才寶磊


摘要:《石油煉制工業污染物排放標準》(GB31570-2015)要求硫磺回收裝置SO2排放限值小于400mg/m3(折合氧含量3%工況),石油二廠8000噸/年硫磺回收裝置的尾氣SO2排放濃度無法滿足新標準的要求,因此石油二廠利用2017年大檢修的機會對8000噸/年硫磺回收裝置進行尾氣達標排放改造?,F運行近兩年的時間,排放數據穩定在50mg/m3以下,遠低于地方排放標準。
關鍵詞:硫磺裝置;尾氣吸收;SO2排放
1 前言
國家環境保護部2015年4月16日發布《石油煉制工業污染物排放標準》,要求2017年7月1日起所有在役煉化生產企業酸性氣回收裝置收執行SO2含量低于400 mg/m3 的尾氣排放標準,比原執行的960mg/m3標準降低58.3%。硫磺回收雖然經過多年的創新和發展取得了長足的進步,但還需要進一步努力來降低尾氣SO2排放,減少大氣污染物的排放,最大程度降低對環境的污染。
2 單元工藝簡介
焚燒爐焚燒后的260℃尾氣,進入尾氣-凝結水換熱器(E-501)與凝結水換熱至200℃后進入脫硫塔(T-501)。尾氣在脫硫塔(T-501)入口處經吸收液急冷至60℃后進入脫硫塔(T-501)脫除尾氣中的SO2。凈化后的尾氣與來自空氣加熱器(E-502)的150℃空氣混合后經煙囪(S-3501)高空排放至大氣。
空氣經空氣風機(C-501)增壓后經空氣-蒸汽換熱器(E-502)與尾氣-凝結水換熱器(E-501)來的蒸汽換熱至150℃排入煙囪底部。與空氣換熱后的180℃凝結水回流至尾氣-凝結水換熱器。自裝置外來的堿液先進入堿液罐(V-502),后注入脫硫塔(T-501),維持塔釜吸收液的PH值在7左右。
脫硫塔(T-501)底吸收液經循環泵(P-501AB)升壓后分成三路,一路至脫硫塔入口急冷尾氣,第二路至脫硫塔本體噴淋裝置入口,第三路至氧化罐(V-504A)。本裝置設置二個串聯的氧化罐(V-504AB),吸收液在氧化罐與氧化風反應將Na2SO3氧化為Na2SO4,通過調節氫氧化鈉的加入量來調節控制氧化罐中的pH值為7左右。為加強氧化效果,氧化罐內設有攪拌器。氧化處理后的吸收液自流至外排廢水緩沖罐(V-501),由外排廢水泵(P-502AB)排入中和池,進而排入廠污水處理場。
3 工藝流程圖
4 裝置運行總結
尾氣堿洗單元自2017年7月單元開工以來,一直處于高水平運行狀態,本生產周期尾氣SO2保持了100%達標排放。現采集裝置2016年12月、2017年12月,2018年6月和2019年1月操作數據匯總如下:
(1)通過對比單元開工后裝置處理量和產能,沒有明顯變化,說明本單元開工后對裝置處理量和產品產量沒有造成影響。
(2)本單元開工后使硫磺裝置能耗增加30千克標油/硫磺,低于設計指標的38.9千克標油/硫磺,能耗可控。
(3)液堿消耗0.04t/h,低于設計指標的0.064t/h,對污水處理廠的沖擊低于預期。
(4)外排煙氣S02含量持續低于50mg/m3,外排污水pH值8.5,都達到設計和環保指標,實現了達標排放。
綜上所述:本單元開工后,圓滿的完成嘞預期目標,保障了石油二廠含硫煙氣的達標排放,為企業的節能減排做出了突出貢獻。