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萊鋼1號1080 m3高爐提升煤氣利用率實踐

2019-09-21 03:11:24
山西冶金 2019年3期

王 輝

(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠, 山東 萊蕪 271104)

煤氣利用率與高爐的燃料消耗有著直接的對應關系,提升高爐的煤氣利用率,可以顯著降低高爐的燃料消耗,進而降低高爐生產成本。萊鋼1號1080 m3高爐2017年全年燃料比超出計劃值9 kg/t,全年煤氣利用率平均值只有45%,而且各月數值波動較大。提升高爐煤氣利用率,可以有效降低高爐燃料消耗,按照經驗數據核算,每提高1%煤氣利用率,則可以降低8 kg/t的燃料比。對比同類型高爐,結合1號高爐的實際情況,組織進行了系列攻關,逐步將煤氣利用提升到45.96%,為爐況穩定、生產成本控制提供了有力支撐[1]。

1 關鍵影響因素分析

1.1 現狀調查

統計2017年1號高爐月平均煤氣利用率(見表1)。

表1 2017年煤氣利用率統計表 %

可看出:2017年1號高爐煤氣利用率最低值為44.3%,最高值為46.2%,年平均值為45.1%,不僅距離行業最好水平有一定差距,且過程控制值波動較大。

1.2 原因分析

從理論講,影響煤氣利用率的宏觀原因有兩個方面:一是影響爐料與煤氣流的接觸時間,一是影響爐料與煤氣流的反應時間。

1.2.1 爐溫堿度波動大

對2018年1月爐溫堿度及煤氣利用率做對比(見圖1、圖2),通過數據對比發現爐溫堿度波動大的區域煤氣利用率相應偏低,因此確定為要因。

圖1 煤氣利用率與爐溫波動關系折線圖

圖2 煤氣利用率與堿度波動關系折線圖

1.2.2 布料制度不合理

休風后通過對爐頂料面觀察發現,爐頂料面平坦性不夠,邊緣氣流過于發展,不利于爐料與煤氣流的充分合理接觸,此種料面不利于提升煤氣利用率。

1.2.3 原料篩分控制差

截取11天入爐料粒度分析結果如下(見表2):

GPRS/GSM模塊程序主要是短信的發送部分程序。傳感器組獲取的體溫、心率消息以及北斗模塊接收的時間、位置信息經打包后,由GSM模塊發出。首先發送指AT+CSCS=“GSM”,用于設置TE字符集,設置為缺省字符集;發送指令AT+CMGF=1,該指令用于設置短信息的模式為文本格式;發送AT+CMGS=“photo”,該指令用于發送短信,在“GSM”字符集下,最大可發送180 byte的英文字符,其中photo為需要發送至手機的手機號碼;其后可以輸入短信的信息;最后發送結束指令“1A”,將信息發送。GSM模塊發送短信的軟件流程如圖9所示。

表2 入爐料≤5mm比例 %

可看出高爐入爐料大于5 mm比例偏高。入爐料粒度偏小會導致料柱透氣性差,影響氣流合理穩定分布,嚴重時會導致爐缸堆積等影響爐況穩定順行的惡劣后果。這幾項結果都會影響爐料與煤氣流的合理接觸,從而影響高爐煤氣利用率。

1.2.4 炮泥質量差,爐前操作水平低

對于雙鐵口高爐而言,在現在冶煉強度下,鐵口出鐵率必須達到73%以上才能滿足高爐渣鐵排放的要求。而現在1號高爐出鐵率明顯達不到此項要求。鐵口出鐵率偏低,會造成高爐渣鐵排放不暢,造成高爐憋渣鐵操作,造成氣流的分布紊亂,影響煤氣流與原料的充分合理接觸,從而降低高爐煤氣利用率。

2 實施改進

2.1 加強原料督查,根據原料成分及時調劑

加強原燃料督查。加強工長看料制度,原料入倉之前到皮帶處查看原料情況,尤其是焦炭水分情況,減少因焦炭干熄率不足而導致的爐溫異常波動;及時對燒結礦及球團礦生礦成分進行校核,尤其是燒結礦堿度,及時查證燒結堿度波動趨勢,有異常情況及時聯系燒結側進行修正,使燒結堿度回歸正常范圍。

