李正威


【摘 ?要】杜84塊興隆臺油藏自從2000年開始大規模實施產能建設,產量逐年上升,至2008年主力油層井位部署已基本完成。2008年對杜84塊興Ⅱ、興Ⅲ組薄互層油藏進行水平井部署后,為進一步提高薄互層油藏的動用程度,自2013年挖潛方向開始轉向興Ⅱ、興Ⅲ組薄互層直井。本次匯報主要對興Ⅱ、興Ⅲ組薄互層直井開發效果進行分析評價,指導下步開發。
【關鍵詞】薄互層油藏;
1區域概況
研究區域位于杜84塊東北部,含油面積1.21Km,地質儲量為2150×10t,油品性質為超稠油。從油層物性上看,杜84塊儲層孔隙度26.6-31.6%,滲透率1.062-2.277μm,含油飽和度56.5-71.1%,50℃原油粘度22.2-35.5×10mPa·s,屬高孔高滲儲層,油品為超稠油。
采油作業一區自2000年開始規模生產經歷了三個階段,首先是2001-2008年對興一組、興六組兩個主力油層規模部署直井與水平井,到2008年兩個主力油層井位基本部署完畢。2009年開始,公司將挖潛方向轉向興二三組薄互層油藏,2009-2012年對薄互層油藏規模部署水平井,13年開始,為保證公司產量,開始對薄互層油藏進行直井的規模部署。
2薄互層直井目前狀況
薄互層直井部署肯分為兩個階段,第一階段是2001-2008部署興六組直井時,對區域邊部零星部署薄互層直井30口。第二階段是2013年開始,為完善興二三組井網,對興二三組部署直井,其中在未動用區域部署直井63口,2018年對興H2001-興H2009水平井區域部署水平井井間加密直井10口,初次之外,還對十三口興六組直井進行上返調層生產。共計部署薄互層直井116口,井網已初具規模。
截至2018年為止,累計注汽223.8萬噸,累產液254.6萬噸,累產油76.9萬噸,油汽比0.34,采注比1.14,平均吞吐7.0輪。自2013年開始對薄互層直井進行規模開發,薄互層直井年產量已從1.68萬噸上漲至目前的8.79萬噸,年產量占比也從3.3%上漲至目前的19.6%,實現了區塊產能接替。

3存在問題及解決方案
雖然薄互層直井目前生產效果較好,但在這五年的開發歷程中也出現了各種問題。
第一,薄互層油層層多且薄,易造成縱向動用不均。薄互層直井射孔厚度與六組直井相當,但射孔層數遠高于六組。通過吸氣剖面監測我們發現,2013年開始部署的73口薄互層直井中有45口縱向動用不均,占比62%。
第二,低輪次汽竄現象頻繁。薄互層直井首輪生產時有12口直井出現汽竄現象,前四輪共計出現汽竄43井次,對比同期興六組直井數據我們可以發現,薄互層直井低輪次汽竄現象極為頻繁。


第三,周期遞減速度快。通過對比薄互層直井與興六組直井吞吐規律可以發現,薄互層直井油氣比下降較快,第四輪就降到0.3以下,而興六組直井前七輪油汽比一直保持在0.5以上。從日產能力來看,薄互層直井僅六輪就從下降6.5,遞減速度遠高于興六組直井。
通過分析研究,對這三類問題我們總結出以下幾點對策:
第一,過調剖與分選注等措施,調整油井縱向動用,逐步改善開發效果。以杜84-49-100為例,該井射孔10層,首次注汽時監測吸氣剖面發現,只有五個小層吸氣,經過兩次分選注與兩次高溫調剖措施后,十個小層目前已全部吸氣,措施累計增油1002噸。薄互層直井目前進行高溫調剖與分選注措施30井次,見效11井次,累計增油4559噸。
第二,針對汽竄頻繁的井,我們按層位與井間關系將薄互層直井劃分為十一個井組進行同注,目前汽竄現象已有所改善。
第三,針對周期遞減速度較快的問題,我們通過驅油劑、XYG、氣體輔助等措施,改善開發效果。以34-97井組為例,該井組4口直井2017年9月共同實施氣體輔助措施,措施輪注汽油壓上升1.38MPa,累產油平均上升464t,油汽比上升0.11,措施效果顯著。自2013年起,對薄互層直井實施措施104井次,累計措施增油1.77萬噸。
4結論及認識
通過對薄互層直井進行研究分析,我們總結出以下幾點結論:
(1)精確油藏研究,細化開發層系,實施分層系開發,實現區塊產能接替,確保作業區穩產。
(2)薄互層直井縱向動用不均問題較為突出,需加強監測資料錄取,對于動用不均的直井盡早實施措施。
(3)薄互層直井氣體輔助實驗已取得初步效果,建議下步推廣實施。
(作者單位:中國石油遼河油田分公司特種油開發公司)