郭小杰
(同煤廣發化學工業有限公司,山西 大同 037001)
殼牌粉煤加壓氣化爐相對于其他類型氣化爐具有冷煤氣效率高、環境友好、煤種適應性廣、氧耗量低等優點[1],因而在國內迅速得到推廣應用。從2005年第一套氣化爐裝置開車到現在,經過十幾年運行經驗積累和技術攻關改造,殼牌氣化爐用戶先后出現了關鍵設備使用壽命短、設計不合理、管道材質易磨蝕、儀表不適用、氣化爐堵渣和積灰等問題,其中絕大部分問題得到了解決。
目前,各家氣化爐運行情況逐漸穩定,A級運行百天達到常態化,全年累計運行在300d以上,基本實現了裝置全年穩定生產,殼牌氣化爐的優勢逐漸得到體現。
但是,合成氣洗滌塔系統存在管道堵塞、循環水中固含量高、循環水泵葉輪結垢、文丘里堵塞的問題,嚴重影響整個裝置的長周期平穩運行。
純氧和煤粉按照一定比例部分燃燒反應后,產生粗合成氣,經合成氣冷卻器(廢鍋)冷卻后,再經干法除灰系統,溫度降為310℃~350℃,合成氣中99%飛灰被快速過濾,過濾后的氣體灰含量可達到小于1mg/m3,洗滌水固含量小于10×10-6。灰含量低于1mg/m3的合成氣進入濕洗系統[2]。
首先,合成氣通過文丘里洗滌器與填料床洗滌器C1601塔底來的霧化循環水充分混合,降溫后的合成氣和循環水混合物進入填料床洗滌器C-1601底部,合成氣從洗滌器底部水層中溢出進入填料床層,與洗滌水逆向流動充分接觸,不僅降低了合成氣中細灰含量(控制在1mg/m3以下),而且使合成氣溫度降低到168℃~176℃。合成氣通過C-1601頂部氣水分離器后離開C-1601洗滌器,分成兩股,一股去下游甲醇變換工段,一股與干法除灰系統來的部分合成氣混合后去冷激氣壓縮機。
在濕洗系統中,約310℃~350℃的熱合成氣在文丘里洗滌器中被急冷,同時,洗滌塔中循環水也洗去了合成氣中部分的鹽酸、氫氟酸等酸性氣體,使得循環水呈酸性。
為了防止酸液對設備、管線、閥門等整個系統的腐蝕[3],在循環水進入文丘里洗滌器前加入20%的堿液,其流量受合成氣流量和pH值控制,以合成氣流量控制為主,pH值控制為副,pH值在正常工況下控制在7.5左右。
濕洗循環水中含有一定濃度的固體顆粒,為平衡循環水中的灰分含量,需排放6t/h~7.2t/h的循環水量。
濕洗系統工藝流程見第53頁圖1。
洗滌塔循環水泵葉輪結垢設計為全閉式葉輪離心泵。該泵特點是葉輪效率較高,軸位移平穩性好,適用于輸送不含雜質的清潔液體。
實際運行情況是循環水泵每運行15d左右后,泵體振動值升高,機封開始泄漏,并伴隨異響。
拆開泵后,發現泵的葉輪嚴重結垢。
圖2中可以看出,整個循環水泵葉輪外表面不均勻包裹一層垢和硬塊,葉輪流道內側堵塞嚴重,6個平衡孔全部堵死。結垢物質較硬,需用鋼釬、鐵錘等工具清理。

圖1 濕洗系統工藝流程

圖2 濕洗系統循環水泵葉輪對比圖
從表1中可以看出,從9月6日到9月15日,短短10d時間,泵水平振動值由2.6mm逐漸升高至23.4mm,垂直振動值由2.3mm 增加至24.0mm。

表1 濕洗系統循環水泵震動值
根據模擬計算,將泵選型為閉式葉輪,而實際運行工況水質嚴重偏離設計指標。在運行過程中,泵葉輪表面結垢,泵體振動值快速升高,導致葉輪旋轉時,施加于泵軸的徑向力在圓周方向分布不均,引起轉子不平衡,從而加速機封損壞。同時,葉輪流道內側也出現結垢,會使葉輪6個流道變窄,甚至完全堵塞,導致機泵出力不足,而且頻繁對設備進行拆修,嚴重影響整個殼牌氣化爐長周期穩定運行。
在裝置正常運行過程中,粗合成氣量約為22.5萬m3/h,其中攜帶大量灰,經過干法除灰后,氣體含灰量為5mg/m3,經過濕洗系統后,氣體含灰量為1mg/m3~2mg/m3,最大時為20mg/m3[4]。
圖3中可以看出,濕洗系統循環水由目測清澈變為黑色,斷定干法除灰系統濾芯損壞漏灰。濕洗系統循環水固含量增加,由清澈變渾濁。為了保證產量,堅持運行兩個月左右,導致大量煤灰泄漏至濕洗系統,循環水中固體含量急劇增高,循環水泵葉輪結垢。

