

摘? 要:該公司配置2臺300 MW汽輪機組,采用節流旋轉隔板對外供工業蒸汽。近年來機組運行負荷率、供汽量均大幅度降低,加上煤炭價格高位運行,公司處于虧損邊緣。該文對低負荷供汽工況節流損失對經濟性的影響機理進行了分析,指出了當前供汽方式的不足,提出了采用冷再抽汽減壓供汽方案,并對2種供汽方式對經濟性的影響進行了定量計算,實施后能夠提高機組經濟性。
關鍵詞:旋轉隔板;節流;做功能力;經濟性
中圖分類號:TK12? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A
0 引言
工業抽汽機組主要有以下3種供汽方式:采用主蒸汽(冷再、熱再)減溫減壓法;采用節流中壓缸旋轉隔板或低壓缸進汽調節門憋壓法,其中前者為機內節流調節,后者為機外節流調節;采用高壓蒸汽通過壓力匹配器引射低壓蒸汽混合法。3種供汽方式均會產生蒸汽的節流損失,因此供汽方式的選擇,必須結合機組運行負荷率、供汽能力、汽輪機特性等邊界條件進行綜合計算分析后確定。
該文針對某公司5、6號機組供汽經濟性差問題進行了分析研究,得出主要原因為低負荷節流旋轉隔板供汽造成汽輪機內效率降低。對節流影響經濟性的機理進行了分析,提出了冷再蒸汽減壓對外供汽方案,實施后能夠大幅度提高機組經濟性。
1 現狀分析
某公司5、6號機為東方汽輪機廠制造的330 MW供汽機組,設計供汽流量200 t/h,主要為某鋁業公司供汽,單臺機組能夠滿足供汽要求。工業抽汽設置在汽輪機中壓第6級后,即中壓第7級隔板為可調整旋轉隔板,通過油動機帶動旋轉隔板轉動環,改變轉動環窗口的相對位置,調整供熱抽汽壓力和流量滿足工業抽汽的要求。
2016年以前,供汽流量較高,維持在150 t/h以上,5、6號機負荷率在80%以上,機組運行經濟性較好。2017年,由于鋁業公司自備供汽機組的投運,該公司對外供汽量大幅度降低。查閱2018年度指標臺賬,5、6號機平均負荷約為250 MW,對外供汽流量約為22 t/h。低負荷供汽需要大幅度節流旋轉隔板,高排壓力、溫度以及四抽壓力、溫度均大幅度上升,機組高、中壓缸效率均降低,經濟性降低。
2 蒸汽節流影響經濟性的原理及原因
2.1 蒸汽節流影響經濟性的原理
蒸汽節流為等焓熵增過程,節流后蒸汽壓力和溫度均降低,如圖1所示。p1為節流前蒸汽壓力,t1為節流前蒸汽溫度,p1'為節流后蒸汽壓力,t1'為節流后蒸汽溫度,△Ht為未節流理想比焓降,△Ht'為節流后理想比焓降,因節流造成的理想比焓降損失δhmac=△Ht-△Ht',蒸汽的理想比焓降和實際比焓降降低,導致做功能力下降,計算缸效率降低,從而影響機組的經濟性。
2.2 導致蒸汽節流的原因
查閱歷史運行數據,5、6號機組只有在300 MW以上負荷時,旋轉隔板不需要節流,四抽壓力能滿足供汽壓力要求。這主要是早期的工業抽汽端口設計以機組滿負荷為基準,而實際運行多在75%負荷而導致的結果,從而引起現有機組供熱時的經濟收益不明顯甚至虧損。
3 優化改造方案
查閱5、6號機歷史數據,在160 MW及以上負荷,冷再壓力、溫度能夠滿足供汽要求,只需要降低冷再供汽壓力。在機組大小修時,5、6號機各增加一路冷再抽汽減壓后對外供汽,原旋轉隔板供汽保留。改造后在滿足鍋爐再熱器不超溫的前提下,單臺機組冷再抽汽量為40 t/h。
正常運行中,當供汽流量<80 t/h時,由2臺機組冷再減壓后對外供汽;當供汽流量>80 t/h,投入一臺機組旋轉隔板對外供汽。
4 優化改造前、后經濟性比較
按照2018年度工業抽汽供熱量、負荷率計算,采用冷再抽汽減壓供汽比旋轉隔板供汽年收益多2 573萬元,詳細數據見表1。
5 結論
該文通過對某公司5、6號機工業供汽經濟性進行研究,得出如下結論:
(1)工業供汽機組的經濟性分析,應綜合考慮機組負荷率、供汽量、汽輪機特性等邊界條件進行。
(2)采用旋轉隔板供汽方式對汽輪機內效率影響較大,當機組負荷率、供汽流量明顯降低時,應改造為冷再抽汽。
參考文獻
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