周彬



摘要: 酒鋼二高線是2002年投資建設的項目,控制系統主要配置為西門子設備。計算機系統為S7–400PLC、傳動系統為6SE70系列,集卷區配置OP27操作面板,用于集卷板收集位置的選擇、分離爪打開延時時間的設置、運卷小車收集散卷后停止位的定位、集卷板低速運行速度控制參數的設定等;在OP27操作面板進行用戶程序編輯時,由于數據設置沒有對輸入數據的范圍進行限制,通過面板輸入超范圍的控制參數,將會造成集卷板、運卷小車發生設備事故。
關鍵詞: 集卷;西門子OP27控制板;技術改造;效果
工藝流程
酒鋼二高線的集卷區包括斯太爾摩風冷輥道、集卷站、PF線、打包機、稱重掛牌、卸卷站等設備,其中單體最復雜的就是集卷站的控制。集卷站包括集卷筒、雙臂芯軸(包括內心軸)、布線器、分離爪、浮筒、集卷板、集卷板抱臂、運卷小車、小車抱臂等設備,其作用是將散卷收集成盤卷,并掛在PF線的C型勾上,然后由C型勾運往下一道工序。
集卷站工作過程:散卷進人集卷筒,當散卷堆積到設定高度時分離爪打開,散卷落在集卷板抱臂上;集卷板抱臂慢速下降,當散卷末端完全進入集卷筒后,延時0.5秒分離爪閉合。這時,集卷板抱臂開始快速下降,內心軸下降,浮筒落下。集卷板抱臂下降到低位后打開,打開到位后,雙臂芯軸開始旋轉,同時集卷板抱臂上升;芯軸旋轉到位后,當集卷板抱臂已升到最高位時,內芯軸將浮筒升起,集卷板抱臂閉合。運卷小車從卸卷位行至PARK位等待,有盤卷的芯軸轉至水平時,運卷小車從PARK位運行至芯軸位接卷,盤卷筐升到最高位,接住盤卷,接著小車抱臂閉合,扶住盤卷,運卷小車行至卸卷位置;小車抱臂打開,盤卷筐下降,完成一個循環。
系統組成
從工藝流程可以看出,集卷站的控制主要包括:分離爪的打開/閉合控制;雙臂芯軸旋轉控制;內芯軸升降的控制。集卷板抱臂開合和升降控制;運卷小車行走控制;集卷板抱臂升降控制;小車抱臂壓緊裝置的控制。
根據以上工藝要求,主要是邏輯和順序控制,控制系統選用了西門子公司的S7–400PLC。還配置了兩個ET-200遠程站,用于聯接操作臺和現場操作箱上的操作信號,采集現場的檢測信號。OP27通過與操作臺之間建立通訊,實現對集卷站設備的控制。系統組成如圖所示,所有控制信號、設備狀態等信息通過PROFIBUS-DP網絡與主站系統進行通信。
技術改造的必要性
集卷OP27操作面板用于集卷板收集位置的選擇、分離爪打開延時時間的設置、運卷小車收集散卷后停止位的定位、集卷板低速運行速度控制參數的設定等。
如表1,崗位操作人員在OP27操作面板畫面進行用戶程序編輯時,由于數據設置沒有對輸入數據的范圍進行限制,操作者通過面板可以輸入任一數值,當輸入數值超出控制參數范圍,將會造成運卷小車故障跳閘、集卷板拉斷鏈條、運卷小車脫離軌道的重大設備事故。此類事故投產以來已發生過5次,每次事故處理不僅耗時耗力,還要投入大量的設備費用,制約著產量和效益的提高。
例如:分離爪延時時間設定為60秒,當散卷末端完全進入集卷筒后,延時60秒后分離爪才會閉合,導致下一控制環節的動作延時。
技術改造步驟與方法
在集卷區控制程序中增加實數、整數類型數據的限定功能。通過對OP27操作面板輸入控制參數的上下限予以限定,使參數超出有效值后,輸入參數不能執行。限制前后的參數對比結果見表2所示。
通過對參數輸入值的范圍進行限定,達到控制輸入值的目的,然后將從PLC中讀到的OP27控制參數值連接至PDA數據采集與分析系統中,實現對控制參數的實時記錄、監控,并分析存在的疏漏。表3為某次生產過程中的實際輸入值。
對控制程序和WinCC用戶程序進行優化,達到了控制人為事故發生的目的,通過PDA監控分析,建立較為完備的控制方案,為設備的預知維修提供技術支撐。下圖為PDA監控記錄。
效益計算
發生一次此類事故,造成的損失計算如下:
設備損壞后進行恢復的備件費用:軸承座(SN520)2套,需要0.028萬元;編碼器(ZE115M Art Nr.173–00001)一個,需要0.94萬元,介質拖鏈(TL180-R350*9.36)一套,需要1.3萬元,油管(32/4SA),需要0.078萬元。合計備件損失為0.028+0.94+1.3+0.078=2.35萬元。
設備修復將耗時3小時,其中人工費用:恢復集卷板鏈條需要鉗工3人,其工時為3*3=9h;恢復運卷小車掉道和損壞的油管需要起重工1人,天車工1人,鉗工3人,其工時為(1+1+3)*3=15h;恢復編碼器和運卷小車損壞線路,需要電工3人,其工時為3*3=9h。每個人的工時價格按照68元/h計算,所有人員的工時費用合計為(9+15+9)*68=0.22萬元。按照搶修1.5倍工時計算為0.22*1.5=0.33萬元。
影響軋線3小時(180min)造成的高爐煤氣和電耗損失為(5.4+95.94)*180=1.82萬元。
影響軋線生產3小時產量按照當班生產HPB300 ∮8.0,班產量2400噸,損失的產量為2400/8*3=900噸,按照目前價格2000元/噸計算,其產量損失為900*2000=180萬元。
因此,出現此類事故后,造成的直接損失為2.35+0.33+1.82=4.5萬元,間接損失180萬元,合計損失184.5萬元。
結束語
操作人員在通過西門子OP27操作面板畫面進行用戶程序編輯時,由于沒有對輸入數據的范圍進行限制,存在漏洞。當操作者通過面板誤輸入超范圍的控制參數,將會造成重大設備事故,影響生產秩序。對輸入參數進行限制后,杜絕了由人為誤操作引起的重大設備及人生傷害事故發生的因素。建立了較為完備的生產控制方案,在生產中發揮了一定的作用,使操作者因誤操作引起的重大設備事故為零。