
摘 要:過濾罐的濾水效果直接影響污水站的水質指標,因此每年的過濾罐開罐檢查效果尤其重要。常規開罐檢查方法,操作周期長、勞動強度大,存在滑落、跌傷危險,且人員要進入過濾罐內提取濾料樣品,破壞了濾料表面結構,造成了濾料取樣不準確,存在相應的弊端。為了更高效、高質量的完成每次過濾罐開罐檢查操作,研制了過濾罐原位取樣裝置,確保取樣更精準。并通過試用達到滿意的效果,在此供大家探討。
關鍵詞:過濾罐;取樣;開罐檢查
1、引言
油田的污水處理站污水過濾罐,按照公司的規定,每年都要對過濾罐的濾料污染和跑料情況進行開罐檢查,常規的檢查方法:將運行罐停運、提前打開排污,放干凈罐內污水、打開上部人孔4-8小時,含氧量達到標準,才可以進入罐內取樣,
這種取樣方式存在以下幾點問題:
1、人員進入罐內作業、夏天罐內有石油揮發的天然氣,對人體有害。冬季原油凝固取樣困難。
2、取樣需要兩人高空操作,人員進罐內操作是在有限空間,活動不開而且一身油泥,勞動強度大。
3、取樣的樣本不合格,罐內的30-40cm樣本,底部是沉沙,中部是聚合物,上部是原油和浮物。不能按照原位取樣,長期存在結果化驗不準。
2、工作原理
2.1 結構組成
過濾罐原位取樣裝置,由可視取樣窗(取樣窗上有取樣高度刻度線);呼吸孔;旋進齒輪;單流板;配重和延長連桿;取樣加力手輪(手輪能固定連桿和伸縮轉動等功能)組成。
圖1 過濾罐原位取樣裝置組成圖
2.2 操作方法
停運過濾罐,打開排污后,不用放凈污水,打開人孔就能取樣,根據罐內樣本的位置配置連桿,用螺栓固定在人孔上。用旋進齒輪鉆頭取樣。由于罐內在樣本下有礫石墊層,沉降的泥沙很堅硬,利用配重和手輪向下加力并手輪順時針轉動,取樣器向下,樣本進入取樣器內,到達礫石墊層時反轉半圈。取樣器自動關閉單流板,實現速度快與實際樣本同位取樣,化驗結果100%的準確。
3、現場試驗
該裝置2018年在2801污水處理站,進行現場試驗,已經正常使用了2年。試驗期間開展了對適應性效果的監測。
3.1 測量準確性
過濾罐原位取樣裝置設計的首要目的就是提升開罐檢查效果,確保水質指標。裝置應用試驗期間首先監測該裝置的準確性。通過對10個過濾罐分別進行,裝置取樣和人工取樣比對,試驗發現裝置取樣更精準,且避免了對表層濾料狀態的破壞。
3.2 使用安全性
員工只需站在過濾罐頂部人孔處將取樣倉通過連桿深入到過濾罐內,取樣倉頂部的旋轉齒輪插入濾料,后部的單流板遇到濾料阻力打開,所取的濾料樣品隨即進入到取樣倉。可有效減少人孔通風時間,不用考慮含氧量達到標準,才可以進入罐內取樣的必備要求,也可避免因罐內H2S等氣體,導致的嚴重危害。
3.3 穩定性效果
從2018年8月至2019年10月的兩次應用效果可見,該裝置穩定性較好,應用時設備在取樣過程中平穩無異常,靈活好用,未出現破損、故障等實效情況。
3.4 經濟性效果
制作一個過濾罐原位取樣裝置成本R=650元。每個過濾罐取樣一次可節省人工費和進罐穿的防油衣共計600元。通過使用該裝置,使取樣由原來5小時,縮短到現在只用不到1小時就能安全很好的取好樣,節約經濟效益3000元。每罐每年取樣3次,推廣應用26座污水站200個污水過濾罐共計ΔS1=(0.3+0.06)*3*200-30*0.065=214.05萬元。應用過濾罐原位取樣裝置年可創經濟效益ΔS=214.05萬元,若大規模推廣應用,則經濟效益將更為顯著。
4、結論及建議
(1)由過去的人工進罐取樣改變成過濾罐原位取樣裝置,取樣過程能夠進行合理的調整優化,使樣本更精準更真實,取樣操作更簡便。
(2)過濾罐原位取樣裝置在生產應用中效果穩定,可有效避免H2S中毒,減少安全隱患,成本低易加工,效益顯著,有助于企業降本增效。建議大面積推廣使用。
作者簡介:
劉瑞雪(1975-),男,現工作于第三采油廠第五油礦北三聯合站污水站,油氣田水處理高級工。