黎曉勇
(中國石油獨山子石化分公司設備檢修公司煉油鉗工車間,新疆 獨山子 833699)
5×104t/a 硫磺回收及尾氣處理單元的制硫風機K-101/A,B 是唐山清源環保機械公司提供,型號為D-260-41 的四級離心式鼓風機,其作用是為制硫燃燒爐中的原料氣提供足量的空氣中O2,使H2S 燃燒后生成SO2的量滿足H2S/SO2接近于2,H2S 與SO2在爐中發生高溫反應生成氣態硫磺,完成制硫過程并生產出合格的硫磺產品。
在裝置水聯運過程中,兩臺制硫風機均出現軸承溫度偏高,潤滑油脂沿軸向溢出,并造成滾動軸承的燒損,嚴重影響二聯合裝置的正常生產。
根據制硫風機滾動軸承燒損情況判斷,其原因有以下幾點:(1)滾動軸承潤滑不良;(2)滾動軸承軸向間隙不合適;(3)滾動軸承與軸及軸承盒的配合不符;(4)離心式鼓風機工況設計不合適;(5)裝配間隙不當或配件不合格。
對兩臺離心式鼓風機K-101/A,B 進行解體發現:K-101/A 潤滑脂正常,軸承保持架損壞;葉輪口環徑向面均有磨損;K-101/B 潤滑脂正常,軸承保持架損壞、軸承內圈抱軸,軸變色發藍,葉輪口環徑向均有磨損,盤不動車。

圖1 K-101/B 滾動軸承燒損圖片

表1 檢修時對相關數據進行了測量,數據如下:(單位:mm)
由表1 得:K-101A/B 軸承內孔與軸的配合為(過盈配合)79.99-79.98 =0.01mm;K-101A 軸承外圈與軸承盒的配合為(過盈配合)170-169.98 =0.02mm;K-101B 軸承外圈與軸承盒的配合為(過盈配合)170-169.97 =0.03mm。
根據以上數據和現象進行分析,作者認為廠家設計和制造存在問題,即原因(3)、(5)是造成故障的主要原因。
1.3.1 滾動軸承內徑與實心軸配合過盈量的選擇和校驗
滾動軸承與軸采用過盈配合,其所需配合的過盈量與軸承載荷的大小,工作溫度以及軸的加工精度有關。
在載荷作用下,配合表面的凸點被壓平,在安裝前測得的軸徑和內圈孔徑之差即為名義過盈量Δd 將略為減小,其有效過盈量ΔdY為:
式中,ΔdY為有效過盈量(μm);Δd 為測量的過盈量(μm);d 為軸承公稱內徑(mm);A 為常數,磨削軸A=3,精研細A=2。
在載荷作用下,內圈材料在徑向受到壓縮,使內圈在圓周方向脹大,因此,使配合比無載荷時為松。由此引起的過盈量的減小值近似為
式中,ΔdF為由載荷引起的過盈量的減小值(μm);B為內圈寬度(mm);Fr為徑向載荷(N)。
如果軸承內部溫度比軸承座周圍的溫度高ΔT(oC),則內圈和軸在配合處溫度約為0.12ΔT,用軸承鋼制造軸承,由此溫差引起配合過盈量減小值ΔdT ≈0.0015ΔT·d(μm)。
為了防止內圈和軸之間產生“打滑”現象,對于實心軸,內圈承受旋轉載荷時,必須滿足ΔdY-ΔdF-ΔdT ≥0。

表2 K-101A/B 滾動軸承有效過盈量計算式中的相關數值
所以選用的名義過盈量可近似由下式計算:

=(79.98 +3)÷79.98×(0.08×10.23 +0.0015×75×79.98)=10.18(μm)=0.0102(mm)
結論:K-101A/B 軸承內孔與軸的實際過盈量為0.01mm與理論校驗選擇的過盈值Δd 相符。
1.3.2 滾動軸承外圈直徑與軸承盒內孔的過盈量的選擇和校驗
滾動軸承外圈與軸承盒內孔多采用過渡配合,其所需配合與軸承載荷的大小、工作溫度以及軸承盒的加工精度有關。

表3 向心滾動軸承外圈與軸承盒配合公差帶標準(摘自:幾何量公差與檢測)
根據上表查得:K-101A/B 軸承外圈與軸承盒內孔的配合選用φ170Js7/h6(±0.02/0-0.025)。

圖2 K-101A/B 軸承外圈與軸承盒內孔配合公差帶圖
從圖2 可以計算出軸承外圈與軸承盒內孔配合的極限公差值:
(1)最大間隙值=軸承盒內孔上偏差-軸承外圈下偏差=+0.02-(-0.025)=0.045mm
(2)最小間隙值=軸承盒內孔下偏差-軸承外圈上偏差=+0.02-0 =0.02mm
(3)最大過盈值=軸承盒內孔下偏差-軸承外圈上偏差=-0.02-0 =-0.02mm
現場監測K-101A/B 軸的工作溫度為105℃,軸承盒的工作溫度為48℃(軸承盒夾套內走冷卻水);考慮到滾動軸承工作時的熱膨脹的影響,選擇(1)、(2)將軸承外圈與軸承盒內孔配合的極限公差值控制在(間隙配合0.02 ~0.045mm);而實際K-101A 軸承外圈與軸承盒的配合為(過盈配合0.02mm),K-101B 軸承外圈與軸承盒的配合為(過盈配合0.03mm),不能滿足滾動軸承的運行工況。
結論:軸承盒內孔直徑尺寸控制過小,造成軸承gogn工作時的過盈量太大,嚴重影響滾動軸承的工作游隙,這也是造成滾動軸承燒損的主要原因。
(2)軸承盒內孔與托架止扣的同軸度偏差上車床修正到0.02mm 以內。
(3)將葉輪口環與殼體口環的徑向直徑間隙由原1.2mm放大到1.6mm。
(1)改造后試車,效果很理想,順利通過了工藝驗收和考核期,各部監測數據均為正常。
(2)通過上述措施的改造,消除了制硫風機K-101/A,B 軸承故障,提高了設備的運行周期。