楊琳
摘 要:科學技術是第一生產力。線損管理是供電企業管理重要內容,線損率是衡量電網規劃設計、生產、管理的重要指標,關系到供電企業的經濟效益。由于供電企業抄表差錯、統計時間不同期、用戶竊電等行為導致線損率居高不下。因此,為了準確了解供電企業的電力損耗,采用同期線損系統,可以實現線損有效的管理。本文主要分析了同期線損的概念以及影響因素和排查關鍵。
關鍵詞:同期線損;故障排查;關鍵技術
引言
電網線損率主要通過關口電量和電力用戶的抄表發行量得出,目前線損率主要是技術線損和管理線損。
1同期線損異常原因
線損涉及到電力規劃、設計、建設以及生產、運營管理等各個環節,主要是由電網架構、電網運行方式、技術裝備等造成的。
1.1技術因數
電力工程的規模大、范圍廣,電能從發電廠到用戶手中,可能需要經過幾千米,電力傳輸過程中會出現一定的線損。電力電纜的電力損耗主要是由于線路電阻造成的,影響到線路電阻的因素有導線材料、長度以及橫截面積,不同材料的導線電阻率不同,則造成的線損率也不同。同一種材料,導線長度越長,橫截面積越小則導線電阻越大,線路電阻越大,則線路損耗越大。其次,電力設備在運行過程中,存在空載運行和超負荷運行,這進一步加劇線路損耗。在電阻一定的條件下,負荷電流越大,則電阻損耗越大。在傳輸因數一定的條件下,電網電壓等級越高,則電流越小,線路電阻一定的情況下,導線損耗越大。此外,由于電力設備運行環境比較惡劣,受到高溫、嚴寒等自然因素的影響,電力設備的絕緣性能下降,從而進一步增加電力設備的損耗。
1.2電力傳輸、供配電過程中的技術損耗
如果供電電源與電力用戶的距離比較遠,電力傳輸過程中,末端電壓下降,供電電壓無法達到實際用戶的需求,這樣進一步增加了電力損耗,這與電網設計規劃有關。近年來,隨著分布式電源的發展,供電電源與用戶距離較遠這個問題已經可以有效解決。其次,電壓等級升降過程中,也會損耗部分電能。此外,在電力銷售環節,由于電能表的劑量不準確,無法真實反映用戶的用電量,則會增加線損。
1.3管理因素造成的線路損耗
供電關口計量裝置不準確,無法真實反映電網關口電能,從而導致線損率計算不準確。其次,為了真實反映電力用戶的用電量,電網公司實行一戶一電表,用戶電能表的數量比較多,電能表計量準確性直接關系到供電公司的經濟效益。由于用戶的電能表比較多,供電公司無法對電表進行有效的管理,一些電力用戶的電表可能已經存在損壞計量不準確的現象,但是供電公司維修不及時,從而導致線損率不準確。此外,一些電力用戶為了個人利益,私自改造電能表,讓電能表轉動的比較慢,無法真實反應用戶用量。
2同期線損故障排查關鍵技術
2.1故障現象
L省公司調度部門2017年4月份發現,S市H線從1月份開始出現了負線損情況,檢查線路運行情況,發現線路的輸送參數、潮流方向沒有太大關聯。由于影響線損的因素很多,為了進一步分析S市66kVH線線損原因,計量中心技術人員基于輸電線路各項參數建立了數學模型,對線路運行方式存在的線路故障進行分析,排除了計量裝置不準確因素。通過上述輸電線路損耗模型圖可以發現,輸電線路通過母線與電壓互感器相連,電壓互感器二次出線連接到二次端子箱,端子箱安裝在室外,端子箱內的二次電纜從電纜溝直接到電網的控制室電能表屏,與電能表相連。按照電能計量裝置管理規程要求,計量裝置必須按照計量點配置電能計量專用電壓和電流二次繞組,不能直接接入電能計量無關的設備上。因此,S市H線線損率負值可能是由于互感器本身質量不合格,互感器二次端子箱接線異常情況導致電能質量下降,電能計量表屏端子排接線異常,電能計量裝置中的計量分辨率差異等因素造成的,需要對這些因素一一進行排查。發電站內的母線電壓作是線路計量裝置,通過監控系統發現站內運行的其他線路損耗在正常范圍內,可以確定線路互感器沒有質量問題。然后采集變電站終端以及電能的時間信息,與北京時間進行對比,發現變電站的計量裝置運行時間和北京時間的誤差范圍在規定的范圍內,所以計量裝置的計量誤差在規定的范圍內。
2.2現場排查
為了進一步了解變電站線損率異常的原因,2017年6月L省計量中心聯合S市供電公司技術人員對S市66kV變電站內的H線線損率進行排查。通過檢測變電站的江居227關口計量裝置,發現虎鎮線70038開關的電能表誤差范圍在±0.1%,電壓互感器二次壓降值為0.09%,電能表和電壓互感器的二次回路電流和電壓也在標準的范圍內。因此,可以排除虎鎮線70038開關計量裝置存在的問題。2017年5月L省計量中心聯合S市供電公司技術人員檢測S市66kV變電站內的開關電能表和電壓表,發現變電站內的開關電表的誤差在0.04%,電壓誤差在0.08%,電流和電壓都負荷電力運行標準。電力技術人員在觀察電能表和記錄數據的時候,發現電能表的A相出現了一次跳動,技術檢測人員以為是電能表在現場接線松動造成的,檢查接線連續觀察一段時間后發現A相電壓降低了0.2,并維持了15分鐘左右,隨后持續出現這樣的情況。
結語
造成線損不合格的因素非常復雜,在同期線損故障排查過程中,發現造成線損異常的原因往往不是計量裝置本體誤差的超差。在處理此類隱性故障時,單純簡單地檢測電能表誤差不能較快定位故障點;應根據具體問題仔細分析,綜合考慮線路運行狀況、負荷大小、電能計量裝置、電能量采集裝置、時鐘誤差、二次回路及附屬裝置等,才能較快地處理。本文對現場發現的一個典型案例進行了深入地論證和計算分析,可對今后同期線損問題排查過程提供參考。
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