吳存?zhèn)},樊志謙,師少杰,白 華
(陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)化工有限責(zé)任公司 山西晉中 045400)
陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱壽陽(yáng)化工公司)是陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的全資子公司,項(xiàng)目一期規(guī)劃為200 kt/a乙二醇,整套裝置自2016年11月投料試生產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定,2017年全年平均負(fù)荷在85%以上,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
200 kt/a乙二醇裝置共有10套離心式壓縮機(jī)組,均未設(shè)置備機(jī),一旦出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)造成全裝置停產(chǎn),從而給企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的損失。另外,汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)的機(jī)組背壓蒸汽和機(jī)組抽汽是工藝裝置的加熱蒸汽來(lái)源,沒(méi)有背壓蒸汽或者抽汽,工藝裝置就無(wú)法正常運(yùn)行。因此,這10套壓縮機(jī)組的運(yùn)行水平直接決定了乙二醇裝置的運(yùn)行水平,其在試車(chē)過(guò)程中出現(xiàn)的主要問(wèn)題和解決方法簡(jiǎn)要分析介紹如下。
乙二醇裝置中采用蒸汽透平驅(qū)動(dòng)的離心式壓縮機(jī)組共6套,其中:2套機(jī)組采用9.8 MPa蒸汽驅(qū)動(dòng),空分工序和凈化工序各1套;4套機(jī)組采用3.8 MPa蒸汽驅(qū)動(dòng),乙二醇合成工序3套,凈化工序1套。采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)的離心式壓縮機(jī)組共有4套,乙二醇合成工序和凈化工序各2套。10套離心式壓縮機(jī)組全部為國(guó)產(chǎn)設(shè)備,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)9.8 MPa蒸汽用量在290 t/h左右,3.8 MPa蒸汽用量在210 t/h,其基本技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 離心式壓縮機(jī)組基本技術(shù)參數(shù)

壓縮機(jī)組數(shù)量/套驅(qū)動(dòng)方式工作介質(zhì)型號(hào)空氣壓縮機(jī)組19.8 MPa蒸汽空氣MCO1304+3BCL457一氧化碳?jí)嚎s機(jī)組19.8 MPa蒸汽一氧化碳3MCL526氨壓縮機(jī)組1電機(jī)驅(qū)動(dòng)氨氣KLDASY-C解析氣壓縮機(jī)組13.8 MPa蒸汽氫氣、一氧化碳EZ45-3+4氮?dú)鈮嚎s機(jī)組1電機(jī)驅(qū)動(dòng)氮?dú)釫Z35-2+2酯化循環(huán)氣壓縮機(jī)組33.8 MPa蒸汽一氧化碳、一氧化氮等DMCL602氫氣循環(huán)氣壓縮機(jī)組2電機(jī)驅(qū)動(dòng)氫氣EB56-2
離心式壓縮機(jī)組試車(chē)從2016年2月10日開(kāi)始,至2016年6月8日結(jié)束,歷時(shí)近4個(gè)月的時(shí)間。空分工序的空氣壓縮機(jī)組首先開(kāi)始試車(chē),乙二醇合成工序的3#酯化循環(huán)氣壓縮機(jī)組最后試車(chē)。試車(chē)工作整體比較順利,達(dá)到了預(yù)期目的,工期也滿足了試車(chē)進(jìn)度要求。
(1)為了保證試車(chē)工作的順利進(jìn)行,確保試車(chē)期間不出現(xiàn)大的問(wèn)題,針對(duì)每套機(jī)組成立專門(mén)的試車(chē)組織機(jī)構(gòu)并明確職責(zé),主要組成人員有總承包方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理、施工方、機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)人員以及壽陽(yáng)化工公司機(jī)電儀中心、生產(chǎn)中心的負(fù)責(zé)人等。
(2)編制嚴(yán)格的試車(chē)方案,實(shí)現(xiàn)每套機(jī)組具有對(duì)應(yīng)的具體試車(chē)方案,并對(duì)各個(gè)細(xì)節(jié)認(rèn)真討論分析,對(duì)檢查確認(rèn)的項(xiàng)目逐一落實(shí)。
