楊英偉
(西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限公司,內蒙古 赤峰 024400)
銀漫礦業是一家多金屬地下開采礦山,品位高且儲量豐富,采礦方法為階段空場嗣后充填法。2017年開始采礦,隨著回采范圍的擴大,出現了礦巖大面積冒落,近一個月時間,冒落高度達60米,局部地段甚至冒到地表,影響了正常的安全開采,造成大量礦石永久損失。
礦體頂板的蝕變凝灰巖,天然單軸抗壓強度86.4MPa~116MPa,礦體的單軸抗壓強度104MPa~148MPa,礦體底板蝕變凝灰巖天然單軸抗壓強度122.8MPa~140.8MPa;礦體的頂、底板及礦體均屬堅硬巖石,巖石質量好,穩固性良好。實際上,在17號礦體東部有一條較大的構造破碎帶,屬于高應力區,沿礦體走向還有厚度不等的高嶺土帶,遇水容易泥化,部分礦體頂板解理、裂隙發育。
針對上述問題,多次召開了專題技術研討會,最終確定以920米水平做最高回采標高,提前做預控頂支護,防止因采動而出現的不可控冒落現象。
以920m的Ⅰ-10采場為例,提出了兩種支護方案。
方案一 全斷面支護方案:當礦體厚度小于10米時,以920m脈內沿脈巷道為自由面,將礦體全部擴幫到采場邊界位置。擴幫時采用噴錨網支護,錨桿長3.0m,排距、間距均為1.0m。長錨索排距、間距均為2.0m。如圖1所示。

圖1 全斷面支護方案
方案二 預留礦柱方案:當礦體厚度大于10米時,以920m脈內沿脈巷道為自由面,將礦體全部擴幫到采場邊界位置,兩幫預留4m寬的礦柱。礦柱附近的長錨索向外傾斜一定角度。擴幫時采用噴錨網支護,錨桿長3.0m,排距、間距均為1.0m。長錨索排距、間距均為2.0m。

圖2 預留礦柱支護方案
錨桿、錨索支護參數計算:
(1)按懸吊理論計算:①錨索長度:L=KH+L1+L2;式中:L-錨索長度m;H-冒落拱高度m;H=B∕2f;f-巖石堅固性系數,取3。K-安全系數,取2;L1-錨入穩定巖層的深度;L2-錨索外露長度,取0.5m。L=2×2.5+2.4+0.5=7.9m,實際取錨索長度L=8.5m。②錨索間排距:設計間距、排距均為a,則:a=√(Q∕KHr)式中: a-間排距m;Q-設計錨固力,500kN∕根;H-冒落拱高度;r-被懸吊巖石的重力密度,取29.4 kN∕m3;K-安全系數,取K=2。a=√(500∕2×2.5×29.4)=1.84m,此處取間排距為2.0m。③錨固長度的效驗,錨固長度La應符合下式:La≥k(dfs/4fc),式中k-安全系數,取K=1.5;d-鋼絞線直徑,mm;fs-鋼絞線抗拉強度,Mpa;fc-錨索與錨固劑的設計粘結強度,樹脂作錨固劑時,取10Mpa。計算得La≥1507mm。
(2)按擠壓加固拱理論:長錨索在預應力作用下,形成連續壓縮帶,不但保持自身穩定、承受地壓,還阻止上部圍巖的松動和變形;但是在2m間距內,錐形體的壓縮區外不受長錨索作用,為更好的加固頂板,在長錨索間加密了一根錨桿,補強錨索作用范圍外的巖石。
(1)擴幫前應將采場內巷道進行支護,并超前于采場邊界三排錨索距離,沿著沿脈巷分別向礦體上、下盤擴幫,一次擴幫最大步距4.2米,光面爆破法施工。
(2)錨 桿 用 φ20mm螺 紋 鋼 制 作, 長3.1m, 托 盤 為100mm×100mm×δ8mm鋼板制作,間排距1m×1m,錨固長度1.2m,拉拔力不小于50KN,扭矩不小于20KN,使用樹脂錨固劑,外露長度不超過100mm。
(3)網片采用φ6mm金屬網片,網格為100mm×100mm,網片規格為1.1m×2.1m,搭接長度不小于100mm,搭接處每隔100mm用雙股細鐵絲綁扎一次。
(4)錨索采用φ21.6mm鋼絞線,長8.5m,托盤規格為200mm×200mm×δ20mm鋼板制作,間排距2m×2m,使用樹脂錨固劑錨固,錨固長度不小于2.4m,施加預緊力不低于100KN,外露長度為300mm~500mm。
(5)噴漿厚度不小于100mm,砼強度為C20。
由于錨索孔深8米,常用的淺孔鉆機打孔不現實,選擇一款合理的施工設備非常重要。根據礦山已有設備,最初使用煤礦用錨桿鉆機,鉆頭直徑32mm,因為該鉆機是以旋轉切削原理破碎巖石,不適用f值超過10的金屬礦山,所以選擇不同的巖石試驗了3次,鉆頭已被磨損破壞,卻無法鉆進堅硬的巖石;然后又使用現有的中深孔鑿巖臺車打了3個φ76mm錨索孔做嘗試,用3卷φ28mm的樹脂藥卷捆在一起塞入孔內,把錨索用錨桿鉆機裝入孔內,待達到要求的時間后安裝托盤,用拉拔器施加預緊力,所有操作都符合施工要求,但是拉拔器儀表升到近10KN時壓力值就不再升高,說明錨固劑沒有發揮作用,全部拉出后發現錨固劑沒有硬化,盡管錨索頭部做了一定的處理,增大了攪拌直徑,兩種化學藥劑還是沒有充分攪拌均勻;最后經過對鉆桿鉆頭的改造,施工φ45mm錨索孔,選用φ32mm的樹脂藥卷,試驗成功。
選取不同的預控頂地段安裝了12組頂板離層儀,通過對2個月監測數據統計分析,最小變形值12mm,最大36mm,沒有超過允許變形值,說明預控頂支護從方案到施工都是可靠的。
錨索常用方式是水泥砂漿錨索,而我們根據金屬礦山圍巖的特點,選用樹脂錨固劑端頭錨固,不但省去了注漿設備,而且操作簡便,不論從經濟意義上還是施工靈活性上都有可取之處。試驗過程也說明了錨索孔直徑、錨固劑直徑、錨索直徑三徑匹配的重要性。在實際施工中普遍存在隨意性強,質量達不到設計要求,尤其是巖面不平整的情況下,托盤難以緊帖巖面,施工中要采取切實可行的方法,如先噴層水泥砂漿再施工錨桿。