劉 杰,陳 鋒,石曉軍
(陜西麟北煤業開發有限責任公司,陜西 寶雞 721505)
選煤工藝設計是選煤廠設計的靈魂。一個選煤廠設計做得成功與否,水平高低,首先取決于工藝設計是否具有前瞻性,是否站在科技的最尖端,其次才談得上設備的性能和廠房布局的合理性。近年來中國選煤工業處于快速發展的時期,涌現出一批新技術、新設備,如何優化資源配置、進行合理的工藝設計將是煤炭洗選加工的關鍵[1-3]。
近幾年我國煤炭行業處于供需相對寬松狀態,煤炭行業由黃金十年轉入低迷期,企業競爭日趨嚴峻;選煤廠作為市場的上游企業,應以市場為導向,注重市場調研,不同的客戶對煤質的要求是不一樣的,比如動力煤,有的用戶對粒度,塊煤限下率要求較嚴,有的客戶對產品灰分和發熱量要求較為嚴格,由于環保政策要求,部分客戶對產品硫份要求較為苛刻。因此對于新建礦井選煤廠的設計要根據國家目前煤炭市場行情,并注重市場調研與市場預測,采取靈活的生產方式,及時調整產品結構,適時生產與市場接軌的產品,做到市場需要什么產品,在不進行大的改造的情況下就能生產什么產品,拓寬用戶要求范圍,增強煤炭產品的市場適用性,用有限的資源創造出更多的效益[4-6]。
園子溝礦井隸屬于永隴礦區麟游區,永隴礦區是國家13個大型煤炭基地之一,園子溝礦井可采儲量7.8億t,礦井核定生產能力8.00 Mt/a,服務年限達70 a。根據《煤炭洗選工程設計規范》(GB50359—2005)規定,選煤廠每年工作330 d,每天兩班生產、一班檢修,每天生產16 h,日處理原煤達到24 242 t,處理原煤應達到1 515 t/h。選煤廠設備選型最大能力按10.00 Mt/a考慮,并且在此基礎上考慮了一定的不均衡系數。
園子溝礦井井田內煤層共5層,自上而下分別為2-1、2、3-1、3-1下和3煤層。2-1煤層、2煤層、3煤層均為可采煤層,3-1煤層為具一定可采面積的不可采煤層。其中2煤層為主要可采煤層,3煤層、2-1煤層為次要可采煤層。
根據陜西省煤田地質局2011年11月編制的《陜西省黃隴侏羅紀煤田永隴礦區麟游區園子溝勘查區勘探地質報告》,園子溝礦井煤質屬低-中灰、低-中磷、特低-低硫、富油、較低-中等軟化溫度、對CO2反應性差、高熱穩定性、可磨性差的不粘煤,是良好的動力、化工用煤,可用于火力發電,各種工業鍋爐;也可作氣化、液化、水煤漿及低溫干餾、高爐噴吹用煤。
為了使園子溝礦井產品更好地與市場接軌,實現公司經濟效益最大化,根據井田煤質資料、客戶需求設計最佳生產方案。在滿足產品質量要求的前提下,實現精煤產率最大化原則[7-8]。遵照技術先進、經濟合理的原則,為用戶提供穩定、可靠的生產系統。工藝系統靈活可調,系統靈活性滿足不同生產方式。工藝簡潔、生產成本較低,需實現選煤廠經濟效益最大化。
300~0 mm的礦井來煤首先進入原煤倉儲存,原煤經原煤倉儲存后經帶式輸送機輸送至篩分破碎車間。
150~3 mm塊、末煤全入洗情況下,原煤進入篩分破碎車間后經過原煤分級篩150(80)、50 mm的篩分,篩上+150 mm物料經過手選除雜后破碎到80 mm以下;篩下-50 mm物料進入雙層弛張篩進行8、3 mm篩分,上層50~8 mm物料與下層篩前8~3 mm物料由帶式輸送機收集,與破碎后的物料及原煤分級篩篩下150~50 mm物料混合,由帶式輸送機運至主廠房進行洗選。
弛張篩篩下-3 mm物料由帶輸送機收集,經轉載后進入地銷煤倉,也可進入1號產品倉。
150~8 mm塊煤入洗,-8 mm末煤不入洗時,原煤經過150(80)、50 mm的篩分,篩上+150 mm物料經過手選除雜后破碎到80 mm以下與篩下150~50 mm物料混合;篩下-50 mm物料進入雙層弛張篩進行8、3 mm篩分,上層篩前50~8 mm物料與除雜后破碎到80 mm以下及150~50 mm物料混合由帶式輸送機運至主廠房進行洗選,弛張篩下層篩前8~3 mm物料與篩下-3 mm物料混合由帶式輸送機收集后,進入地銷煤倉,也可進入1號產品倉。
若原煤不分選時,原煤進入分級篩經過150、50 mm雙段篩分,篩上+150 mm物料經過手選除雜后,進入大塊煤破碎機破碎至-80 mm,破碎后物料與150~50 mm物料混合后再進入小塊煤破碎機破碎至-50 mm,進而與篩下-50 mm物料混合,既可進地銷煤倉,也可轉載進入1號產品倉。
當市場不需要特大塊產品時,更換原煤分級篩篩板為80 mm,將大塊原煤破碎至-80 mm,出“三八塊”產品。
塊煤脫泥系統:原煤(150~3 mm)經帶式輸送機運至主廠房進行洗選,首先進入塊原煤脫泥篩(篩孔8 mm)進行濕法脫泥,脫泥后的篩上塊原煤進入塊煤重介淺槽分選機分選,篩下-8 mm煤泥水自流進入末煤脫泥篩或進入末煤弧形篩進行處理。
塊煤分選系統:塊原煤脫泥篩篩上塊原煤進入淺槽分選機,淺槽溢流進入塊精煤脫介脫水分級篩(φ上=13 mm,φ下=1.0 mm)進行脫介、脫水、分級,篩上可進入塊精煤產品帶式輸送機運至塊煤倉進行80、30 mm分級后分別進入塊煤倉,塊精煤也可以在主廠房破碎至-50 mm給入末精煤帶式輸送機運至1號產品倉、裝車、外運。-13 mm的篩下物料用精煤離心機進一步脫水后給入末精煤產品帶式輸送機,精煤離心機離心液自流入稀介桶。淺槽底流進入塊矸石脫介脫水篩(φ上=50 mm,φ下=1.0 mm)進行脫介脫水后給入帶式輸送機經轉載運至矸石倉儲存外運。
末煤脫泥系統:塊原煤脫泥篩篩下水(-8 mm)自流進入末原煤脫泥篩(篩縫1 mm)進行濕法脫泥,脫泥后的篩上物料進入混料桶,再經泵輸送至兩產品旋流器分選,篩下煤泥水進入煤泥水桶。
末煤分選系統:末原煤脫泥篩篩上物料給入混料桶,與合格介質一起通過旋流器入料泵給入兩產品重介旋流器分選,經重介旋流器分選后,溢流去精煤脫介篩進行脫介脫水,篩上末精煤通過離心機進一步脫水后給入末精煤產品帶式輸送機,精煤離心機離心液自流入稀介桶;旋流器底流去矸石脫介篩(篩縫1.0 mm)進行脫介脫水后,經轉載運至矸石倉儲存外運。
1.0~0 mm煤泥水經分級旋流器組進行分級,分級旋流器溢流去濃縮池,底流(1.0~0.25 mm)至螺旋分選機分選。螺旋分選機精礦經弧形篩、煤泥離心機脫水后摻入末精煤作為最終產品,煤泥離心液自流至離心液桶,用泵送至濃縮機入料緩沖池處理。螺旋分選機尾礦經高頻篩脫水后進入矸石皮帶。弧形篩、高頻篩篩下水自流去濃縮池處理。
生產方案一:150(80)~8 mm塊煤淺槽分選,8~1 mm末煤旋流器分選,1~0.25 mm螺旋分選機分選;產品結構為塊精煤、末精煤、混煤。表1~3為生產方案一、二、三的產品結構及經濟收益。
生產方案二:150(80)~8 mm塊煤淺槽分選,-8 mm末煤不入洗;產品結構分別為塊精煤、末精煤和混煤。

