趙巧榮
(重慶豐盛三峰環保發電有限公司 重慶 401338)
重慶豐盛三峰環保發電有限公司共4臺600t/d垃圾焚燒爐,脫酸采用SDA旋轉噴霧脫酸工藝,設計為一爐一塔,處理煙氣量為95000Nm3/h,噴霧塔入口煙氣溫度為210℃,工況煙氣量約為168000m3/h。
噴霧塔采用順流旋轉噴霧塔,噴霧塔頂部正中心配置一臺旋轉霧化機,煙氣自噴霧塔頂部側面進入,順流向下的煙氣與高速旋轉噴射出的石灰液滴發生碰撞,繼而發生化學反應,生成固體產物;另一方面煙氣將熱量傳遞給吸收劑,使之不斷干燥,在塔內脫酸反應后形成的產物為干粉,其部分在塔內分離,由錐體出口排出,另一部分隨脫酸后煙氣進入除塵器收集。
自2012年投運以來,噴霧塔積灰情況十分突出,已嚴重影響到環保設備穩定運行,存在巨大環保隱患,也增加了現場維護檢修工作量。
為適應當前日益嚴格的環保要求,噴霧塔霧化機噴漿濃度逐步提高,噴射流量3m3/h左右,噴霧塔入口煙道及筒體積灰情況加劇。高濃度大流量噴射石灰漿液,運行一段時間后,入口煙道積灰擴大,繼而造成噴霧塔布風板部分堵塞,煙氣阻力增加,煙氣排放濃度存在超標風險,只能降低負荷以滿足環保排放要求。同時,停爐檢修頻率增加,給生產造成較大損失,改造迫在眉睫。
原因一:增大噴漿濃度和噴漿量是造成噴霧塔堵塞的原因之一。噴漿濃度和噴漿量增大后,液滴粒徑偏大,霧化效果變差,由于氣流分布不均,造成石灰漿液不能與酸性氣體充分接觸反應,脫酸效率下降;部分漿液由于霧化效果差,來不及蒸發干燥,滴落至噴霧塔下端,造成錐斗板結,結塊結垢持續增加,繼而堵塞下灰口,影響正常下灰。
原因二:流場不均,是造成布風板前段煙道底部積灰的主要原因。立管處急彎90°彎頭直徑為2200mm,按照煙氣量95000Nm3/h、煙氣溫度210℃計算,彎頭處流速12.3m/s;彎頭后直段長度2700mm,再經過方圓接變為2400mm×1400mm,噴霧塔入口處流速為14m/s,流速接近該溫度下煙道流速上限;流體經過90°彎頭后流線突變,流線發生彎曲,由于慣性的作用,流體大量涌向外側,從而導致煙道上部和中下部流體的速度相差較大,下部氣流流速較小,容易出現灰分顆粒的沉降,而上部氣流流速較大,與煙道壁發生劇烈摩擦,大幅降低煙道使用壽命,又造成大量的管道沿程能力損失。由于彎頭段內外側壓力相差顯著,導致大量二次流產生,造成大量的煙道能力局部損失。
煙氣主流與管壁碰撞折射,使煙道內流場非常不均勻。煙氣流速在逐漸增加,而彎頭、整流段、方圓接內部均無設置導流板,造成煙氣慣性加速沖向噴霧塔中心,造成噴霧塔入口段煙道底部為旋渦死角區。由于煙氣流速為14m/s,速度較快,而入口煙道為105°向下傾斜,流體在下部煙道側產生向心力,形成負壓區,這使得一部分煙氣出現回流,回流煙氣攜帶噴霧塔霧化機噴射的液滴,在旋渦區降速、沉積。如圖所示,旋渦區煙氣流速低,故出現粉塵堆積。
當粉塵堆積不斷擴散到布風板,繼而堵塞布風板小孔,嚴重影響煙氣通過,干擾塔內流場分布,影響脫酸效率。
(1)鍋爐出口上升段煙道設有90度彎頭,彎頭后直段距離L=2700mm,煙道直徑為 b=2200mm,彎頭彎曲半徑 Rw=3360mm,R=2250mm,Rn=1140mm,R/b=2250/2200=1.02,Rn/b=0.52;屬非典型的急轉彎頭,流場分布不均,流場擾動較大,存在偏角,彎頭內側末端存在約1/5空流區域,故需增加導流板處理。導流板的增加,將減小內外側煙氣速度分布的差異,在一定范圍內,合理增加導流板會改善流場分布,降低能量損失和壓降,煙氣速度差異縮小,甚至趨于均勻。如果進一步增加導流板,隨著阻力的增大,壓差和能量損失不會繼續減小,反而會增大。本次改造選擇90°彎頭內增加兩道導流板,并采取導流板尾部直板延伸;
(2)90度彎頭內部增設兩道導流板,使得煙道彎頭外側流場更加通暢,導流板尾部增加直段300mm,導流板間距740mm。導流板尾部直板的增加抑制了導流板尾部對速度場的擾動,消除了向心力,即起到引流的作用,又減小煙氣離開彎頭處的徑向速度,從而有效的減小負壓區,噴霧塔入口速度分布趨于均勻;
(3)煙道方圓接后端噴霧塔入口段增設導流板,三道導流板均分布置于噴霧塔入口段,導流板傾斜設置傾角度15°,導流板和噴霧塔入口段煙道底部保持平行,導流板長度300mm,保證進入噴霧塔的煙氣均勻,流場合理。此導流板的增加將原有旋渦回流區域破除,通過煙氣的自掃能力也可避免煙道底部積灰。

導流板安裝圖

未增加導流板前煙道流場速度分布圖

增加導流板后煙道流場速度分布圖
通過對4臺噴霧塔入口段煙道改造,進行增設導流板及其他輔助措施,有效使得噴霧塔入口流場趨于均勻,煙道及噴霧塔內部達到基本不積灰的效果。由于導流板引流的作用,降低了煙氣動能損失,抵消了增加導流板對煙氣阻力的增加,全系統阻力值并無明顯變化。
通過流場優化,避免因霧化效果降低后造成結垢和積灰,保證了可靠的脫酸效率,降低了脫酸劑消耗量,同時避免因積灰堵塞清理以及霧化機維護帶來的勞動強度增加。