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鍋爐煙氣余熱的回收利用

2019-09-09 00:40:06蔡新桃渠懷迪
中小企業管理與科技 2019年22期
關鍵詞:煙氣

蔡新桃,渠懷迪

(中國輕工業長沙工程有限公司,長沙410114)

1 引言

熱電聯產是重要的節能措施,但同時也是能源消耗大戶。熱電站中能源消耗的主要設備為鍋爐,目前鍋爐熱效率已經由70%提高至90%,為節能減排做出了重要貢獻。鍋爐熱損耗包含五個方面:55%的排煙損失、不足1%的化學未完全燃燒損失、30%的機械未完全燃燒損失、5%的散熱損失和10%的灰渣熱損失。由此可知,排煙損失是鍋爐熱損失最大的部分。根據計算,若將排煙溫度每降低15℃,鍋爐熱效率可提高1%,對節能環保非常有利。

2 排煙溫度降低的受限因素

燃料中硫經過燃燒生成SO2和SO3,SO3與水蒸氣結合形成硫酸蒸汽。若排煙溫度過低,當鍋爐尾部受熱面的金屬壁面溫度低于酸露點,形成低溫腐蝕,腐蝕鋼材、損壞設備,且使受熱面外表潮濕,加劇粉塵在受熱面上的黏附和堵塞。故在進行煙氣余熱利用裝置選型時,應先考慮低溫腐蝕問題。

3 煙氣酸露點溫度計算

據馮俊凱主編的《鍋爐原理及計算》中的推薦公式[1],煙氣露點計算公式如下:

4 目前常用的低溫省煤器

目前,常用的低溫省煤器有四種。直接管式換熱器,是將部分主凝結水送到鍋爐尾部的管式換熱器,凝結水在換熱器內吸收熱量,降低煙氣溫度,凝結水自身被加熱后返回低加系統。熱管換熱器,在相對獨立的單根密閉構件內,利用相變工質汽化潛熱傳遞熱量。相變換熱器,在多根并聯的密閉管排束構件內,利用相變工質汽化潛熱傳遞熱量。間接管式換熱器,是將除鹽水送到鍋爐尾部的換熱器,水在換熱器內吸收熱量,降低煙氣溫度,水自身被加熱升溫。

5 實際工程應用

在總承包工程《上海太平洋化工(集團)淮安元明粉公司能量系統優化技改項目》中應用了低溫省煤器。該項目選用的是間接管式換熱器。

項目規模:1×75t/h CFB+ B7-3.43/0.49 型汽輪發電機組。鍋爐主要參數:額定蒸發量為75t/h;蒸汽出口壓力為3.82MPa(g),出口溫度為450℃;給水溫度為130℃;一次熱風溫為150℃;二次熱風溫為150℃;排煙溫度為140℃。

本工程煙氣處理工藝包括:SNCR 脫硝系統+布袋除塵器+引風機增壓+低溫省煤器+雙堿法濕法脫硫裝置,濕法脫硫塔后出口煙溫為50℃。低溫省煤器選型:煙氣流量Q1=16 萬m3/h,進口煙溫t1=135℃,出口煙溫t1=95℃,給水流量Q2=65t/h。

本工程設計煤種元素分析如下:Car 57.51%,Har3.41%,Oar6.68%,Nar 1.0%,Sar 1.02%,Aar 21.38%,Mar9.0%,Qnet,ar=21685kJ/kg。

根據上述酸露點計算公式,計算得出煙氣露點:tld=94.43℃。

根據熱力計算得到鍋爐在額定負荷下的煙氣量為103659Nm3/h,140℃時的煙氣體積為156817m3/h。

考慮安全裕量,應確保鍋爐尾部換熱器的最低壁溫不低于95℃(本工程選取的酸露點偏低,應取100℃)。

本工程中煙氣中可回收的熱量具體計算詳見下表1。

回收煙氣中熱值需增加的多消耗功率詳見表2。

實際回收能量及折算標煤量詳見表3。

表1 煙氣中可回收熱量計算表

表2 回收煙氣中熱值需增加的多消耗功率

表3 實際回收能量及折算標煤量

6 計算中應注意的問題

很多改造項目常把低溫省煤器布置在引風機出口和脫硫塔之前,原因如下:第一,此處空曠,易施工,可和脫硫系統一起改造;第二,煙氣中含塵量少,可減少吹灰次數,提高換熱器換熱效率[2]。實際煙氣經過布袋除塵器后,飛灰量一般為30mg/Nm3(可認為是0),但在計算煙氣露點時,飛灰系數還是按照鍋爐廠提供的0.6 選取,會使計算出的酸露點偏低2.5℃。

引風機出口煙氣壓為正值,按脫硫塔阻力1500Pa 考慮,引風機出口壓力約2500Pa(含煙道、脫硫塔、低溫省煤器阻力等),若煙氣壓力按大氣壓取值,會導致酸露點偏低0.5℃。

上述兩種情況會導致計算得到的酸露點低于實際的酸露點溫度,造成低溫省煤器的腐蝕,在計算時應注意。

7 結語

低溫省煤器可用于加熱電廠的補充水,還可用于空氣預熱和凝結水的加熱,可用于北方地區采暖供熱及全廠生活熱水供應等多種用途。綜上所述,低溫省煤器的節能量非常可觀,節能效果顯著,是值得大力推廣的新技術。

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