周英鵬
摘要:此文主要是介紹,由于我廠對于產品質量的進一步提高,而導致某些工序硬件及軟件滿足不了工藝標準和要求,主要是針對33米參配間1,2號稱參配所作出的技術改造,新添加了兩臺參配輸送帶,對接到喂料機入口端,杜絕雜物流入下道工序,以及對喂料機程序的改動,防止人為因素的停機斷料,影響產品質量。
關鍵詞:參配 工藝標準 人為因素 自動控制
引言
四川中煙的發展目前處于一種穩步上升的趨勢,寬窄系列產品銷售已經突破4W箱,公司對于各分廠的產品質量要求達到了一種前所未有的高度,各個工序都是高標準高要求,由于工藝標準與指標的大大提升,使得個別工序已滿足不了工藝要求,什邡分廠的制絲車間33米1,2號稱處的參配設備就急需作出改進以滿足生產的需要,及杜絕一切的人為因素而導致的產品質量隱患和事故。
1.前期調研
我廠33米參配間的1,2號稱,在以前的模式下,對于回收絲,薄片,特色絲的添加,只通過一臺普通的超級喂料機來完成,通過人工在喂料機后端加入,由于是人為的添加,所以很多時候方式方法不受控,參配工會習慣的將塑料袋裝的參配絲拖入喂料機的前端,然后開包將參配絲倒入,然后抽出塑料袋,從前端往后端直接重復添加,直至將喂料機填滿,直接跳過了喂料機在程序設計里的一個重要的步驟,預填充。這就埋下了很嚴重的質量事故隱患,在喂料機內部開包,產生的塑料碎屑無法剔除,直接進入下一工序,嚴重影響產品質量,并且此添加方式,極易造成參配人員忘記添加物料,而導致喂料機自動停機,從而影響稱的參配精度,因為人為的因素是非常不可控的,按照我們搞技術的話來說,凡是不可控事件,就會存在隱患,這里可以引申到安全生產這塊,出現安全事故,基本上都是人為的不當造成的,為什么把安全生產這項提到很高的高度,就是因為人為的不可控,你只能隨時勸導和灌輸安全的重要性以及警示,要完全杜絕那是不可能的,同樣的道理,對于人工添加這塊也就很自然的存在這種問題,你無法規避和杜絕人的不當行為,作為搞技術的人,我們就應該承擔起責任,充分運用自身的專業技術知識,針對人為的不可控因素對設備進行全方位的硬件及軟件的改進,既能滿足高標準的工藝指標,又能杜絕人為的不當操作。
2.原因分析
首先,我們得分析存在哪些問題和隱患。先從人的不可控因素出發,按照原有的添加方式,參配工經常會出現喂料機已經沒有料了,參配不及時導致參配設備停機斷料,影響整條絲線的正常運行,按照心理學來說,人重復做一個動作久了,就會產生厭煩情緒,出問題的幾率就會提升,這是不可避免的。參配工添加參配絲,按照上述舊的添加方式,還會出現喂料機里的物料不均勻,產生造碎,更嚴重的會堵料,造成喂料機底帶過流,由于我們的參配絲都是塑料口袋袋裝的,在喂料機里開包倒入參配絲,會產生熟料碎屑,這是極其嚴重的問題,嚴重影響產品質量,因為從全段的工序分布來說,參配的參配絲是直接添加在烘絲后的煙絲里面,直接進入混絲加香這道工序,由于混絲加香是冷加香,沒有高溫的存在,無法將其高溫蒸發,所以你只要產生了塑料碎屑,那就會100%進入儲絲房柜子,塑料碎屑不同于金屬,可以探測與剔除出來,它將直接被卷接進入成品煙里面,這后果是極其嚴重的,問題雖小,但影響非常的大,影響到了核心利益,所以上到高層,下到我們這些搞技術的技師,對此問題的重視程度非常的高,立刻做出響應,對此工序技術改造,那么艱巨的任務來了,如何改造?
