康世宏


摘要:針對老莊注水項目的開發現狀及油水井動態進行分析,分別介紹了老莊注水項目勘探開發階段,產能建設階段,規模注水開發階段的情況,同時還分析了油水井動態情況。
關鍵詞:老莊;注水項目;開發現狀;油水井動態
1 老莊注水項目的開發現狀
1.1勘探開發階段
在井區從投入開發到2004年4月,一共建成采油井17口,其中主力開采層為長4+5、長6層,累積采油0.16×10t,地質儲量采出程度0.03%,綜合含水66.8%。
1.2 產能建設階段
在2004年5月到2012年11月,一共建設成功采油井65口,這一階段,累積采油為1.24×10t,其中地質出油采出程度大約為0.26%,其綜合含水量為53.9%
1.3 規模注水開發階段
這一階段是從2014年到現在,一共建成了128口采油井。累積采油量為9.52×10t,而地質儲量采出程度大約為4.33%,綜合含水量大約為56.95%。直到2019年4月末,該區域當中一共有100口油井,其中關井數量為5口,開井數量為95口。其中油井利用率大約為95%,平均單井產液量大約為0.93m3,而產油量大約誒0.33t,一共產油9.61×10t,所采出的速度大約為0.7%,采出程度大約為4.37%。注水總井數28口,對注水井的利用率為100%,平均注水壓力為9.06MPa,累計注水量為325×10m,累計注采比為1.22。
2 油水井動態
2.1 區塊分析
針對老莊項目而言,其當前的產能為:日產液量 89.11m3,日產油 31.8t,綜合含水58%。高項目區域內,在2019年4月,一共有95口生產井,對其日產凈油分布情況可進行分析,發現產量在0.5t/d的油井在總井數的76%,產量大約在0.5-1.0t之間,其占據總井數的22%,而產量在1.0t/d,大約在總井數的2%。經過統計發現,在2019年4月末,含稅在80%以上的油井總數大約占據23%,而含水量在60%-80%之間的油井占據總數的12%,含水量在20%-60%之間的占據46%,而含水量在20%以內的井總數為19%。
2.2 開發指標變化分析
經過調查顯示,在 2017年6月-10月,其含水量呈現出上升趨勢,從11月到現在,呈現出逐漸下降趨勢。而在2017年6月-11月,產凈油量是處于上升趨勢的,到了12月至今,又開始緩慢下降。對同期產油量與含水量進行對比發現,日產液量、含水量上升、而產量下降。針對這一現象進行分析,發現從2017年7月開始恢復為9口產井,其液量相對較大,存在部分油井是上白水,在2017年終,對配注量進行適當下調。2019年3月和4月相比較,項目產業量進一步下降,其中含水量逐漸減少,而凈油量逐漸上升。
2.3 異常油井分析
技術人員結合液量的變化以及含水量的變化情況,針對油井動態變化分成以下幾種類型:
2.3.1 液量下降
技術人員經過對比和分析之后,發現老莊項目區域當中,對比2019年4月和3月產量情況,發現存在較大變化,項目區域的當中所使用的生產井當中,一共存在4口井的產業量下降,變化情況如表1所示:
對上述內容進行分析之后發現,坪243-1井日產液降低,其含水量也逐漸下降,其中4月份,井出現供液不足現象。對其作出綜合分析后發現,因為這一井是長6油層,四周的注水網不夠完善,對應了1口注水井。對其進行分析后發現,其水型主要是氯化鈣水型,其是相對典型的地層水。對于這一注水井所注入大壓力以及注入量變化情況進行分析,發現所注入的壓力下降,注水量也下降,這就證明存在地層虧空現象,地層能量不能對油藏當中的油起到足夠的驅動作用,難以促使藏有進入到井筒當中去。這種情況下,產業量開始逐漸下降,針對這一情況,技術人員可以通過提高坪242-4井的配注量,同時開展相應的洗井作業,進而提升注水量,確保油井的產量足夠穩定。
2.3.2 液量上升
經過對比分析后發現,老莊項目區域在2019年4月以及上月的油井,每天產量均存在一定變化,該項目區域當中,一共有4口井的產業量上升,生產數據如表2所示:
經過分析后發現,坪243-5井每天產量均得到他生,日產凈油量也逐漸增大。從4月份開始,這一井的就出現供液不足現象。四周郝80-13井一注水井。同時4月份注水量下降,注入的壓力也發生改變,證明前期注水對地層能量起到補充作用。對水型作出相應分析后發現,這一井水型主要是氯化鈣水型,其是相對典型的地層水。經過綜合分析后發現,有可能是因為所注入的水對地層能量起到了補充作用,從而促使收益井的產液量上升。
3 ?結束語
綜上所述,相應管理人員應重視油井計量工作的管理,針對4月份產量,作出詳細分析,同時和研究人員進行緊密溝通,對接下來的工作進行合理規劃。
參考文獻:
[1]張龍.低滲透油田分層注水技術現狀與發展趨勢[J].石化技術,2019,26(03):235.