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危險廢物焚燒系統(tǒng)改造及效果分析

2019-09-06 03:46:08蘇俊杰
資源節(jié)約與環(huán)保 2019年8期
關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

蘇俊杰

(寶山鋼鐵股份有限公司 上海 200941)

引言

寶鋼股份現(xiàn)有一套含油泥渣焚燒系統(tǒng),位于寶山基地。該裝置于于1984年由日本宇部鐵工設(shè)計和供貨,至今已運行35年。整套設(shè)施分為上料系統(tǒng)、焚燒系統(tǒng)、助燃系統(tǒng)、余熱利用系統(tǒng)、尾渣收集系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)以及各輔助系統(tǒng)。

該焚燒設(shè)施主要有以下特點:

(1)多功能。固體、液體均能焚燒,包括污泥、牛脂、浮渣、雜廢油等;

(2)配備完善。專門配置尾氣處理設(shè)施:二燃室、電除塵器等;

(3)爐渣回收利用。爐渣含鐵成份高,約60%~80%,作為燒結(jié)返礦回收利用,且配有冷卻、收集、貯存、選別系統(tǒng)。

系統(tǒng)的工藝流程圖如下:

圖1 工藝流程圖

其中:①-回轉(zhuǎn)窯;②-二燃室;③空氣預(yù)熱器;④穩(wěn)定器;⑤電除塵器;⑥引風(fēng)機(jī);⑦煙囪

1 存在的主要問題

1.1 工藝參數(shù)不滿足的規(guī)范要求

回轉(zhuǎn)窯正常運行時出口溫度在600℃左右,二燃室出口實際溫度約850℃,且煙氣在二燃室停留時間不足2s,改造后耐火材料加厚,停留時間將更少,約1.12s。不滿足上海市《危險廢物焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/767-2013)的規(guī)定:危險廢物的煙氣停留時間≥2s。標(biāo)準(zhǔn)GB18484-2001《危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》要求危險廢物焚燒爐溫度≥1100℃。急冷塔出口溫度280℃左右。不滿足標(biāo)準(zhǔn)HJ/T176-2005《危險廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范》規(guī)定:焚燒爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔鈶?yīng)采取急冷處理,使煙氣溫度在1.0秒鐘內(nèi)降到200℃以下,減少煙氣在200~500℃溫區(qū)的滯留時間。

1.2 監(jiān)測指標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求

現(xiàn)有焚燒線建設(shè)時缺乏標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,監(jiān)測指標(biāo)較少,已不能滿足DB31/767-2013要求:焚燒線應(yīng)設(shè)置獨立的連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)并至少應(yīng)能監(jiān)測以下指標(biāo):煙氣流量,溫度,壓力,氧濃度,含濕量,一氧化碳,顆粒物,氯化氫,二氧化硫,氮氧化物。

1.3 煙氣排放指標(biāo)無法滿足標(biāo)準(zhǔn)要求

目前焚燒的物料為熱軋含油污泥,改造后焚燒物料種類增加(廢乳化液、廢脫硫劑、有機(jī)樹脂等),煙氣成分更加復(fù)雜,污染物濃度相應(yīng)增加,現(xiàn)有的煙氣凈化設(shè)施僅采用電除塵處理,排放指標(biāo)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)DB31/767-2013的要求;煙囪高度不滿足GB18484-2001《危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》要求;改造后新增裝置使系統(tǒng)阻力增加,現(xiàn)有主排風(fēng)機(jī)壓力不滿足要求。

1.4 產(chǎn)能不足

該套裝置已使用35年,設(shè)備老化,日常停窯維修頻度增加(設(shè)備故障率高、作業(yè)率低、維修成本高),年實際處理量不足7000t,處理能力不能滿足寶鋼廠內(nèi)危廢處理的需求,目前主要處理可焚燒含鐵污泥類,可焚燒非含鐵類危廢委外處理,費用很高。

1.5 協(xié)同處置社會危廢的需求

處理廠內(nèi)危廢的同時,協(xié)同處置社會危廢,盡一份社會責(zé)任,社會危廢主要考慮化工行業(yè)產(chǎn)生的有機(jī)廢物、廢脫硫劑、有色冶煉行業(yè)產(chǎn)生的可焚燒污泥等。