(3)單機(jī)試車(chē)和聯(lián)動(dòng)試車(chē)前的準(zhǔn)備工作必須細(xì)致落實(shí),各項(xiàng)指標(biāo)按照國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和試車(chē)方案執(zhí)行,主要項(xiàng)目包括汽輪機(jī)的主蒸汽吹掃打靶合格標(biāo)準(zhǔn)以及機(jī)組的干氣密封、軸封、潤(rùn)滑油管線吹掃、酸洗清潔合格標(biāo)準(zhǔn)等。
(4)對(duì)于離心式壓縮機(jī)組的輔機(jī)部分,如防喘振冷卻器、段間冷卻器、分離器等,打開(kāi)設(shè)備檢查內(nèi)部清潔情況和內(nèi)件安裝情況。
(5)儀表控制部分的接線和對(duì)應(yīng)性打點(diǎn)確認(rèn)工作需要反復(fù)檢查確認(rèn),往往檢查1~2遍之后還會(huì)發(fā)現(xiàn)不少問(wèn)題。
(6)汽輪機(jī)組的主蒸汽管線、背壓蒸汽管線、中抽蒸汽管線對(duì)其配管的應(yīng)力、膨脹量的釋放方向、彈簧支吊架的安裝位置、彈簧支吊架的選型、管線滑移支座的設(shè)置、管線限位形式等需要反復(fù)檢查論證[1]。
(7)試車(chē)參與人員需認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握試車(chē)方案,必須熟悉現(xiàn)場(chǎng)情況。
3.1.1 故障現(xiàn)象一
2016年5月10日零時(shí)左右,因蒸汽系統(tǒng)波動(dòng),調(diào)度下令停運(yùn)酯化循環(huán)氣壓縮機(jī)組以平衡蒸汽系統(tǒng),隨后在5月11日重新開(kāi)車(chē)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)未通過(guò)臨界轉(zhuǎn)速就停止升速,而微機(jī)顯示調(diào)節(jié)氣門(mén)正在不斷開(kāi)大。鑒于此種情況,緊急停機(jī)查找原因。經(jīng)靜態(tài)試驗(yàn),一切正常,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,重新進(jìn)行沖轉(zhuǎn),結(jié)果在同樣的轉(zhuǎn)速區(qū)間又一次出現(xiàn)相同的問(wèn)題,此時(shí)現(xiàn)場(chǎng)閥門(mén)開(kāi)度指示停留在30%的位置不動(dòng)作,隨后進(jìn)行緊急停機(jī)。汽輪機(jī)調(diào)速采用速關(guān)閥組件加油動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu),電液轉(zhuǎn)換器裝配在速關(guān)閥組件上。
出現(xiàn)此類現(xiàn)象的可能原因一般有油動(dòng)機(jī)故障、電液轉(zhuǎn)換器故障、調(diào)節(jié)氣閥回路卡澀、線路故障。經(jīng)一系列原因分析、向制造企業(yè)咨詢并邀請(qǐng)有關(guān)企業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo),故障原因一一得到確認(rèn),并進(jìn)行了靜態(tài)試驗(yàn),但在沖轉(zhuǎn)過(guò)程中同樣的問(wèn)題再次發(fā)生。
為此,從設(shè)備結(jié)構(gòu)以及工作原理重新進(jìn)行梳理。首先檢查電路,判斷從中控輸出的電信號(hào)(4~20 mA)與速關(guān)閥組件上的油信號(hào)壓力(0.15~0.45 MPa)是否一一對(duì)應(yīng),結(jié)果可以排除速關(guān)閥及電液轉(zhuǎn)換器的問(wèn)題。然后檢查油動(dòng)機(jī),即檢查油盤(pán)轉(zhuǎn)速是否在300~800 r/min,結(jié)果發(fā)現(xiàn)油動(dòng)機(jī)脈沖油閥的調(diào)節(jié)存在問(wèn)題。油動(dòng)機(jī)脈沖油的作用是保證錯(cuò)油門(mén)正常無(wú)阻尼地調(diào)整,后經(jīng)調(diào)節(jié),錯(cuò)油門(mén)恢復(fù)正常工作,立即組織正常開(kāi)機(jī)。
在隨后的試車(chē)過(guò)程中,連續(xù)發(fā)生2次因打氣量不足造成合成工序停車(chē)。根據(jù)現(xiàn)象判斷,決定降蒸汽壓力運(yùn)行,利用主蒸汽切斷閥限制進(jìn)汽輪機(jī)的蒸汽壓力,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)氣門(mén)全開(kāi)運(yùn)行。但運(yùn)行平穩(wěn)幾天后,同樣的問(wèn)題再次發(fā)生。經(jīng)檢查歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),前期判斷調(diào)節(jié)氣閥卡澀是錯(cuò)誤的,運(yùn)行現(xiàn)象均為轉(zhuǎn)速上升,調(diào)節(jié)氣門(mén)的信號(hào)下降,主蒸汽流量也下降,說(shuō)明是汽輪機(jī)所帶的壓縮機(jī)出現(xiàn)甩負(fù)荷的現(xiàn)象。根據(jù)壓縮機(jī)的工作原理,確定應(yīng)是閥門(mén)問(wèn)題,隨后檢查發(fā)現(xiàn)入口切斷閥的電磁閥線虛接,經(jīng)處理后一切恢復(fù)正常。
