李曉磊
(山西金恒爆破工程有限責任公司,山西 晉中 030600)
山西省渾源地區原屬井工開采,后煤礦整合轉變為露天開采。然而因表土剝離,煤層露頭引起煤層自燃火區,以及原井工開采留下的巷道、采空區等封閉不嚴,極易使得煤層出現自燃現象,產生火區、高溫區,嚴重威脅露天煤礦的安全性,其歷來是相關領域致力于解決的重要問題。尤其是高溫區域爆破作業,爆破器材為2#巖石煤礦許用膠狀乳化炸藥與毫秒延期導爆管雷管,更加加大了高溫區域爆破的安全隱患。
根據《爆破安全規程》,溫度孔是指孔溫在60℃之上的炮孔。一般情況下,根據溫度的差異性,溫度孔又包含以下幾種劃分標準,溫度超過150℃以上稱作高溫孔,溫度在80℃~150℃稱作中溫孔,溫度在60℃~80℃稱作低溫孔。處理溫度孔時,通常采用注水降溫、耐熱火工品、隔熱材料隔熱等方法。
百川煤業首采區高溫區的炮孔屬于低溫孔,少數為中溫孔。故根據該高溫區域的實際情況,我公司采用注水降溫的方法將炮孔溫度降低至60℃以下,對其進行爆破作業。
百川煤業首采區使用的爆破器材為2#巖石煤礦許用膠狀乳化炸藥和毫秒延期導爆管雷管。
導爆管的管壁強度本身會隨溫度的變化而產生變化,溫度持續增高,管壁強度則會持續降低,而在達到某個臨界點之后,則會在導爆管爆轟,發生擊穿的現象。如果導爆管本身的環境無水,通常不會產生傳爆現象,倘若導爆管本身的環境有水,則會引發斷爆的現象。
從表1得知,導爆管傳爆時,隨著溫度的增加管壁擊穿處顯著增多。60℃以下時導爆管傳爆基本不受影響;當溫度達到60℃時,導爆管傳爆時管壁有擊穿出現,且隨著溫度升高,擊穿處增多;在90℃以下時,未因擊穿而引起斷爆。

表1 普通變色導爆管的高溫性能測試結果分析[1]
通過深入分析第86頁表2、表3結果之后能夠得出,首先,80℃環境下,2#巖石膠狀乳化炸藥分別在4、8、12h之后,都可以使用雷管進行起爆,相應的時間越長,爆炸速度則越低。其次,處在130℃以上環境下,2#巖石膠狀乳化炸藥在6h之后則不能起爆;最后,處在138℃以上環境下,通過雷管與2#巖石膠狀乳化炸藥共同制成的起爆體,通過不同時間的雷管出現自爆情況,而當中的2#巖石膠狀乳化炸藥則無法起爆。

表2 2#巖石乳化炸藥爆速測試結果分析

表3 膠狀乳化炸藥與雷管起爆體高溫試驗分析
根據以上爆破器材在高溫環境中的性能及工作實踐經驗,確定百川煤業首采區高溫區域采用注水降溫的方法進行爆破作業。
為保證爆破器材能夠正常起爆,該高溫區域必須注水降溫,并保持一段時間(30min),溫度回升不超過60℃,方可進行爆破作業。
1)嚴格執行《爆破安全規程》和《煤礦安全規程》;
2)火區范圍內嚴禁裝藥爆破;
3)控制高溫孔孔深,深度不超過3.5m(或不超過炮桿長度);
4)高溫孔作業,每個炮孔孔內雙管起爆,單次爆破作業孔數控制在30個以內;
5)爆破作業前48h注水降溫,溫度孔注水24h后,由技術人員進行測量。出現水位顯著下降,水溫持續上升超出60℃,則不納入爆破計劃;
6)爆破作業前再次注水降溫,裝藥前進行孔內水溫測量。孔內水位未出現異常,且孔內水溫在60℃以下方可裝藥爆破。
7)裝藥前作業現場周邊200m范圍內無機械作業;
8)根據孔深將每個孔的裝藥量分配至合格高溫孔孔口,并準備足夠的填塞材料;
9)將起爆網絡、起爆母線連好,所有準備工作就緒,由隊長下達命令開始裝藥;
10)裝藥時嚴格按照爆破作業程序進行,由低溫孔到高溫孔的順序裝藥。裝藥過程中發現異常情況立即匯報,迅速組織所有人員撤離;裝藥填塞完成后,所有作業人員立即撤離到安全地點,按規定作業程序起爆;裝藥至起爆時間控制在30min;
11)爆區檢查由2名爆破員負責,確定無盲炮,爆破后15min檢查爆區;若不確定是否有盲炮,則站在遠處查看炮區;檢查過程中發現安全隱患不能確定時,立即通知相關負責人,待隱患排除后方能解除警戒;
12)如果發現盲炮或者疑似盲炮等隱患,則在其半徑300m處設置警示標志,嚴禁人員、設備進入,處于戒嚴狀態,并通知工區主管、施工隊相關負責人等。待48h后,對周圍炮堆進行灑水降溫后,再進行隱患處理。待隱患排除后,方可通知施工隊進入該區域作業。
綜上所述,因雷管的熱感度較為敏感,使得高溫孔爆破成為煤礦安全生產重要的一部分。為有效保障煤礦的安全生產,我公司深入分析百川煤業首采區,對其環境、影響因素進行深入的研究,基于科學、系統、規范的驗證之后,設計爆破作業步驟。在近幾年的高溫區域爆破中,未產生任何安全隱患。