3.制定及實施對策
我們在現場新添加了兩部參配專用的輸送帶,如圖1。
電機選用的是0.55-0.75KW的,這是根據參配的流量與參配比列選取的,1號稱的參配比例10%,2號稱是4%,參配精度小于等于0.5%,以達到最佳的變頻控制,如圖2
我們在喂料機后端安裝了一個活動接頭,方便操作工拆卸保養,根據1號稱的參配比例和流量,我們將輸送帶頻率設定在50HZ,因為1號稱的提升機的高速頻率是40HZ,低速頻率是30HZ,2號稱的輸送帶頻率設定為35HZ,因為2號稱參配比例小,只有4%,提升機高速頻率是30HZ,低速頻率是20HZ。安裝完硬件,我們在程序上也做了改動,如圖3,
我們將喂料機后端的光電開關信號來控制參配添加的皮帶的啟停,以達到喂料機的料位均勻。在人的不可控因素這點上,我們在程序上也做了改動,以前的喂料機在所有光電開關都亮出來的情況下,延時10分鐘,整個喂料機就會停機,如圖4,
T120在三個光電開關都亮開的情況下,10分鐘之后就會自動停機,必須重新進行一次預填充,才能正常恢復運行,如圖5,
T120觸發以后,喂料機要再次啟動需要進行下一次的預填充,非常耽擱時間,會導致參配精度跟不上,造成被迫使整條線的停機,現在我們將這個信號取了出來,如圖6,
這就是新添加程序,我們將T120這個點用來控制兩個輸出,一個輸出是在現場的I/O箱上端安裝了一個報警燈,如圖8,
用這個信號來控制報警燈,以提醒參配工該添加參配絲了,最大限度的杜絕了人為的因素,并且設備也不會停機,不會影響產品質量,高標準的滿足工藝要求,還有一個輸出給到了WINCC,上位機中控室的畫面上,如圖7,
這樣的雙重保險完全可以杜絕人為的斷料停機,因為在以前出現此情況后,操作工基本會憑經驗判斷,參配精度能否達到,如果能達到,就不會把設備停下來,而是繼續補救添加來追參配的精度,追得上精度就不了了之,認為產品合格,但按照現在的工藝標準來說,就這樣的雙重保險完全可以杜絕人為的斷料停機,因為在以前出現此情況后,操作工基本會憑經驗判斷,參配精度能否達到,如果能達到,就不會把設備停下來,而是繼續補救添加來追參配的精度,追得上精度就不了了之,認為產品合格,但按照現在的工藝標準來說,會存在一個參配不均勻的說法,你雖然把該參配的東西參配進去了,但分布不均勻,對產品質量也會有影響,所以作為一名技術人員,我們能做的,就是要規避這些一切的小細節,最大限度的滿足工藝標準,確保產品質量過硬。
4.效果驗證
新添加了兩部參配輸送帶后,使其能夠均勻的為喂料機提供物料,如圖9,
喂料機也恢復了自己應有的功能,如圖10,
嚴格按照參配的規范化程序在走,在輸送帶的兩側也專門安排了分選異物的人員,均勻的參配布料,使得分選人員也得心應手的從參配的物料中分選出各種雜物,特別是塑料碎屑,這就叫有針對性的分選,基本能夠杜絕各種異物流入下一道工序,影響產品質量,在人為的因素這一塊,也作出了最大限度的改動,就算你喂料機的物料跑空了,報警燈會立刻提醒操作人員添加物料,中控室也有顯示能及時提醒,并且喂料機也不會因此停機重新預填充,補救措施相當到位,在操作方面,每部參配輸送帶后端還給操作人員添加了一個入口平臺,方便將參配絲加入輸出帶,在開包的過程中就可以更細致的避免塑料碎屑的產生,相比以前將參配絲一袋袋提到提升機內部,既減少了勞動量,又最大限度避免了塑料碎屑的產生,保證產品質量。
總結
任何行業,產品質量都是重中之重,在這個細節決定成敗的年代,沒有最好,只有更好,特別是我們搞電氣技術的人員,當今中國發展迅猛,特別是電氣技術無論是硬件還是軟件更新換代都非常的塊,作為一名技師,時刻為自己充電充能,以保證自己的知識儲備能大于實際應用才不至于落后,能夠在工作中面對問題,解決問題,體現自身的價值,為以后的新線打好基礎,拉過去就能打硬仗,為川煙的未來作出自己的一份貢獻。