3.1.2 故障現(xiàn)象二
2016年6月2日,由于草酸二甲酯合成Ⅱ系列出口閥門(mén)故障,采取緊急停車(chē)。重新開(kāi)車(chē)后,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)入口管道振動(dòng)及噪聲增大。
如圖1所示,現(xiàn)場(chǎng)氣體流程為來(lái)自裝置區(qū)的氣體經(jīng)氣體分離器分離出攜帶的液體后進(jìn)入花籃式過(guò)濾器,過(guò)濾去除雜質(zhì)后進(jìn)入壓縮機(jī),此流程中共設(shè)計(jì)了手動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥、入口分離器、籃式過(guò)濾器等設(shè)備和儀表、管道附件。

圖1 現(xiàn)場(chǎng)氣體流程
在緊急停車(chē)后的事故處理過(guò)程中,由于在現(xiàn)場(chǎng)尋找閥門(mén)附件的連接板時(shí),拆除過(guò)該入口閥門(mén)的連接板(該閥門(mén)為Ф 1 100 mm蝶閥),但并未注意此時(shí)的閥門(mén)狀態(tài)。通過(guò)詢問(wèn)當(dāng)事人同時(shí)查看閥門(mén)結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的閥門(mén)處于全開(kāi)狀態(tài),拆除后壓縮機(jī)操作人員實(shí)施了關(guān)閉操作;在隨后的裝配時(shí),在關(guān)閉狀態(tài)下進(jìn)行了安裝,從而導(dǎo)致在開(kāi)車(chē)時(shí)又進(jìn)行了一次開(kāi)閥門(mén)操作,從而造成閥門(mén)處于反開(kāi)狀態(tài),氣流通過(guò)閥板和管道壁間的縫隙流過(guò),發(fā)生節(jié)流,從而出現(xiàn)壓縮機(jī)入口管道振動(dòng)及噪聲增大的現(xiàn)象。
在事故處理過(guò)程中,首先將該切斷閥前手動(dòng)閥開(kāi)度關(guān)閉50%,防止切斷閥突然全開(kāi)造成機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)。然后逐漸打開(kāi)切斷閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)的儀表空氣閥,對(duì)切斷閥的氣缸逐漸充壓,利用氣缸的作用力使切斷閥逐漸全開(kāi)。在切斷閥開(kāi)啟過(guò)程中,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷適當(dāng)調(diào)整手動(dòng)閥門(mén)開(kāi)度。隨后對(duì)裝反的連接件進(jìn)行拆檢,并重新安裝復(fù)位。
凈化工序氨壓縮機(jī)組潤(rùn)滑油管線于2015年12月4日完成安裝,12月12日委托專業(yè)清洗公司對(duì)該管線進(jìn)行沖洗、酸洗工作。油循環(huán)工作于2015年12月22日開(kāi)始建立外循環(huán),至2016年2月15日潤(rùn)滑油分析合格,前后歷時(shí)將近2個(gè)月,造成了試車(chē)工期的延誤。其主要原因:①為了趕工期,設(shè)備安裝單位違規(guī)使用藥皮焊絲焊接管道,管道內(nèi)存在藥皮殘留,造成油循環(huán)長(zhǎng)期不合格;②施工單位采用不同焊絲焊接,油管路酸洗后未進(jìn)行分析確認(rèn)即開(kāi)始組織油循環(huán)。
離心式壓縮機(jī)組投入運(yùn)行1年以來(lái),各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計(jì)值,具有運(yùn)行平穩(wěn)、負(fù)荷調(diào)節(jié)方便、故障率低的特點(diǎn),很好地滿足了生產(chǎn)要求。目前存在的問(wèn)題主要是空氣壓縮機(jī)組有8%左右的放空,合成工序的氫氣循環(huán)氣壓縮機(jī)組和冰機(jī)防喘振閥還有12%左右的開(kāi)度。下一步的重點(diǎn)是繼續(xù)調(diào)優(yōu),在確保裝置運(yùn)行穩(wěn)定的前提下,關(guān)閉放空閥和防喘振閥,達(dá)到離心式壓縮機(jī)組運(yùn)行更經(jīng)濟(jì)、更節(jié)能的目的。