甘立琴,謝 岳,吳東昊,歐陽雨薇,楊小紅
(中海石油(中國)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300452)
在油田開發過程中存在低產低效井,尤其在低油價階段對低產低效井的治理是增產上產最有效的途徑[1]。Q油田位于渤海中部海域,產層為明化鎮組下段及館陶組上段,屬河流相沉積,儲層為高孔、高滲。目前國內外對低產低效井的治理研究以陸上油田居多[2-4],且各油田受地質油藏條件、鉆完井工藝及開發歷史等影響,低產低效井衡量標準并不統一,治理方法以壓裂、轉注、堵水、調剖等措施為主,這不能完全適用于海上大井距條件下的低產低效井治理。本文針對海上油田低產低效井,從成因著手對不同類型低產低效井提出相應治理措施,實現油田低成本背景下的增產上產。
2013—2015年,Q油田實施分層系綜合調整,目前,無層間干擾,采用水平井+定向井組合開采,生產井251口,注水井86口,平均井距約200.0 m。受海上油田開采成本的制約,將日產油小于10.0 m3的井定義為低產低效井。截至2017年初,共有低產低效井37口。根據油田實際情況及形成原因,將低產低效井分為地質低效、油藏低效和工藝低效三類。
地質低效井表現為物性較差,產液能力不足,可細分為砂體邊部和砂體內部低效井。砂體邊部低效井儲層薄、物性相對較差;砂體內部低效井多為水平采油井,水平段位于河流相儲層正韻律上部,儲層物性較差,投產初期生產較好,隨后能量迅速下降,出現低液量、低油量的特征。
油藏低效可細分為自然低效、水平井出砂低效、井網不完善低效及平面注水收效不均低效四類。自然低效井為油井井控區域采出程度基本達到標定采收率,表現為高含水、低油量。水平井出砂低效受儲層、工藝措施等影響,出砂導致低效或者關停。井網不完善低效是井控區物質基礎較好,周邊缺少注水井或注采井網不夠完善,油井能量不足,產液量低。平面注水收效不均低效是注水井井區優勢通道導致水竄區高含水,其他方向能量不足,低產液產油。
工藝低效是鉆完井及生產過程中工作制度未達到地質油藏要求,如儲層污染、泵效低等。
常規低效井治理以壓裂、轉注、堵水、調剖等措施為主,結合Q油田具體情況,精細地質油藏研究是治理低效井的根本;優化注水、完善注采井網是提高井組開發效果的必要手段;優化措施方案、制定合理工作制度是提升單井產能的有效手段,從而完成地質、油藏、工藝三類低效井治理。
2.1.1 精細地質研究
Q油田已開發16年,地質研究精度日益完善,目前在沉積模式指導下,三維地震資料控制下的全井段小層精細對比規模達到單砂體,沉積微相定量描述、沉積演化規律及構型界面滲流屏障與生產動態基本一致。油田生產從復合砂體定向井開采至分層系定向井+水平井組合開采,注水井從全井段統注轉變為分層配注,井網從反九點轉變為五點井網。
能量充足的砂體邊部低效井常見于邊水油藏內含油邊界附近,生產表現為高含水、低產油,原井區無潛力。治理措施為補孔上返其他層位或者利用上部井段側鉆至潛力井位。如北塊NmⅡ3砂體共有A1、A2H兩口采油井,其中A1井鉆遇油層3.9 m,含油水層1.2 m,投產以來能量充足,但一直低效生產,目前,日產油2.5 m3,含水80%,累計產油1.8×104m3;A2H井表現為能量充足,流壓、液量、含水穩定。綜合分析認為,A1井區無潛力,且無可上返的潛力層位,于是將其側鉆至同方位其他潛力井位。
砂體內部物性較差的低效水平采油井位于正韻律儲層上部,投產后長期處于低液量、低油量生產狀態,井筒周邊剩余油富集,此類低效井治理通常選擇原井位側鉆至正韻律中上部[5]。如 B1H井實鉆水平段253.0 m,鉆遇油層89.9 m,差油層36.4 m,整體物性較差。投產初期生產較好,隨后流壓逐漸下降,長期低效生產。綜合分析認為,該井區剩余油富集,決定側鉆至井筒下約 2.0 m儲層物性較好的B1H1井,該井實鉆水平段247.0 m,鉆遇油層221.3 m,物性較好,投產后生產穩定,日產油45.0 m3。
2.1.2 精細剩余油描述
油田開發中后期,以縱向細分時間單元、平面細分沉積微相為基礎,根據精細地質模型,結合油田生產動靜態資料,采用數值模擬方法定量描述剩余油。通過數值模擬可以快速計算出剩余油飽和度、剩余可采儲量、采出程度等相關參數。
對于自然低效井,原井位采出程度高,無挖掘潛力。受海上油田施工費用影響,首先考慮其他層位查層補孔繼續生產。若其他層位無生產潛力,則考慮目的層及過路層井網需求,是否有必要對該低效井轉注,為周邊井提供能量。若無轉注需求,則充分利用井段,側鉆至同方位其他潛力井位。
出砂低效井是防砂失效導致原井低產低效或者關停[6-7],原井位采出程度低,剩余油富集。對此,首先采用沖砂、小篩管防砂等大修作業治理,若出砂情況仍無好轉,則根據剩余油分布考慮原井位同層側鉆恢復產能。如NmⅠ3砂體的B2H井,投產初期日產油50.0 m3,后期受出砂影響關停,沖砂后恢復生產9個月再次出砂,累計產油2.0×104m3,遠低于配產目標13.4×104m3。綜合分析后,在該井原井位同層側鉆B2H1井,重新防砂生產,日產油45.0 m3,成功恢復油井產能,且該井無出砂跡象。
Q油田館陶組為剛性底水,無需注水開發;明化鎮組下段地層邊底水能量不足,依靠注入水驅油,保持地層能量,注夠水、注好水是提高明化鎮組下段井組開發效果的必要手段。
2.2.1 完善注采井網
完善注采井網即通過完善注采井組平面分布,增強水驅效果,提高儲量控制及動用程度,加快采油速度,提高油田采收率。
在地質油藏研究基礎上,Q油田井網正從反九點到五點井網轉變,主力砂體邊部及非主力砂體為不規則井網。砂體邊部能量不足的低效井,依據周邊井網情況,考慮周邊井或本井轉注,形成有效注采井網,提高驅油效率,保證地層能量。主力砂體井網不完善的低效井由于能量欠缺低效,需統籌考慮整體注采關系,逐步完成井網的轉變,保證每口采油井能量充足。B3井于2002年投產,日產油穩定在55.0 m3,2014年底,日產油逐漸降至13.0 m3,通過提頻產能有所增加,但持續時間較短。分析認為,該井區物質基礎好,但井網不完善,能量欠缺。將周邊井B4井轉注,轉注后B3井產油量逐步上升,含水降低,日產油上升至70.0 m3(圖1)。非主力砂體井網不完善低效井,首先考慮利用周邊過路注水井補孔為其注水,若無合適過路注水井,則結合主力砂體井網需求,轉注周邊井,達到保壓、驅油效果。

