(河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司,河南 鶴壁 458000)
河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司(以下簡稱鶴壁煤化工)60萬t/a甲醇項目煤氣化是采用當今國際先進的第二代Shell干煤粉氣化工藝,其中,磨煤系統在Shell煤氣化工藝中占極其重要的地位。根據氣化爐設計煤種和生產能力的需要,磨煤干燥系統設置兩臺磨煤機,正常生產時兩套系統均運行,滿足氣化爐滿負荷設計需要,磨煤機給煤系統是保證磨煤機安全運行和滿負荷生產的關鍵因素。
氣化裝置磨煤系統自安裝以來,落煤管存在斜度,經常出現落煤管堵煤現象,導致磨煤系列停運,而且落煤管存在的斜度還造成落煤管沖刷磨損嚴重,磨煤機內部中心管易磨穿,如果檢查不及時,煤粉會進入旋轉分離器齒輪箱內,污染潤滑油、破壞旋轉分離器密封組件,進而影響旋轉分離器的正常運行,成為煤氣化裝置安全、穩定、長周期運行的瓶頸,筆者針對磨煤系統落煤管存在的偏差,對其進行研究和改造,有效地解決了落煤管堵煤問題。
從煤儲運系統來的原煤由輸煤皮帶送至氣化裝置的2個獨立原煤倉內儲存,原煤由重力式稱重給煤機稱重,經落煤管進入磨煤機內,在磨煤機內被干燥和研磨后,送到煤粉袋式過濾器進行氣粉分離,經煤粉旋轉給料機及煤粉螺旋輸送機進入煤粉儲罐。煤粉再靠重力從粉煤儲罐流入粉煤放料罐,通過充入高壓N2加壓使煤粉放料罐與煤粉給料罐壓力相同,當料位低至一定程度時,打開放料罐底部閥門又一次加煤,煤粉流入粉煤給料罐,最終送往氣化爐的4個煤燒嘴。為維持煤粉給料罐與氣化爐之間的壓差,粉煤給料罐需不斷注入氮氣,以保證氣化爐的穩定運行。
在煤粉輸送過程中,任何一個環節出現問題,都將影響到氣化爐煤燒嘴的穩定運行,從而影響氣化裝置的負荷及后系統的生產,為此必須保證干煤粉的安全輸送和儲存。
磨煤干燥系統的關鍵設備是磨煤機,原煤倉來的碎煤在磨煤機內通過碾壓被送往下游氣粉分離,為氣化爐提供粒徑、濕度適宜的原料。煤粉粒度的變化與旋轉分離器轉子轉速、磨輥加載力、循環風量等因素有關。在磨煤機運行過程中,如果旋風分離器轉子磨損嚴重或掛有異物,會影響煤粉分離,應經常檢查、維護。磨煤機給煤量和循環風量調節要按一定的比例,循環風量可以在標準風量上下適當變動,但最終要確保風煤比合適。磨煤機的給煤量隨著給煤機負荷的波動而調整,給定的給煤量不能超過磨煤機的允許出力。循環風量主要是通過循環風機液力耦合器的開度調節來實現,以最低開度開啟風機,液力耦合器的開度隨著給煤負荷的提高而加大。建立正常的風煤比非常重要,如果標定不準確,不僅影響氣化爐負荷,還會影響磨煤機的運行,所以運行期間應定期校對測量裝置,防止測量裝置出現質量問題。
由人工定期打開排渣門,清理排渣箱內的煤矸石,清理的時間間隔應根據實際情況來決定,每次啟動磨煤機時必須檢查和清理排渣箱,以保證安全運行。正常生產時應1~2 h排一次渣,磨煤機在操作過程中必須嚴格遵守各項規程和說明,不允許金屬塊、石塊、木塊和其他粗硬異物進入磨煤機,以延長磨煤機使用壽命。
