒng)部分由國內(nèi)廠家集成,機械部分由中國一重集團提供,在相關(guān)專家和幾個廠家的合作努力下,對相關(guān)的接口、交界點進行了認真細致的研討,最終確定了最佳的可行方案。
1 控制系統(tǒng)簡介
該冷軋機控制系統(tǒng)構(gòu)成主要分基礎(chǔ)自動化控制系統(tǒng)、AGC壓下控制系統(tǒng)、測厚儀控制系統(tǒng)、輔助(液壓、流體)控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等5個部分。
基礎(chǔ)自動化控制系統(tǒng)由一套西門子S7-400系統(tǒng)組成,含操作臺HMI一臺,工程師站一臺,主要負責現(xiàn)場儀表、操作面板等的控制顯示,完成機組運行順序邏輯控制、軋機及卷取機輔助設(shè)備順序邏輯控制、穿帶輔助設(shè)備邏輯控制、軋制速度控制、軋機彎輥控制、軋機換輥控制、帶材跟蹤控制、卷徑計算、前后卷取張力控制等控制功能,以及與AGC系統(tǒng)、測厚儀和傳動系統(tǒng)的通信與控制,與美國I2S公司的AGC控制系統(tǒng)通過PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)連接,雙方互相通信各自的狀態(tài),完成軋機的啟停、加減速、自動壓下的啟停、調(diào)整等動作。
AGC控制器包括一臺高性能控制器(AGC控制計算機)和一臺西門子S7-300控制器,其中高性能控制器負責AGC壓下的控制,是美國I2S公司的成熟產(chǎn)品,具有前饋、后饋、質(zhì)量流等多種實時AGC控制方式,完成液壓輥縫控制、輥縫同步和傾斜控制、恒軋制力控制等控制,具有硬度自動補償、自動停車、多點自動減速等功能,并且集成了SPC(統(tǒng)計過程控制)、SQC(統(tǒng)計質(zhì)量管控)等高級功能,承擔了生產(chǎn)計劃、道次表自動生成、實時厚度監(jiān)控記錄、報表生成等二級自動化內(nèi)容。而S7-300負責AGC系統(tǒng)內(nèi)部常規(guī)信號的采集,以及與主控系統(tǒng)及測厚儀的通信,均通過PROFIBUS-DP進行連接。
測厚儀系統(tǒng)使用單片機控制測量臂的進出、探頭的打開、射線源的激活等動作,配置一臺控制計算機進行測量數(shù)據(jù)的讀取運算等功能,并通過工業(yè)交換機與AGC系統(tǒng)通信。
輔助控制系統(tǒng)由一套西門子S7-300系統(tǒng)構(gòu)成,主要負責液壓、潤滑等系統(tǒng)的運行及監(jiān)控,主要包括傳動液壓站、高壓液壓站、工藝潤滑站、稀油潤滑站等站點,每個站點配備一臺就地OPU單元,通過PROFIBUS-DP進行連接,控制器通過工業(yè)以太網(wǎng)與主控制系統(tǒng)通信。
傳動控制系統(tǒng)由西門子6SE70系列整流調(diào)速裝置組成,通過PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)連接至主控制系統(tǒng),接收主控制系統(tǒng)給出的運轉(zhuǎn)、調(diào)速等指令,反饋電流、電壓、實際速度、故障等信號給主控制系統(tǒng)。
2 主控制系統(tǒng)與AGC之間的系統(tǒng)集成
2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及組態(tài)
主控制系統(tǒng)與AGC系統(tǒng)各自為獨立的西門子PLC控制系統(tǒng),為2個獨立的DP網(wǎng)絡(luò),從硬件配置上有2種通信通路,一種是通過西門子CP443和工業(yè)交換機組建的工業(yè)以太網(wǎng)進行通信,另外是通過一臺DP/DP Coupler通信耦合器進行通信。根據(jù)該套設(shè)備的實際情況,選取Coupler進行通信,在實用性、可靠性、簡易性方面都具有很大的優(yōu)勢,Coupler適合于連接2段不同通信速率的DP網(wǎng)段,通過簡單的設(shè)置就可以實現(xiàn)2個DP網(wǎng)段之間的高速通信,并且具有很高的容錯性。
在組態(tài)DP/DP Coupler時,需要在主控系統(tǒng)與AGC系統(tǒng)里分別組態(tài),首先需要下載DP/DP Coupler的GSD文件進行安裝,才能在STEP7硬件組態(tài)畫面中看到相關(guān)硬件信息,在硬件列表框中PROFIBUS-DP下的Network Components中找到DP/DP Coupler,拖拽到PROFIBUS-DP總線上后,再加入需要通信字節(jié)長度的通信組件,設(shè)置I/O地址;其次設(shè)置Coupler的PROFIBUS從地址及交換數(shù)據(jù)長度等通信參數(shù),從地址要與Coupler模塊上的DIP撥片開關(guān)地址相對應(yīng)。
2.2 信號傳遞
在主控制系統(tǒng)側(cè),通過SFC20來讀取I2S側(cè)的數(shù)據(jù),完成信號的傳遞,實現(xiàn)主軋機狀態(tài)信號、傳動系統(tǒng)、AGC狀態(tài)、液壓系統(tǒng)狀態(tài)、測厚儀狀態(tài)、道次表的傳遞等相關(guān)的控制內(nèi)容;在I2S公司提供的AGC側(cè),同樣通過對Coupler的相應(yīng)組態(tài),完成對數(shù)據(jù)的讀取。
這里組態(tài)時需要注意的是網(wǎng)絡(luò)1的輸入?yún)^(qū)必須和網(wǎng)絡(luò)2的輸出區(qū)完全對應(yīng),同樣網(wǎng)絡(luò)2的輸入?yún)^(qū)必須和網(wǎng)絡(luò)1的輸出區(qū)完全對應(yīng),否則會造成通信故障。同時,在工業(yè)以太網(wǎng)的規(guī)劃中,使用了一臺交換機連接2個網(wǎng)絡(luò),設(shè)置不同的網(wǎng)段,使2個網(wǎng)絡(luò)獨立運行,但在維護時又可以使用同一臺工程師站,簡化了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),減少了投資。
3 使用效果
該套可逆式冷軋機控制系統(tǒng)由國內(nèi)廠家和美國I2S公司共同完成控制系統(tǒng)的前期設(shè)計和后期的調(diào)試、試車工作,通過引入高性能的AGC控制系統(tǒng),該套軋機在運行穩(wěn)定性和板材的厚度差控制上都順利達到了設(shè)計要求,能夠在150 m/min的額定軋制速度下,產(chǎn)出厚度差控制在±0.02 mm的合金板帶材,自2012年投產(chǎn)至今,經(jīng)過此軋機已產(chǎn)出大批合格的N6、Ni201、Cr20Ni80等冷軋鎳合金板帶材產(chǎn)品供應(yīng)給國內(nèi)外市場。
參考文獻
[1]廖常初.西門子工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)組態(tài)編程與故障診斷[M].北京:機械工業(yè)出版社,2009.