2 改造的主要內(nèi)容

2.1 回轉(zhuǎn)窯及二燃室耐材更換

通過加大助燃空氣和輔助燃料(焦?fàn)t煤氣)的用量提升回轉(zhuǎn)窯溫度至850℃以上,二燃室溫度1100℃以上,相應(yīng)的焚燒設(shè)備內(nèi)部耐材厚度需增加,考慮整體更換。

回轉(zhuǎn)窯前段(加熱段)所用金屬錨固件材質(zhì)是SUS304,其使用溫度不能滿足極限溫度950℃要求。所以需要澆注料解體后重新更換錨固件,然后再澆注施工,原內(nèi)襯必須更換。內(nèi)襯結(jié)構(gòu)仍采用“澆注料+金屬錨固件”,金屬錨固釘材質(zhì)從SUS304改為SUS310,澆注料采用強(qiáng)度高、耐侵蝕性好、隔熱效果好的低鐵澆注料(Pc和Pt)。中后段窯體(焚燒段)耐火磚材質(zhì)為SK34,能滿足極限溫度950℃要求,但現(xiàn)有窯體耐火磚存在剝落、斷裂等情況,同時,考慮到爐溫提升后,會加重對耐火材料的侵蝕,因此采用耐侵蝕性能方面更好的高純低鋁耐火磚制品[1]。

二燃室耐火材料厚度150mm,改造后溫度需升高至1100℃,則耐火材料需要加厚至300mm。二次燃燒室的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)為“澆注料+錨固釘”,澆注料材質(zhì)為N130,金屬錨固釘材質(zhì)為SUS304。

2.2 二燃室的改造

根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)測,二燃室CO濃度超標(biāo),經(jīng)分析確認(rèn)是二燃室未設(shè)二次助燃風(fēng)所致,因此將二燃室引入助燃風(fēng),助燃風(fēng)風(fēng)量為1200Nm3/h,并在現(xiàn)有二燃室燒嘴下面增設(shè)空氣盤管。為了滿足低熱值物料入爐焚燒時的助燃要求,更換二燃室燒嘴,新燃燒裝置采用分體式結(jié)構(gòu)形式,針對焦?fàn)t煤氣的特點和鍋爐技術(shù)參數(shù)而定向設(shè)計的非標(biāo)專用燃燒裝置,整套燃燒裝置由三部分組成:閥組、燃燒器和風(fēng)機(jī)機(jī)組。

為了使二燃室煙氣滿足停留時間≥2s,需要在現(xiàn)有二燃室加高4.6m,考慮到現(xiàn)場條件及施工等因素,在現(xiàn)有二燃室后部增設(shè)同樣規(guī)格二燃室筒體1座,則煙氣停留時間可提升至2.4s,可滿足規(guī)范要求。

圖2 新增二燃室相對位置簡圖

2.3 新增余熱鍋爐

為了回收二燃室排放的高溫?zé)煔猓?100℃以上)的煙氣余熱,本次改造增設(shè)一座余熱鍋爐,用于系統(tǒng)內(nèi)的蒸汽消耗(1.6MPa,260℃過熱蒸汽)。余熱鍋爐將煙氣溫度降至850℃后進(jìn)入現(xiàn)有空氣預(yù)熱器;鍋爐產(chǎn)生過熱蒸汽主要用于煙氣加熱器和除氧器。余熱鍋爐系統(tǒng)配設(shè)除氧系統(tǒng)、SNCR脫硝系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、排灰系統(tǒng)等[2][3];

2.4 急冷塔的改造

根據(jù)現(xiàn)場運行情況,現(xiàn)有急冷塔溫度較高,水管結(jié)垢,噴水量不足,急冷塔出口溫度控制困難,噴槍噴口向上,粉塵極易落入,造成噴口堵塞。改造后急冷塔出口溫度180℃,因此考慮更換急冷塔噴槍,同時增加噴水量。

2.5 煙氣凈化系統(tǒng)改造

改造后煙氣處理流程為:SNCR+急冷噴淋+電除塵+干法脫酸+布袋除塵+濕法脫酸+煙氣再熱+煙囪,預(yù)留SCR脫硝裝置的接口。其中急冷塔、靜電除塵及干法脫酸系統(tǒng)利舊,新增SNCR系統(tǒng)、布袋除塵、濕法脫酸、煙氣再熱器等系統(tǒng);飛灰系統(tǒng)接入現(xiàn)有灰渣輸送系統(tǒng)。

