楊盛煒 龍祖根 彭偉


摘要:針對貴州六盤水某煤矸石進行了浮選回收黃鐵礦的試驗研究。結果表明,采用先磨礦后脫泥處理,脫泥精礦再浮選工藝,在磨礦細度為- 0.074 mm粒級占比為65%,礦漿pH值為6,硫酸銅消耗量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90g/t條件下,獲得了品位為39.97%,回收率為86.54%的硫精礦,試驗結果可為該類含煤矸石資源的合理開發利用提供借鑒。
關鍵詞:煤矸石;浮選;黃鐵礦;回收率
六盤水是我國十大煤炭基地之一,具有較豐富的媒體資源,隨著煤炭的開采,伴隨著大量煤矸石形成,據統計,六盤水市地區每年將產生1000萬t煤矸石,因此,在該地區形成了較多的煤矸石山,如此之多的煤矸石堆放,占用大量農田的同時,將污染周圍空氣和地下水源,還會引發山體滑坡和自然火災等地質災害,給當地的生態造成了極大的壓力。近年來,隨著政府對煤矸石的利用高度重視,如何實現煤炭產業的可持續發展,如何將煤矸石轉化為可利用的二次資源,成為該地區一個急需解決的問題[1~5]。
本文以貴州六盤水某煤礦山煤矸石為研究對象,根據煤矸石的性質特征及所
含有用礦物類別,進行了預選沉降脫泥和浮選回收黃鐵礦的可行性研究,考察了預先脫泥、pH值、硫酸銅用量、丁黃藥用量等對煤矸石選別過程中的影響,確定最佳的工藝流程和藥劑制度,實現煤矸石資源化利用[6~9]。
1礦石性質
1.1化學成分分析
試驗礦樣取自貴州六盤水市某煤礦山,該礦樣主要礦物成分為碳、硫鐵礦、高嶺土、石英、伊利石、斜綠泥石等,將所得礦樣破碎混合均勻后,對礦樣進行化學成分分析,所得結果見表 1。
由表1可得,該煤矸石的主要組分為S、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、K2O,其中S含量為5.05%,SiO2含量為63.42%,Al2O3含量為19.58%,Fe2O3含量為5.23%,其余礦物含量均較低,該煤矸石具有回收價值的元素為硫。
1.2粒度特性
對該煤矸石進行粒度特性分析,結果見表2。由表2可得,該煤矸石分布較不均勻,粗粒級硫含量偏高,細粒級硫含量偏低,其中+0.25 mm粒級產率為51.19%,-0.074mm粒級產率為31.15%。
1.3硫物相分析
對該煤矸石中硫的物相分析,分析結果見表3。由表3可得,改礦樣中全硫含量達到5.05%,其中硫化鐵中硫分布率達到97.25%,硫酸鹽硫和有機硫分布率均較低。
2試驗方法與試驗設備
2.1試驗方法
通過對該煤矸石性質的了解,首先對該煤矸石采用自然沉降法進行預先脫泥,將礦物放入水桶中,計算沉降高度,加水,攪拌,沉降一段時間后抽出上層細泥,重復多次直至上層水質清澈為止,將脫泥后的礦漿倒入浮選槽中進行浮選試驗,浮選完成后對所得產品進行過濾、烘干、稱重、化驗,計算產品回收率。
2.2試驗設備和藥劑
試驗所用設備主要包括XMB–Φ200×240X濕式棒磨機,20L水桶,WK-1SSJ型攪拌器,膠皮水管,DHG-101-2A數顯恒溫鼓風干燥箱;(1.5L和1L)XFD型單槽浮選機;DL-5C盤式真空過濾機。
試驗所用試劑包括硫酸,分析純;氫氧化鈉,分析純;硫酸銅,分析純;丁基黃藥,實驗藥劑;2 #油,取自貴州六盤水市某選煤廠。
3 試驗結果與分析
3.1脫泥試驗
由煤矸石的粒度特性分析和硫物相分析得出,硫鐵礦的嵌布粒度較粗,為得到硫鐵礦完全單體解離,確定了磨礦細度為- 0.074 mm 粒級占比達到65%,此時,部分易磨脈石礦物出現過磨現象使得泥質礦物含量增加,該類泥質礦物對后續的浮選會造成較大影響,因此,浮選前對該礦物進行自然沉降法處理。試驗結果見表4。
由表4看出,經過自然沉降法處理可去除4.69%泥質礦物,獲得了硫品位為6.46%,回收率為95.31%的脫泥精礦,脫泥效果良好,為后續浮選試驗創造良好的條件。
3.2 pH 值試驗
礦樣在磨礦細度為-0.074 mm粒級占比達到65%,進行預先脫泥處理,得到的脫泥精礦進行pH值試驗,采用氫氧化鈉和硫酸調節礦漿的PH值,在粗選試驗條件為硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥用量為500g/t,2#油用量為50g/t,試驗結果見圖1。