根據燒結礦堿度、鐵中硫磺及終渣堿度,做好預知預判。爐溫堿度波動,會引起高爐異常波動,尤其是在當前原燃料情況下,三氧化二鋁含量高、渣量大,在操作上我們要更加小心。1號高爐根據這種實際情況,在操作上積極采取應對措施,勤看風口、勤取終渣,根據料速和風口熱量對煤量進行調整。結合終渣堿度和來料成分及時調整燒結配比。為保證充沛的爐缸熱量,我們規定爐溫范圍0.3%~0.5%,理論燃燒溫度在2250~2350℃,渣鐵物理熱達到1480℃。

2.2 優化布料制度,保證煤氣流的合理分布

1)逐步擴大礦角差,增加布料寬度,增減礦石帶寬度,與煤氣流充分接觸反應

煤氣流的合理分布,直接影響高爐的穩定順行。在實際生產中,由于渣量偏大,出渣不及時或出渣時間短憋渣鐵現象時有發生,從而導致中心氣流不好打通、邊緣煤氣流增強,氣流不穩燃料比異常升高。風口下渣皮增多堵塞風口,造成風壓冒尖導致懸料。通過對冷卻壁水溫差和爐頂十字測溫的觀察,將布料矩陣做進行調整,具體如表3、4、5所示:

表3 原布料角度

表4 調整后布料角度

表5 再調整后布料角度

通過以上調整逐步擴大礦角差,增加布料寬度,增減礦石帶寬度,與煤氣流充分接觸反應,提升高爐煤氣利用率。

2)通過優化中心與邊緣焦炭負荷,合理引導中心與邊緣氣流,保證爐況順行

根據爐況表現情況,及時調整優化中心與邊緣焦炭負荷,合理引導中心與邊緣氣流,高爐的抗波動能力明顯增強,鐵前憋風和風口前下渣皮現象減少,爐溫趨于平穩,生鐵三類品率有所降低,休風料面倒“V”形狀明顯,有利于煤氣利用率的提升,煤氣利用率由以前的45%左右上升至46%。

2.3 降低小粒度礦石入爐量

在保證上料速度的情況下,嚴格確定篩分時間,保證燒結篩分時間大于20 s/t,焦炭大于1 min/t,如果時間過短應該通過調整振篩電機振幅或者在下料口插擋棍處理,遇到原料偏碎時可以延長篩分時間或臨時換較大篩孔的篩子,在不影響正常上料的情況下定時對各個振篩進行空振,以減少粉末入爐,改善料柱透氣性[2]。

嚴格控制原燃料料位管理,正常料位大于5 m,低于5 m為低料位,在減少二次摔碎的同時,防止因原料粒度偏析造成粉末集中入爐。

通過改進,入爐粉末量達到控制目標值(小于6%),高爐能夠適應階段性粉末超標。

2.4 提高鐵口出鐵率,減少憋渣鐵操作次數

爐前生產組織的好壞直接影響爐況的穩定順行,改進前爐前鐵口存在斷、漏現象,經常因出渣鐵不好影響煤氣流頂溫穩定。為避免爐內憋風影響氣流,提高爐前鐵口作業率是一個有效的方法。通過加強爐前四個班學習培訓,增強爐前工的理論知識和操作技能,開展勞動競賽活動,調動職工的積極性,提高團隊配合能力。

通過制定爐前操作標準化制度,減少爐前員工操作隨意性,規范爐前生產組織,三班統一操作,減少人為操作差異帶來的鐵口工作波動,提升鐵口出鐵率,減少憋渣鐵操作情況的發生。

通過12個月的實踐,1號爐鐵口作業率從70%提高至72.5%,高爐憋渣鐵操作次數明顯降低。

3 改進效果

2018年1號高爐煤氣利用率1~12月份平均值為45.96%,基本完成預期目標。

4 結論

總結萊鋼1號1080 m3高爐提升煤氣利用率亮點措施有:

1)優化裝料制度,提高爐頂布料精度,杜絕人為失誤,確保氣流穩定正常。

2)加強爐溫和堿度平衡,穩定好熱制度和造渣制度,保持爐況順行和全風作業。

3)抓好原料倉位及篩分管理,堅持半倉打料原則,減少入爐粉末;控制合理的篩分速度,在保證上料速度的情況下,嚴格確定篩分時間,提高爐穩定性。

4)爐前維護好鐵口,做到穩定均勻出凈渣鐵。

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