原煤經稱重、給煤機計量后,與石灰石一同從磨煤機上部加入進行研磨,每臺稱重給煤機由現場控制柜實現瞬時給煤量測量和控制、腔內溫度報警、堵煤、跑偏、斷鏈監測報警以及清掃鏈電機控制等控制、聯鎖保護功能。
氣化裝置磨煤系統在安裝時,上部稱重給煤機出煤口與下部磨煤機入煤口存在一定的偏差,兩中心南北偏差約為700 mm,造成落煤管有一定的斜度,落煤管經常出現堵煤現象,從而導致磨煤系列停運。清理落煤管給裝置穩定運行造成很大的影響,而且落煤管存在的斜度還造成落煤管沖刷磨損嚴重,磨煤機內部中心管易磨穿,如果檢查不及時,煤粉會進入旋轉分離器齒輪箱內,污染潤滑油、破壞旋轉分離器密封組件,進而影響旋轉分離器的正常運行,成為系統穩定生產的瓶頸。
在此次磨煤機給煤系統技改之前,落煤管經常出現堵煤情況,若來煤濕度較大、氣溫較低,則堵煤更為頻繁,一個運行班(8 h)會堵煤2~3次,造成兩個系列運行一段時間就要停下,人工檢查清理落煤管堵煤,不但耗時耗力,而且頻繁啟停磨煤系統設備,尤其對中速磨煤機有很大影響,更為關鍵的是給裝置穩定運行造成了很大影響,有時直接影響到裝置的負荷。針對這一問題,曾對落煤管進行多次改造,效果均不佳。改造情況如下:①對落煤管彎曲型式進行改動,主要是解決磨煤機中心管磨損問題,效果不是很好,而且沒有解決堵煤問題;②在落煤管上安裝空氣炮,通過空氣炮的噴射吹掃解決堵煤問題,也沒有什么效果;③對原來落煤管進行改動,在管道間增加一個偏心錐體,效果也不大;④在落煤管上增加振打器設備,通過振打解決堵煤問題,效果也不好。盡管實施多項技改,堵煤問題仍然沒有解決。
此次改造,利用裝置停車檢修對稱重給煤機方位進行調整,使給煤機出口與落煤管和磨煤機入口盡量在一條中心線上,改造前后對比見圖1。

圖1 給煤機方位改造注:1—稱重給煤機上插板閥;2—稱重給煤機;3—稱重給煤機下插板閥;4—稱重給煤機出煤口;5—落煤管;6—磨煤機入煤口
通過對給煤機進行移位,即以稱重給煤機尾部入煤口法蘭為中心移動給煤機頭部,使給煤機頭部出煤口與下部磨煤機入煤口盡量保持同心,從而有效地解決了落煤管堵煤問題,而且此技改方案施工難度相對不大,施工費用相對較低。
自2017年11月11日改造后,磨煤系統運行至今,A系列未發現一次堵煤情況,改造效果良好;B系列由于原磨煤機中心管磨穿后對其內部進行貼補焊接處理,貼補鋼板較厚,與落煤管形成了一定錯邊量,效果沒有A系列好,通過檢查只發現3次部分堵煤情況,也有很大的改善,下一步是將磨煤機中心管內貼補鋼板問題解決,效果將更為明顯。
按一個運行班(8 h)堵煤2次,清理一次需要2 h計算,需要8個人工時,若1個人工時按10元計,則每年節省人工費用17.52萬元。頻繁開停磨煤機,易造成磨輥。襯瓦、磨盤等損壞,更換一次備件需要20萬元,若每年少更換2次,可節省成本40萬元。檢修一次磨煤機需要3~5 d,單系列長期運行,會影響裝置滿負荷運行,若按85%負荷運行4 d,每天少生產甲醇200 t,甲醇價格按3 000元/t,每年少檢修2次,可創造效益480萬元。
通過對稱重給煤機方位的改造,使給煤機出口與磨煤機入口盡量保持同心,進而解決落煤管堵煤問題,保證磨煤系統的安全穩定運行,維持裝置的高負荷穩定運行,為企業創造了較大的經濟效益。