污泥經(jīng)回轉(zhuǎn)窯焚燒,煙氣進(jìn)入二燃室燃燒,出口1100~1200℃的高溫?zé)煔膺M(jìn)入余熱鍋爐,在余熱鍋爐850~1050℃溫度段設(shè)置SNCR尿素噴射裝置,將煙氣中的NOX含量降至≤250mg/Nm3。煙氣經(jīng)余熱鍋爐、高溫空氣預(yù)熱器、急冷塔降溫至160℃后進(jìn)入靜電除塵器除去煙氣中的大顆粒粉塵。在靜電除塵器出口煙道中噴射消石灰粉末和活性硅,除去煙氣中部分HCl、SO2/SO3、二噁英等物質(zhì)后煙氣進(jìn)入袋式除塵器,除塵后煙氣進(jìn)入濕法脫酸塔,煙氣與NaOH溶液接觸反應(yīng),脫除其中的酸性物質(zhì),再經(jīng)煙氣加熱器加熱至130℃經(jīng)風(fēng)機(jī)、煙囪排放[4][5]。

2.6 煙氣排放系統(tǒng)改造

更換主排風(fēng)機(jī)(風(fēng)量:34000Nm3/h;壓力:7.5kPa)和煙囪。煙囪設(shè)計滿足GB50051-2002《煙囪設(shè)計規(guī)范》和DB31/767-2013《危險廢物焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。保證足夠的強(qiáng)度;采用雙層結(jié)構(gòu)+內(nèi)部保溫,避免煙氣在煙囪內(nèi)冷凝結(jié)露產(chǎn)生腐蝕;配置必需的取樣測點;煙囪高度不小于50m[6]。

在煙囪排放口增設(shè)1套煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng),測量參數(shù)包括HCl、SO2、NOx、O2、CO、TOC、NH3粉塵、溫度、壓力、流量、絕對濕度,設(shè)采樣平臺,并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。煙囪上設(shè)置煙氣取樣口,用于定期檢測二噁英和呋喃(PCDD/PCDF)等指標(biāo)。

2.7 空壓機(jī)系統(tǒng)改造

原有空壓機(jī)系統(tǒng)(兩臺13m3/min空壓機(jī),一備一用)無法滿足改造后的新系統(tǒng)的需求(26m3/min),本次改造將原空壓站拆除而新建一座空壓站(2臺32m3/min空壓機(jī),一備一用)。

3 改造后的工藝特點

(1)采用分級脫酸技術(shù)(干法脫酸和濕式洗滌脫酸),提供更加高效和可靠的脫酸能力,可延長設(shè)備使用壽命并保證排放達(dá)標(biāo);

(2)采用分級去除二噁英和呋喃技術(shù),保證二噁英和呋喃排放<0.1ng/Nm3;

(3)采用煙氣余熱回收氣氣換熱器,對煙氣余熱進(jìn)行最大程度的回收,降低系統(tǒng)的能耗,提高運行經(jīng)濟(jì)效益;

(4)兩級重金屬去除系統(tǒng)(活性硅吸附+重金屬螯合絮凝沉淀)確保了重金屬污染物在煙氣凈化系統(tǒng)中被徹底去除,以滿足排放要求;

(5)采用工藝監(jiān)控系統(tǒng)(PMS)對系統(tǒng)中各階段的主要參數(shù)進(jìn)行檢測,及時判斷系統(tǒng)中可能存在的問題,并優(yōu)化化學(xué)品投加量,判斷裝置處理性能和效果,提高系統(tǒng)的精細(xì)化控制水平,降低運行成本,并可及時發(fā)現(xiàn)問題,防患于未然。

4 改造后的效果

4.1 改造后工藝流程圖

虛線框—利舊設(shè)施;實線框—新增設(shè)施

圖3 改造后工藝流程框圖

4.2 改造前后的工藝參數(shù)比較

表1 改造前后的工藝參數(shù)表

4.3 改造前后排放指標(biāo)比較

表2 廢棄物焚燒煙氣污染物排放指標(biāo)表

結(jié)語

本次焚燒設(shè)施的環(huán)保適應(yīng)性改善,主要目的是為擴(kuò)大產(chǎn)能,保證工藝參數(shù)及排放指標(biāo)均能滿足現(xiàn)行或即將實行的各項環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。從改造后的運行效果來看,此次改造的效果明顯,整條焚燒線各項參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,達(dá)到了預(yù)期的目的。可供同類型的改造項目參考借鑒。

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