袁泓
摘 要 短纖生產原液粘膠制備工藝中,過濾是關系粘膠質量的重要環節,KKF濾機的控制實現全自動過濾剛才控制是粘膠過濾的重要前提。
關鍵詞 KKF濾機;DCS控制系統;正反轉控制
前言
粘膠過濾是短纖粘膠制備過程中的重要工序。短纖原液的粘膠過濾工序,由兩道過濾組成,過濾設備數量較多。
KKF濾機是一種按深層過濾原理設計完全自動的連續過濾系統,其過濾和清洗均在密閉的系統中進行。該濾機使用金屬燒結網濾材,依靠電機推動反洗活塞從濾機的一端移動到另一端完成反洗動作,清潔濾網。為了發揮KKF濾機的優勢,必須要滿足較高的濾機使用率,較少廢膠量和操作便捷等工藝控制要求,以及保障設備的安全、可靠運行。
采用機群控制模式實現,通過綜合過濾體系結構、控制方法、布局、現場操作與接口等方面特點,可實現對KKF濾機的高效使用。面對KKF濾機越來越大的使用規模,采用機群控制是今后必然的發展方向。
1 控制系統方案
1.1 控制思路
(1)掌握短纖粘膠過濾工藝要求及濾機在一、二道過濾分布結構,確定控制系統的規模及網絡拓撲結構。
(2)根據工藝提出的控制要求,采用西門子S7-300系列PLC組成控制系統,對各套濾機系統進行分散控制,使其相互獨立,又通過工業以太網絡將各套系統的工藝參數進行集中監視,便于操作人員在中控室對現場KKF濾機進、出口壓力、壓差、反洗時間等工藝參數實時監控。
(3)鑒于短纖過濾控制的萬能結構(1控5、1控4、1控3),自主開發設計一套適合1控N(N≤10)的標準KKF濾機模板程序,為工藝提供靈活的選擇控制組合方式。
1.2 目標制定
通過現場工藝分布,通過軟硬件程序控制,實現短纖粘膠過濾工序的全自動工藝控制,使工藝高效率自動運行。
2 技術方案
經過對過濾工藝、布局及設備特點的了解,決定為以下方案:
2.1 KKF濾機自動控制系統的硬件,每套分別由現場控制柜、電氣控制柜和系統控制柜組成
現場控制柜主要負責進出口壓力的現場顯示和反洗電機的現場操作。電氣控制柜主要負責反洗電機的電氣控制。系統柜主要負責狀態信號的采集、出口壓力調節閥的控制和反洗電機的自動控制。
現場壓力、反洗電機狀態、接近開關信號等信號傳輸現場控制柜,現場控制柜將工藝人員操作指令傳輸到電氣控制柜和DCS系統,電氣控制柜負責KKF濾機反洗電機的控制,并將信號傳輸到DCS系統并執行來自DCS系統的命令,DCS系統采集到來自現場信號、電氣控制柜的信號,通過程序自動運算并發出各種命令傳輸到電氣控制柜和現場控制柜,完成KKF濾機的控制。
現場控制柜負責顯示KKF濾機進出口現場壓力和fanxi反洗電機的狀態和工藝人員的各種指令的下達。
電氣控制執行來自DCS系統和現場控制柜的各種指令,執行電機的啟停控制。
2.2 控制程序
控制系統采用的是西門子的PCS7。每個PLC(可編程控制器)對應一套KKF濾機。在西門子組態軟件中,把所有的PLC組態在一個項目中,方便實現對機群的集中控制。
每套包括1個可編程控制器(PLC)和2個機架的信號卡件(SM)。
每臺KKF濾機由一個單臺濾機控制模塊控制;復數個單臺濾機控制模塊由一個反洗控制模塊統合成一套系統;出口壓力調節閥由壓力模塊控制。
(1)單臺濾機控制:單臺濾機控制模塊主要負責單臺濾機的反洗動作,包括左右移控制以及反洗超時報警。
(2)反洗控制:反洗控制模塊,負責判斷所轄各臺濾機是否就緒,并在達到反洗條件時,控制就緒的濾機順次反洗。反洗條件有2個:差壓達到設定值,以及反洗完成后達到設定的間隔時間。
由于每套最多控制9臺濾機,如果單臺順次反洗,每臺濾機反洗時間為40秒,則整套系統一次需要耗時6分鐘。為了縮短反洗的整體耗時,采用雙臺同時反洗的模式。
(3)壓力模塊:壓力模塊包括出口調節閥控制模塊、進口壓力P1監測模塊、出口壓力P2監測模塊、差壓△P計算。計算出的差壓△P如果高于設定值,則給出反洗觸發信號
2.3 人機界面/DCS操作員站
把操作界面集成到DCS操作員站,不需要單獨增加操作員站。在操作員站的界面上,能監測進口壓力P1、出口壓力P2壓力,控制出口調節閥,給定差壓△P的設定值。并且,做曲線記錄,實現歷史數據的采集與存檔,便于分析和跟蹤KKF濾機的情況分析。
3 結束語
KKF濾機組成的機群要滿足較高的濾機使用率,較少廢膠量和操作便捷等工藝控制要求,以及安全、可靠運行,需要綜合過濾體系結構、控制方法、布局、現場操作與接口等方面特點,采用機群控制模式實現。
采用機群控制是今后的發展方向。我們采用全自動程序控制實現了粘膠過濾的連續工藝控制,提高了KKF濾機機群的效率,并降低了員工的勞動強度。