由圖1可知,隨著礦漿pH 值的增加,精礦中硫回收率和品位均先緩慢降低后大幅降低,礦漿pH值越低硫品位和回收率越高,此時精礦硫品位為39.67%,回收率為84.11%,但是酸性條件需加入大量硫酸進行調節,硫酸具有腐蝕性且使用時就有一定的安全隱患,而且PH值為6時的硫品位和回收率降幅較小。綜合考慮,試驗礦漿PH值確定為6。
3.3 硫酸銅用量試驗
脫泥精礦進行硫酸銅用量試驗,粗選試驗條件為礦漿pH值為6,丁黃藥用量為500g/t,2#油用量為50g/t,試驗結果見圖2。
由圖2可知,隨著硫酸銅用量的增加,硫回收率和品位均先增加后趨于平衡,當硫酸銅用量達到600g/t時,品位和回收率均達到平衡,此時精礦中硫品位為40.03%、回收率為84.65%。綜合考慮,確定最佳的硫酸銅用量為600g /t。
3.4 丁黃藥用量試驗
為得到合適的捕收劑用量,進行了丁黃藥用量條件試驗,選取脫泥精礦為試驗原料,粗選試驗條件為礦漿pH值為6,硫酸銅用量為600g/t,2#油用量為50g/t,試驗結果見圖3。
由圖3可知,隨著丁黃藥用量的增加,精礦硫品位呈緩慢下降趨勢,回收率則呈先升高后降低的趨勢。當丁黃藥用量為500g/t時,精礦硫回收率達到最大值,此時精礦硫品位為40.13%,回收率為85.23%,如果繼續加大丁黃藥用量,其回收率反而降低。因此,選擇丁黃藥用量為500g /t最為適宜。
3.5 閉路試驗
由各條件試驗得出最佳的工藝和藥劑制度,因而對其進行浮選閉路試驗,試驗工藝流程和藥劑制度如圖4所示,試驗結果如表5所示。由表5可得,該煤矸石經過一段磨礦脫泥處理后,采用一粗兩精浮選閉路試驗,在磨礦細度- 0.074 mm粒級占比達到65%,礦漿pH值調至6,硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90 g/t條件下,獲得精礦硫品位為39.97%,回收率為86.54%。
4結論
(1)貴州六盤水市某煤矸石原礦S含量為5.05,其硫鐵礦為主要回收礦物,其硫含量為4.91%,該煤矸石分布較不均勻,硫含量主要集中在粗粒級中。
(2)經一段磨礦脫泥處理后,采用一粗兩精浮選閉路試驗,在磨礦細度- 0.074 mm 粒級占比為65%,礦漿pH值為6,硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90 g/t條件下,可獲得品位為39.97%,回收率為86.54%硫精礦,該方法指標良好,實現了煤矸石的綜合回收利用。
參考文獻:
[1] 王鵬濤.煤矸石綜合利用的現狀及存在的問題研究[J].科學技術創新,2019(16):182-183.
[2] 吳紅.六盤水市煤矸石資源化利用分析[J].中國資源綜合利用,2010,28(12):27-29.
[3] 孔德順,李志,李琳,范佳鑫,吳紅,連明磊.六盤水礦區煤矸石理化性質及資源化利用分析[J].煤炭工程,2013,45(07):99-101.
[4] 杜煥銅,師文虎,石磊,鄧啟蒙,李飛.高硫煤矸石綜合利用探討[J].煤炭加工與綜合利用,2014(11):67-69.
[5] 張澤琳,葛小冬.煤矸石中硫鐵礦分選方法研究進展[J].化工礦物與加工,2016,45(06):76-81.
[6] 張晉霞,鄒玄,張曉亮.從煤矸石中回收黃鐵礦的選礦工藝研究[J].煤炭技術,2015,34(11):312-315.
[7] 石尚杰,佟順增,劉向東,張翠艷,魏立勇.浮選回收煤矸石中硫鐵礦的可行性研究[J].選煤技術,2016(01):14-18+23.
[8] 韋敏,張凌燕,何富超,邱楊率.云南某煤矸石礦回收黃鐵礦浮選試驗研究[J].硅酸鹽通報,2016,35(11):3881-3885.
[9] 蘇靖程,徐波,李凌月.從高硫煤矸石中提取硫鐵礦的試驗研究[J].煤炭加工與綜合利用,2016(07):74-75+78.
作者簡介:
楊盛煒(1983-),男,碩士,研究方向礦產資源綜合利用
彭偉(1989—),男,貴州安順,碩士,工程師,主要研究方向:資源綜合利用