表2 方案二的產品結構及經濟收益
生產方案三:原煤不分選,直接破碎至-50 mm,產品結構為混煤。

表3 方案三的產品結構及經濟收益
通過表1、表2、表3對比分析,塊煤入洗(150~8 mm),末煤不入洗(8~3 mm)生產方案比單產品篩混煤生產方案多收益2.86億元;塊末煤(150~3 mm)全入洗生產方案比單產品生產方案多收益3.62億元。
礦井生產能力按8.00 Mt/a考慮,選煤廠每年工作330 d,每天生產16 h,日處理原煤24 242 t處理原煤1 515 t/h,其中,綜合單價包括(介耗、水耗、電耗、材料配件、藥劑、油脂、人工費、管理費、稅金等)。通過表4得出結論:方案二比方案三經濟成本增加3 514.64萬元,方案一比方案二經濟成本增加2 452.89萬元。

表4 三種生產方案成本對比
結合表1~表4得出結論:方案二比方案三雖然成本增加0.35億元,但收益提高2.86億元,方案一比方案二成本增加0.25億元,但收益提高0.77億元。通過經濟效益對比可以發現,園子溝礦井選煤工藝采取方案一經濟收益最大。
園子溝礦井根據公司煤質情況,定期進行煤質大樣分析(煤樣篩分浮沉試驗、煤和矸石的泥化試樣,煤的轉筒泥化及煤泥水沉降試驗、煤泥水沉降試驗)按照試驗結果,進一步分析原煤煤質,根據市場需求,科學合理調整生產工藝,提質增效,實現公司經濟效益最大化。此外,園子溝礦井注冊“優質環保動力煤”品牌商標,同時加大宣傳力度,通過“互聯網+營銷”策略,提高產品知名度,使園子礦井商品煤走向周邊省份。