圖3 濕洗系統循環水外觀對比圖
從圖4中可以看出,經過對濕洗系統循環水取樣分析結果可知,循環水中固體含量在逐漸升高,由57.24mg/L逐漸升高至443.36mg/L。進一步證明干法除灰系統嚴重泄漏灰。
循環水含有大量灰固體顆粒,水在流經葉輪時,固體顆粒結晶析出,非均勻黏結在葉輪表面。泵運行一段時間后,由于葉輪結垢不平衡,轉速為2950 r/min的葉輪發生振動,導致泵體機封損壞而泄漏。
采取的措施:干法除灰系統嚴重漏灰時,應立即停車檢修。在檢修完干法除灰系統后,務必增大濕洗系統的污水排量,由1.5kg/s增至2.5kg/s~3.0kg/s,以持續降低濕洗系統中的固含量。建議把循環水泵的全閉式葉輪改為半開式葉輪。

圖4 濕洗系統循環水中固體含量變化圖
文丘里洗滌器是投資小、效率高的濕法除塵設備。文丘里管包括收縮段、喉管和擴散段,粗合成氣在經過霧化、凝聚、除霧3個階段后,灰顆粒被水霧潤濕后,除去。文丘里注水管噴頭和喉管段孔徑狹小,易結垢而堵塞。
在更換完干法除灰系統的濾芯以后,濕洗系統的水中固含量波動較大,由48.58mg/L升至389mg/L,循環水有時外觀清澈,有時候呈現灰色。
工藝運行發現,循環氣壓縮機進口合成氣溫度升高,激冷氣量下降,冷氣和熱氣壓差增大。氣化爐合成氣冷卻器入口溫度升高,氣化爐運行工況惡化,最后被迫非計劃停車。經過拆檢文丘里洗滌器后發現,內部喉管堵塞嚴重,注水管內部堵塞。文丘里內部照片見圖5。

圖5 文丘里內部照片
濕洗系統的洗滌塔中設計了92m3的鮑爾環填料,雖然干法除灰系統不再漏灰,但是前期大量泄露的灰漏到下游管線以及文丘里洗滌器中,管線內和鮑爾環殘留的飛灰未能及時徹底清理干凈,造成文丘里快速堵塞。同時,在文丘里內部氣相中的結晶物在文丘里洗滌器中冷段凝華結晶,結晶物堆積并沒有及時移走,造成合成氣通道變小。
改進措施:增加濕洗系統的排水量以除去循環水中的結晶物。當發現高溫、高壓、過濾器損壞漏灰時,及時停車處理,不要繼續運行,防止文丘里和相關管線堵塞。一旦發生漏灰后,務必徹底清除殘留在管道中的飛灰。
運行中發現,文丘里的結垢程度和濕洗系統水質的pH值存在對應關系。
圖6為濕洗系統水樣pH值分析結果與13PDI-0076壓差的波動趨勢。從圖6中可以明顯看出,兩者具有一定的相同趨勢走向。
隨著濕洗系統循環水pH值變化,文丘里堵塞情況跟隨變化。pH值升高水質接近中性時,文丘里堵塞變嚴重。pH值降低水質偏堿性時,文丘里堵塞緩解[5]。
濕洗系統水質的pH值,由加堿量調節。堿液為30%氫氧化鈉,呈強堿性。加大堿液量時,水質呈強堿性,溶解部分堵塞物。

圖6 濕洗系統水樣pH與13PDI 0076壓差趨勢圖
1)干法除灰系統泄漏后,一定要及時停車。堅持運行會導致循環水泵葉輪結垢、文丘里結垢問題。
2)更換干法除灰系統濾芯后,文丘里再次堵塞是由于濕洗系統鮑爾環累積漏灰導致。
3)合理控制濕洗循環水的pH=7.5左右,降低濕洗系統的pH值,緩解文丘里堵塞情況,但是酸性水質會加劇管道和設備腐蝕。