劉小偉,董鴻魁,張思青,楊文睿
(1.昆明理工大學 冶金與能源工程學院,云南 昆明 650093;2.云南電力試驗研究院(集團)有限公司,云南 昆明 650217)
隨著國家水力水電事業的發展,新建中小水力發電機組大量投入運行。由于機電設備的制造、安裝、調試及竣工驗收等各方面存在的一些問題[1],使某些機組投入運行后運行穩定性差,振動、擺度超標,導致機組機架、軸系、主軸等方面的機械損傷,嚴重影響機組的安全運行[2]。本文以某水電廠3#混流式水輪機機組為試驗對象,在13種運行工況下進行變負荷穩定性真機試驗,綜合考慮機組振動、擺度、壓力脈動等因素,檢測機組在不同運行工況下各軸承振動、主軸擺度、壓力脈動等各項運行技術指標是否滿足相關規程要求,合理推斷機組的穩定運行區域,為機組穩定運行提供技術依據。
本試驗的水電廠裝機4臺,單機容量為40 MW,正常蓄水位為3 418 m。試驗機組均為混流式水輪機,額定出力為41.5 MW,額定轉速為 187.5 r·min-1,飛逸轉速為 350 r·min-1,額定水頭為51 m,額定流量為89.97 m3·s-1。發電機額定容量為47.06 MVA,額定電壓為10.5 kV(± 5%),額定電流為2 587.6 A。本試驗是在機組運行水位特定的狀態下進行測試,試驗上游水位為3 415.31 m,下游水位為3 361.72 m。
在不同運行工況下測量機組各機架振動、軸承擺度、蝸殼壓力和尾水管壓力脈動情況,分析機組的運行穩定性情況[3]。振動信號測點主要布置在上機架、下機架、頂蓋,按X、Y方向分別設置;擺度信號測點在3個導軸承處(上導、下導和水導)按X、Y方向分別設置;壓力脈動信號測點分別布置在尾水管和蝸殼處。
在進行變負荷試驗前,先將機組開至空載狀態,隨后升負荷,在0~16 MW和22~40 MW范圍內每隔4 MW調整一次,在振動較為強烈的16~22 MW負荷區,每隔2 MW調整一次。試驗時每種工況至少保證穩定運行3 min,穩定后用數字記錄儀連續采集數據60 s以上,進行數據分析。利用DH5922動態信號記錄儀的測試分析系統進行測試。該系統在預熱0.5 h后測量的精度高于0.5%,最大分析頻寬DC~50 Hz。機組擺度測量采用電渦流位移傳感器,分別測量上、下導擺度及水導擺度(X、Y兩個方向)共六個測點。機組振動測量采用低頻振動傳感器,分別測量上機架水平和垂直振動、下機架水平和垂直振動及頂蓋水平和垂直振動。采用壓力脈動傳感器分別對蝸殼處和尾水管壓力脈動進行測試。
機組運行穩定性是機組帶負荷運行過程中表現出的機組綜合性能,其受水力因素的影響較大。通過對振動、擺度、壓力脈動信號進行分析,能夠較充分地考察機組的穩定性。試驗采樣過程中,根據《水力機械振動和脈動現場測試規程》[4]規定,機組振動、擺度和壓力脈動均采用平均峰峰值,振動、擺度單位為μm,壓力脈動單位為kPa。
本文以該水電廠典型運行水頭為例,3#機組上機架、下機架以及頂蓋振動平均峰峰值[5]變化如表1所示。

表1 部分測點的振動情況Tab.1 Vibration of some test points
由表1中可以看出,在機組變負荷運行過程中,機組振動幅值整體較小,在空載及較小負荷運行工況下運行時,頂蓋相較于上、下機架的振動更為明顯,并且在4 MW負荷運行工況下振動幅值達到測試振動平均峰峰值的最大值131 μm,振動滿足正常運行條件,并未達到報警值。
圖1為機組3個測點的水平振動峰值。隨著機組負荷逐漸上升,振動逐漸趨于平穩。在小負荷區,頂蓋振動幅值相對較大,上升至大負荷區后,振動幅值大大降低。在負荷變化過程中,上機架振動幅值主要在20~50 μm之間。可見,在此時的水頭及導葉開度下工作時,上機架作為機組的主要承重部件,其振動幅值變化平穩,下機架振動較為平緩,沒有出現較大波動。頂蓋在0~16 MW運行時振動較為明顯,但仍然滿足相關運行規程要求。但為了避免頂蓋出現較為明顯的振動,應盡量避開機組在此工況運行。

圖1 機組3個測點的水平振動峰值Fig.1 Peak value of horizontal vibration from three test points
在不同水頭下,機組各軸承在X和Y向擺度幅值隨負荷變化的趨勢大體一致,即隨負荷的不斷增加擺度幅值逐漸減少。圖2為不同工況下機組上導、下導、水導擺度的變化。由圖中可知,擺度在小負荷區域呈現較大的擺度峰值,并且在低中負荷區,擺度在局部區域內出現峰值。

圖2 不同工況下機組上導、下導、水導擺度的變化Fig.2 Swings of upper guide, lower guide and turbine guide under different working conditions
在所有試驗信號中,水導擺度受尾水管渦帶的影響最為明顯,所以分析水導擺度信號具有典型意義[6]。由圖2中可以看出,在0~24 MW負荷區間內,水導擺度的幅值波動較為明顯,但并未超出規程[4]的允許值(200 μm),在 24 MW 至滿負荷運行時,機組水導Y向擺度在局部區域內出現峰值,在此工況下機組整體擺度逐漸趨于平緩,幅值大幅降低。水導X向和Y向擺度均在16~24 MW之間出現小范圍峰值,分別達到180、137 μm。上導和下導擺度幅值相對水導擺度幅值較小且平緩,但變化趨勢基本一致。
圖3為在試驗水頭下3#機組全負荷變化時,蝸殼出口及尾水管入口段的壓力脈動的變化。由圖中可以看出,尾水管壓力脈動隨著負荷的逐漸增加,幅值雖然有波動,但整體趨勢為逐漸下降,因此可認為在此水頭下尾水管受壓力脈動影響很小,可以在全負荷下正常運行。

圖3 蝸殼出口和尾水管壓力脈動的變化Fig.3 Variation of pressure fluctuation from volute outlet and draft tube
根據壓力脈動分析,將機組運行穩定性區域分為三個區域[7]:小負荷工況區(0~4 MW)、渦帶工況區(4~16 MW)、大負荷工況區(16~34 MW)。對于蝸殼出口壓力脈動,小負荷工況區和大負荷工況區的壓力脈動幅值相對較小,在渦帶工況區壓力脈動幅值波動較為明顯。雖然壓力脈動對尾水管的影響并不大,但整體可以判斷出在渦帶工況區運行時,尤其在蝸殼出口處壓力脈動出現了局部峰值,影響機組穩定運行。
(1)從機組擺度的測試數據來看,機組上導擺度最大峰值為108 μm,下導擺度最大峰值為140 μm,水導擺度最大峰值為180 μm,各軸承擺度均在 200 μm 以下,符合相關規定[8]。
(2)上機架水平振動在4 MW出現最大峰值,為38 μm;頂蓋X向水平振動、頂蓋垂直振動在0~18 MW處均在50 μm以上,其他負荷段,各機架振動均符合相關規定[9]。
(3)在18 MW后壓力脈動整體趨于下降。從機組擺度、振動、壓力脈動數據和現場評估綜合分析,當前水頭下運行穩定區域建議在25~40 MW。