周志賢
(泰州口岸船舶有限公司,江蘇泰州 225321)
船舶主機的排氣管通常較長,需要延伸到煙囪的頂部,且中間有管子彎頭、組合鍋爐、消音器、異徑接頭等氣阻元件。這些由于氣流阻力而產生的壓力,即主機的排氣背壓。船舶主機有多個氣缸,每缸依照順序在不同的時間點排氣,因此主機排氣流是由一個個脈沖氣流混合而成;缸數越多產生的脈沖數越多,排氣流動越連續。船舶排氣系統的設計目的是快速、高效地排出燃燒室中產生的廢氣。如若排氣背壓過大,則會導致排氣阻力增加,排氣速率降低,最終導致主機燃燒效率下降,經濟性變差[1]。
25000t多用途集裝箱船主機排氣管路由排氣管、各種彎頭、膨脹節、鍋爐、消音器和異徑接頭等組成,首制船在試航時發現主機增壓器的出口排氣背壓在主機100%負荷時,達到3 600 Pa,遠高于主機廠要求的3 000 Pa。
通過測量鍋爐、消音器的進出口廢氣壓力,測量并查找相關資料可知:
1)鍋爐的進出口要求為Φ1 216,但整個排氣管可按Φ1 016設計;
2)鍋爐的背壓比設計要求(900 Pa在主機85%負荷)高于450 Pa;
3)消音器的背壓比設計要求(450 Pa)高于300 Pa;
針對如何降低主機排氣背壓、提高主機燃燒效率等問題,本文做出了以下計算分析與修改。

圖1 修改前的排氣管路圖(單位:mm)
排氣背壓由2部分組成:一是由氣流局部阻力產生的壓力;二是氣流摩擦阻力產生的壓力[2]。他們都是由氣流運動時為克服粘性切應力所引起的。摩擦阻力損失發生在排氣管壁上,是由氣流與壁面摩擦而產生的,其大小取決于管壁粗糙度和氣流速度。針對排氣系統的管路局部阻力進行重點分析。
局部阻力損失發生在排氣系統管路彎頭、消聲器、組合鍋爐、異徑接頭等使氣流通道收縮、擴張等截面突變處。由于氣流速度發生突變形成漩渦和流體相互碰撞,流體脫離管壁使流體各部分間的動量交換加劇,增加能量逸散,進一步加劇了氣體間的相互摩擦。局部阻力損失的大小取決于排氣管路的局部結構、管路直徑、氣流速度等,可用式(1)進行計算:

式中:ξ為局部阻力系數;ρ為氣體密度,kg/m3;ν為氣流速度,m/s。
摩擦阻力損失和局部阻力損失均與氣流速度的平方成正比,排氣背壓與主機功率損失間關系密切;排氣背壓越大,主機輸出功率越低。
將鍋爐出口排氣管管徑由Φ1 016 改為Φ1 216,壓力損失計算如式(2):

式中:ρ=1.293×273/(273+T)×1.015,kg/m3。
在主機85% MCR負荷時,T1=236℃,則ρ1=0.704 kg/m3。修改前(Φ1 016 mm),v1=29.03 m/s,Δp1=72.08ξPa;修改后(Φ1 216 mm),v2=20.17 m/s;Δp2=34.80ξmmWC
在主機100%負荷時,T1=242℃,則ρ1=0.696 kg/m3。修改前(Φ1 016 mm),v1=29.38 m/s,Δp1=73.41ξPa;修改后(Φ1 216 mm),v2=20.40 m/s;Δp2=35.39ξPa。
根據經驗,阻力系數ξ取1。比較修改前排氣管壓力損失Δp1和修改后排氣管壓力損失Δp2可知,將排氣管徑由Φ1 016 mm改為Φ1 216 mm可降低背壓380 Pa。
在排氣管的截面突變處也易造成局部阻力損失,在原鍋爐出口處設有異徑接頭?,F鍋爐出口排氣管由Φ1 016 mm 改為Φ1 216 mm,原異徑接頭已不再需要,可降低背壓40 Pa~50 Pa。
彎管角度越小,管路越平直,則排氣流動阻力越小。因此,在設計排氣管路走向時,應盡可能避免使用大角度彎頭,使排氣管路盡量平直圓滑,以減小壓力損失。修改煙囪出口排氣管,將現有煙囪出口的彎度(90°)改為60,見式(3)。

煙囪出口彎度為 90°時,ξ=0.28,Δp=13.70 Pa;
煙囪出口彎度為60°時,ξ=0.16,Δp=7.84 Pa;
可降低排氣阻力約60 Pa左右。
消音器的種類很多,究其消聲機理,可以將其分為阻性消音器、抗性消音器、阻抗復合式消音器。阻性消音器主要利用多孔吸聲材料來降低噪聲,將吸聲材料固定在氣流通道的內壁上或按照一定方式在管道中排列;當聲波進入阻性消音器時,一部分聲能在多孔材料的孔隙中摩擦而轉化成熱能耗散掉,使通過消音器的聲波減弱。阻性消音器對中高頻消聲效果好、對低頻消聲效果較差??剐韵羝鲀炔坑晒艿?、隔板等部件組成,當氣流通過這些消聲單元時,聲波在傳播過程中發生反射、干涉,降低聲能量以達到消聲的目的。抗性消音器通常在低、中頻帶的消音效果好[3]。
不同的消音器內部的結構、氣流速度不同,背壓也各不相同。一般來說,局部阻力損失主要發生在抗性消音器中,而摩擦阻力損失主要產生在阻性消音器中。在船用主機排氣管路消音器設計過程中,消音器結構應盡可能簡單,避免因結構劇烈突變引起大的氣流阻力,從而影響排氣的順暢性。主機排氣系統多采用抗性消音器,這些擴張室、共振室無疑增加了排氣的阻力??紤]到本船安裝的廢氣鍋爐已起到消音作用,消音器可在保留滅火星功能的同時,對消音部分作適當修改以降低排氣阻力。修改后的圖紙如圖2所示。

圖2 修改后的消音器

圖3 修改后的排氣管路圖(單位:mm)
圖3為修改后的排氣管路布置圖,根據理論計算可降低排氣阻力800 Pa左右。根據分析重新對后續的船舶排氣管路進行設計布置。試航時,當主機在100%負荷運行,實測增壓器出口的排氣背壓為2 600 Pa,比修改前降低了1 000 Pa。
排氣系統是由眾多影響元件構成,要解決問題須基于整個系統考慮。主機排氣系統背壓計算涉及到的因素較多,計算過程煩瑣,因此在設計時應綜合考慮、注意各個狀態下的各個設備參數。此外,應盡量設計好管路布置,盡量保持管路的平直,多采用圓弧彎頭而避免采用直角彎頭,進而有效減少主機出口的背壓。