夏馬喜 卞國祥 鮑華軍


摘 要:姜堰區引長江水清改渾項目凈水工程(V型池),由于飲用水處理質量、生產效率和濾頭氣水反沖洗等多方面技術的需要,V型濾池的過濾系統對施工精度要求非常高,其濾板預制構件、現澆濾梁以及濾板和濾頭安裝精度均有較高的要求。其中,濾板預制精度要求上下平面平整度不大于2 mm,濾梁平整度和相鄰倉之間高程差值均要求小于2 mm。傳統的鋼筋混凝土濾板預制方法采用水平預制人工收面,由于底板的不平整和手工收面的精度不足,不能滿足設計精度要求。該文通過創造性地采用模具一次成型的方法,較好地解決了以上難題。
關鍵詞:濾板;濾頭預埋套管;模具
中圖分類號:TU991? ? ? ? 文獻標志碼:A
1 工程概況
姜堰區引長江水清改渾項目凈水工程(V型池)位于原姜堰二水廠內,結構形式為鋼筋混凝土框架結構,建筑面積539m2,日凈水處理能力10萬m3。生產性類別為戊類,建筑結構安全等級二級,建筑耐火等級二級,屋面防水等級二級,設計使用年限50年。由于飲用水處理質量、生產效率和濾頭氣水反沖洗等多方面技術的需要,V型濾池的過濾系統對施工精度要求非常高,其濾板預制構件、現澆濾梁以及濾板和濾頭安裝精度均有較高的要求。其中,濾板預制精度要求上下平面平整度不大于2 mm,濾梁平整度和相鄰倉之間高程差值均要求小于2 mm。傳統工藝施工生產的濾板存在平整度、幾何尺寸、預埋濾頭套管位置偏移以及套管歪斜等質量缺陷,經分析主要是由于以下原因造成:底板地面不平整,人工收光不平整,模板安裝質量不達標,預埋套管固定方式不牢靠等原因構成。
2 解決方案
(1)方案:改變原有混凝土澆筑方式,采用整體鋼模板設計,將上下底板均采用鋼模板進行控制,混凝土澆筑由其中的一個側面方向進行。通過頭腦風暴,請教機械制造和模板制造專家,按照我們的思路進行制作和改進。經反復試驗和改進,制作出一套模具,如圖1所示。
由于套管安裝的復雜性,導致上下層鋼筋網片之間暫時無法連接成型,為了控制上下層鋼筋網片之間的間距,我們采用臨時塑料管插入上下層鋼筋網片之間,等混凝土澆完成后將塑料管拔出,再二次振搗,保證鋼筋網片在混凝土中的位置準確。濾頭套管采用穿心鋼筋固定在上下底模上,保證了套管間距和垂直度完全一致。為了保證模板的剛度和經濟性,制作時外側模板采用10 mm厚鋼板,內側模板采用3 mm厚鋼板,由于鋼板間有硬質聚乙烯套管相互支撐,既保證了濾板厚度,又保證內側鋼板在混凝土澆筑和振搗時不會產生變形,整體模具采用D16 mm對拉螺栓進行固定。
(2)方案實施中必須研究解決的問題。因為采用組合模具方法施工,故還需要解決好鋼筋制作安裝和埋件套管安裝順序、模板安裝和拆除過程質量控制等方面工作,經過分析討論和試拼,首件澆筑和拆模后進行質量評定 ,發現問題進行整改等,如圖2所示。
2.1 鋼筋網模具化生產
(1)鋼筋切斷長度誤差不大于10 mm。(2)在模具上設置定位槽,將切好的鋼筋縱橫向直接放入槽內,對齊后進行綁扎,避免因人隨意擺放,而產生誤差。
2.2 套管及模板安裝
先將底模板水平放置,安裝3個邊框模板,將套管定位鋼筋穿入定位孔中,安裝2層鋼筋網,逐一將套管穿入定位鋼筋中,套管安裝時,一定要注意導管方向,有絲紋的一面一致向上;一層鋼筋和套管均安裝完成后,安裝一塊中間鋼板,安裝時需檢查套管與模板垂直情況并及時調整;重復以上步驟逐層安裝鋼管和導管,最后將上底模板安裝,用對拉螺栓將模具整體固定。最后用起重設備將模板翻轉,使混凝土澆筑入口的一面向上。
2.3 混凝土澆筑、振搗和拆模
混凝土采用防水混凝土配合比,坍落度一般控制在50 mm~70 mm。澆筑時需均勻分層進行,防止模板混凝土落差過大引起模板變形。混凝土振搗時盡量避免振搗泵與套管接觸,既要防止漏振又要防止過振。拆模前需檢查混凝土強度不小于設計強度的50 %,防止拆模過程中引起缺邊、掉角等現象而影響預制構件的質量。
2.4 檢查驗證
預制濾板澆筑完成100塊后,對預制濾板全面進行檢測,得出了預制濾板的驗收實測數據,除個別預制板在拆模時,由于操作不當出現豁邊、掉角現象外,其余均達到規范和設計要求。
3 經濟成本分析
具體成本費用如下。
3.1 常規方法
需用地100 m2,底模鋼板73 m2,生產工期需30天,成品合格率約50 %。
20 mm厚鋼底模73m2,重11461 kg×5.5 元/kg=57305元;邊模加定位梁10套,6 000元;人工費6×30×200=36000元;材料費11 843×2=23686元(合格率50 %);總成本合計57 305+6 000+36 000+23 686=122 991元。
3.2 模具法
需加工2套模具,生產工期需15天,成品合格率98 %;鋼模具兩套:60 000元;人工費:6×15×200=18000元;材料費:11 843元;
總成本費用合計:60000元+18000元+11843元=89843元
3.3 節約成本
122991元-89843元=33148元;節約工期15天。
4 結論
(1)通過技術創新,為公司及項目部培養了一批敢于創新的技術骨干,同時也培養了一支技術力量過硬的施工隊伍,并為本工程的創優奠定了基礎。(2)通過技術創新,濾板的成品合格率大大提高,外觀質量良好,為后期濾板安裝工序質量提供的有力保證,同時節約工期、節省場地和減少現場污染,社會效率顯著,得到了監理單位和業主的一致好評。
參考文獻
[1]張曉平.V型濾池濾板和濾頭安裝關鍵技術研究[J].中國科技信息,2013(15):108-109.
[2]曹彥偉.V型濾池濾板與濾頭的安裝技術[J].工程建設與設計,2017(3):146-148.