圖1 B3井組生產情況
2.2.2 優化注水
河流相儲層平面非均質性強,注入水呈尖峰狀突進,導致注水井周邊水淹強度大[8-10]。高能區含水高,剩余油貧瘠,低能區注入水波及不到,形成剩余油富集,針對此類平面注水收效不均的低效井,主要通過調驅[11-13]完成高能區控水、低能區加強注水,最終實現注采平衡。如C1H井投產后,低含水期僅維持三個月,之后含水逐漸上升至90%,期間周邊采油井C3井轉注后,含水略有下降,但持續時間較短。綜合分析認為,該井含水由C2井注入水突破引起。采用平剖結合,將C3井調剖,加強該層注水,C2井調驅,在 C1H井方向控水,其他方向加強注水。措施后,日產油上升至95.0 m3,含水率降至78%,目前,日產油穩定60.0 m3,含水率88%(圖2)。

圖2 C1H井組生產情況
措施改造主要指單井實施的酸化、換大泵、開關層等作業。酸化作業是針對油層有效滲流通道堵塞[14-15],尤其井筒周圍,導致單井能量低的應對措施。如D1H井投產初期日產油50.0 m3,日產液90.0 m3,后期日產液量逐漸降低至2.5 m3。綜合分析認為,該井區儲層物性較好,儲層污染導致低液量,因此,采取酸化解堵措施。措施之后日產液195.0 m3,日產油40.0 m3,效果較好(圖3)。換大泵作業指油田開發過程中,隨著含水升高,原始泵效無法滿足后期提液增產措施,需更換泵效更高的泵。該措施既針對低泵效的低效井,也可在物質基礎豐富、井網完善區域換大泵進行提液增產。開關層措施是針對油井的產液剖面、水井的注水剖面的調整措施,實現產液結構優化,提高波及系數。

圖3 D1H井組生產情況
優化工作制度包括合理安排作業措施,減短低效井的維系時間;及時完成單井制度,達到地質油藏需求;提高時率,充分減少躺井數及躺井時間。
Q油田針對不同類型的低產低效井,制定了以上相應的治理措施。2017年,共完成治理低產低效井43口,平均日增油24.0 m3,累計日增油1032.9 m3(表 1) 。

表1 Q油田2017年低產低效井治理情況
(1)在開發中后期,尤其是低油價階段,低產低效井的治理是油田增產上產最有效的途徑。
(2)低產低效井可細分為物性差的地質低效井;自然低效、水平井出砂、井網不完善以及平面注水收效不均的油藏低效井;鉆完井及生產過程中工作制度未達到地質油藏要求的工藝低效井。
(3)針對不同類型的低效井要制定相應的措施,如地質精細油藏逐層挖潛,剩余油研究;完善注采井網,加強注水;優化注水,力求注采平衡;酸化、換大泵等改造;優化工作制度,提升單井產量等措施,2017年完成治理低效井 43口,日產油量增加1032.9 m3。